張志杰
(濟鋼檢修工程公司,濟南 250132)
國內(nèi)外連鑄機自動化控制技術(shù)的發(fā)展,經(jīng)歷了第一代基礎(chǔ)控制階段、第二代過程控制階段,目前正朝著第三代智能控制的方向發(fā)展。
第一代連鑄機自動化控制,借助計算機軟件技術(shù)和基礎(chǔ)控制理論,把現(xiàn)場各監(jiān)測、控制參數(shù)實現(xiàn)集中控制顯示,實現(xiàn)了連鑄機生產(chǎn)任務(wù)的計算機控制的初級目標(biāo)。
第二代連鑄機自動化控制,結(jié)合過程控制理論,在基礎(chǔ)控制平臺上增加了配水、溫度等動態(tài)模型,并利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)了訂單與連鑄機生產(chǎn)計劃的自動匹配。
第三代連鑄機運用智能控制理論,圍繞提高和保障產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo),豐富和完善自動化控制模型與檢測技術(shù),開發(fā)智能控制系統(tǒng),較好的滿足了客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求?;谥悄芸刂频牡谌B鑄機,是今后5~10年世界連鑄機設(shè)計與裝備的方向。
某鋼廠120t轉(zhuǎn)爐區(qū)域自2002年先后共引進4臺奧鋼聯(lián)連鑄機設(shè)備。項目投產(chǎn)后,取得了較好的經(jīng)濟效益,隨著時間的推移和用戶對不同鋼種產(chǎn)品質(zhì)量要求的變化,單純依靠原有的自動化控制技術(shù),已經(jīng)不能完全滿足生產(chǎn)和市場的要求[1]。
4臺連鑄機原設(shè)計的重點是L1、L2基礎(chǔ)與過程控制,以滿足生產(chǎn)任務(wù)和計劃自動傳輸為主,一般連鑄機專業(yè)公司都可以達(dá)到,也能夠滿足常規(guī)產(chǎn)品的開發(fā)要求。目前國內(nèi)外側(cè)重連鑄機基礎(chǔ)控制、過程控制的研究與論著相對成熟和繁多,連鑄機智能控制案例相對較少。
如何運用智能控制理論,在促進結(jié)晶器內(nèi)的鋼水液面波動更加微小(由±5mm降為±3mm),鋼水在凝固結(jié)晶過程中需連續(xù)輸入溫度實現(xiàn)動態(tài)配水,根據(jù)鋼種調(diào)節(jié)電磁攪拌電流強度、扇形段輥子透明可視化上下功夫,確保鑄坯內(nèi)在質(zhì)量。除此之外,高精度的切割和去毛刺,是保證鑄坯外在質(zhì)量的關(guān)鍵。
為實現(xiàn)第三代連鑄機智能化控制,圍繞提高和保障產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo),豐富和完善自動化控制技術(shù)水平,重點設(shè)計了6個技術(shù)模塊。
結(jié)晶器漏鋼預(yù)報系統(tǒng)是實現(xiàn)結(jié)晶器可視化的有效工具[2],除此之外,原有系統(tǒng)已經(jīng)無法增加新鋼種和查詢功能,造成連鑄機生產(chǎn)時無法及時查看液面波動、塞棒深度、結(jié)晶器振動等相關(guān)工藝參數(shù),尤其是當(dāng)出現(xiàn)異常狀況時,無法調(diào)出歷史記錄,不便于分析工藝過程。
為了降低波動幅度,滿足新產(chǎn)品開發(fā)的需求,開發(fā)了結(jié)晶器狀態(tài)診斷系統(tǒng),用于結(jié)晶器液面波動微控、振動的監(jiān)控操作、工藝參數(shù)記錄。項目軟件采用西門子WinCC6.2、SIMATIC_SQL、Step 7 V5.4 、SIMATIC NET軟件,自主創(chuàng)新開發(fā)了該系統(tǒng),實現(xiàn)了液位控制、振動控制、液位測試、液位與振動系統(tǒng)聯(lián)鎖等功能,液位控制離線調(diào)試。
