王利軍,曹 新,谷靜予
(中國石油烏魯木齊石化公司 化肥儀表車間,烏魯木齊 830019)
104J是烏魯木齊石化公司化肥廠一化尿素裝置的一套擴(kuò)能新增二氧化碳壓縮機,控制系統(tǒng)(防喘振+性能及負(fù)荷控制)、聯(lián)鎖系統(tǒng)均由GE90-30的PLC實現(xiàn);機組狀態(tài)監(jiān)測由本特利3500系列實現(xiàn),并與GE90-30PLC實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送。由于此機組系統(tǒng)在原設(shè)計中重點考慮的是設(shè)備的安全性,未過多考慮儀表自身方面,例如維護(hù)能力、儀表故障因素對裝置長周期運行的影響,在裝置運行初期出現(xiàn)過儀表誤動作造成裝置停車,影響了裝置穩(wěn)定運行。
104J是烏魯木齊石化公司化肥廠一化尿素裝置的一套擴(kuò)能新增二氧化碳壓縮機,聯(lián)鎖系統(tǒng)由GE90-30的PLC實現(xiàn),機組狀態(tài)監(jiān)測由本特利3500系列實現(xiàn)。其一級聯(lián)鎖儀表情況如下:
1)104J機組溫度聯(lián)鎖:(單因素)
104J機組溫度聯(lián)鎖儀表(全為熱阻)包括壓縮機推力軸承溫度TE1305A/1306A共2只,徑向軸承溫度TE1307A/1308A/1309A/1310A共4只,電機溫度聯(lián)鎖TE1312A/TE1313A/TE1314A/TE1315A/TE1316A共5只,所有聯(lián)鎖溫度一共11只。溫度設(shè)計為一入兩出,現(xiàn)場一路信號入安全柵,回路安全柵輸出兩路信號分別去不同的卡件通道,程序內(nèi)通過兩信號比較,高值實現(xiàn)聯(lián)鎖,溫度聯(lián)鎖實際為單因素。
2)機組軸振動軸位移:(雙因素)
機組軸振動XSHH1301X/Y與XSHH1302X/Y,軸位移ZSHH1300A/B在機組狀態(tài)監(jiān)測儀3500之中組態(tài)為雙因素[1],輸出信號傳遞至GE90-30的PLC實現(xiàn)聯(lián)鎖。
3)機組工藝聯(lián)鎖:(單因素)
104J入口分離器液位高高LT2326,出口分離器液位高高LT2329,出口溫度高高TAHH2328,出口壓力高高PAHH2332,潤滑油壓低聯(lián)鎖PT1309,參與防喘振控制的入口壓力PT2330,出口壓力PT2331,入口流量FT2327。
由于此機組系統(tǒng)在原設(shè)計中重點考慮的是設(shè)備的安全性,未過多考慮儀表自身方面如維護(hù)能力(系統(tǒng)不開放,服務(wù)方技術(shù)支持不及時而且非常有限,造成對存在的風(fēng)險沒有預(yù)見性)、儀表故障因素對裝置長周期運行的影響,在裝置運行初期出現(xiàn)儀表誤動作造成裝置停車的結(jié)果,影響了裝置穩(wěn)定運行,同時增大了儀表的維護(hù)強度。
由于104J為擴(kuò)能新設(shè)備,對系統(tǒng)一些設(shè)計選型缺陷認(rèn)識不足,現(xiàn)場分離器液位儀表(LT171G,LT2326,LT2329)設(shè)計選型為雙法蘭差壓變送器,部分儀表在運行中出現(xiàn)問題,例如:2010年10月20日23時50分104J出口分離器液位LT2329及入口分離器液位LT2326瞬間波動。實際原因:分離罐內(nèi)氣液夾帶,正相法蘭膜盒受氣液沖擊,短時間內(nèi)膜盒壓力增大,儀表差壓增大。此種情況下差壓波動變化,不能反映分離罐真實的液位,造成瞬間的液位高聯(lián)鎖誤動作104J停車。通過對模擬量聯(lián)鎖實驗,找出了相應(yīng)模擬量聯(lián)鎖動作對照的第一事故信號及報警聯(lián)鎖動作關(guān)系。
在正常運行過程中,出現(xiàn)兩次因主電機停,104J實際停運,而102J(二氧化碳壓縮機)未停的情況。經(jīng)分析原因:104J的主聯(lián)鎖條件為工藝及相關(guān)設(shè)備聯(lián)鎖因素,104J原設(shè)計中沒有設(shè)計104J主電機自身停做為104J聯(lián)鎖條件,故104J實際停運,不會出現(xiàn)104J停信號,因此102J不會停。
