王登香
(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽 淮南 232008)
提高SCR系統(tǒng)脫硝效率及投運率的措施
王登香
(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽 淮南 232008)
介紹了某電廠SCR系統(tǒng)的運行情況,分析了造成其脫硝效率和投運率低的原因,并從優(yōu)化燃燒控制、加強運行調(diào)整、合理使用燃燒器擺角等方面采取了針對性的措施,提高了SCR系統(tǒng)的脫硝效率和投運率。
煙氣脫硝;選擇性催化還原;投運率
為了降低煙氣污染物的排放量,同時保護環(huán)境和改善電廠及其周邊地區(qū)的空氣質(zhì)量,某電廠對3期工程2×630 MW超臨界燃煤發(fā)電機組實施了煙氣脫硝改造。脫硝系統(tǒng)采用SCR(selective catalytic reduction,選擇性催化還原)技術(shù),即以尿素作為還原劑,經(jīng)熱解、升溫和霧化后,煙氣中的NOx在催化劑作用下,生成無污染的氣體后排放到大氣中。脫硝裝置的設(shè)計煙氣處理能力以鍋爐BMCR(boiler maximum continuous rating,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)工況時的100 %煙氣量為參考,脫硝效率不得小于82 %,NOx排放濃度不得超過100 mg/Nm3,氨的逃逸率不得大于3 ppm。
5,6號爐脫硝系統(tǒng)分別于2012年6月和2011年12月投入運行,在運行過程中各項指標基本正常,但在夜間因機組負荷低,煙氣溫度達不到催化劑的使用溫度,造成脫硝系統(tǒng)頻繁解列,增大了煙氣中NOx的排放濃度。在冬季環(huán)境溫度較低時,由于脫硝系統(tǒng)解列后,尿素噴槍流通處的殘余水結(jié)冰或尿素溶液結(jié)晶,造成脫硝系統(tǒng)不能及時投運,導致脫硝投運率和脫硝效率較低。
該地區(qū)脫硝電價補償從2013年1月開始執(zhí)行,但因3期2臺機組脫硝系統(tǒng)的投運率及效率達不到要求,未能充分享受脫硝電價補償。根據(jù)脫硝電量的計算方法,只有脫硝SCR反應(yīng)器出口濃度應(yīng)小于100 mg/Nm3、脫銷效率大于70 %且綜合效率達70 %時,機組的發(fā)電量才計入脫硝電價,才能正常享受脫硝電價補償。
結(jié)合該廠鍋爐的實際情況,經(jīng)過認真分析,發(fā)現(xiàn)了造成SCR系統(tǒng)脫硝效率和投運率低的主要因素有如下幾點。
(1) 運行調(diào)整不合理。在機組運行過程中,不能及時根據(jù)燃料品質(zhì)的變化調(diào)整鍋爐總風量,導致脫硝SCR進口NOx含量變化過大,造成出口NOx濃度超限。
(2) 脫硝系統(tǒng)自動跟蹤緩慢。在機組負荷變化時,脫硝系統(tǒng)尿素噴槍自動跟蹤速度緩慢,氨氣進氣量不夠,造成SCR出口NOx濃度超限。
(3) 燃燒器擺角幅度偏小。在機組負荷低時,四角切圓燃燒鍋爐可利用燃燒器上擺,提高鍋爐火焰中心高度,以提高煙氣溫度和再熱汽溫。但若燃燒器擺角幅度偏小,則可能導致煙氣溫度和再熱汽溫偏低,甚至導致脫硝系統(tǒng)解列。
(4) 吹灰頻率和方式不合理。燃煤鍋爐燃燒后產(chǎn)生的飛灰部分存積在受熱面上,若一次性爐本體吹灰完全,雖然能短時提高蒸汽參數(shù),但也造成夜間低負荷時煙溫降低,造成脫硝系統(tǒng)解列的后果。
(5) 機組負荷的影響。該廠3期2臺機組夜間負荷較低,運行磨煤機臺數(shù)較少,火焰中心溫度降低,造成煙溫和再熱汽溫達不到設(shè)計值,導致SCR脫硝效率低。
