郭靜娟(河南恩湃高科集團有限公司,河南 鄭州,450000)
為了維持濕法脫硫系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行,確保較高的脫硫效率,必須外排一定量的脫硫廢水。脫硫廢水水質(zhì)較差,含鹽量極高,對環(huán)境有很強的污染性,如果不加處理直接外排,勢必對周圍水環(huán)境造成嚴重污染。常規(guī)的脫硫廢水處理技術(shù)系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備數(shù)量多,工作環(huán)境差,投資和運行費用高,并且無法去除廢水中的Cl-。廢水煙道處理技術(shù)將脫硫廢水霧化后噴入空預(yù)器(APH)和電除塵器(ESP)間的煙道,利用煙氣余熱使廢水完全蒸發(fā),廢水中的污染物轉(zhuǎn)化為結(jié)晶物或鹽類等固體,隨煙氣中的飛灰一起被電除塵器收集下來,從而除去污染物[1],該技術(shù)能夠在低投入的情況下,實現(xiàn)濕法煙氣脫硫廢水的零排放,為濕法煙氣脫硫廢水的處理提供了新的有效的途徑。
脫硫廢水煙道處理技術(shù)工藝流程圖見圖1。
圖1 脫硫廢水煙道處理技術(shù)工藝流程
利用煙道氣處理火電廠脫硫廢水過程中,噴入煙道的霧化脫硫廢水迅速在煙道中蒸發(fā),造成煙氣含濕量增加,脫硫廢水中的固體物(包含重金屬、雜質(zhì)以及各種金屬鹽)和灰一起懸浮在煙氣中?;痣姀S脫硫廢水煙道處理技術(shù)可行性:
(1)由于噴霧后煙氣濕度增大,煙氣中超細顆粒容易粘在一起成為較大顆粒,粒徑增大,粒徑增大至微米級的細小固體顆粒更容易被電除塵器捕獲,它們和灰一起懸浮在煙氣中并隨煙氣進入電除塵器被電極捕捉,隨灰一起外排。
(2)噴霧后一定程度上降低了煙氣中灰的比電阻,提高了除塵器的除塵效率。噴霧后煙氣濕度增加,可以防止和減弱高比電阻粉塵的反電暈。
(3)噴霧后煙氣流量會有所增加,但比例很小,為了保證電除塵器的除塵效率需要適當(dāng)增加電暈功率,綜合上述二者的影響可以認為噴霧后對除塵器的輸入能量不會產(chǎn)生明顯影響。
(4)廢水蒸發(fā)后,煙氣中水蒸汽含量一定程度上會有所增加,水蒸汽隨煙氣外排,導(dǎo)致進入電除塵器的煙氣溫度會適當(dāng)?shù)亟档?,但不會低于露點溫度。
(5)由于脫硫廢水中固體量和各種金屬鹽含量限低,對灰的物性及綜合利用不會產(chǎn)生影響[7]。
國外電廠脫硫廢水煙道處理應(yīng)用情況見表1。
表1 國外電廠脫硫廢水煙道處理應(yīng)用分析
時間國別機組/MW燃料脫硫效率/%處理廢水量/m3·h-11982日本600油913.51982日本66煤95.40.4~0.81992美國528煤9518.91997捷克200煤88.41.51998日本450油964.91998日本149煤99.81.62003日本223煤99.52.22004日本99煤98.31.6
以某電廠300MW機組為例,設(shè)置脫硫廢水煙道處理裝置,處理能力為2t/h。各種典型工況下,蒸發(fā)2t/h廢水對煙氣溫度的影響計算結(jié)果如表2所示。計算結(jié)果表明,噴入廢水后,對煙氣溫度的影響在3~5℃,高于煙氣的露點對除塵器等下游設(shè)備無影響。
表2 不同工況下噴入脫硫廢水煙氣溫度變化
機組負荷/MW180210240270300煙氣量/m3·h-173290885506097721110993631221514空預(yù)器出口煙溫/℃120124128132135蒸發(fā)量/t·h-12.02.02.02.02.0除塵器入口煙溫/℃115.0119.7124.2128.7132.0
在試驗過程中,當(dāng)鍋爐負荷穩(wěn)定在240MW時,進入除塵器之前,A側(cè)和B側(cè)煙道中煙氣的原始溫度分別為127.05℃和124.64℃。當(dāng)廢水噴射量為1t/h時,A側(cè)和B側(cè)煙道的煙氣溫度變?yōu)?24.06℃和122.41℃,溫降分別為2.99℃和2.23℃,當(dāng)噴射量為1.5t/h時,A側(cè)和B側(cè)煙道的煙氣溫度變?yōu)?22.54℃和119.90℃,相對原始煙氣溫度,溫降分別為4.51和4.74℃。噴射之后煙氣溫度降在合理的范圍之內(nèi),噴射之后煙氣的溫度高于115℃,仍在酸露點之上,因此不會對下有設(shè)備和煙道造成腐蝕。試驗期間電除塵器運行穩(wěn)定,落灰無異常。
(1)若進入煙道中的霧化后的脫硫廢水不能完全蒸發(fā)時,脫硫廢水中含有的硫酸根、亞硫酸根及一些其他重金屬離子將會對煙道和除塵器造成腐蝕。同時,若進入脫硫系統(tǒng)煙氣含濕量過高時,對煙道、膨脹節(jié)及煙囪等設(shè)備造成腐蝕。
解決措施:對廢水進行調(diào)質(zhì),加快蒸發(fā)速率。廢水呈中性時,完全蒸發(fā)時間最短;其次是堿性狀態(tài)時,酸性狀態(tài)時,完全蒸發(fā)時間最長。
(2)噴嘴堵塞與磨損。解決措施:控制進入噴嘴的脫硫廢水水質(zhì),減少廢水中固體顆粒物含量;做好噴嘴的防護與維護工作;定期檢查噴嘴狀況,發(fā)現(xiàn)損壞的噴嘴停止使用并及時更換;細化液滴粒徑;增加空氣吹掃次數(shù),加大空氣吹掃壓力。
當(dāng)脫硫廢水中懸浮物含量偏高時,脫硫廢水在霧化過程中因固體顆粒物的大量存在,極易造成噴嘴的堵塞,對脫硫廢水水質(zhì)調(diào)節(jié)也是脫硫廢水霧化的一項前期工作,如電廠現(xiàn)有脫硫廢水處理設(shè)施,建議投運原有的脫硫廢水處理設(shè)施,控制出水的pH值、懸浮物指標(biāo),以保證霧化裝置的正常運行及霧化效果滿足設(shè)計要求。
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