服飾質(zhì)檢小組:“無中生有”要效益
臺塑董事長王永慶提出一個“魚骨理論”,讓魚骨生出小魚來,從無中生有,從而創(chuàng)造新價值。拿服飾質(zhì)檢來說,檢驗完肩章一序后,原流程卡隨返修退回操作工,合格產(chǎn)品向后序繼續(xù)傳送,這就需要重填流程卡,一年下來,多使用的流程卡也是一個不小的數(shù)目,自從公司提出降本增效要求后,小組成員就在留意是否有替代品,有裁下來的廢紙邊角料,拿這些做流程卡,變廢為寶,既減少了垃圾,又增加了效益,真正做到了無中生有見效益。
作為一線員工能做的就是不遺余力地執(zhí)行公司決定,認真做好自己的本職工作。我們相信,只要從自己做起,從身邊做起,節(jié)約材料,節(jié)約能源,降低原料成本,就一定能為公司貢獻一份力量。
污水處理站:制度創(chuàng)新 責(zé)任到人
污水處理站進行技改后,由于工藝新、設(shè)備多,制定了一些可操作性強的制度。但是,隨著企業(yè)的快速發(fā)展和自身需要,這些制度中仍存在著不切合實際或者不夠具體等情況,污水處理站以學(xué)習(xí)臺塑經(jīng)驗為切入點,通過征求實際操作者的意見和職工自身經(jīng)驗,創(chuàng)新管理思維,又重新制定了一套切合實際的操作制度和管理制度。
此外,為了保證班組成本管理工作正常運行,對污水處理站噸水處理成本實行了指標分解,即技術(shù)員和班組長負責(zé)責(zé)任的110%,運行人員負責(zé)責(zé)任的100%,脫泥人員負責(zé)責(zé)任的 50%。在每個月的公司經(jīng)濟活動分析會后,班組要組織成員召開分析會,確定本月主要變量成本中“哪項發(fā)生了異常?為什么發(fā)生了異常?是否可控?”并做到記錄在案,實時兌現(xiàn)。
線帶車間:設(shè)備改進顯身手
在當前嚴峻的市場經(jīng)濟面前,如何在老產(chǎn)品上降成本是對車間的一次挑戰(zhàn)。既然是挑戰(zhàn),同時也蘊含著機會。公司通過學(xué)習(xí)臺塑先進的管理經(jīng)驗和理念,不斷進行自我超越,成功對老產(chǎn)品進行工藝操作方法和設(shè)備改進,不僅提高了產(chǎn)品質(zhì)量和勞動效率,還降低了成本。
82急救包雖然生產(chǎn)了近30年,尤其是訂帶工序,一直采用普通平縫機進行操作,不但浪費工時,而且容易剪破布料。針對這一問題,車間改變思維模式,從設(shè)備改進入手,采用電腦平縫機,返修率比原來降低了10%以上,勞動效率也大幅提高。
背包繩帶作為車間的最老產(chǎn)品,至今仍是線帶車間的拳頭產(chǎn)品。車間目前正在使用的高速織帶機,緯線的質(zhì)量至關(guān)重要,如果緯線發(fā)澀,就會造成斷線,材料浪費嚴重,為此車間積極主動地和器材部門溝通,對原材料進行多次試驗,生產(chǎn)實踐中摸索出了“尾砂接頭”的辦法,以前緯線的小底子總是用不完,造成不少浪費,通過采用這個辦法,實現(xiàn)節(jié)約原材料1.5%。
底布組:從點滴做起
響應(yīng)集團公司號召,服飾車間底布班組積極圍繞公司提出的“三抓、兩降、一控制”總要求,對生產(chǎn)過程中重點環(huán)節(jié)分析改進、深挖潛力、提質(zhì)降耗。如肩章底布樹脂襯中的粗紗接頭,以前一律作為原殘不再使用,導(dǎo)致材料消耗超標,現(xiàn)在要求操作工遇到此類情況,用小剪刀稍微撥一下,再將接頭剪掉使用,經(jīng)過技術(shù)部門鑒定封樣,可以作為合格品流入下道工序,使得消耗降低了1%以上。
“能用左手做的事不用右手去做,能用腳做的事不用手去做,單手干活效率低,兩手空閑不掙錢,動作太多費時間,兩手交換動作慢,多余動作添混亂?!迸_塑經(jīng)驗教育我們應(yīng)以秒計算,不斷提高效率。鑒于此,服飾車間底布組樹立了一名左右手同時操作的員工為標桿,不僅要求新員工必須學(xué)習(xí)此手法,而且在全班組進行推廣普及。經(jīng)過初步計算,勞動效率明顯提高,以現(xiàn)在的勞動定額生產(chǎn)1副產(chǎn)品耗時48秒,如果每兩副減少1秒,一天產(chǎn)量可減低300秒,提高效率1.04%,即在其它條件不變的情況下,效率提高可降低單位成本。
不僅如此,服飾車間底布組將活動的宗旨落實在身邊的小事、一點一滴、一針一線,為節(jié)約成本、提質(zhì)增效盡自己的一份綿薄之力。在縫紉機針的領(lǐng)用上,嚴格實行一次只能換領(lǐng)一根、手中備補一根的辦法;在剪刀的使用上,采取修舊利廢的辦法,集中起來讓機修師傅打磨后繼續(xù)使用,間接降低成本費用;在縫紉線的使用上,采取拿空線軸換線的辦法。