余建夏
(中國紡織機械股份有限公司 上海)
數(shù)控機床參數(shù)是用于設定數(shù)控機床及輔助設備的規(guī)格、內容和加工操作所必需的一些數(shù)據(jù)。在機床制造廠家的制造過程中和最終用戶的使用過程中,通過參數(shù)設置,來實現(xiàn)對伺服驅動、加工條件、機床坐標、操作功能、數(shù)據(jù)傳送等方面的設定和調用。應急維修是機床發(fā)生故障時,沒有合適的備件,修理需要一定的時間,而生產(chǎn)任務緊,通過更改機床參數(shù)來應急維修一些機床故障,就是維持機床的工作狀態(tài),保證機床上急需加工零件的生產(chǎn)任務完成后,在備件具備條件下修復機床。更改機床參數(shù)必須對該參數(shù)有詳細的了解,知道更改該參數(shù)會產(chǎn)生什么樣的結果,受哪個參數(shù)的制約以及對其它參數(shù)有無影響,要更改參數(shù)必須對更改過程有一個全面的了解,然后用正確的數(shù)據(jù)更改到對應的參數(shù)表中,并詳細記錄。在不知道參數(shù)意義前不容許更改參數(shù),以免發(fā)生意外。下面列舉幾個筆者更改參數(shù)的應急維修機床故障實例,供同行參考。
GE FANUC 21i-T系統(tǒng)的X軸帶光柵尺全閉環(huán)和Z軸半閉環(huán)的進口數(shù)控車床,故障現(xiàn)象是X軸慢速運行時無報警,但是X軸G0快速移動時出現(xiàn)411號報警,經(jīng)過初步分析,411號報警是X軸的指令值與反饋值的差超過了1828號參數(shù)設定的極限值。根據(jù)維修經(jīng)驗,因X軸全閉環(huán),首先懷疑光柵尺故障,采取全閉環(huán)改半閉環(huán)進行判斷,修改方法如下。
在急停狀態(tài)下接通NC電源。使參數(shù)寫入有效,在設定畫面是PWE=1。3.將參數(shù)X軸1815#1設為0使用電機內置編碼器作為位置反饋(半閉環(huán)方式)。進入伺服參數(shù)畫面,伺服參數(shù)見表1。
將INITIAL SET BIT(初始化設定位)改為00000000。修改N/M參數(shù)。因X軸是螺距8 mm的直連絲杠,根據(jù)檢測單位為1μm,電機每轉所需的位置脈沖數(shù)為8000,計算可得N/M=電機每轉所需的位置脈沖數(shù)/1000000=1/125,將(N/M)M改為125。將POSITION PULSE NO(位置反饋脈沖數(shù))改為12500。因絲杠是8 mm的直連絲杠,REF.COUNTER(參考計數(shù)器容量)改為8000。
上述參數(shù)修改完成后,關電重新開機,全閉環(huán)改半閉環(huán)完成,即修改參數(shù)臨時用位置半閉環(huán)代替原全閉環(huán)(即內藏式脈沖編碼器臨時代替光柵尺)。通過用手輪移動X軸,確認半閉環(huán)正常。再進行X軸快速移動試驗,機床無報警,說明了X軸光柵尺故障。因無光柵尺備件,生產(chǎn)任務緊,正在加工的零件的精度不是很高,應急使用X軸半閉環(huán)的機床,滿足這批零件加工任務完成。后來我們打開光柵尺保護罩,發(fā)現(xiàn)光柵尺面上有油污,清除油污重新安裝光柵尺恢復原參數(shù),機床正常修復。要注意的是,在修改之前應將原全閉環(huán)參數(shù)記錄保存。
表1 伺服參數(shù)
手輪是主要用于數(shù)控機床的對刀點和工件零點的微調。FANUC-0M立式加工中心的手輪因操作工操作不當損壞了,當時沒有備件,維修需要較長時間,而生產(chǎn)任務緊,要求手輪修理期間機床仍工作。修改參數(shù),將參數(shù)900#3改為0,暫不用手輪,同時要求操作工小心使用JOG來替代,修好手輪后再將參數(shù)900#3改為1,恢復機床正常使用。