2012年2月22日08時43分左右,一化尿素裝置102J回流量FT1-1因回路線路故障發(fā)生向下尖峰波動,F(xiàn)V1-1/1-2電磁閥失電,四回一閥FV1-1全開,最終造成104J及102J停車。由于現(xiàn)有圖紙聯(lián)鎖關(guān)系中未有變送器回路故障與電磁閥相關(guān)聯(lián),經(jīng)現(xiàn)場實驗,最終確認(rèn)回路故障與FV1-1/1-2電磁閥相關(guān)聯(lián);進(jìn)PLC程序運行的2011年7月4日最新程序PROJECT_20110704中的ANTIP_B程序塊中發(fā)現(xiàn),102J防喘振控制的5個條件中的任何一個條件動作均會產(chǎn)生一個變送器故障TRASM_FAULT_B(%M01066)信號,此信號會導(dǎo)致防喘振電磁閥ZY1_1/2失電。因為對相關(guān)程序了解不足,所以未能發(fā)現(xiàn)此關(guān)系存在。以此類推,檢查104J防喘振也存在相應(yīng)的問題。
2013年9月7日在檢查處理主電機徑向軸承溫度高高TE1313AA波動時,確認(rèn)卡件對應(yīng)的通道存在故障,造成其指示在54.4℃~55.3℃波動,比TE1313AB低2℃~3℃[2,3]。由于設(shè)計中,現(xiàn)場一路信號通過安全柵輸出兩路進(jìn)系統(tǒng),然后通過系統(tǒng)內(nèi)數(shù)值比較,將高的那個數(shù)值做為終值參與聯(lián)鎖,同時此值在上位顯示。如果TE1313AA大幅波動,通過內(nèi)部數(shù)值比較,會選中輸出造成104J停車。
由于以上出現(xiàn)的問題,考慮裝置長周期運行中要采取適當(dāng)措施杜絕儀表誤動作對生產(chǎn)裝置穩(wěn)定的影響,對104J聯(lián)鎖系統(tǒng)進(jìn)行有針對性的評審及優(yōu)化,思路是具備雙因素條件的改為雙因素,不具備雙因素條件的,在不影響設(shè)備安全的前提下,根據(jù)實際情況優(yōu)化處理,同時根據(jù)裝置運行的現(xiàn)狀及備件的實際情況,有步驟分階段的進(jìn)行實施,具體步驟實施如下。
1)已實施完的儀表
通過技術(shù)分析,由于分離罐氣液介質(zhì)對浮筒的測量影響較小,分離罐液位測量選為浮筒式液位計較為合適[4]。
制定方案:選定浮筒備件,經(jīng)廠里協(xié)調(diào),聯(lián)系工藝設(shè)備開孔:LT2326、LT2329更換為浮筒液位計,104J入口分離器開孔安裝浮筒[5]。
檢修期PLC內(nèi)部組態(tài):LT2329與LT1105,LT2326與新增液位變送器LT2326-1實現(xiàn)雙因素聯(lián)鎖,GE90-30系統(tǒng)模擬量輸入的處理對用戶不開放不可見。因此,新點無法組態(tài),為了能實現(xiàn)雙因素聯(lián)鎖,保證系統(tǒng)安全,采取可行辦法實現(xiàn)了此功能。
具體方法:模擬量信號先進(jìn)DCS系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成開關(guān)量,在進(jìn)入PLC系統(tǒng),利用剩余DI空點,在PLC主程序內(nèi),進(jìn)行相關(guān)邏輯修改后,保存下裝至 PLC的MASTER及SALVE[6];為防止LT2326/2329回路斷線聯(lián)鎖(注:回路電流<3.5MA會造成聯(lián)鎖),LT2326零點提高至7.86%,LT2329零點提高至5.6%。如圖1、圖2所示。
2)正在按步驟實施的儀表
根據(jù)裝置運行現(xiàn)狀及部分儀表備件未到貨的實際情況,在大修期間,對還未改成雙因素的工藝聯(lián)鎖儀表(出口壓力高高PAHH2332,潤滑油壓低聯(lián)鎖PT1309)進(jìn)行了前期準(zhǔn)備,將現(xiàn)場接線箱至中控室的電纜布設(shè)完成并完成接線箱至機柜的接線,等待備件到貨后擇機完成雙因素改造。
3.1.1 增加104J電器停機聯(lián)鎖
