劉大功
龍灘水電站生產(chǎn)水廠運(yùn)行管理
劉大功
(中國(guó)水利水電第七工程局安裝分局,四川 彭山 620860)
闡述了水廠在運(yùn)行管理過程中遇到的一些嚴(yán)重影響水廠正常供水的問題,為此采取了一些科學(xué)、有效的措施,順利解決了問題,保證了龍灘水電站大壩主體工程單倉日澆筑15816 m3混凝土的供水量。希望對(duì)水廠設(shè)計(jì)和運(yùn)行同行有所幫助。
龍灘水電站;大壩工程;生產(chǎn)水廠;自動(dòng)控制
龍灘水電站位于紅水河上游的廣西天峨縣境內(nèi),距縣城15km,是紅水河流域梯級(jí)電站開發(fā)中的骨干工程。龍灘水電站主要由大壩、地下發(fā)電廠房和通航建筑物3大部分組成。
為了保證龍灘水電站混凝土澆筑進(jìn)度和質(zhì)量,專門建造了一個(gè)供龍灘水電站生產(chǎn)用水的龍灘水電站生產(chǎn)水廠,生產(chǎn)水廠供水原理如圖1所示。
圖1 生產(chǎn)水廠供水原理
生產(chǎn)水廠為兩級(jí)泵站,總揚(yáng)程為170m,生產(chǎn)水廠水位高程為218.690m,設(shè)為右岸水廠正常取水位。取水泵為4臺(tái)單機(jī)流量為1000m3/h的0.4kV自藕式潛水臺(tái),經(jīng)過高程255水池和高程322水池,供水到高程為422水池中。供水泵為4臺(tái)單機(jī)流量1000m3/h的10kV臥式水泵。由高程422水池供龍灘電站大壩施工用水。設(shè)計(jì)供水能力為3000m3/h,采用自動(dòng)控制。
設(shè)計(jì)年度供水量和實(shí)際供水量如表1。
表1 設(shè)計(jì)年度供水量和實(shí)際供水量
(1)安全操作管理。編制了安全工作規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程和工作票、操作票、交接班制度、巡回檢查制度、定期試驗(yàn)和輪換制度等有關(guān)規(guī)程和制度,定期進(jìn)行安全檢查、設(shè)備運(yùn)行安全分析和處理,保證了設(shè)備的安全運(yùn)行。
(2)設(shè)備檢修管理。包括機(jī)電主設(shè)備和輔助設(shè)備的維護(hù)、監(jiān)測(cè)、大小修計(jì)劃的安排,施工管理及技術(shù)檔案、技術(shù)資料的建檔等管理工作。設(shè)備檢修,是保持設(shè)備狀況完好,保證安全生產(chǎn)必要的條件。堅(jiān)持預(yù)防為主、安全第一、質(zhì)量第一的方針,按照應(yīng)修必修、修必修好的原則,有計(jì)劃地進(jìn)行設(shè)備檢修。
(3)崗位技術(shù)培訓(xùn)。提高水廠各崗位運(yùn)行值班人員的技術(shù)素質(zhì),達(dá)到熟悉設(shè)備、系統(tǒng)及其基本原理,熟悉操作和事故處理,熟悉本崗位的規(guī)程和制度,能正確地進(jìn)行操作和分析運(yùn)行狀況,能及時(shí)地發(fā)現(xiàn)故障和排除故障,能掌握一般的維護(hù)技能等“三熟三能”基本功,保證每一個(gè)值班人員都能勝任本崗位的運(yùn)行操作、設(shè)備監(jiān)控、巡回檢查和事故處理。
2004年1月1日正式接手水廠運(yùn)行管理,2004年實(shí)際供水量已達(dá)214.8萬m3,約為計(jì)劃量的6倍。年底就開始多次出現(xiàn)設(shè)備故障影響了供水,并且直接影響了大壩施工,甚至造成了大壩停倉,直接影響到龍灘水電站是否能如期完工,后果十分嚴(yán)重。為了保證生產(chǎn)水廠安全供水,必須盡快找出原因,提出解決問題的辦法。
2.1 主要設(shè)備故障
第一高壓開關(guān)柜的操作機(jī)構(gòu)彈簧扣脫落,更換后繼續(xù)使用。第二真空斷路器動(dòng)觸頭磨損,導(dǎo)致電流過大,出現(xiàn)了過流跳閘,也只有更換,且動(dòng)靜觸頭同時(shí)更換,費(fèi)用較高。此次真空斷路器跳閘正是大量用水之時(shí)的中午,立刻進(jìn)行緊急檢修,檢修耗時(shí)達(dá)4h之久,造成停倉。事后為了引起重視,對(duì)此次故障進(jìn)行了原因分析。
2.2 故障原因分析
(1)原設(shè)計(jì)5年供水總量為605萬m3(招標(biāo)文件上要求),實(shí)際第1年供水量已達(dá)214.8萬m3,為計(jì)劃的6倍,根據(jù)供水量推測(cè)已到設(shè)備使用期的80%了。
