秦本武 賀沛懷 王元全
(安徽海金水泥技術(shù)發(fā)展有限公司,安徽合肥230088)
伊拉克MASS公司5300t/d水泥熟料生產(chǎn)線是由中材杭州水泥設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),中國(guó)蘇州中材公司總承包,由我公司負(fù)責(zé)調(diào)試和生產(chǎn),經(jīng)過我公司調(diào)試組人員的努力,現(xiàn)已正式投入生產(chǎn),各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常,工藝狀況良好?,F(xiàn)將該生產(chǎn)線生產(chǎn)調(diào)試過程中遇到的問題作一總結(jié)。
原料采用四種分配料,石灰石與粘土的混合料,砂巖,鐵粉,和純石?;旌狭鲜窃谥睆?0m的圓形堆場(chǎng)預(yù)均化后由橋式刮板取料機(jī)取料,再經(jīng)膠帶輸送機(jī)輸送進(jìn)入石灰石及粘土混合配料倉(cāng),混合料倉(cāng)為兩個(gè)倉(cāng),混料倉(cāng)底由棒式閘板、板式喂料機(jī)、定量給料皮帶秤按配料要求的比例出石灰石及粘土的混合料;砂巖,鐵粉,純石原料是由側(cè)式取料機(jī)從長(zhǎng)形堆場(chǎng)分別取料由皮帶輸送機(jī)輸入各自的配料倉(cāng)。砂巖倉(cāng)下由板式喂料機(jī),定量喂料機(jī)計(jì)量控制出料,鐵粉與純石倉(cāng)下由定量給料機(jī)計(jì)量控制出料。配合料經(jīng)皮帶輸送機(jī)輸送到三通閥,然后通過三道閘板鎖風(fēng)閥進(jìn)入磨機(jī)。生料磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置見表1。
表1 生料磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置
1.1.1 混合料倉(cāng)堵料原因分析及處理
由于當(dāng)?shù)赜昙据^長(zhǎng),原料水分較大,尤其是混料中的粘土又是在露天堆場(chǎng),在雨季給生產(chǎn)帶來了很多麻煩,經(jīng)常由于混料倉(cāng)堵料或皮帶秤卡大塊現(xiàn)象,甚至因混料倉(cāng)結(jié)皮嚴(yán)重而無法進(jìn)料,造成生料磨無法正常生產(chǎn)而停機(jī)清理混料倉(cāng),既加大了現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)強(qiáng)度又給生產(chǎn)中因原料成分波動(dòng)大而影響回轉(zhuǎn)窯的熟料煅燒。為此我們?cè)谝院蟮纳a(chǎn)中只好控制混料倉(cāng)的合理料位,在開生料磨前10分鐘開啟入混料倉(cāng)的皮帶與取料機(jī),開始取料并給倉(cāng)進(jìn)料來保證倉(cāng)內(nèi)物料適當(dāng)。因混料倉(cāng)設(shè)計(jì)為兩個(gè),為避免因混料堵料而造成停機(jī),我們?cè)谡Ia(chǎn)中也進(jìn)行每班清理一次混料倉(cāng)的結(jié)皮,清理時(shí)把取料機(jī)所取的料進(jìn)到另一個(gè)混料倉(cāng),開啟另一個(gè)混料倉(cāng)下的板喂機(jī)和皮帶秤來保證正常生產(chǎn),這時(shí)安排人員開始進(jìn)倉(cāng)清理不運(yùn)行的倉(cāng)內(nèi)結(jié)皮,待清理完成后再次投入使用。相反在停生料磨時(shí)我們采取了先停取料機(jī)停止入料,而后直到混料倉(cāng)內(nèi)物料走空后停掉其余配料倉(cāng)下的各皮帶秤停止物料入磨,繼而停磨。