為保護(hù)102J設(shè)備安全,即一旦104J停車,102J必須聯(lián)鎖停車。經(jīng)過廠里評審,聯(lián)鎖進(jìn)行增加,由于電器沒有去104J控制系統(tǒng)的停車信號,而只有104J主電機運行反饋信號,故根據(jù)實際情況,采取了以下方法進(jìn)行相應(yīng)的聯(lián)鎖改造,即聯(lián)鎖回路中增加XS1309F(主電機運行反饋信號)作為104J聯(lián)鎖停車信號;104J主電機聯(lián)鎖復(fù)位時增加2s延時,在2s內(nèi)聯(lián)鎖復(fù)位,同時電器送來的XS1309F反饋信號滿足作為104J聯(lián)鎖條件。此聯(lián)鎖改造完善了系統(tǒng)聯(lián)鎖,同時一旦主電機自身故障停機,104J系統(tǒng)事故信息可以查出停機原因,方便了事故查找分析[7],如圖3、圖4所示。
3.1.2 杜絕變送器故障聯(lián)鎖
由于參與104J防喘振控制的入口壓力PT2330,出口壓力PT2331,入口流量FT2327中任何一臺變送器及回路故障均與104J防喘振電磁閥XY2327相關(guān)聯(lián),一旦儀表誤動作104J將停車。因此,在不影響設(shè)備安全的前提下,杜絕儀表自身風(fēng)險對機組正常運行的影響,在PLC程序內(nèi)LOGIC_D程序塊的第70行強制(FORCE ON)變送器故障信號TRASM_FAULT_A(%M01066)(常開點)閉合,目的是防止變送器誤故障與防喘振電磁閥XY2327有聯(lián)系造成機組停車。
3.1.3 杜絕通道故障
由于機組溫度模擬量在PLC程序中輸入處理是不可見的,無法獲知如何對新點的初始定義,包括它與上位數(shù)據(jù)庫的通訊聯(lián)接及數(shù)據(jù)庫表單內(nèi)新點的添加及刪除,即組態(tài)不了新點。因此,在104J系統(tǒng)直接實現(xiàn)雙因素不可行,而溫度信號轉(zhuǎn)至其他系統(tǒng)在過渡回104J系統(tǒng),中間環(huán)節(jié)會增多而增加了回路故障的風(fēng)險及維護(hù)量,同時104J系統(tǒng)沒有太多硬件通道資源支持,改雙因素也不可行。目前,為了防止TE1313AA通道信號故障造成的儀表聯(lián)鎖誤動作,在程序內(nèi)將此通道的故障信號進(jìn)行了人為處理“強制”,目前只由TE1313AB單通道指示現(xiàn)場溫度,這樣并沒有影響聯(lián)鎖的作用,同時防止儀表誤信號出現(xiàn)造成104J停車,如圖5、圖6、圖7所示。
聯(lián)鎖優(yōu)化后,實現(xiàn)雙因素聯(lián)鎖的儀表LT2329與LT1105,LT2326與LT2326-1回路環(huán)節(jié)雖然增多,但風(fēng)險實際可控,運行過程中再未出現(xiàn)問題。XS1309F反饋信號的修改完善了系統(tǒng)聯(lián)鎖,同時一旦主電機自身故障停機,104J系統(tǒng)事故信息可以查出停機原因,方便了事故查找分析。參與104J防喘振控制的入口壓力PT2330、出口壓力PT2331、入口流量FT2327中,任何一臺變送器及回路故障與104J防喘振電磁閥XY2327關(guān)聯(lián)的條件消除,在不影響設(shè)備安全的前提下,減少了儀表誤動作的幾率,同時降低了儀表維護(hù)強度。
通過104J聯(lián)鎖優(yōu)化,提高了儀表聯(lián)鎖的安全穩(wěn)定性,裝置運行過程中再未發(fā)生因儀表誤動作造成裝置停車的現(xiàn)象,保障了裝置長周期穩(wěn)定運行。
[1]石油化工儀表自動化培訓(xùn)教材編寫組編.旋轉(zhuǎn)機械狀態(tài)檢測及控制系統(tǒng)[M].北京:中國石化出版社,2010:44-58.
[2]施仁.自動化儀表及過程控制[M].第4版.北京:電子工業(yè)出版社,2009:1-5.
[3]孫瑜,張根寶.工業(yè)自動化儀表與過程控制[M].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2003:28-46.
[4]朱炳興.儀表工試題集,現(xiàn)場儀表分冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:121-122.
[5]汪興云.過程儀表安裝與維護(hù)[M].北京:化工出版社,2006:78-81.
[6]韓兵.PLC與工控系統(tǒng)安全自動化技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2011:5-10.
[7]石油化工儀表自動化培訓(xùn)教材編寫組編.安全儀表控制系統(tǒng)[M].北京:中國石化出版社,2009.