劉清 孫承宇 大慶油田天然氣分公司
(1)大慶油田采油二廠建有薩南(負(fù)壓)和南八(正壓)兩套原穩(wěn)裝置,規(guī)模分別為350×104t/a和260×104t/a。根據(jù)采油二廠提供的最新產(chǎn)油量預(yù)測以及原油的實際外輸分配情況,在保證供大慶煉油廠9 500 t/d的情況下,南八原穩(wěn)規(guī)模有一定的欠缺,擴建到300×104t/a比較合理。
(2)采油六廠僅有一套350×104t/a喇一原穩(wěn)裝置。根據(jù)采油六廠原油產(chǎn)量預(yù)測,喇一原穩(wěn)負(fù)荷率仍需維持在106%~116%的較高水平。盡管在已建規(guī)模操作彈性范圍內(nèi),但裝置壓縮機、原油泵等關(guān)鍵設(shè)備已經(jīng)運行多年,故障率高,無法保障裝置長周期持續(xù)高負(fù)荷運行,改造時考慮適當(dāng)擴容。
(3)采油四廠建有杏三、杏九兩套原穩(wěn)裝置,規(guī)模分別為300×104、350×104t/a。根據(jù)采油四廠原油產(chǎn)量預(yù)測,產(chǎn)油量維持在400×104t/a,總負(fù)荷率在56%左右。由于兩套原穩(wěn)的穩(wěn)后油都輸往南三油庫,因此考慮配合采油四廠原油產(chǎn)量調(diào)整情況,適時調(diào)整杏三、杏九兩套裝置的運行模式。
(1)根據(jù)外圍油田進入葡北油庫的原油來源情況,可考慮在采油八廠宋一聯(lián)位置新建原穩(wěn)裝置,停運一套南垣原油穩(wěn)定裝置;或?qū)δ显蜌馓幚韽S已建的兩套原油穩(wěn)定裝置進行擴容改造。
(2)采油九廠進南三油庫的杏西聯(lián)凈化油,在目前沒有新的產(chǎn)能情況下,可考慮把這部分未穩(wěn)定原油輸往附近的杏九原穩(wěn)裝置進行處理;按照原穩(wěn)裝置最小規(guī)模不小于30×104t/a的要求,也可以考慮建一座小規(guī)模原穩(wěn)裝置。
(1)原油高含水及油量波動對裝置的影響。隨著油田采出液含水率逐年上升,聯(lián)合站脫水效果經(jīng)常達(dá)不到設(shè)計要求,嚴(yán)重影響了裝置的安全平穩(wěn)運行。由于原穩(wěn)裝置的來油緩沖罐相對較小,來油量的不穩(wěn)定也給裝置的平穩(wěn)運行造成了不利影響。應(yīng)從調(diào)整穩(wěn)定工藝出發(fā),探討裝置對高含水原油及油量波動的適應(yīng)性。
(2)原油換熱器結(jié)垢問題。由于換熱器結(jié)垢、淤堵問題嚴(yán)重,致使部分原穩(wěn)裝置大量回?fù)皆停坏绊懥溯p烴產(chǎn)量,而且還降低了原油穩(wěn)定性。換熱器結(jié)垢與采油廠來油品質(zhì)、來油量及加熱溫度有關(guān),要從工藝操作及設(shè)備結(jié)構(gòu)方面進行研究探索,切實解決換熱器結(jié)垢、淤堵問題。
(1)完成老原穩(wěn)裝置的改造,以解決設(shè)備、設(shè)施老化和處理能力不足問題。
(2)適時調(diào)整杏三、杏九原穩(wěn)裝置的運行模式,解決負(fù)荷率偏低的問題。(3)完善外圍油田原穩(wěn)裝置布局及規(guī)模調(diào)整。(4)找出換熱器結(jié)垢、原油高含水等問題的有效解決辦法,改善裝置的適應(yīng)性。
(5)按照輕重緩急逐年更新裝置中的關(guān)鍵設(shè)備,提高安全性。
(6)積極挖掘裝置潛力,提高原穩(wěn)裝置的運行效率。
(7)優(yōu)化工藝參數(shù),靈活控制裝置拔出率,提高輕烴產(chǎn)量,以支持油田多種經(jīng)營建設(shè)。