通過這樣的調(diào)試,再?zèng)]有出現(xiàn)過因混料倉(cāng)掛壁、蓬倉(cāng)的現(xiàn)象而影響生產(chǎn)。
1.1.2 排渣料量大
生料磨初期調(diào)試基本正常后,磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)雖平穩(wěn),但磨機(jī)產(chǎn)量偏低,排渣提升機(jī)電流大,主電機(jī)及選粉機(jī)電流偏大,磨機(jī)減速機(jī)震動(dòng)值偏大,時(shí)有震動(dòng)跳停。針對(duì)以上現(xiàn)象我們分析認(rèn)為,磨機(jī)擋料圈高度為120mm,磨機(jī)運(yùn)行時(shí)料層顯示高為130~138mm,磨內(nèi)循環(huán)負(fù)荷大,因配料混料為粘土和石灰石,當(dāng)?shù)貧夂蛴昙据^長(zhǎng),雨季時(shí)粘土較濕,非雨季時(shí),入磨皮帶粉料較多,難以穩(wěn)定料層?;炝衔沽狭坑质馨逦箼C(jī)速度的影響,料位不穩(wěn)定時(shí)造成混料量波動(dòng)大而入磨喂料量隨之波動(dòng)。為此,我們采取了以下措施,把磨內(nèi)擋料圈高度去掉20mm,同時(shí)把每個(gè)磨輥后的四個(gè)噴口環(huán)口用蓋板堵死來加強(qiáng)入磨風(fēng)速,減少磨內(nèi)循環(huán)負(fù)荷;控制好板喂機(jī)速度使之料位與喂料量相適應(yīng),減少混料量波動(dòng)造成入磨喂料量的波動(dòng);控制好磨機(jī)出口溫度,適當(dāng)加大磨內(nèi)噴水便于穩(wěn)定料層。采取以上措施后,磨機(jī)產(chǎn)量也已達(dá)到設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,排渣提升機(jī)電流也已下降,排渣量減少,磨內(nèi)料層波動(dòng)基本平穩(wěn),磨機(jī)震動(dòng)也相應(yīng)減小。采取措施前后磨機(jī)參數(shù)對(duì)比見表2。
表2 立磨技改前系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)主要控制參數(shù)
表3 原料磨正??刂茀?shù)
該項(xiàng)目燃料為重油,燃燒器是為粘度高、霧化性能差的重油專門設(shè)計(jì)的提高重油燃燒性能的燃燒裝置,主要由重油罐、柴油罐、油過濾器、重油補(bǔ)給泵、換熱器、輕重油切換閥、燃油泵、調(diào)壓閥、燃燒器及其輸送管道等組成。窯頭重油燃燒器油槍分為主油槍(管道)和副油槍(管道)兩根油管最后匯聚在一起是通過霧化片噴孔進(jìn)入窯內(nèi),霧化片根據(jù)噴孔的大小(4.2,4.6,5.8,6.4,7.2mm等)分為多種規(guī)格。升溫及投料過程中,根據(jù)需要更換不同規(guī)格的霧化片。升溫時(shí)窯頭燃燒器副油槍則根據(jù)窯頭油量及窯尾溫度需要通知現(xiàn)場(chǎng)人員開啟閥門,正常生產(chǎn)時(shí)主副油槍全部打開。窯尾燃燒器與窯頭不同,沒有副油槍,四根油槍主要分布在分解爐底部水平呈“十字”型布置。 伊拉克項(xiàng)目的 燃燒系統(tǒng)使用法國(guó)皮拉德公司的全套設(shè)備,由重油循環(huán)系統(tǒng)及加壓系統(tǒng),伴熱油及加熱循環(huán)系統(tǒng)兩個(gè)主要部分組成。重油被加熱到130℃左右,以降低其黏度從而獲得良好的霧化效果,這樣才能在窯冷態(tài)下被點(diǎn)燃。環(huán)境溫度下重油從重油庫(kù)經(jīng)過低壓泵送至鍋爐房,然后通過高壓泵送入熱交換器內(nèi)。