摘要:增壓是提高柴油機功率最主要、最有效的途徑,隨著空氣增壓壓力的提高,柴油機的功率成比例提高,因此增壓器發(fā)生故障對柴油機的工作性能影響很大。本文通過對DF4DD內燃機車配備的ZN290D渦輪增壓器喘振故障現象分析,對增壓器特性進行探討,對增壓器與柴油機的配合進行討論,找出發(fā)生喘振的原因,并針對性的提出預防和排除機車喘振的方法,提出機車日常運用中對增壓器的保護要求。
關鍵詞:增壓器;故障分析;處理;
DF4DD內燃機車是大連機車車輛有限公司完善東風4D機車產品,開發(fā)設計制造的新型調車內燃機車。機車軸列式為C0-C0,裝用16V240ZJD型柴油機,標稱功率2425KW,最大運用功率2940KW,采用單側司機室,雙操縱臺控制,最大運用速度80KW/H。是目前機車功率和牽引力最大的調車機車。普遍使用于鐵路重載大編組作業(yè)和廠礦小運轉運輸牽引作業(yè)。鶴煤集團公司鐵運處自2007年開始使用該型機車,至今已使用7年有余。
增壓是提高柴油機功率最主要、最有效的途徑。DF4DD內燃機車柴油機采用廢氣渦輪恒壓增壓系統,裝有兩臺ZN290D型渦輪增壓器。其主要作用為:利用柴油機廢氣驅動渦輪帶動壓氣機旋轉,空氣經壓氣機壓縮,壓力升高,經冷卻后密度提高,這樣在同樣的汽缸體積下,就可以吸入更多的空氣,從而使柴油機能夠充分燃燒更多的柴油,實現在不增加柴油機體積的情況下成倍地增大功率。因此增壓器作用是否良好對柴油機的工作性能影響很大。最近兩年我處機車增壓器頻繁出現喘振故障,損壞了好幾臺。增壓器的維修和更換非常復雜,經常需要幾天,甚至更長時間,給機車的正常運用造成了嚴重影響,并且也增加了很多配件和維修成本。分析喘振故障的原因,有效的采取處理措施顯得尤為必要。
1.喘振故障現象
喘振是指流體機械及其導管系統在特定的周期內,排出壓力和排量發(fā)生變化時,流體和固體相互作用,引起的一種自激振動。增壓器喘振是壓氣機在某一小流量下工作,引起葉輪的擴壓器的葉片通道內產生強烈的氣流分離所致。
增壓器工作狀態(tài)正常時,運轉平穩(wěn),雖然轉子高速旋轉,但聲音柔和。當發(fā)生喘振時,由于壓氣機進氣端空氣堵塞,部分空氣與壓氣機葉片之間發(fā)生脫離、渦旋,空氣波動而發(fā)生刺耳的尖叫聲,造成增壓器前的進氣管道振動,增壓器的轉子軸也產生軸向顫動,進排氣不穩(wěn)定,柴油機的工作狀態(tài)、功率不穩(wěn)定,增壓器與柴油機的壽命也受到影響。在增壓器與柴油機匹配工作中,產生增壓器喘振的根本原因是增壓器兩端氣體壓力的不平衡。
2.原因分析及處理
2.1.柴油機轉速突降或柴油機突停時,發(fā)生喘振。
由于柴油機轉速突降,而增壓器轉子轉速不能很快隨之下降而降低,造成柴油機過渡過程喘振。由于柴油機氣缸內所需的空氣量是與機車功率的大小有關的,發(fā)出的功率越大,所需空氣量越多。當柴油機轉速下降,空氣量也急劇下降。在此過程中,增壓器轉子的轉速需與柴油機轉速同步下降,才能保證工作過程中增壓器與柴油機的良好匹配。柴油機轉速從1000轉/分下降到430轉/分為18秒,而增壓器從匹配轉速28000轉/分下降到3000轉/分需要30秒,如果從最高轉速降到最低轉速短于30秒增壓器就會發(fā)生喘振。
2.1.1.如因突發(fā)事件或機車保護造成柴油機突然停機,發(fā)生喘振,而恢復正常工作時,喘振隨之消失,則屬正常現象;
2.1.2.對乘務員進行業(yè)務培訓,指導其操縱時造成掌握降手柄時間,避免因降速或減載較快引起喘振;
2.1.3.檢查聯合調節(jié)器減載針閥開度,調整到正常范圍。如針閥開度過大,柴油機降速減載過快,使增壓器轉子轉速的下降不能與柴油機轉速下降相適應,易造成喘振。
2.2.柴油機過載或載荷波動過大,發(fā)生喘振。
當柴油機過載時,柴油機的燃燒狀態(tài)變差,排氣溫度升高,排氣總管的廢氣能量增加,使增壓器轉子的轉速升高。當柴油機的轉速和載荷出現波動時,柴油機功率不穩(wěn)定,轉子轉速不能適應波動的變化時,易產生喘振。日常使用時,應避免柴油機過載或過大的載荷波動。
2.3.增壓器部件積碳易發(fā)生喘振。
壓氣機和擴壓器葉片嚴重積垢。增壓器工作一段時間后,工作葉輪以及擴壓器葉片上常累積一些污垢,厚度可達0.5—1.5毫米;噴嘴環(huán)積碳或截面積過小,導致渦輪通道截面減小和流量下降,噴嘴環(huán)截面的減小又促使增壓器轉速提高,增壓壓力提高,因而當積垢達到一定程度時,將使運行線左移而使工作點進入喘振區(qū),產生喘振。
空氣濾清器臟堵,使氣流的流動阻力增大,壓氣機背壓升高,同時流經壓氣機的空氣流量也減少而發(fā)生喘振。
