臧世權(quán),汪傳武,張 波,張 濤,郭保鐸
(陜西省地勘局西安地勘院,陜西 西安710100)
趙石畔井田位于陜西省陜北侏羅系煤田榆橫礦區(qū)北部,為了促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快陜北能源重化工基地建設(shè)步伐,為煤礦建設(shè)項(xiàng)目提供可靠的地質(zhì)依據(jù),2011年底陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司委托西安地勘院對(duì)該井田進(jìn)行勘探。
井田地處毛烏素沙漠東南緣與陜北黃土高原接壤地帶,地表基本被第四系松散沉積物所覆蓋。區(qū)內(nèi)地形相對(duì)起伏較大,地勢總體南高北低,海拔標(biāo)高一般在1100~1250 m之間。區(qū)內(nèi)水系發(fā)育,屬溫帶大陸性干旱、半干旱季風(fēng)氣候,年平均降雨量397 mm。
趙石畔井田位于鄂爾多斯盆地中部次級(jí)構(gòu)造單元陜北斜坡中南部。陜北斜坡為一單斜構(gòu)造,巖層北西西向微傾,局部發(fā)育有寬緩的短軸狀向斜、背斜及鼻狀隆起等次級(jí)構(gòu)造。
上部主要為第四系松散沉積物覆蓋,主要有風(fēng)積沙,洪積層,馬蘭黃土等,中部為侏羅系中?!?xì)粒長石砂巖、粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖、泥巖、煤層等,下部為三疊系砂巖、粉砂巖、泥巖等。區(qū)內(nèi)煤層也一般為7層,普遍可采煤層為4層,最底部煤層埋深大多在450~600 m之間,煤層比較穩(wěn)定。
趙石畔井田面積約234.12 km2,設(shè)計(jì)鉆孔145個(gè),其中探煤孔137個(gè),水文孔8個(gè),設(shè)計(jì)鉆探工作量78437 m。根據(jù)設(shè)計(jì)要求探煤孔終孔口徑≮91 mm,煤層采取率≮90%,一般地層巖心采取率≮75%,孔斜必須符合規(guī)范要求。勘查結(jié)果提交先期開采地段探明的資源量3.53億t,控制的資源量1.87億t,以滿足擬建礦井生產(chǎn)煤炭資源量的需求。
(1)工作量大,要求5個(gè)月完成野外鉆探工作,工期要求緊。
(2)上部覆蓋層較厚,一般為50~120 m,上部基巖風(fēng)化嚴(yán)重,與覆蓋層交界處易漏失,部分孔段巖心采取率較低。
(3)部分孔段較破碎,易發(fā)生巖心堵塞現(xiàn)象,影響鉆探效率。
(4)鉆進(jìn)時(shí)巖粉較多,不易排出,易發(fā)生憋泵現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生埋鉆等孔內(nèi)事故[1]。
該井田鉆孔設(shè)計(jì)最大孔深650 m,最小孔深440 m,平均孔深540 m,因此選擇主要使用XY-5型鉆機(jī),使用4135-80HP型柴油機(jī)。由于鉆進(jìn)時(shí)巖粉較多,為了提高巖粉排出效率,減少孔內(nèi)事故,需選擇大泵量泥漿泵,采用NBB250/60型泥漿泵。為了提高鉆探效率,加快提下鉆速度,提高鉆塔安裝、拆卸效率,同時(shí)增加鉆桿立桿長度,使用AJ18型鉆塔,一次可以提下13.5 m鉆桿立桿。
為滿足鉆孔終孔口徑≮91 mm的地質(zhì)設(shè)計(jì)要求,一般地層采用單管肋骨正循環(huán)鉆探工藝,鉆具組合為60 mm鉆桿+110 mm巖心管接頭+89 mm巖心管+110 mm卡斷器+113 mm復(fù)合片肋骨鉆頭。