(6) 脫硝系統(tǒng)解列后尿素噴槍堵塞或結(jié)冰。冬季脫硝系統(tǒng)解列后自動進行水沖洗,但由于水壓過低不能徹底將噴槍內(nèi)殘留的尿素溶液沖洗干凈,或水留存在噴槍內(nèi)結(jié)冰,導致脫硝系統(tǒng)在滿足投運條件時不能及時投運。
(7) 脫硝系統(tǒng)的CEMS(continuous emission monitoring system,煙氣在線監(jiān)控系統(tǒng))吹掃時間不合理。脫硝系統(tǒng)的CEMS測量裝置需定時吹掃,以防止煙氣中的灰塵堵塞測量元件,影響數(shù)據(jù)的準確性;但CEMS測量裝置吹掃時間與調(diào)度脫硝參數(shù)的打點時間重合,造成CEMS吹掃時數(shù)據(jù)不合格,影響脫硝電量的計算。
2.1 優(yōu)化燃燒控制
對燃燒過程進行分級控制,在富燃料區(qū)使主燃燒區(qū)保持在適當?shù)娜毖鯛顟B(tài)。在燃燒的末級階段,用SOFA(separated over fire air,分隔燃燼風)對未完全燃燒的煤粉進行氧氣補充,使其進行再燃燒,以降低爐內(nèi)中心溫度,減少NOx的產(chǎn)生。根據(jù)此控制方法,脫硝反應(yīng)器的入口NOx濃度由原來設(shè)計的440 mg/Nm3左右降至330 mg/Nm3左右,為脫硝反應(yīng)器的出口NOx濃度降到100 mg/Nm3以下提供了有利條件,并且減少了噴氨量,降低了運行成本。
2.2 加強運行調(diào)整
根據(jù)機組負荷和燃料品質(zhì)的變化,提前手動干預(yù)尿素噴槍的噴氣量,確保SCR出口NOx濃度在100 mg/Nm3以下。
2.3 合理使用燃燒器擺角
當機組負荷較高時,將燃燒器下擺,以降低煙氣溫度,減少再熱器減溫水的使用量,提高機組的經(jīng)濟性。當機組負荷較低時,將燃燒器上擺,提高再熱汽溫和煙氣溫度,避免脫硝系統(tǒng)解列。
2.4 改變鍋爐本體吹灰方式和頻率
鍋爐本體原每隔1天進行本體全面吹灰1次,吹灰后蒸汽參數(shù)可顯著提高,但再熱器減溫水的使用量明顯增加,實際上并未真正提高機組的綜合效率;同時,在機組負荷降低時,易導致脫硝系統(tǒng)解列。當?shù)?天不吹灰時,再熱汽溫明顯降低。通過按單、雙號吹灰器每天進行吹灰的方式,保證了再熱汽溫,減少了再熱器減溫水的使用量,提高了機組的綜合效率,也避免了脫硝系統(tǒng)在機組低負荷時因煙溫低而解列的風險。
2.5 在熱解爐噴槍處加蓋板房和提高沖洗水壓
冬季脫硝系統(tǒng)解列后,由于尿素噴槍水壓過低,噴槍內(nèi)的殘留物易結(jié)冰或結(jié)晶。通過加大水壓和加蓋板房,可使尿素噴槍被沖洗干凈,同時避免噴槍內(nèi)殘留物結(jié)冰或結(jié)晶,確保脫硝系統(tǒng)在具備投運條件時能及時投運,提高脫硝系統(tǒng)的投運率。
2.6 合理變更脫硝系統(tǒng)的CEMS測量裝置吹掃時間
修改CEMS測量裝置吹掃時間,避開整點調(diào)度打點時間,既保證了CEMS裝置正常測量,也保證了調(diào)度打點數(shù)據(jù)合格,提高了脫硝合格率。
2.7 合理利用國家政策
當電網(wǎng)負荷需求下降時,應(yīng)及時轉(zhuǎn)移負荷,確保1臺爐脫硝系統(tǒng)能正常運行,以享受脫硝電量補貼??蓪⑼_\脫硝系統(tǒng)的另1臺機組負荷降至50 %以下,從而提高脫硝系統(tǒng)的投運率。
通過采取低氮燃燒技術(shù),加強運行調(diào)整,改變鍋爐本體吹灰方式和頻率等措施,并且在運行人員精心調(diào)整下,該廠3期的脫硝電量補貼從低于80 %提高到96 %~99 %。這樣,不僅降低了NOx的排放量,也獲得了突出的經(jīng)濟效益,每年多爭取脫硝電價補貼1 000萬元以上。
2014-01-15
王登香(1974-),男,工程師,主要從事火電廠運行管理工作,email:wangdengxiang3685@163.com。