曹葉
(廣東粵電集團(tuán)靖海發(fā)電有限公司,廣東 靖海 515223)
廣東粵電集團(tuán)惠來(lái)電廠#1機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠引進(jìn)日立技術(shù)生產(chǎn)制造的超臨界壓力、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、純凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為N600-24.2/566/566,最大連續(xù)出力為634.18 MW,額定出力為600 MW。凝汽器系雙殼體、單流程、雙背壓表面式凝汽器,由2個(gè)斜喉部,2個(gè)殼體(包括熱井、水室及回?zé)峁芟?,循環(huán)水連通管,汽輪機(jī)排汽缸與凝汽器連接所采用的不銹鋼波形膨脹節(jié),底部的滑動(dòng)、固定支座等組成全焊接結(jié)構(gòu)。凝汽器喉部上布置有組合式低壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱低加)、給水泵汽輪機(jī)的排汽接管、汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)的三級(jí)減溫減壓器等。汽輪機(jī)的五、六、七、八段抽汽管道以及軸封回汽、送汽管道單獨(dú)從喉部頂部引入,五、六段抽汽管分別通過(guò)喉部殼壁引出,七、八段抽汽管接入布置在喉部?jī)?nèi)的組合式低加。
2011-04-06,#1機(jī)組C級(jí)檢修后啟動(dòng)并網(wǎng)帶負(fù)荷,發(fā)現(xiàn)凝汽器真空度在-92.4~-93.6 kPa范圍內(nèi)波動(dòng),較同型號(hào)#2機(jī)組相比偏低。04-08,檢修維護(hù)人員對(duì)3臺(tái)真空泵冷卻器進(jìn)行清理后,凝汽器真空度由-93.6 kPa上升至-94.8 kPa,但真空度不穩(wěn)定,機(jī)組降至較低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)真空度又下降。04-14,運(yùn)行人員將A,B汽動(dòng)給水泵密封水回水至凝汽器手動(dòng)門適當(dāng)關(guān)小后,真空度由原來(lái)的-94.3 kPa快速上升至-95.5 kPa,最終穩(wěn)定在-96.8 kPa。
2011-05-08 T 08:00 — 12:00,在機(jī)組工況沒(méi)有變化且無(wú)運(yùn)行操作的情況下,凝汽器真空度由-95.6 kPa 降至-94.3 kPa,比同型號(hào)#2機(jī)組相同情況下低2.0 kPa。05-09 — 26,汽機(jī)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行了檢查。
(1)05-13,檢查發(fā)現(xiàn)#8A低加危急疏水調(diào)門門蓋有泄漏點(diǎn),封堵緊固門蓋后機(jī)組的真空度由-94.86 kPa 升至-95.92 kPa。
(2)05-14,檢查發(fā)現(xiàn)低壓側(cè)凝汽器循環(huán)水出水端外殼溫度較平常高20~30 ℃,且內(nèi)部氣流聲較大;五段抽汽壓力自5月8日起逐漸下降,且#5低加溫升亦逐漸減少。綜合各現(xiàn)象初步分析為五段抽汽在凝汽器內(nèi)引出管的連接膨脹節(jié)爆破或泄漏,需停機(jī)檢查處理。
(3)05-21 — 26,采用氦氣查漏發(fā)現(xiàn)2個(gè)主要泄漏點(diǎn):主機(jī)#6軸承箱底部排油孔洞,A凝汽器喉部膨脹節(jié)。
2011-04-08,運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn)#1機(jī)組A,B真空泵的工作水溫度偏高,當(dāng)時(shí)真空泵冷卻器冷卻水(循環(huán)水)入水溫度為19 ℃,而真空泵工作液(除鹽水)溫度明顯偏高,達(dá)38~40 ℃。分析認(rèn)為真空泵冷卻器可能臟污或堵塞,熱交換能力下降,使真空泵工作液溫度偏高。對(duì)真空泵進(jìn)行清理后,真空度明顯提高,由-93.6 kPa升至-95.8 kPa。
由于水環(huán)式真空泵是以水為工質(zhì)進(jìn)行工作的,所以泵體內(nèi)水的溫度決定了各小室內(nèi)空間在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中所能達(dá)到的真空度。也就是說(shuō),最高真空度是由水的汽化壓力所決定的,而水的汽化壓力就是真空泵工作水溫下的飽和蒸汽壓力。例如:100 ℃水的飽和蒸汽壓力為0.1 MPa,如果采用100 ℃的水作為水環(huán)真空泵的工作液,從理論上來(lái)說(shuō)是無(wú)法抽真空的。有試驗(yàn)證明,當(dāng)水環(huán)真空泵工作液溫度在25 ℃以上時(shí),真空泵的抽吸空氣能力就開(kāi)始減弱,35 ℃以上時(shí)將大大減弱,達(dá)到其飽和溫度時(shí),工作液將會(huì)飽和汽化,并最終喪失工作能力。因此,作為工質(zhì)的水應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以冷卻,使其盡可能保持較低的溫度。