經(jīng)過陜北煤田勘探的長期施工探索和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),使用單管肋骨復(fù)合片鉆頭+卡斷器鉆探工藝進(jìn)行煤田鉆探施工,不僅很大程度提高了鉆探效率,減少孔內(nèi)事故,而且能保證巖心采取率。該鉆探工藝有以下幾個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn):
(1)很少發(fā)生巖心堵塞,巖心經(jīng)過卡斷器進(jìn)入巖心管后,在加桿過程中不會(huì)出現(xiàn)又掉出來,不僅能保證提鉆時(shí)巖心不會(huì)掉落,基本能采完孔底巖心,同時(shí)也很少發(fā)生巖心堵塞現(xiàn)象,減少了提鉆次數(shù)和掃孔次數(shù),提高了鉆探效率。
(3)使用肋骨鉆頭鉆探,增加了環(huán)狀間隙,基本不磨損巖心管,減少了孔內(nèi)卡鉆、斷巖心管等事故;增加環(huán)狀間隙,加大泵量,有利于孔內(nèi)巖粉的排出,減少孔內(nèi)事故[2]。
(4)使用肋骨鉆頭雖然增加了巖石切削面積,由于陜北榆林地區(qū)巖石硬度不是太大,不會(huì)增加多少純鉆進(jìn)時(shí)間,根據(jù)長期在該地區(qū)鉆探經(jīng)驗(yàn),一般純鉆進(jìn)時(shí)間增加10%左右。加長巖心管、減少巖心堵塞現(xiàn)象,很大程度上提高了鉆探效率。
該地區(qū)上部覆蓋層較厚,覆蓋層中夾有黃土層,覆蓋層全部下入套管較難起拔,一般采用覆蓋層只下入9 m套管。一般鉆孔結(jié)構(gòu)為:開孔使用150 mm鉆頭,下入146 mm套管,換130 mm鉆頭鉆至基巖面,換113 mm復(fù)合片肋骨鉆頭鉆至終孔。
3.2.1 鉆壓
3.2.2 轉(zhuǎn)速
復(fù)合片鉆頭主要靠切削碎巖,采用肋骨鉆頭,鉆頭直徑較大,鉆孔與鉆桿環(huán)狀間隙較大,不易使用高轉(zhuǎn)速,其線速度為0.5~1.2 m/s較為適宜,一般地層采用200~350 r/min轉(zhuǎn)速,煤層采用140~200 r/min轉(zhuǎn)速。鉆進(jìn)堅(jiān)硬,強(qiáng)研磨性地層,及軟硬差別大的互層地層時(shí),應(yīng)降低轉(zhuǎn)速,以減少鉆具振動(dòng),延長鉆頭壽命[3],提高巖礦心的采取率,防止孔斜。
3.2.3 泵量
由于采用肋骨鉆頭,鉆頭切削面積大,復(fù)合片鉆頭水口較大,而且該井田地層相對(duì)較軟,鉆進(jìn)速度較快,產(chǎn)生的巖粉量大,防止孔內(nèi)巖粉沉淀,需要采用大泵量。同時(shí)應(yīng)滿足沖洗液上返速度的要求,一般鉆進(jìn)上返速度0.5~1.0 m/s。一般地層鉆進(jìn)泵量選用120~200 L/min,煤層鉆進(jìn)泵量選用60~120 L/min。
3.3.1 泥漿要求
該地區(qū)上部覆蓋層較厚,一般不下套管,鉆孔需要優(yōu)質(zhì)泥漿維護(hù);部分基巖面有泥漿漏失現(xiàn)象,需要堵漏;下部地層一般較穩(wěn)定,局部有掉塊現(xiàn)象;有時(shí)頁巖地層掉塊嚴(yán)重,可能會(huì)發(fā)生孔壁坍塌或縮徑現(xiàn)象。通過長時(shí)間的探索和實(shí)驗(yàn),采用一種低固相不分散泥漿在該地區(qū)應(yīng)用,能達(dá)到較好的護(hù)壁、攜粉、堵漏和潤滑的效果。
3.3.2 泥漿配方
一般泥漿配方:清水1 m 膨潤土50 kg+CMC 4 kg+PAC -141 0.5 kg+PAM 1 kg。
泥漿基本性能參數(shù):密度1.05 g/cm3,漏斗粘度25 s,API濾水量 10 mL,泥皮厚度 0.5 mm,膠體率96%,pH值8。
泥漿密度小,表觀粘度較低,失水量適中,泥漿流動(dòng)性好,護(hù)壁效果較好,有利于巖粉沉淀,能有效地提高鉆探效率。
