張鑫
(長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院,吉林長春130033)
隨著高速高精技術(shù)的發(fā)展,企業(yè)對數(shù)控機床定位精度、重復(fù)定位精度的要求日益提高。精密滾珠絲杠加編碼器式的半閉環(huán)控制系統(tǒng),無法控制機床傳動機構(gòu)所產(chǎn)生的傳動誤差、高速運轉(zhuǎn)時傳動機構(gòu)所產(chǎn)生的熱變形誤差以及加工過程中因傳動系統(tǒng)磨損而產(chǎn)生的誤差,而這些誤差已經(jīng)嚴重影響到數(shù)控機床的加工精度及穩(wěn)定性,已無法滿足用戶的需求。對此,文中闡述了通過給進給軸X 軸加裝線性光柵尺將HNC-808型的數(shù)控車床由半閉環(huán)改造為全閉環(huán)的全過程,并利用步距規(guī)對升級前后X 軸的定位精度分別進行檢測,通過檢測結(jié)果對比驗證了數(shù)控車床的定位精度、重復(fù)定位精度都獲得了大幅度提高。
HNC-808 系統(tǒng)是全數(shù)字總線式數(shù)控裝置,采用模塊化、開放式體系結(jié)構(gòu),支持總線式I/O 單元。CKA6150 數(shù)控車床全閉環(huán)控制電氣連接簡圖如圖1所示。
圖1 HNC-808 數(shù)控車床控制線路
HNC-808 數(shù)控系統(tǒng)通過UPS 不間斷電源供電,主軸單元采用變頻器進行控制,進給軸的運動通過總線連接進行控制。進給單元采用HSV-180UD 伺服驅(qū)動器進行驅(qū)動,該驅(qū)動器具有高速工業(yè)以太網(wǎng)總線接口,可以實現(xiàn)驅(qū)動器和數(shù)控裝置高速的數(shù)據(jù)交換;具有高分辨率絕對式編碼器接口,可以適配復(fù)合增量式、正余弦、全數(shù)字絕對式等多種信號類型的編碼器;支持雙編碼器接口,可以實現(xiàn)全閉環(huán)控制;支持連接登奇電機、華大電機、斯科電機。
未進行升級前的數(shù)控車床X 軸和Z 軸采用絕對式編碼器實現(xiàn)半閉環(huán)控制,絕對式編碼器連接在Encoder 1 的接口位置。因HSV-180UD 伺服驅(qū)動器支持雙編碼器接口,可以實現(xiàn)全閉環(huán)控制。所以,將連接光柵尺的數(shù)據(jù)反饋端接在Encoder 2 接口,在完成光柵尺安裝調(diào)試緊固以及配置伺服驅(qū)動器和數(shù)控系統(tǒng)相應(yīng)參數(shù)之后,即可實現(xiàn)光柵尺的全閉環(huán)控制。
光柵尺的結(jié)構(gòu)是由定尺體和動尺讀數(shù)頭組成,安裝調(diào)整的好與壞直接影響光柵尺檢測、控制工作的質(zhì)量,必須引起足夠的重視。現(xiàn)以CKA6150 型車床平床身X 向線性坐標軸為例,介紹光柵尺的調(diào)整安裝過程。
(1)定尺體的安裝調(diào)整
采用把定尺體裝在“L”型彎板上,再把“L”型彎板固定在X 軸工作臺側(cè)面的安裝方法。首先,根據(jù)選擇的光柵尺安裝尺寸(如圖2所示),選擇一水平面寬度為60 mm、垂直面高度為60 mm 的“L”型彎板,在彎板水平面上鉆4 個間距為100 mm、直徑為φ5 mm 的通孔并攻M6 mm 的螺紋。確??椎闹行碾x彎板垂直面距離一致,并確保定尺安裝時和彎板垂直面不發(fā)生干涉;然后,在彎板垂直面高50 mm的位置鉆3 個間距為100 mm、直徑為φ6 mm 的孔。再磨一塊厚度均勻的長墊塊放在彎板水平面下,使彎板緊靠X 軸工作臺側(cè)面,以鉆好的φ6 mm 的孔中心找正鉆φ5 mm 的孔,確??椎纳疃瘸^彎板立面厚度10 mm 并攻M6 mm 的螺紋。
圖2 光柵尺安裝尺寸示意圖
將墊鐵撤掉,將彎板固定在X 軸工作臺側(cè)面,再將定尺體固定在彎板上。最后,將磁力表座吸在平導(dǎo)軌上,用百分表測光柵尺定尺體的上表面和側(cè)表面,通過調(diào)整定尺體與安裝基面平行并緊固螺釘,使上表面相對導(dǎo)軌運動方向的平行度誤差應(yīng)不大于0.15 mm,測表面相對安裝面的平行度誤差應(yīng)不大于0.15 mm。
(2)動尺讀數(shù)頭的位置調(diào)整