該技術(shù)的核心包括服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)配置、液面檢測二次限幅智能調(diào)節(jié)。該診斷技術(shù)根據(jù)報警及歷史趨勢記錄,可以查出現(xiàn)場人員的操作模式、過程,現(xiàn)場結(jié)晶器液位波動、振動偏差,以及水口、流場等工藝變化。對隨機調(diào)整振動參數(shù)有較大幫助,可更好的滿足連鑄機生產(chǎn)需要,提高鑄坯質(zhì)量。
原服務(wù)器計算機名設(shè)置:2#CCM: vaiccsrv-jmc1;3#CCM:vaiccsrv-jmc2,工作組:TIGANG,網(wǎng)絡(luò)設(shè)置:2#CCM:IP地址192.168.100.22 ,子網(wǎng)掩碼:255.255.255.0,網(wǎng)關(guān):無;3#CCM:IP地址192.168.200.22 ,子網(wǎng)掩碼:255.255.255.0,網(wǎng)關(guān):無。
有了前面兩個環(huán)節(jié)的鋪墊,班級里絕大多數(shù)學(xué)生基本上能明晰這道題的條件是什么、問題是什么,哪些地方是需要格外注意的,哪些則是無用條件。接下來,就要請學(xué)生上臺扮演老師,充當(dāng)“小先生”,向全班學(xué)生分析這道題的解題思路,即第三個步驟:“情景說題”。
項目服務(wù)器配置將站名vaiccsrv-jmc1改為2#CCM,并配置完成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
如何有效防止?jié)蹭撨^程中鋼水被氧化,是很多冶金企業(yè)努力的方向,中間包氬氣保護是應(yīng)用最廣泛的一種方法。鋼包內(nèi)的鋼液在重力作用下流入中包,傳統(tǒng)吹氬系統(tǒng)采用儀表閥門控制,在實際生產(chǎn)控制中存在流量大小失控的問題,過大或過小都不利于去除鋼液中的夾雜物,而且有可能帶來鋼水溫度快速下降。
通過開發(fā)一種基于并聯(lián)疊加算法的氣體流量控制裝置[3],有效避免了依靠儀表調(diào)節(jié)閥PID調(diào)節(jié)的響應(yīng)時間及帶來的振蕩造成流量波動問題,如圖1所示。
圖1 并聯(lián)疊加算法控制裝置
本裝置尤其適合于煉鋼廠的吹氬流量控制,不僅可以快速、精確控制吹氬氣流量,而且克服了其他方法的低流量調(diào)節(jié)不準(zhǔn)確、波動大等弊端,控的快,測得準(zhǔn)。
澆鑄溫度也是關(guān)系鑄坯質(zhì)量的重要工藝參數(shù)之一。連鑄過程對鋼液溫度有嚴(yán)格的要求,尤其中間包內(nèi)的鋼液溫度應(yīng)穩(wěn)定。因此,需要對中間包內(nèi)的鋼液溫度進行準(zhǔn)確測定。目前,連鑄機普遍采用中間包鋼液溫度的點測,一般用快速測溫偶頭及數(shù)字顯示二次儀表來測溫,每包鋼水需要工人更換測溫槍測溫偶頭后,插入鋼水進行人工測溫。中包測溫不準(zhǔn)會導(dǎo)致二冷配水量不準(zhǔn)確,影響鑄坯的質(zhì)量[4]。
鋼水連續(xù)測溫儀是以紅外輻射為主的測溫儀表,以單片機為核心的信號處理器對其電信號進行處理并顯示測量溫度,如圖2所示。具有測溫精確度高、穩(wěn)定性強、使用成本低,降低工人勞動強度特點。
為保證使用鋼水連續(xù)測溫的同時,原有測溫槍點測方式同樣可以使用,修改原有連鑄機L1級PLC程序,同時在HMI操作畫面增加測溫方式選擇與測溫顯示功能。這樣,如果連續(xù)測溫出現(xiàn)問題,可以切換為點測方式,同時兩套系統(tǒng)可以將測量值進行比對,已核查測量值是否準(zhǔn)確。
圖2 鋼水測溫系統(tǒng)構(gòu)成
但客戶對板坯產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高,國標(biāo)一級探傷對應(yīng)的中心偏析在C類2.0以上,原有的設(shè)計不能完全滿足新的要求,課題組計劃通過加大攪拌電流(由400A增加到500A),實現(xiàn)加速傳熱和對流以改變鑄坯的凝固結(jié)構(gòu),達(dá)到改善內(nèi)部質(zhì)量的目的。