FANUC-15M數(shù)控系統(tǒng)的龍門式加工中心機床在執(zhí)行S500M03程序指令時主軸不轉,并且沒有報警,手動MDI輸入主軸轉動指令S100M03或M04主軸也無反應。用機床PMC梯形圖進行診斷(圖1),發(fā)現(xiàn)如下梯形圖有疑問:
圖1 FANUC-15M部分梯形圖
梯形圖狀態(tài):X009.2(SST1)=0,K002.3(KS.SP)=0,F(xiàn)229.2(SSTA)=1,R008.0 (RIGID TAP STOP DELAY)=1,G26.0(SP STP)=0。當主軸不轉,SP STP(G26.0)輸出應為 1,但現(xiàn)狀 STP(G26.0)為0。再手動MDI輸入主軸停M05指令,觀察梯形圖STP(G26.0)仍為0。進一步分析得知X009.2(SST1)的信號是來自主軸驅動器單元,當主軸不轉時X009.2(SST1)應為1,而X009.2(SST1)=0 可能是零速信號故障,而 F229.1(SSTA)=1,說明數(shù)控系統(tǒng)CNC輸出主軸零速度信號正常。
依據(jù)梯形圖可得出,如將K002.3(KS.SP)設置為1,那么SP STP(G26.0)=1。因當時這臺機床在加工急需的零件,就將PMC參數(shù)的保持繼電器K002.3數(shù)據(jù)由0更改為1,從梯形圖看到K002.3(KS.SP)=1,SP STP(G26.0)=1,關機后重新開機,手動MDI輸入主軸轉動指令S100M03,機床主軸運轉無異常,逐步提高主軸轉速,主軸運行平穩(wěn)正常,機床恢復了運行,保證急需零件生產(chǎn)任務的完成。后來與機床制造廠家聯(lián)系,他們也認為遇到上述故障,可將K002.3(KS.SP)設置為1,先恢復機床運行,有時間再查找X009.2(SST1)不正常的原因。
1臺20年前從美國引進的T40臥式加工中心,數(shù)控系統(tǒng)是美國ACRAMATIC 950,機床在快速運行中頻繁出現(xiàn)機床X軸光柵開環(huán)報警。根據(jù)維修經(jīng)驗,判斷為輥動導軌軸承磨損引起老化故障,因機床加工零件任務緊,沒有備件,維修需幾天的時間,企業(yè)生產(chǎn)部門希望機床這批零件加工后再修。分析后,修改軸定義參數(shù)表(表2)。
表2 軸定義參數(shù)表
因RECORD NUMBER 1的第1行是X軸的數(shù)據(jù),將第1行的RAPD RATE 12000改為8000,F(xiàn)EED RATE 12000改為8000,也就是將 X 軸快速移動(G0)12 m/min改成8 m/min,最大切削進給速度12 000 mm/min改成8000 mm/min,修改后機床在快速移動中沒有出現(xiàn)報警,急需加工的這批零件完成后,檢查X軸的輥動導軌軸承發(fā)現(xiàn)許多滾針磨損,采購的輥動導軌軸承備件到貨后進行了更換,恢復原有參數(shù)數(shù)據(jù),機床恢復了正常運行。
1臺FANUC-0M系統(tǒng)的半閉環(huán)立式加工中心機床,操作工在首件零件加工調試中,鏜孔孔距尺寸X方向超差并且不穩(wěn)定,觀察零件調試加工過程,根據(jù)維修經(jīng)驗判斷X軸存在較大間隙,通過千分表對X軸測定,測得X軸反向間隙為0.045 mm。由于零件加工任務很急,對參數(shù)0535的X軸數(shù)據(jù)進行修改,縮小了反向間隙,同時建議操作工在調試加工和加工程序中X軸采用單方向定位方式鏜孔,減小反向間隙引起誤差,使這批零件加工較順利完成。零件加工完成后,拆下X軸防護罩,用手握住絲杠,來回轉動,感覺有間隙。檢查了聯(lián)軸器間隙、調整X軸絲杠間隙,更換軸向軸承,盡量消除X軸傳動鏈間隙,然后用激光干涉儀對機床X軸精度進行檢測,對X軸的反向間隙和螺距誤差進行補償,重新設置了X軸螺距誤差補償點和反向間隙數(shù)據(jù),使機床定位精度恢復正常。
