王宏亮,薛建明,許月陽,李 兵,陳姝娟 (國電科學技術(shù)研究院,江蘇 南京 210031)
隨著國家環(huán)保標準的日益嚴格,燃煤電站鍋爐配備了選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝、除塵(靜電除塵器/布袋除塵器)、濕法煙氣脫硫(WFGD)等污染物控制設(shè)施,對煤燃燒過程中產(chǎn)生的NOx、煙塵、SO2等常規(guī)污染物進行了有效的脫除。但SCR脫硝系統(tǒng)的催化劑會將煙氣中的部分SO2催化氧化為SO3,使煙氣中SO3的濃度增加,煙氣酸露點升高(見圖1)[1],造成空預(yù)器等設(shè)備腐蝕、積灰、堵塞,危及機組的安全運行。但靜電除塵器、WFGD等常規(guī)污染物控制設(shè)施對SO3的脫除效率較低,因此對燃煤電站煙氣中的SO3的控制迫在眉睫。
燃煤電站煙氣中,SO3來自兩方面:一是煤燃燒過程中,煤中可燃性硫燃燒生成SO2,部分SO2進一步氧化成SO3;二是在SCR脫硝過程中,煙氣中部分SO2被SCR催化劑催化氧化為SO3。
煤中可燃性硫在燃燒過程中被氧化成SO2,其中大約0.5%~2%的SO2進一步被氧化成SO3。燃燒過程中產(chǎn)生的SO3的量取決于鍋爐類型、煤中硫含量、過量空氣系數(shù)、催化劑的作用等因素[2-4]。
樓清剛[3]研究了煤燃燒過程中SO3的生成,結(jié)果表明,隨著燃燒溫度和氧元素濃度的增加,SO3生成率增加;SO3生成率隨著煤中硫含量的增加而增加,而與煤種的關(guān)系不大。
圖1 酸露點與SO3濃度的關(guān)系
美國電力科學研究院(EPRI)對燃煤電站鍋爐燃燒過程中SO3的形成機理和影響因素進行了研究[4],結(jié)果表明,SO3為均相氣相反應(yīng)、懸浮飛灰催化、管壁積灰催化和管壁金屬氧化物催化共同作用的結(jié)果。當氧氣濃度從3.5%降至2.1%時,煙氣中SO3降低了大約20%?,F(xiàn)場測試結(jié)果表明,通過爐膛吹掃可將SO3從30μL/L降至25μL/L,進一步證明了管壁積灰對SO2的催化氧化作用。
V2O5/TiO2基催化劑廣泛應(yīng)用于燃煤電站鍋爐SCR煙氣脫硝過程,而V2O5對SO2的氧化具有催化作用,其在脫除煙氣中NOx的同時,將部分SO2催化氧化為SO3,尤其是在低負荷運行時,SO2氧化率急劇增加。在SCR脫硝系統(tǒng)中,約0.5%~1.5%的SO2被催化氧化為SO3,SO2氧化率取決于催化劑的類型和運行工況[2,5-6]。研究表明,隨著催化劑中V2O5含量的增加,SO2的氧化率增加[5];隨著反應(yīng)溫度的升高,SO2的氧化率逐漸增加[6]。
圖2為隨著煙氣流動,SO3的生成及其存在形態(tài)。在爐膛出口,SO3以氣體的形式存在;當煙氣溫度降低至315~370℃時,SO3與煙氣中的H2O形成氣態(tài)硫酸,取決于煙氣中H2O的濃度;當煙氣溫度降低至137~160℃時,大多數(shù)SO3以氣態(tài)硫酸的形態(tài)存在。在WFGD中,煙氣急劇冷卻,氣態(tài)硫酸經(jīng)歷了驟凝過程轉(zhuǎn)變?yōu)榱蛩釟馊苣z。由于硫酸氣溶膠粒徑太小而不能被WFGD有效的脫除,以硫酸酸霧的形態(tài)排放到大氣中[7]。