因此需要定期做好增壓器的常規(guī)檢修工作,按照規(guī)范要求對增壓器進行全面的檢查、維修和清理工作,確保無積碳和污垢。日常使用中如柴油機發(fā)生燃燒狀態(tài)不良,表現在冒黑煙、排氣總管發(fā)紅或噴機油時,必須對噴嘴環(huán)進行清理;空氣濾清器一般一個輔修期清洗一次,運用中當進氣阻力增加到2.4kpa以上時應及時清理。
2.4.中冷器冷卻水溫過高,發(fā)生喘振。
中冷器冷去水管因裂漏而堵焊過多,易造成中冷器效率下降,增壓后的空氣因冷卻不足,影響到增壓后的空氣通過能力而發(fā)生喘振。
加強對機車用水的化驗和管控,保證軟化水符合機車使用要求。嚴格控制中冷器冷卻水的進口溫度,對焊堵冷卻水管過多的冷卻單節(jié)進行更換,防止中冷器效率下降。
2.5.氣門打不開或關閉不嚴,發(fā)生喘振。
如進、排氣門彈簧斷裂、氣門桿彎曲、氣門間隙調整過小、氣門閥盤裂紋或掉塊等均會造成氣門不嚴;橫臂跳轉、橫臂導桿折斷等均會造成氣門打不開。當進氣門打不開時,該缸無法進入新鮮空氣,使增壓器的空氣量過剩,促使增壓器喘振。
發(fā)生喘振時,應對上述故障進行全面檢查,及時查找故障處理。
2.6.柴油機工作狀態(tài)不良易發(fā)生喘振。
柴油機排氣閥泄露、燃油霧化不良、噴油提前角太小、后燃嚴重等原因導致排煙高溫,使柴油機在一定轉速下,排出的廢氣能量較高,使增壓器轉速更高 ,壓氣機背壓升高而發(fā)生喘振。
應經常檢查廢氣總管是否溫度過高,查明柴油機排煙高溫的原因及時處理,使柴油機作用良好,排溫正常。
2.7.同一臺機車兩臺增壓器性能不同,易發(fā)生喘振。
裝在同一臺柴油機上的兩臺增壓器應使用同一型號(東風4DD為ZN290D),性能及作用良好的增壓器。如性能相差較大,則效率低的那臺增壓器易發(fā)生喘振。故無論進行任何修程維修,都必須使兩臺增壓器型號一致,性能相同。
2.8.小波紋管襯套脫落堵塞進氣殼,造成增壓器喘振。
小波紋管經過一段時間的使用后,其內部襯套易腐蝕脫落,進而堵塞進氣殼,導致空氣流量減少而發(fā)生喘振。
加強對中檢、小輔修機車增壓器的檢查力度,發(fā)現小波紋管襯套腐蝕、脫落,及時更換。
3.機車日常運用中對增壓器的保護要求
3.1.渦輪增壓器工作環(huán)境惡劣,其全浮動軸承對潤滑油的要求很高,應保證增壓器潤滑油路暢通,并保持一定的機油壓力和溫度,柴油機起動時,機油溫度不能低于20℃;定期清洗和更換增壓器機油濾清器,機油的濾清度應保證小于20微米,確保機油清潔,否則,將加劇軸承磨損,噪聲增大,壽命縮短。
3.2.新機和長期停用的渦輪增壓器以及渦輪增壓器拆裝清洗后,起動前應擰開進油管接頭,加注50毫升左右的機油,以防起動時因缺油而燒壞增壓器。柴油機更換潤滑油、清洗濾清器或停機一周以上時,起動后須在怠速運轉工況下擰松渦輪增壓器上的進油接頭,直至潤滑油流出旋緊接頭,再怠速運轉3分鐘后方可加速。
3.3.要求乘務員操縱機車時,從滿負荷到停車,應逐漸減少負荷,停機前應讓柴油機空轉3分鐘;無特殊情況不要突然停車,以免使渦輪增壓器軸承處于高溫無油狀態(tài),產生過熱,甚至咬死。如柴油機突然停機,應迅速啟動輔助機油泵補充機油。
3.4.應盡可能使柴油機在額定負荷下運轉。柴油機長時間超負荷運轉或經常“轟油門”,會導致排氣溫度過高,造成增壓器過熱,縮短使用壽命。
3.5.如遇增壓器喘振,應立即停機檢查。因此時進氣管壓力不穩(wěn)定,柴油機轉速也隨之不穩(wěn)定,整臺柴油機振動加劇極易發(fā)生機械故障。如檢查故障不大需維持運行時,可將壓氣機蝸殼上的兩個測試堵卸下進行放氣以緩解喘振,或安裝防喘閥,實際作用也是放氣。不過前者放出的增壓空氣進入機車的動力間,發(fā)出的聲音較大,后者放出的增壓空氣送回到壓氣機吸氣口,消除了放氣聲音。
總之,增壓器發(fā)生喘振時,壓氣機葉輪與擴壓器葉片等發(fā)生強烈振動,增壓壓力顯著下降,造成柴油機的工作狀態(tài)、功率極不穩(wěn)定,嚴重影響增壓器和柴油機的使用壽命,因此增壓器不允許在喘振狀態(tài)下工作。
參考文獻:
[1]《東風4D型內燃機車(2)》,大連機車車輛有限公司;
[2]《內燃機車增壓器檢修規(guī)范(試行)》,鐵道部,2006年6月;
[3]《東風4D型調車內燃機車檢修手冊》,大連機車車輛有限公司,2005年2月;
[4]《16V240JZD型柴油機運用保養(yǎng)說明》,大連機車車輛有限公司,2005年;
作者簡介:劉鋼(1978.7—),男,漢族,河南滑縣人,工程師,本科學歷,現任河南能源化工集團鶴煤公司鐵運處工程師。