電磁力隨著電流的增加而增加,且與徑向距離成正比,變化較快,如圖3所示。電磁力由鑄坯邊緣向中心逐漸減小,電磁力最大值由400 A時的6.5kN/m3增加到500 A時的14.5 kN/m3·電磁力增加了2.23倍,這驗證了電磁力與電流的平方成正比。
圖3 不同電流的電磁推力與距結(jié)晶器高度曲線
為了電磁攪拌運行性能和持續(xù)性,制定出通過增加IGBT板的功率來提高攪拌電流。為滿足現(xiàn)場板坯270mm厚度,電磁力根據(jù)公式計算約為14.32 kN/m3。電流需要提高90A左右,考慮設(shè)計余量,選用信號為DIM1600FSS17替代原有設(shè)計的DIM1200FSS17的IGBT設(shè)備,提高功率約為35kw,提高電流幅值約為100A。更換大功率IGBT后運行長時間沒有出現(xiàn)結(jié)溫持續(xù)高溫現(xiàn)象,提高了電磁攪拌系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
連鑄機扇形段是板坯成型的重要載體,對鑄坯質(zhì)量控制起關(guān)鍵作用。120t轉(zhuǎn)爐區(qū)域四條生產(chǎn)線均為弧形扇形段,扇形段由上至下共分為彎曲段、矯直段、水平段三部分,驅(qū)動輥作為扇形段的重要組成部分,主要為板坯在扇形段中行走提供驅(qū)動動力,同時也為穿引錠鏈提供動力和夾緊引錠固定位置等作用。
較早的設(shè)計對驅(qū)動輥準(zhǔn)確位置缺少必要的定位跟蹤,鑄機投產(chǎn)以來,多次發(fā)生鑄機上引錠或開澆期間因驅(qū)動輥未在抬起位置而導(dǎo)致設(shè)備損壞或停機的事故,打亂了生產(chǎn)節(jié)奏同時也造成很大經(jīng)濟損失。
無法獲得驅(qū)動輥的位置信息,容易造成板坯表面劃痕,或過度改變內(nèi)部質(zhì)量等問題。隨著對產(chǎn)品質(zhì)量提高,降低故障的要求,驅(qū)動輥位置跟蹤的迫切要求也隨之提出。
根據(jù)多年維護經(jīng)驗,提出連鑄機扇形段驅(qū)動輥位置精確跟蹤。通過在驅(qū)動輥液壓動作管線上添加壓力檢測裝置,傳輸?shù)絇LC中,分析壓力信號來確定驅(qū)動輥精確位置,如圖4所示。
圖4 壓力檢測裝置安裝的驅(qū)動輥控制圖
鑄坯的切割是根據(jù)定尺要求,把一塊母坯切割為三塊,原設(shè)計的定尺長度由測量輪編碼器測量完成。長期應(yīng)用測量輪出現(xiàn)滑尺現(xiàn)象,造成定尺不準(zhǔn)確,精度也難以保證。
根據(jù)CCD技術(shù)的發(fā)展,提出依據(jù)攝像定尺的微切割技術(shù)。控制精度在0~5mm,對原系統(tǒng)進行相應(yīng)的優(yōu)化。硬件部分包括計算機操控系統(tǒng)、攝像機系統(tǒng)及通訊控制電纜等。計算機操控系統(tǒng)由現(xiàn)場型工控機、顯示器、專用視頻采集卡和數(shù)據(jù)輸出卡組成;攝像機系統(tǒng)由專用高分辨率工業(yè)紅外攝像機、專用紅外攝像鏡頭和不銹鋼水冷防護罩組成;通訊控制電纜由雙屏蔽雙絕緣通訊電纜和耐高溫屏蔽控制電纜組成。采用Wincc6.2軟件一臺計算機實現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)和運行。計算機要求為Hp8100以上(包含8100)配置。
毛刺機保證鑄坯表面質(zhì)量的最后一道防線,隨著近幾年的運行,去毛刺系統(tǒng)也暴露出諸多問題,主要表現(xiàn)在去毛刺打擊位置調(diào)節(jié)工作復(fù)雜、調(diào)整時間過長無法保證連續(xù)生產(chǎn)。
針對以上問題,開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)創(chuàng)新,借助模糊控制理論,在原有控制算法的基礎(chǔ)上增加了自學(xué)習(xí)功能。一方面對原有系統(tǒng)中除保留基礎(chǔ)架構(gòu)和液壓機械設(shè)備,電氣限位和光電管部分,其余全部拆除,增加推動液壓缸,增加雙向切換電磁液壓閥。另一方面采用自主開發(fā)的新的控制部分,增加查詢功能,自主學(xué)習(xí)功能,成功上線,保證去毛刺效果。
