中石化勝利油田濱南采油廠
平方王油田注水系統(tǒng)的優(yōu)化
李軍 孫乾中石化勝利油田濱南采油廠
平方王油田的注水工程分為注水系統(tǒng)和回灌系統(tǒng)兩部分。注水工程主要存在以下問題:注水站負荷大,雙泵運行效率低、能耗高;注水管網(wǎng)壓力損失大,影響有效注水量。為減小注水站運行負荷,提高系統(tǒng)注水壓力,降低能耗,在保持平方王油田目前回灌能力前提下,提出如下改造方案:維持平方王油田目前的注水、回灌兩套管網(wǎng),重新做負荷調(diào)整,將油井摻水和油壓低的注水井并入回灌管網(wǎng);其余注水井繼續(xù)在當前注水高壓管網(wǎng)內(nèi)運行。通過對平方王油田注水系統(tǒng)進行優(yōu)化設計并經(jīng)現(xiàn)場實施后,工程和管理指標逐漸提升。
平方王油田;注水系統(tǒng);回灌系統(tǒng);優(yōu)化設計
平方王油田的注水工程分為注水系統(tǒng)和回灌系統(tǒng)兩部分。承擔此兩項任務的是注水站,注水站設計注水能力1.56×104m3/d,運行2臺機組,2000m3容量儲水緩沖罐2座,運行能力7440m3/d。涉及各類口徑注水管線104條71.3km,其中干線5條15.1km、支線14條9.4km、單井管線85條46.8km,配水間23座。注水工程主要存在以下問題:①注水站負荷大,雙泵運行效率低、能耗高;②注水管網(wǎng)壓力損失大,影響有效注水量。
注水系統(tǒng)管網(wǎng)壓力總損失6.9MPa。其中泵干壓差2.1MPa,占30.4%;支干線壓損1.7MPa,占24.6%;配水間閥控損失2.9MPa,占42%;單井管線壓損0.2MPa,占3%。造成這種狀況的原因主要有兩個:一是油井摻水無法準確計量,影響注水。油田生產(chǎn)中,摻水有時是必不可少的過程,平方王油田共有23口油井,2處干線摻水生產(chǎn),全部利用高壓注水管網(wǎng)搭建流程,日摻水量1600m3,占到注水站日供水量的22.6%,對注水系統(tǒng)產(chǎn)生很大影響。二是油壓低的水井比例較大,放開注水造成干線壓損大。目前油壓低于5MPa的注水井17口,占開注井數(shù)的28.3%,配注水量2090m3/d。這部分井目前被作為全廠大系統(tǒng)緊張時的應急提水量井,放大注水后日注量達到3610m3,超注1520m3/d,超注水量占注水站供水量的21.4%,所在配水間來水壓力平均降低1.5MPa,注水站水站干壓降低1 MPa左右,造成管網(wǎng)效率低。
回灌系統(tǒng)主要存在回灌設備工況差、效率低、能耗高等缺陷。目前注水站在裝回灌泵于2004年投產(chǎn),累計運轉時間超過20000h,且設備啟、停較頻繁,導致機組狀況變差,機械性能降低,平均泵效只有60%左右,機組效率56.4%,標準單耗高達0.524kW·h/(m3·MPa);同時,各項運行指標低于分公司離心泵系統(tǒng)經(jīng)濟運行指標要求。
為減小注水站運行負荷,提高系統(tǒng)注水壓力、降低能耗,在保持平方王油田目前回灌能力前提下,提出如下改造方案:①維持平方王油田目前的注水、回灌兩套管網(wǎng),重新做負荷調(diào)整,將油井摻水和油壓低的注水井并入回灌管網(wǎng);②其余注水井繼續(xù)在當前注水高壓管網(wǎng)內(nèi)運行。
(1)站內(nèi)部分。更新回灌泵機組(Q=140m3/h,p=6.0MPa)2臺,配套電機功率N=355kW,大修在裝的2套DFGC140—150×4機組作為備用;站內(nèi)高低壓管網(wǎng)配套改造;對現(xiàn)有配電設施進行配套,更換單泵啟動柜至變電所高壓電纜。
(2)站外管網(wǎng)。新建壓力等級6MPa,干線2條(DN100mm)7.1km,支線3條(DN80mm)2.5km;油壓低的水井單井管線3條(DN50mm)2.1km;摻水單井管線17條(DN40mm)8km;計量閥組11個;由于污水腐蝕,建議采用非金屬管材。
(3)注水系統(tǒng)?;謴蛦伪眠\行狀態(tài)。改造后,平方王注水系統(tǒng)負荷達到3400m3/d,注水站開1臺DF140或1臺DF170注水泵可滿足需求。
(4)回灌系統(tǒng)。全廠大系統(tǒng)正常時的運行狀態(tài)下盡量減少回灌量,保證油壓低的注水井配注水量和油井摻水量,負荷在3400m3/d左右,運行1臺140m3/h回灌泵可滿足需求;全廠污水大系統(tǒng)緊張時的運行狀態(tài)下回灌系統(tǒng)最大負荷在6800m3/d左右,運行2臺140m3/h回灌泵可基本滿足需求。
通過對平方王油田注水系統(tǒng)進行優(yōu)化設計并經(jīng)現(xiàn)場實施后,工程和管理指標逐漸提升:①改造后,摻水系統(tǒng)實現(xiàn)準確計量和控制,方便管理;②注水系統(tǒng)拋掉了摻水井和油壓低的注水井,干壓提升1.4MPa,泵干壓差減小到0.5MPa以內(nèi),管網(wǎng)效率提高了5.5個百分點;③注水站恢復單泵運行,日節(jié)電量2.6×104kW·h,注水系統(tǒng)內(nèi)減少8臺增壓泵運行,日節(jié)電量0.2×104kW·h;④回灌站最高負荷(運行2臺)泵時比目前增加日耗電量0.7× 104kW·h,合計整個系統(tǒng)日節(jié)電量2.1×104kW·h左右;⑤注水泵間干擾消除,泵效預計提高9個百分點,單耗降低0.61kW·h/m3,標準單耗降低0.079kW·h/(m3·MPa)。
改造后平方王油田注水干壓上升到16MPa左右,達到正常注水壓力需求,預計減少欠注井22口,日增加有效注水500m3。油田水驅控制程度由82%增加85%,增加水驅儲量74×104t,層段合格率由70%提高到85%。
(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.036