(2)自動(dòng)抽水啟動(dòng)太頻繁,由于蓄水池容量太小,設(shè)計(jì)只有3000 m3,為了保證供水的安全,自動(dòng)設(shè)計(jì)中當(dāng)用水量?jī)H為水池的1/3時(shí)就得開機(jī),2/3時(shí)就得停機(jī),設(shè)備休息時(shí)間僅有10~20min又要啟動(dòng)運(yùn)行。雖然10kV開關(guān)為軟啟動(dòng),潛水泵為變頻啟動(dòng),但仍引起開關(guān)及設(shè)備沖擊和設(shè)備運(yùn)行休息時(shí)間間隔較短,使設(shè)備一直處在過熱狀態(tài),引起的設(shè)備事故也增多。如該工程蓄水池太小,同時(shí)又過分保守設(shè)計(jì),當(dāng)高程422水位下降到只有1/3時(shí)啟泵供水,當(dāng)水位升至2/3停泵,由于蓄水池太小啟停次數(shù)多,必然引起設(shè)備啟停次數(shù)增多。故障分析結(jié)果表明:由于自動(dòng)控制系統(tǒng)中,設(shè)備啟停運(yùn)行太頻繁,造成設(shè)備過熱,是設(shè)備故障產(chǎn)生的主要原因。
2.3 解決辦法
改變自動(dòng)控制啟動(dòng)時(shí)間,增長(zhǎng)間隔時(shí)間,增長(zhǎng)設(shè)備休息時(shí)間。根據(jù)施工計(jì)劃在2005年和2006年這兩個(gè)高峰年用水量約1500萬m3(后來實(shí)際用數(shù)也接近),后期的用水量也較大,由于設(shè)備已達(dá)到設(shè)備使用期的80%了,最好的辦法是更換設(shè)備,但存在兩個(gè)問題:第一更換設(shè)備必造成停水,會(huì)影響施工進(jìn)度;第二費(fèi)用太高。故更換設(shè)備的方案被否。
龍灘水電站生產(chǎn)水廠自動(dòng)控制設(shè)計(jì)的目的是為了減少運(yùn)行人員,原則上減少了費(fèi)用支出,但自動(dòng)控制在出現(xiàn)了上述問題的同時(shí)還存在另一些問題。
自動(dòng)控制抽水設(shè)置了巡視人員,當(dāng)自動(dòng)啟動(dòng)時(shí),巡視人員不能準(zhǔn)確觀察到設(shè)備啟動(dòng)是否有異?,F(xiàn)象,檢修時(shí)就缺少了針對(duì)性,對(duì)設(shè)備的檢修保養(yǎng)和維護(hù)作用不大。于是改用人工操作,每班增加兩人,開機(jī)前,一人留在疑似有問題的設(shè)備旁邊監(jiān)護(hù),在設(shè)備啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)觀察水泵及開關(guān)柜等設(shè)備的運(yùn)行情況,同時(shí)注意設(shè)備啟動(dòng)的聲音,查看監(jiān)控?cái)?shù)字的變化,一旦發(fā)現(xiàn)問題可以及時(shí)進(jìn)行更換、檢修,從而做到把事故處理在萌芽狀態(tài)。
為了保證下一步的供水,有針對(duì)地對(duì)一些設(shè)備進(jìn)行檢修。潛水泵的變頻啟動(dòng)柜出現(xiàn)的故障較多,由于變頻啟動(dòng)柜與潛水泵不配套,比實(shí)際功率小,雖然調(diào)到只有潛水泵額定功率的80%,變頻啟動(dòng)柜仍然發(fā)熱甚至溫度過高而導(dǎo)致停機(jī)。因此增設(shè)了電風(fēng)扇,以期達(dá)到快速降溫(但在2005年初已開始進(jìn)入混凝土澆筑高峰期,用水量相當(dāng)大,啟動(dòng)頻繁和運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),增加了電風(fēng)扇仍不能解決變頻啟動(dòng)柜過熱的問題)。減少高壓開關(guān)柜啟停次數(shù),一臺(tái)高壓開關(guān)啟動(dòng)一次運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),同時(shí)休息時(shí)間也較長(zhǎng),改變?cè)瓉碜詣?dòng)控制的頻繁輪換啟動(dòng)。經(jīng)過半年人工操作的運(yùn)行,故障減少了。