本系統(tǒng)主畫面有:液位控制總貌、1#中包液位控制、2#中包液位控制、結(jié)晶器振動控制、液位系統(tǒng)測試、1#中包液位聯(lián)鎖、2#中包液位聯(lián)鎖、結(jié)晶器振動聯(lián)鎖、1#液位歷史曲線、2#液位歷史曲線、振動歷史曲線、報警信息等共12個畫面,部分系統(tǒng)主畫面如圖5、圖6所示。
圖5 液位監(jiān)控主畫面
圖6 系統(tǒng)報警畫面
畫面有每個中包車液位控制參數(shù)信息、當(dāng)前曲線、 塞棒抖動投入選定功能。點擊下面可以選擇塞棒抖動是否投入使用,點擊圖形可以打開抖動參數(shù)設(shè)定修正畫面,如圖7所示??刂颇J椒譃槭謩?,位置,本地自動,遠(yuǎn)程自動四種模式。
圖7 結(jié)晶器振動畫面
為防止誤操作發(fā)生,此功能僅在登錄admin用戶后才能進行操作。并增加結(jié)晶器振動聯(lián)鎖畫面與歷史記錄畫面,如圖8所示。
圖8 連鎖報警畫面
連鑄機原有設(shè)計方案沒有考慮到驅(qū)動輥抬起的跟蹤,當(dāng)開澆前要求4段(包括4段)以后驅(qū)動輥都要在抬起位置,避免引錠頂?shù)津?qū)動輥。原設(shè)計為在主控室HMI顯示的是抬起狀態(tài),因現(xiàn)場沒有反饋信號,故如現(xiàn)場驅(qū)動輥實際沒有抬起主控人員也無法發(fā)現(xiàn)。
該系統(tǒng)通過增加抬起壓力檢測環(huán)節(jié),形成液壓系統(tǒng)的信號閉環(huán)檢測。同時將檢測情況反映到主控室HMI上。軟件部分,壓力信號在PLC程序中做相關(guān)的計算分析,得到驅(qū)動輥精確位置,并將信號傳遞到HMI畫面中,在自主開發(fā)顯示系統(tǒng)中作明確位置指示,具體內(nèi)容如下。
顯示在主控室HMI上,同時添加報警事件,方便事件記錄和故障分析。如圖所示。
圖9 扇形段精準(zhǔn)定位畫面
為滿足微切割高精度、快調(diào)節(jié)的工作模式,項目組對原有切割監(jiān)控系統(tǒng)進行了自主開發(fā)升級,采用了工業(yè)以太網(wǎng)(Industrial Ethernet)接入PLC的通訊方式,改變原有觸摸屏監(jiān)控系統(tǒng)采用Profibus網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,通訊速度提高近一倍,具體配置如圖10所示。
圖10 切割系統(tǒng)配置
圍繞質(zhì)量提升的6項關(guān)鍵技術(shù)投用后,對保障鑄坯質(zhì)量產(chǎn)生了明顯的效果。以電磁攪拌和去毛刺機為例,大電流電攪投入使用以來,明顯改善了鑄坯質(zhì)量,增加等軸晶率,改善或減輕鑄坯中心偏析和疏松等作用。板坯連鑄機智能控制技術(shù),在連鑄機生產(chǎn)中直接關(guān)系產(chǎn)品的質(zhì)量[5],通過該項目的實施,既提高了產(chǎn)品質(zhì)量,又降低了運行及維護成本,還改善了設(shè)備的運行效率,有效提高了C類2.0中心偏析比例,具有良好的社會效益。□
[1] ZhangZhijie,Thin slap CCM automation control technology equipment to improve,Journal of iron and steel research[J].2009,30(4):235-239.
[2] 張志杰,連鑄機漏鋼預(yù)報系統(tǒng)優(yōu)化改造[J].山東冶金,2007,5:73-75.
[3] 張志杰,陳秀麗,王京玲.無級調(diào)節(jié)底吹攪拌技術(shù)的開發(fā)[J].自動化儀表,2006(7):52-55.
[4] 張志杰,煉鋼廠自動化儀表現(xiàn)場應(yīng)用技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012:104-105.
[5] 張志杰,連鑄機高效基礎(chǔ)自動化技術(shù)分析[J].PLC&FA,2008,12:67-70.