2011-04-10,#1機(jī)組降負(fù)荷后,凝汽器真空度又降至-93.6 kPa,懷疑真正的泄漏點(diǎn)還沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)。#1機(jī)組負(fù)荷變化對(duì)真空度的影響表現(xiàn)為:機(jī)組負(fù)荷較高時(shí),真空度也隨之提高;負(fù)荷低時(shí),真空度也較低。運(yùn)行人員多次對(duì)2臺(tái)汽動(dòng)給水泵機(jī)械密封水回水至凝汽器手動(dòng)門進(jìn)行關(guān)小調(diào)整,真空度有所提高。04-14,運(yùn)行人員再次關(guān)小A,B汽動(dòng)給水泵密封水回水至凝汽器手動(dòng)門后,真空度由-94.3 kPa快速升至-95.5 kPa,最終穩(wěn)定在-96.8 kPa,說(shuō)明有空氣經(jīng)給水泵機(jī)械密封水回水管漏入凝汽器,造成凝汽器真空度下降。因此,給水泵機(jī)械密封水回水調(diào)整門開(kāi)度太大會(huì)直接導(dǎo)致真空度下降。
該廠#1,#2機(jī)組汽動(dòng)給水泵機(jī)械密封水回水至凝汽器前都設(shè)有兩級(jí)水封,以防止空氣漏入凝汽器,但在機(jī)組工況變化、給水泵回水不正常、回水門開(kāi)度不合理、水封破壞時(shí),外界空氣很容易經(jīng)給水泵軸端、回水管、水封進(jìn)入凝汽器,造成凝汽器真空度下降。
(1)當(dāng)給水泵機(jī)械密封水回水調(diào)整門開(kāi)度較大時(shí),可能會(huì)導(dǎo)致回水調(diào)整門前回水管內(nèi)部處于負(fù)壓狀態(tài),外界的少量空氣容易被吸入回水管。由于水封至凝汽器的管路是從第二級(jí)水封上部側(cè)面接出的,水封筒頂部存在空間,隨密封水回水漏入的空氣在水封筒頂部積存,當(dāng)積聚到一定程度時(shí)水封筒內(nèi)水封遭到破壞,導(dǎo)致密封水回水管內(nèi)的氣、水混合進(jìn)入凝汽器,真空度下降。
(2)當(dāng)給水泵機(jī)械密封水回水調(diào)整門開(kāi)度較大,而密封水回水量較小時(shí),回水調(diào)整門前回水管道內(nèi)水不能處于充滿狀態(tài),導(dǎo)致大量空氣從汽動(dòng)給水泵軸端或管道法蘭不嚴(yán)密處吸入回水管道,由于水封筒高度較小,水封效果差,致使密封水回水?dāng)y帶大量空氣直接進(jìn)入凝汽器,對(duì)凝汽器真空度和凝結(jié)水溶氧產(chǎn)生很大的影響。
(3)機(jī)組負(fù)荷較高時(shí),給水泵壓力、流量增加,回水管流量較大,充滿度好,空氣不容易被吸入,水封運(yùn)行良好,真空度提高。負(fù)荷低時(shí),由于回水門開(kāi)度較大,回水管道內(nèi)流量小,空氣容易進(jìn)入回水管道,造成水封破壞,影響真空度。
該機(jī)組低加危急疏水是通過(guò)疏水?dāng)U容器排向凝汽器熱井的,低加危急疏水管道在危急疏水調(diào)門后是處于負(fù)壓狀態(tài)的。故當(dāng)#8A低加危急疏水調(diào)門門蓋密封不嚴(yán)時(shí),會(huì)有空氣漏入凝汽器,導(dǎo)致凝汽器真空度下降。
因五段抽汽引出管連接膨脹節(jié)爆破或泄漏,導(dǎo)致大量高能蒸汽直接進(jìn)入凝汽器,增加了凝汽器熱負(fù)荷,導(dǎo)致真空度下降。
由于主機(jī)#3~#6軸承座漏油排油口管道自凝汽器喉部殼壁引出,當(dāng)凝汽器內(nèi)部軸承座漏油排油口管道出現(xiàn)破損以及穿出凝汽器殼壁處的密封松動(dòng)時(shí),會(huì)導(dǎo)致外部空氣經(jīng)排油破損管道及凝汽器殼壁穿孔處的間隙進(jìn)入凝汽器,致使凝汽器真空度降低。
廣東粵電集團(tuán)惠來(lái)電廠利用#1機(jī)組調(diào)峰停運(yùn)機(jī)會(huì)更換了五段抽汽管道凝汽器內(nèi)爆破連接膨脹節(jié);將主機(jī)#3~#6軸承座漏油排油口管道直接從軸承座底部引出,不再?gòu)哪鞔┻^(guò),并對(duì)原凝汽器穿孔進(jìn)行了封堵;對(duì)給水泵密封水回水至凝汽器隔離水封進(jìn)行改造,增加了一級(jí)水封,達(dá)到了水封設(shè)計(jì)效果;對(duì)A凝汽器喉部膨脹節(jié)漏氣處進(jìn)行了封補(bǔ)。經(jīng)上述處理后,2011-06-08,#1機(jī)組開(kāi)機(jī)并網(wǎng)帶負(fù)荷,凝汽器真空度恢復(fù)正常,達(dá)到-96.8 kPa,可降低標(biāo)準(zhǔn)煤耗約6 g/(kW·h),經(jīng)濟(jì)、環(huán)保效益十分可觀。
參考文獻(xiàn):
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