在鉆孔基巖面有泥漿漏失發(fā)生時(shí),泥漿中加入SD-2堵漏劑和棉籽殼,一般能有效堵漏。局部有頁巖地層時(shí),加入適量的KCl能有效抑制頁巖坍塌或膨脹[4]。
3.3.3 泥漿維護(hù)
有適合的泥漿配方,現(xiàn)場泥漿維護(hù)是關(guān)鍵?,F(xiàn)場泥漿循環(huán)系統(tǒng)盡可能加長,一般要大于15 m,坡度1/100~1/80,泥漿槽設(shè)置2~3個(gè)沉淀池,及時(shí)清理撈砂,保持泥漿性能;循環(huán)槽上沿高于地表,防止雨水及雜物進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)而改變泥漿性能。現(xiàn)場配備一臺(tái)泥漿攪拌罐,將待加入的處理劑預(yù)先在藥劑桶內(nèi)水化、溶解后倒入攪拌罐攪拌均勻,根據(jù)鉆進(jìn)中處理劑消耗情況,攪拌罐內(nèi)攪拌好的處理劑溶液有控制地加入到循環(huán)槽或泥漿池內(nèi)[5]。
現(xiàn)場配置馬氏漏斗粘度計(jì)、密度計(jì)、含沙量測定儀、失水量測試儀等泥漿測試儀器,經(jīng)常測試泥漿性能,隨時(shí)掌握泥漿性能變化,及時(shí)進(jìn)行性能調(diào)節(jié),并做好配制、凈化處理、撈砂工作。根據(jù)地層變化及時(shí)調(diào)整泥漿性能,加強(qiáng)凈化并適時(shí)補(bǔ)充處理劑來恢復(fù)其性能。調(diào)配好的泥漿,不得隨便加入清水。加強(qiáng)泥漿崗的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高泥漿質(zhì)量,未經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn),不允許隨意擅自更換沖洗液及沖洗液配方。
(1)鉆機(jī)安裝穩(wěn)固,保證天車、立軸、孔口三點(diǎn)一線;鉆機(jī)底座水平、穩(wěn)固,并在鉆進(jìn)中經(jīng)常檢查,隨時(shí)校正,防止地基隨鉆進(jìn)中的震動(dòng)產(chǎn)生傾斜;鉆塔必須按規(guī)定安裝繃?yán)K和避雷針。
(2)鉆進(jìn)過程中,出現(xiàn)巖心堵塞時(shí)必須提鉆檢查,嚴(yán)禁超管鉆進(jìn),不許打懶鉆,確保巖心采取率。
(3)根據(jù)地質(zhì)設(shè)計(jì)和鉆進(jìn)過程中標(biāo)志層的判斷,鉆進(jìn)至煤層頂板后,換雙管單動(dòng)鉆具采取煤心,雙管鉆具保證轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,內(nèi)管與鉆頭間隙合理(一般2~4 mm),使得泥漿沖刷不到煤心;鉆進(jìn)時(shí)輕壓慢轉(zhuǎn),控制泵量,確保煤心采取率達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(4)班報(bào)、水文觀測、鉆具丈量記錄要按規(guī)定的內(nèi)容填寫,做到準(zhǔn)確、齊全、及時(shí)、整潔;按規(guī)定校正孔深,超差時(shí)必須找出原因,合理平差。
(5)提下鉆過程中,避免鉆具和鉆孔的抽吸現(xiàn)象影響孔壁的穩(wěn)定性,提下鉆速度要慢和保持勻速,避免猛下和猛提現(xiàn)象,要及時(shí)回灌泥漿,確保孔壁穩(wěn)定。
(6)加強(qiáng)員工培訓(xùn),在設(shè)備安裝、拆卸、搬遷和鉆進(jìn)過程中注意安全,保證安全設(shè)施和裝備齊全,確保安全生產(chǎn);泥漿排放到指定區(qū)域,并及時(shí)處理,做好環(huán)境保護(hù)。