空預(yù)器、靜電除塵器在一定程度上可降低SO3的濃度,當煙氣溫度降低至酸露點下,硫酸冷凝并附著在飛灰或空預(yù)器表面,可在靜電除塵器中隨著飛灰被脫除,SO3脫除率在20%~50%之間,其大小取決于飛灰的濃度、表面積、堿性及煙氣溫度[2]。降低空預(yù)器出口的煙氣溫度,可提高SO3的脫除率,但增加了空預(yù)器積灰和腐蝕的風險。
WFGD系統(tǒng)也可脫除部分SO3,取決于WFGD系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及壓降。傳統(tǒng)的WFGD系統(tǒng)對SO3的脫除效率僅為30%左右[2]。
圖2 SO3的生成及存在形態(tài)
在SCR煙氣脫硝技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用后,煙氣中SO3的濃度大大增加,給鍋爐運行、大氣環(huán)境和人類健康帶來的危害也逐漸顯現(xiàn)出來。
2000年,美國Gavin電廠投運SCR后,煙氣中SO3濃度增加,煙囪排煙首次出現(xiàn)藍色煙羽。排煙呈現(xiàn)“藍羽”現(xiàn)象源于硫酸酸霧氣溶膠的產(chǎn)生,由于其粒徑非常小,對光線產(chǎn)生散射。導致“藍羽”現(xiàn)象的SO3最低濃度取決于大氣環(huán)境和煙囪的特征。對于燃燒高硫煤,且配備SCR、WFGD的機組,排煙不透明現(xiàn)象不可忽視。
一般情況下,當煙氣中SO3達到10~20μL/L時,就會出現(xiàn)“藍羽”現(xiàn)象。在一定的環(huán)境條件下,即使SO3的含量只有10μL/L,煙氣的不透明度也會大于50%,當SO3的含量為5μL/L時,煙氣的不透明度為20%;只有當煙氣中SO3減少到5μL/L以下時,才不會出現(xiàn)“藍羽”現(xiàn)象[8]。
煙氣的酸露點取決于煙氣中SO3和H2O的濃度,隨著SO3濃度的增加而升高。當SCR投運后,酸露點一般會升高5~11℃[2]。酸露點的升高,為了避免硫酸冷凝造成的煙道腐蝕,必然要求增加排煙溫度,一般來說,空預(yù)器出口煙氣溫度高應(yīng)保持在酸露點以上11~17℃[2]。但提高排煙溫度必然增加鍋爐的排煙熱損失,降低機組的熱效率。
在空預(yù)器中,當煙氣溫度降低至酸露點以下,硫酸冷凝,附著在飛灰上,形成具有一定粘性的沉積物沉積在空預(yù)器表面,造成空預(yù)器積灰和結(jié)垢。煙氣中SO3的濃度、飛灰的濃度及飛灰的堿性決定了沉積物的粘性。增加煙氣中飛灰/SO3的比例,可降低沉積物的粘性;飛灰的堿性越高,沉積物的粘性越低。SCR增加了煙氣中SO3的濃度,降低了飛灰/SO3的比例,改變了沉積物的粘性,增加了空預(yù)器的積灰和結(jié)垢的傾向。
在空預(yù)器中,當煙氣溫度冷卻至177~215℃時,SCR反應(yīng)器中未反應(yīng)的NH3與SO3發(fā)生反應(yīng)生成硫酸氫銨[2]。硫酸氫銨是一種粘性很強并具有較強腐蝕性的物質(zhì),硫酸氫銨的粘性造成大量飛灰沉積在空預(yù)器表面引起空預(yù)器堵塞,增加空預(yù)器的阻力,增加引風機的功率消耗,嚴重時甚至迫使機組停爐以清理空預(yù)器。
SCR反應(yīng)器中,在275~330℃的溫度區(qū)間內(nèi),SO3可與NH3反應(yīng)生成硫酸氫銨或硫酸銨,取決于煙氣中SO3的濃度。硫銨鹽沉積在催化劑表面,堵塞催化劑孔隙,降低催化劑的活性和壽命,使得SCR在低負荷時需停止噴氨退出運行。