待定尺體安裝完成后,利用深度千分尺測量定尺體距離工作臺面的距離,然后算出墊在動尺讀數(shù)頭下面墊塊的厚度(例如,測出的高度為50 mm,根據(jù)安裝尺寸所示,那么墊塊高度應(yīng)該為50-37 +2 =15 mm),按照動尺讀數(shù)頭的(長+30)×寬×高(15)加工出長方體,并在長方體兩端加工出寬為6 mm、長度為20 mm 的腰型鍵槽,鉆間距為40 mm 的直徑為φ6 mm 的2 個孔,將動尺讀數(shù)頭裝在墊塊上。然后再和X 軸相連的拖板水平面合適位置鉆間距為40 mm 的直徑為φ5 mm 的2 個孔,并攻M6 mm 的螺紋,使螺絲能從墊塊兩個腰形槽間通過,通過調(diào)整夾具位置使動尺讀數(shù)頭和定尺體的間距位置為1.5 mm,如圖3所示,然后緊固螺絲,完成調(diào)整過程。
(1)數(shù)控車床由半閉環(huán)改為全閉環(huán)時,應(yīng)該關(guān)閉機床總電源。
(2)將數(shù)控車床X 軸的電機動力插頭拔掉,處于斷開狀態(tài)。
(3)將線性光柵尺的信號線連接在X 軸伺服驅(qū)動器Ecoder 2(XS6)接口上,并接通機床總電源調(diào)整數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)及X 軸伺服驅(qū)動器參數(shù)。
(4)相關(guān)參數(shù)設(shè)置完成后,保存并斷電,2 min后數(shù)控機床重新上電,手動旋轉(zhuǎn)X 軸絲杠使電機做旋轉(zhuǎn)運動,并觀察數(shù)控系統(tǒng)人機界面上X 軸指令值和實際位置值是否同時增加或同時減少(負方向旋轉(zhuǎn)實際值減少;正方向旋轉(zhuǎn)實際值增加),如果不同時,則需將PA10(全閉環(huán)反饋信號計數(shù)取反)設(shè)為
512。
(5)將數(shù)控機床斷電關(guān)機,并將X 軸電機動力插頭重新與電機連接。
(6)將數(shù)控機床上電開機,并在手搖狀態(tài),倍率在×10 擋移動X 軸,將X 軸移動到X 軸機械設(shè)計零點,設(shè)定X 軸正、負軟極限,并找到電機位置顯示的數(shù)值,通過D/1 000 ×4 000/50 000(D 為電機位置顯示的數(shù)值)設(shè)定X 軸機械零點。
(1)系統(tǒng)軸參數(shù)的設(shè)定
(2)伺服參數(shù)的設(shè)定
螺距誤差補償測量程序如下:
(1)確定數(shù)控車床的X 軸在全閉環(huán)狀態(tài)下,合理設(shè)置X 軸的正、負軟限位,將反向間隙補償與螺距誤差補償?shù)南嚓P(guān)參數(shù)清零,開機后重新回參考點,使X 坐標軸運行在一個完全沒有經(jīng)過精度補償?shù)臓顟B(tài)。
(2)把數(shù)控車床前端上部的山形導(dǎo)軌與平導(dǎo)軌擦拭干凈,將專用工裝橋尺擦拭干凈并平穩(wěn)地放置在數(shù)控車床的Z 軸導(dǎo)軌上,將數(shù)控機床的大托板擦拭干凈。并將磁力表座擦拭干凈后架固在大托板上,用千分表將橋尺沿著數(shù)控車床的X 軸方向找平。找平后,將步距規(guī)擦拭干凈并輕輕放置在專用的工裝橋尺上,然后將千分表換成杠桿百分表并將找正步距規(guī)。
(3)將數(shù)控車床的X 軸自動回零,編輯精度檢測程序,程序校驗無誤后,調(diào)整杠桿百分表,使表頭觸及步距規(guī)檢測面(壓表0.2 mm)并調(diào)至零刻度。
(4)運行數(shù)控機床定位精度檢測程序,采集5組合理的數(shù)據(jù),利用Excel 表格進行計算,計算出重復(fù)定位精度、定位精度和反向間隙補償值等相關(guān)數(shù)據(jù)。
全閉環(huán)控制定位精度檢測的數(shù)值和計算結(jié)果如圖4所示,通過和升級前半閉環(huán)控制的定位精度(如圖5所示)對比分析可以看出:全閉環(huán)控制時定位精度、重復(fù)定位精度以及反向間隙等精度都有所提高,符合數(shù)控機床出廠時的檢測標準。
實踐證明:通過采用絕對式光柵尺對HNC-808系統(tǒng)的數(shù)控車床進行半閉環(huán)控制升級全閉環(huán)控制,全閉環(huán)控制可以正常運行,而且通過精度檢測計算對比可以看出,數(shù)控車床X 坐標軸的定位精度和重復(fù)定位精度都得到了提高,進而能夠提高零件的加工精度。
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