熱交換器內(nèi)加熱重油介質(zhì)是耐高溫油,其能承受300℃左右的高溫,在鍋爐內(nèi)被加熱至260℃后送入熱交換器,從重油庫(kù)至燃燒器一直和重油相伴而行,在鍋爐房?jī)?nèi)重油被加壓并通過自動(dòng)控制回路把壓力調(diào)整到3.5~4.0MPa,獲得一定溫度和壓力的重油被分別送到窯頭和窯尾的計(jì)量裝置后被送至燃燒器。窯頭燃燒器初始點(diǎn)火升溫必須使用孔徑小的42#(孔徑4.2mm)霧化片點(diǎn)火升溫,待窯尾溫度達(dá)到600℃時(shí)因油量跟不上改換用72#(孔徑7.2mm)霧化片接著升溫及投料,同時(shí)油量可通過開啟副油槍和關(guān)閉回油閥來控制。窯尾燃燒器則是由四根油槍兩兩對(duì)稱布置,每根油槍都可單獨(dú)投入使用,正常生產(chǎn)時(shí)都投入使用,如因故障出現(xiàn)一根油槍跳停時(shí),則另外三根則可通過調(diào)節(jié)比例閥調(diào)節(jié)油量而不影響正常生產(chǎn)。窯尾油槍可根據(jù)生產(chǎn)需要開啟油槍使用數(shù)量,同時(shí)也可通過調(diào)節(jié)回油閥和重油壓力來調(diào)節(jié)油量,調(diào)節(jié)重油壓力時(shí)要兼顧窯頭油量的變化。因重油較之煤粉發(fā)熱量和成分相對(duì)穩(wěn)定,對(duì)煅燒工藝影響很少,正常生產(chǎn)時(shí)窯頭窯尾用量也相對(duì)穩(wěn)定,用量比例基本上為36:64。
表4 主機(jī)設(shè)備參數(shù)
2.1.1 窯頭飛砂料大及塌料的原因分析和處理措施
在生產(chǎn)中,窯頭飛砂料大,時(shí)有塌料現(xiàn)象,塌料時(shí)窯頭負(fù)壓波動(dòng)很大,篦冷機(jī)篦下壓力增大,篦冷機(jī)出口溫度升高。我們認(rèn)為塌料主要是窯頭飛砂料多,由三次風(fēng)帶入三次風(fēng)管,由于三次風(fēng)管內(nèi)粉料積存過多下滑造成的。具體原因分析為,一是由于當(dāng)?shù)卦吓淞现械幕炝蠟槭沂驼惩?,混料中氧化鈣波動(dòng)較大,粘土中鋁含量低,使得生產(chǎn)配料較難以穩(wěn)定控制,熟料中液相量不足,造成熟料結(jié)粒偏小,飛砂料增加。二是入窯生料硅率偏高,影響熟料結(jié)粒的形成產(chǎn)生飛砂。為減少塌料現(xiàn)象我們采取措施為:化驗(yàn)室做好原料配比工作,在配料過程中與中控保持溝通,防止配料過程中波動(dòng)較大,穩(wěn)定三個(gè)率值;同時(shí)要求出磨生料細(xì)度由原來的≤16%降低為≤14%;窯操作員也適當(dāng)把窯速由原來的3.6rpm降低為3.5rpm,通過調(diào)節(jié)篦冷機(jī)篦速來控制篦床上的料層厚度,料層厚度由原來的75cm控制為65cm,控制好窯內(nèi)通風(fēng)量,防止火焰拉得過長(zhǎng),影響熟料結(jié)粒,在熟料煅燒過程中盡量穩(wěn)定窯內(nèi)熱工;在篦冷機(jī)廢氣管道上安裝了空氣炮,自動(dòng)循環(huán)清吹管道上集料。若仍出現(xiàn)塌料時(shí),則可短時(shí)間內(nèi)繼續(xù)降低窯速,降低篦冷機(jī)篦床速度,必要時(shí)停止篦速,保持好篦冷機(jī)冷卻的通風(fēng)量,防止篦床超溫和熟料結(jié)塊。盡量關(guān)小最后幾個(gè)風(fēng)室的冷卻風(fēng)機(jī)閥門,打開窯頭大布袋收塵器進(jìn)口冷風(fēng)閥,控制好大布袋收塵器進(jìn)口溫度,避免因溫度高而致使收塵器跳停。同時(shí)保證窯頭負(fù)壓狀態(tài),窯操作員要及時(shí)提醒窯頭平臺(tái),熟料地坑及鏈斗機(jī)附近人員及時(shí)避讓,防止高溫灼傷。待塌料走完后各參數(shù)再恢復(fù)正常,同時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)崗位人員要檢查篦冷機(jī)和鏈斗機(jī),防止集料造成設(shè)備損壞。