煙氣中SO3與Hg在飛灰表面的活性位上存在競爭吸附,SO3吸附在飛灰表面,降低了飛灰對煙氣Hg的吸附能力,從而降低了除塵系統(tǒng)的協(xié)同脫汞能力。SO3的抑制作用在煙氣中Hg的形態(tài)主要為元素Hg時更為明顯。現(xiàn)場測試結(jié)果表明,當煙氣中SO3被脫除后,靜電除塵器的協(xié)同脫汞效率增加了2~10倍。同時,SO3也會降低粉末活性炭等吸附劑的脫汞效率[9]。
當燃煤電站配備SCR煙氣脫硝系統(tǒng)后,SO3造成的危害逐漸引起重視,各國學者針對SO3的控制技術(shù)進行了研究和開發(fā),如圖3所示[10]。
圖3 SO3控制技術(shù)
燃燒低硫煤可降低煙氣中SO2的濃度,從而減少在爐膛內(nèi)或SCR反應(yīng)器中生成的SO3的量。當全部更換為低硫煤比較困難時,可進行不同比例的低硫煤摻燒。摻燒低硫煤的可行性取決于電廠的具體情況,如長期的低硫煤的供應(yīng)、磨煤機出力、爐內(nèi)結(jié)渣傾向、SCR催化劑中毒、靜電除塵器的適應(yīng)能力等。同時,還需要解決如混煤場、輸煤皮帶、設(shè)備的磨損等問題。
通過向爐內(nèi)噴射堿性吸收劑,如Mg(OH)2,可有效脫除燃燒過程中產(chǎn)生的SO3。在爐膛上部噴入Mg(OH)2漿液,漿液迅速蒸發(fā)變成MgO顆粒,然后與SO3反應(yīng)生成MgSO4。美國Gavin電廠長期的現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)表明,當Mg/SO3摩爾比為7時,SO3的脫除效率可達90%[11]。
爐內(nèi)噴鎂技術(shù)可有效地脫除燃燒過程中產(chǎn)生的SO3,降低SCR反應(yīng)器入口煙氣中SO3的濃度,避免在低負荷運行時產(chǎn)生硫銨鹽,可拓寬SCR運行溫度窗口,使SCR在低負荷下運行。同時,可降低酸露點,降低空預(yù)器出口煙氣溫度,提高鍋爐熱效率;降低尾部受熱面的腐蝕,減少設(shè)備的維護。但該技術(shù)對SCR中產(chǎn)生的SO3的脫除效率相對較低。
在爐后煙氣中噴入堿性吸收劑可有效降低SO3的濃度,堿性吸收劑主要有:MgO、NaHSO3(SBS)、Na2CO3、天然堿等,噴入位置一般在省煤器或SCR與空預(yù)器之間。
Marietta[12]以MgO粉末作為吸收劑脫除煙氣中SO3,結(jié)果表明在接近化學當量比的條件下,取得80%的SO3脫除率,但該技術(shù)會增加飛灰的比電阻,降低靜電除塵器的效率。Codan公司通過向煙氣中噴射SBS溶液脫除SO3,其商業(yè)化應(yīng)用的裝機容量16000MW,SO3濃度范圍42~110μL/L。當Na/SO3比在1.5~2.0時,SO3脫除率可達90%~98%,并且Na鹽起到了類似SO3調(diào)節(jié)飛灰比電阻的作用,可提高靜電除塵器的效率。美國Gavin電廠通過向煙氣中噴射天然堿脫除SO3,天然堿在135℃以上的煙氣溫度下分解為多孔的Na2CO3,然后與SO3反應(yīng)生成Na2SO4,該技術(shù)的關(guān)鍵是天然堿與煙氣均勻地混合,現(xiàn)場測試結(jié)果表明,當Na/SO3比為1.5時,SO3脫除效率可達90%[13]。