1臺FANUC-0i系統(tǒng),斗笠式刀庫的立式加工中心機床,在加工零件在換刀時出現(xiàn)掉刀現(xiàn)象。斗笠式刀庫自動換刀動作由刀庫的進退、刀盤的旋轉、主軸的準確定位、Z軸上下移動及刀桿松開和夾緊5步動作配合完成。反復仔細觀察換刀過程,發(fā)現(xiàn)主軸箱的主軸下端面與刀環(huán)上端面的距離偏大。因機床加工急需零件,修理時間很緊,采取了嘗試調整換刀位置坐標數(shù)據(jù),首先用標準刀柄測主軸松刀和抓刀時刀柄的位移量ΔK,然后在刀庫上裝上無拉釘?shù)臉藴实侗?,使刀庫擺到主軸位,手搖主軸箱慢慢下降,使主軸鍵進入刀柄鍵槽,直到主軸端面離刀環(huán)上端面的間隙為ΔK/2為止,記錄此時的Z軸機械坐標數(shù)據(jù)即為換刀位置坐標值。根據(jù)記錄換刀位置修改Z軸的第二參考點位置參數(shù),操作步驟:①選擇MDI方式。②按[SETTING]鍵,進入?yún)?shù)設定畫面。③按光標鍵使光標移到寫參數(shù)開關(PWE)處,使其置“1”,打開參數(shù)寫保護開關。④按[SYSTEM]鍵查找參數(shù)No.1241,把記錄的換刀位置值寫入No.1241參數(shù)Z軸數(shù)據(jù)中。⑤再進入?yún)?shù)設定畫面,將寫參數(shù)開關(PWE)置“0”。完成Z軸換刀位置的調整后,機床連續(xù)換刀,掉刀現(xiàn)象消除,機床急需零件加工完成后,重新查找故障原因,發(fā)現(xiàn)由于長期頻繁換刀,斗笠式刀庫的支架有一些下沉和傾斜,使換刀位置發(fā)生了變化,重新調整刀庫支架水平和位置,按照上述步驟再一次精調了換刀位置,使換刀動作平穩(wěn)正常。
FANUC-0M立式加工中心機床,操作工開機回參考點的情況是開機前工作臺在X軸位于參考點附近,工作臺在JOG模式移離參考點一段距離,在回參考點模式出現(xiàn)超程報警,觀察CRT上X軸機械坐標位置信息顯示0.511,系軟限位超程報警,手動回參考點的過程還未完成。再一次回參考點時觀察減速開關在輸入PMC信號DGN16.5的狀態(tài)從“1”到“0”,并有減速現(xiàn)象,但沒有完成DGN16.3的狀態(tài)從“0”到“1”。根據(jù)上述故障現(xiàn)象,將機床CNC參數(shù)No.700設定為99999999,回參考點正常,然后將No.700重新設為500。因當天生產(chǎn)任務緊,叮囑操作工重新校準設置X軸的工件坐標系原點(G54),消除回參考點位置變化使加工零件原點變化而引起零件加工的誤差,應急維修滿足了當天急需生產(chǎn)任務完成。后來檢查發(fā)現(xiàn),回參考點減速擋塊上螺絲松動,使減速擋塊位置移動變化引起的故障,調整減速擋塊位置,緊固減速擋塊上螺絲,反復試驗機床回參考點都正常,機床恢復正常運行。
參數(shù)是數(shù)控機床中非常重要的數(shù)據(jù),其設置恰當與否將直接影響到機床的工作性能與加工精度。數(shù)控機床維修中,有時會遇到有些機床故障會因沒有合適的備件,修理需要一定的時間的情況,而企業(yè)因生產(chǎn)任務緊,希望故障機床上急需零件加工完成后再維修機床。上述例子說明,有些故障可以通過更改參數(shù)進行應急維修,使機床能暫時繼續(xù)工作完成急需零件的加工任務,然后在備件具備條件下修復機床,恢復機床正常工作狀態(tài)。