2.1.2 篦冷機(jī)堆雪人的原因分析及處理措施
該生產(chǎn)線采用的是IKN公司的懸擺式篦冷機(jī),該篦冷機(jī)具有以下特點(diǎn):采用COANDA噴流篦板的水平噴流;運(yùn)用空氣梁技術(shù)的熟料入口入配系統(tǒng)(KIDS);單缸液壓傳動(dòng)的自調(diào)準(zhǔn)懸擺系統(tǒng);液壓傳動(dòng)的隔熱擋板;箱式輥式破碎機(jī);氣力消除漏料裝置(PHD);因IKN篦冷機(jī)具有上述特點(diǎn),操作中很少出現(xiàn)在進(jìn)料段區(qū)域內(nèi)結(jié)大塊或堆雪人。但剛開始調(diào)試生產(chǎn)時(shí)就出現(xiàn)過一次堆雪人現(xiàn)象,我們把當(dāng)天生料和熟料的化學(xué)分析數(shù)據(jù)做出來做了分析,見表5、表6,從表中可以看出,造成雪人的原因一是由于當(dāng)時(shí)物料飽和比偏低,液相量大,熟料顆粒細(xì),而且粘性大;二是大塊窯皮大量脫落,這是造成雪人的主要原因。
表5 出磨及入窯生料化學(xué)成分
表6 熟料化學(xué)分析及率值
如果KIDS篦床上已形成雪人,那么雪人之外的區(qū)域通風(fēng)就變得太劇烈。熟料就會(huì)被吹離KIDS表面。如果Coanda篦板噴嘴上未覆蓋熟料層,則噴嘴的磨損就會(huì)加劇,且熱量回收就會(huì)減少。針對(duì)雪人我們采取的預(yù)防措施是:一是在正常的操作期間應(yīng)按確定的時(shí)間周期發(fā)射空氣炮,在雪人形成之前就摧毀熟料大塊。二是當(dāng)篦床表面上的雪人是由于細(xì)而粘的熟料(溫度太高,化學(xué)成分)形成的,那么KIDS風(fēng)機(jī)的風(fēng)量就得增加以降低熟料溫度。三是若脫落下來的窯皮大塊沉到KIDS表面而未被輸送走,則應(yīng)減少風(fēng)量以促使熟料在KIDS上堆積起來,于是窯皮大塊就會(huì)被輸送到擺動(dòng)的篦板上。如果雪人已在KIDS上形成,那么就可借助空氣炮將其清除。中控操作員應(yīng)按以下步驟操作,將空氣炮和篦板驅(qū)動(dòng)裝置打到手動(dòng)方式;選擇指向雪人的空氣炮吹打;為了使熟料在KIDS上積聚,將KIDS風(fēng)機(jī)的風(fēng)量減少至30%;發(fā)射所選擇的空氣炮;重新調(diào)整KIDS風(fēng)機(jī)的風(fēng)量;將空氣炮和篦板驅(qū)動(dòng)裝置切回至自動(dòng)方式;如果需要的話,可將篦板驅(qū)動(dòng)裝置切換到手動(dòng)方式以處理大量的熟料。如還不能清除“雪人”的話,20分鐘后重復(fù)上述步驟,同時(shí)還可降低篦板速度以使KIDS上積累更多的熟料。如果這些措施都不能成功清除“雪人”而且運(yùn)轉(zhuǎn)不正常的話,那么,就必須停窯,待冷卻下來以后,用人工方式清除。如果需要的話,在停窯期間應(yīng)根據(jù)雪人的位置重新排列空氣炮,這樣在以后就可以更有效地清除熟料的堆積成形。此外,為了穩(wěn)定入窯生料化學(xué)成分的穩(wěn)定,防止因物料成分波動(dòng)而造成窯皮脫落,業(yè)主方也在入磨皮帶上添加了在線分析。
表7 正常生產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)和質(zhì)量指標(biāo)