趙石畔井田鉆探施工共使用13臺(tái)鉆機(jī),5個(gè)月完成施工任務(wù),實(shí)際完成鉆孔145個(gè),平均深度549.19 m,鉆探進(jìn)尺79632.7 m。鉆機(jī)平均臺(tái)月效率1225 m,最高臺(tái)月效率為2032 m,純鉆率65.3%,平均回次進(jìn)尺8.49 m,平均采取率92.7%,材料消耗152.8元/m,直接鉆探成本291.5元/m。通過改進(jìn)鉆探工藝,增加回次進(jìn)尺,提高了純鉆時(shí)間和鉆探效率,降低了鉆探成本。
通過不斷地探索和實(shí)驗(yàn),持續(xù)地優(yōu)化鉆探工藝,西安地勘院在陜北榆林地區(qū)鉆探施工獲得可喜成績,2011~2012兩年在陜北地區(qū)共完成基金項(xiàng)目及煤田勘探項(xiàng)目10個(gè)(見表1),鉆孔760個(gè),完成鉆探進(jìn)尺約49.3萬m,提交煤炭儲(chǔ)量120多億噸,為陜北能源基地開發(fā)和建設(shè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
表1 2011~2012年我院陜北煤田勘查施工一覽表
近幾年陜北煤田勘查項(xiàng)目較多,逐步探索出一套鉆探施工方法,有效地提高了鉆探效率,鉆探工藝和過去比較有較大的進(jìn)步,有以下幾點(diǎn)體會(huì):
(1)設(shè)備選擇要恰當(dāng),盡量選擇性能較強(qiáng)的設(shè)備,一般選擇不小于18 m的鉆塔,避免“小馬拉大車”的現(xiàn)象,600 m左右的鉆孔,XY-5型鉆機(jī)比XY-4型鉆機(jī)優(yōu)勢比較明顯。
(2)由于鉆進(jìn)速度快,必須保證孔內(nèi)巖粉的排出,要選擇大泵量泥漿泵,鉆進(jìn)過程中保持大泵量,能減少孔內(nèi)事故,提高鉆探效率。
(3)原來在陜北地區(qū)使用全液壓鉆機(jī)和繩索取心工藝,由于該地區(qū)覆蓋層普遍較厚,下套管工作量較大,地層不太適合金剛石鉆頭,因此全液壓鉆機(jī)和繩索取心工藝在該地區(qū)優(yōu)勢不明顯。
(4)該地區(qū)鉆探施工,較適合肋骨鉆頭+卡斷器工藝,配合使用長巖心管,能減少鉆機(jī)提下鉆工作量,有效地提高鉆探效率。
(5)選擇適合的泥漿體系,滿足鉆孔護(hù)壁和攜粉要求,經(jīng)常進(jìn)行泥漿測試和維護(hù),控制泥漿性能,保證孔壁完整。
在陜北地區(qū)鉆探施工,根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡貙犹攸c(diǎn),選擇合理的設(shè)備、機(jī)具,使用適合的泥漿體系,探索出適合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的鉆探施工工藝,保證鉆孔質(zhì)量,減少孔內(nèi)事故,提高了鉆探效率,對(duì)該地區(qū)大量鉆孔施工有很大幫助。
陜北地區(qū)煤炭儲(chǔ)量十分豐富,煤田勘查區(qū)鉆孔也越來越深,地質(zhì)情況也相對(duì)復(fù)雜,必須持續(xù)實(shí)驗(yàn)和總結(jié)探礦方法和工藝,完成勘查任務(wù),既為我院創(chuàng)造更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,也為西部大開發(fā)和陜北能源重化工基地建設(shè)尋找資源做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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