此后,自動(dòng)控制改為人工操作的運(yùn)行方式。相應(yīng)地變換422水池的水位計(jì),增加了水池水位顯示器,能清楚觀看到水位的變化,也改變了超聲波流量計(jì)紅外線水位計(jì),根據(jù)水池的水位,人工控制抽水時(shí)間。抽水改為人工操作,運(yùn)行人員的任務(wù)是觀察水位的變化,當(dāng)水位下降到3/4~5/6時(shí)開機(jī),減少開機(jī)次數(shù)。整個(gè)水廠僅增加了4個(gè)運(yùn)行人員,一些小故障在當(dāng)班就解決了,較大的問題單獨(dú)進(jìn)行處理,重大問題就放在空閑時(shí)或與施工調(diào)度進(jìn)行協(xié)調(diào)停水1天或1夜處理。雖然運(yùn)行人工費(fèi)1年增加了約5萬元,但設(shè)備維修費(fèi)卻減少了,也節(jié)約了電費(fèi)。最重要的是水廠安全運(yùn)行得到了保證。
3.1 倒虹管進(jìn)入空氣的解決方案
取水口缺少水位報(bào)警設(shè)施,如果水位下降至倒虹吸管無法正常取水時(shí)也無從知曉。當(dāng)4臺(tái)取水泵還在同時(shí)取水時(shí)容易造成空氣進(jìn)入倒虹吸管。由于抽水量大,超過設(shè)計(jì)值,所以在枯水期,常常由于水量不足而出現(xiàn)空氣進(jìn)入倒虹吸管,從而導(dǎo)致供水中斷。
故障處理:起初采用真空泵抽氣,由于倒虹吸管采用的是DN600鋼管,也較長(zhǎng),體積較大,每次處理時(shí)間都在3h以上,特別是龍灘4、5月氣溫已較高了,若停水3h對(duì)混凝土澆筑的影響非常大。
如果關(guān)閉倒虹吸管的閥門,把取水池的水灌滿,然后打開閥門利用水位差使取水池的倒灌倒虹吸管,這樣就可使倒虹吸管中的空氣排出。于是就利用高程255清水池將檢修排水引出至取水池,引出管采用DN200鋼管。導(dǎo)通倒虹吸管只須半小時(shí)。此法可以用于導(dǎo)通任何進(jìn)了空氣的倒虹吸管。
3.2 河流斷流處理方案
由于龍灘生產(chǎn)水廠設(shè)置在大壩下游,下閘蓄水時(shí)導(dǎo)致紅水河斷水10d左右,如果停產(chǎn)10d,代價(jià)太大;若在上游設(shè)置一個(gè)水廠,需要700~800萬元,這個(gè)投入也太大。
雖然下閘后龍灘斷流時(shí)間為4~22d,但紅水河中的水位仍保持在216m 以下,倒虹吸管已露出,根本無法供水,但河床有水,如果把取水點(diǎn)向河心延伸即可以取水。
(1)水泵。由于虹吸管已露出根本無法供水,水廠所有供水全部由水泵供水(即供水量為2000m3/h),為了與水廠的潛水泵相配套,建議采購與水廠的潛水泵相同的潛水泵2臺(tái)(這樣當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)方便更換),并從現(xiàn)水廠中的4臺(tái)潛水泵中抽取1臺(tái)為備用。
(2)電源。電源考慮從水廠的備用10kV線路上取用,采用高壓電纜跨過公路引至加藥車間,在加藥車間附近安裝1臺(tái)S9-8000/10變壓器供水泵用電。
(3)采用浮排固定潛水泵,潛水泵與浮排隨水位升降,出水口采用DN300高壓埋線管(4m×9m)經(jīng)過止回閥與鋼管相連接。高壓埋線管(軟管)上綁扎油桶以減少高壓埋線管中抽水時(shí)的重量產(chǎn)生對(duì)浮排的拉力。浮排由2排油桶用腳手架固定組裝,在中間留有潛水泵吊孔。潛水泵上制作一個(gè)人字架以方便潛水泵吊入后升降。浮排在現(xiàn)場(chǎng)組裝,完成后吊入水中。
(4)主管制安:采用DN500鋼管,在鋼管與高壓埋線管間安裝止回閥以防止水壓對(duì)高壓埋線管及潛水泵的沖擊。為了減小洪水對(duì)DN500鋼管的沖擊,擬每5~10m澆筑一個(gè)鎮(zhèn)墩,并用插筋固定,插筋入土不小于0.5m。
(5)電源電纜:主電源采用采用VLV22-3× 240+1×120電纜,控制電纜采用VV-5×2.5。
(6)浮排固定:①防止現(xiàn)階段水流對(duì)浮排的沖擊,可用Φ16鋼絲繩通過導(dǎo)向滑輪固定在潛水泵取水池。②防止洪水來時(shí),浮排來不及撤離,采用卷揚(yáng)機(jī)固定,隨著水位的上升將浮排拉到岸側(cè)。卷揚(yáng)機(jī)固定在廣西局拌和站255平臺(tái)附近,考慮到在大暴雨中操作的防水性,增加了1個(gè)防雨工棚。
在自動(dòng)化控制設(shè)備的運(yùn)行中,現(xiàn)場(chǎng)或技術(shù)管理人員應(yīng)掌握設(shè)備的基本原理和操作規(guī)程,才能有效地解決運(yùn)行工作中難以避免的突發(fā)性故障;管理人員或技術(shù)人員要從經(jīng)濟(jì)、安全的角度做出科學(xué)的分析,在分析中發(fā)現(xiàn)問題并提出合理的解決辦法。
10.3969/j.issn.1008-1305.2014.03.013
TU991.6
B
1008-1305(2014)03-0038-03
劉大功(1971年-),男,工程師。