研究發(fā)現(xiàn),在空預(yù)器前噴入堿性吸收劑脫除煙氣中的SO3,可以減少硫酸氫銨的生成,避免空預(yù)器的堵塞;降低酸露點,降低空預(yù)器出口的煙氣溫度,提高了鍋爐的熱效率;降低尾部受熱面的腐蝕,減少設(shè)備的維護。
美國電力科學研究院通過在空預(yù)器與靜電除塵器之間噴入Ca(OH)2、NaHCO3等堿性吸收劑脫除煙氣中的SO3,但該技術(shù)需要高的吸收劑噴射量才能達到較高的SO3脫除效率,同時,鈣基吸收劑增加了飛灰的比電阻,降低了電除塵器的效率。
在空預(yù)器與靜電除塵器之間噴氨可達到較高的SO3脫除效率,工程應(yīng)用結(jié)果表明,當NH3/SO3摩爾比為1.5~2.0時,SO3脫除率可達95%以上[10];同時,反應(yīng)生成的硫銨鹽可對飛灰進行調(diào)質(zhì),提高靜電除塵器的性能,但該技術(shù)存在飛灰利用和處置過程中NH3的釋放問題。
采用在空預(yù)器后噴入堿性吸收劑以脫除煙氣中的SO3的方法,不能緩解空預(yù)器的積灰、腐蝕和堵塞問題,同時也不能降低空預(yù)器出口的煙氣溫度,從而不能提高鍋爐的熱效率。
EPRI在靜電除塵器前,通過對煙氣進行增濕、降溫,使煙氣溫度降低至酸露點以下,H2SO4在煙氣中飛灰的作用下凝結(jié)、長大生成大粒徑的硫酸液滴,從而在靜電除塵器或WFGD中被脫除,但應(yīng)注意煙道的腐蝕及飛灰在煙道中的沉積。在煙氣增濕的同時,可噴入堿性吸收劑,如Ca(OH)2,一是為H2SO4的冷凝和長大提供載體;一是中和形成的H2SO4,避免煙道和設(shè)備的腐蝕。
WESP中的濕環(huán)境降低了細顆粒物的比電阻,同時高的輸入電壓能夠增強對亞微米級顆粒物的脫除能力。WESP對SO3的脫除率可達95%[1,14],同時還可有效脫除亞微米顆粒物、“石膏雨”、汞等重金屬。但WESP安裝在WFGD裝置之后,無法緩解WFGD前的設(shè)備如空預(yù)器等的腐蝕、積灰、堵塞;不能降低空預(yù)器出口煙氣溫度,從而不能提高鍋爐熱效率;此外,WESP存在投資成本高的問題。
目前,燃煤電廠建設(shè)的脫硫、脫硝、除塵設(shè)施對煙氣中的SO3的脫除能力有限,并且SCR運行后,在一定程度上增加了煙氣中SO3的濃度,造成設(shè)備腐蝕、堵塞、“藍羽”等問題,危及機組的安全運行及造成環(huán)境污染,急需對SO3進行控制。爐內(nèi)噴鎂等堿性吸收劑可有效脫除燃燒過程中產(chǎn)生的SO3,但無法脫除因SCR催化氧化產(chǎn)生的SO3;爐后空預(yù)器前噴堿性吸收劑可有效脫除煙氣中SO3,并能夠減少后續(xù)設(shè)備的腐蝕、積灰和堵塞,可降低空預(yù)器出口煙氣溫度,提高機組熱效率;而WESP對硫酸酸霧氣溶膠、亞微米顆粒物具有較高的脫除效率,但僅能減輕“藍羽”排放問題,不能解決空預(yù)器等設(shè)備的腐蝕、積灰等問題。燃煤電站應(yīng)根據(jù)各自情況,選擇合適的SO3控制技術(shù),取決于是否投運SCR煙氣脫硝設(shè)施、堿性吸收劑的費用、對靜電除塵器等設(shè)施運行的影響、對飛灰、脫硫石膏副產(chǎn)物綜合利用的影響、SO3控制效率等因素。
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