馬洪鐘 徐遵宏
(渤海鉆探工程公司裝備處 天津)
ZJ40/2250L鉆機(jī),2000年以前由寶雞石油機(jī)械有限公司和蘭州蘭石國民油井工程公司生產(chǎn)。鉆機(jī)由3臺G12V190PZL柴油機(jī)+液力耦合器+減速箱組成的動力機(jī)組布置在后臺底座上,通過鏈條與車箱并車后,經(jīng)2根萬向軸分別驅(qū)動2臺1300泥漿泵,通過傳絞車鏈條箱驅(qū)動絞車,絞車低位安裝,布置在后臺基座上;通過角箱+萬向軸+角箱爬臺裝置,將動力輸送到轉(zhuǎn)盤驅(qū)動箱,給轉(zhuǎn)盤提供動力。
(1)在用絞車的提升速度分配擋數(shù)少,功率匹配不均。
(2)絞車主剎車為帶式剎車,剎車力矩小。因剎車連桿機(jī)構(gòu)長,剎車時,要克服連桿機(jī)構(gòu)阻力與彈性變形,剎車反應(yīng)遲鈍,特別是載荷較重或處理井下復(fù)雜頻繁剎車時,剎車更困難,剎車效果不好,使用安全性、可靠性差。
(3)鉆機(jī)輔助剎車為DSF40電磁剎車,實際使用中存在剎車力偏小。
(4)司鉆露天操作,環(huán)境差,勞動強(qiáng)度大。
(5)沒配備鉆井儀表,司鉆掌握鉆井參數(shù)不全;無工業(yè)監(jiān)視系統(tǒng),司鉆視線區(qū)域受限。
(6)貓頭絞車尺寸大,在運輸時存在3超問題,占用鉆臺空間較大,不便于井口操作。
(1)鉆機(jī)改造后符合GB/T 23505-2009《石油鉆機(jī)和修井機(jī)》標(biāo)準(zhǔn),主要技術(shù)參數(shù)應(yīng)滿足ZJ70LD鉆機(jī)及鉆井工藝要求,主要配套部件符合API規(guī)范。
(2)在本次改造中充分利用原有部件,最大限度地節(jié)省鉆機(jī)改造費用。
(3)鉆機(jī)改造依據(jù)“先進(jìn)、可靠、安全、方便、經(jīng)濟(jì)”的原則,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。鉆機(jī)總體配套后滿足HSE要求,零部件設(shè)計遵守標(biāo)準(zhǔn)化、通用化原則。
(4)鉆機(jī)改造后性能滿足油田(海洋)野外惡劣環(huán)境使用要求,滿足節(jié)能降耗,提高經(jīng)濟(jì)性的要求。
(1)更新6擋絞車1臺,帶剎升級為液壓盤剎,增加應(yīng)急裝置(應(yīng)急電機(jī))。將DSF40電磁剎車改為236WCB2伊頓剎車或DSF50電磁剎車;取消貓頭絞車,增設(shè)起放井架大繩導(dǎo)向滑輪。
(2)增加上、卸扣液壓貓頭,分別固定在兩側(cè)第一節(jié)井架上;增加1套鉆井儀表;增加1套工業(yè)監(jiān)視系統(tǒng);增加1個司鉆控制房。
(3)鉆臺面及欄桿、機(jī)房底座面及欄桿、上鉆臺梯子等改造;更換1臺TC-225天車。
表1 ZJ40/2250L鉆機(jī)改造費用預(yù)算明細(xì)表
(1)絞車由4擋改為6正擋2倒檔后提升速度分配檔次得到優(yōu)化,改善了原鉆機(jī)功率匹配不均的問題。
(2)盤式剎車制動系統(tǒng)相對于帶式剎車系統(tǒng)具有制動能力儲備和安全保障功能,且操作靈活、剎車力矩大。該系統(tǒng)的改造可以最大限度的降低安全事故隱患的發(fā)生,保障鉆井作業(yè)正常進(jìn)行。
(3)司鉆控制房采用了可靠的防爆、隔熱、隔音、減震措施,集氣、液、電控制系統(tǒng)于一體,實現(xiàn)了鉆井設(shè)備的集中控制和剎車的遠(yuǎn)程控制及司鉆入室操作,顯著降低司鉆勞動強(qiáng)度,提高工作效率,同時也符合HSE要求。
(4)輔助剎車由電磁剎車更換成伊頓剎車后,可臨時代替主剎車,剎車時不受溫度和突然斷電影響,使用安全可靠,剎車力矩可調(diào)。
(5)去掉鉆臺上的貓頭絞車后,使鉆臺作業(yè)空間更加寬闊,為配置全套液壓貓頭提供了安裝空間,可規(guī)避機(jī)械貓頭帶來的安全風(fēng)險。改造后能完全滿足該型鉆機(jī)的性能參數(shù),具有節(jié)能、自動化程度高、可靠性高等優(yōu)點,能滿足4000 m鉆井優(yōu)快鉆井的要求。