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      MEH(小汽輪機(jī)電液控制)改造設(shè)計(jì)

      2013-11-30 03:13:28楊傳龍郭紅玲
      山東工業(yè)技術(shù) 2013年9期
      關(guān)鍵詞:接線圖給水泵調(diào)節(jié)器

      楊傳龍 郭紅玲

      (1.日照鋼鐵有限公司,山東 日照 276806;2.日照市工業(yè)學(xué)校,山東 日照 276800)

      MEH是指在鍋爐給水泵中采用汽動(dòng)給水泵的自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),由于用小汽輪機(jī)作為原動(dòng)機(jī)去拖動(dòng)給水泵,實(shí)現(xiàn)電廠的節(jié)能降耗,許多電廠正在進(jìn)行MEH改造。但目前所在熱電廠的小機(jī)只能現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)、半自動(dòng)控制,因此要設(shè)計(jì)一改造方案來(lái)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制功能:1)遠(yuǎn)程手動(dòng)控制;2)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制;3)遠(yuǎn)方自動(dòng)/手動(dòng)打閘;4)超速遮斷保護(hù)(ETS)。

      1 建模

      T0=R2C:過(guò)程時(shí)間常數(shù),R2=K0:過(guò)程放大系數(shù),τ0為過(guò)程的純時(shí)滯。階躍響應(yīng)和模擬圖,如圖1。

      圖1

      電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速與Q1的大小成正相關(guān),因此轉(zhuǎn)速的調(diào)整與液位的變化也為帶有時(shí)滯的正相關(guān)。

      2 串行策略

      由數(shù)學(xué)模型建立相應(yīng)的串行控制策略,如下圖2。

      圖2

      控制效果分析:由于采用了副回路,改善了被控過(guò)程的動(dòng)態(tài)特性,副回路調(diào)節(jié)不必追求太高的超調(diào)量,所以采用了PI調(diào)節(jié),副回路采用較大比例系數(shù)時(shí),工作頻率高,對(duì)進(jìn)入副回路的干擾有很強(qiáng)的克服能力,對(duì)負(fù)荷或操作條件的強(qiáng)烈變化有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。

      3 PID整定

      PID整定多采用工程衰減曲線法(4:1),分兩步整定:

      1>在工況穩(wěn)定運(yùn)行條件下,主副調(diào)節(jié)器具置于純比例作用,主調(diào)比例度δ1置于100%,用4:1衰減曲線法整定副調(diào)節(jié)器參數(shù)得:δ2S=32%,T2S=15S

      2>將副調(diào)節(jié)P置于32%,T置于15S,用相同的整定方法,將主調(diào)節(jié)器比例由大到小逐漸調(diào)節(jié),求得:δ1S=50%,T1S=7min

      3>根據(jù)上述參數(shù),運(yùn)用4:1衰減曲線法查表得:

      主調(diào)節(jié)器 (n):P:δ1=0.8δ1S=40%,I:T1=0.3 T1S=2.1min,D:TD=0.1 T1S=0.7min

      副調(diào)節(jié)器(Q):P:δ2=1.2δ2S=38.4%,I:T2=0.5T2S=7.5s

      4 電氣自動(dòng)化遠(yuǎn)程實(shí)現(xiàn)

      測(cè)控量與傳感器變送器的選擇:被測(cè)量有轉(zhuǎn)速、流量、液位、溫度、壓力補(bǔ)償?shù)?,主控制為閥門(mén)開(kāi)度。

      本廠選用常用磁電轉(zhuǎn)速傳感器(轉(zhuǎn)速信號(hào)變送為4~20mA)和LWGQ型渦輪流量傳感器,開(kāi)環(huán)手動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)器,步進(jìn)電動(dòng)機(jī)控制閥門(mén)開(kāi)度調(diào)節(jié)汽動(dòng)給水泵,新華DCS控制系統(tǒng)有DPU冗余和模入端子冗余,工程師站有XDPS軟件(可形象設(shè)計(jì)圖案控制組態(tài))。

      因此可采用原有現(xiàn)場(chǎng)電氣接線與DCS控制系統(tǒng)互聯(lián),完成改造設(shè)計(jì)。

      現(xiàn)場(chǎng)控制接線圖3:

      圖3

      電氣接線圖

      <1>調(diào)速器部分

      圖4

      <2>危急遮斷

      圖5

      圖6 DCS閉環(huán)控制程序

      開(kāi)環(huán)/閉環(huán)控制程序(如圖6)

      經(jīng)過(guò)改造后的MEH基本實(shí)現(xiàn)了程控/就地控制。遠(yuǎn)程手動(dòng)良好,但由于PID整定后,及工況遷移等原因,使用一段時(shí)間后,存在自控偏差較大現(xiàn)象。常見(jiàn)故障如閥門(mén)振動(dòng)大,過(guò)靈敏,或關(guān)閉不嚴(yán)之狀,所以需必要的參數(shù)重整定;還有人為操作順序不合理造成的連鎖保護(hù),需要將投入、保護(hù)信號(hào)復(fù)位后,方可繼續(xù)使用。

      [1]吳勤勤.控制儀表及裝置[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2002.

      [2]侯志林.過(guò)程控制與自動(dòng)化儀表[M].兵器工業(yè)出版社,1989.

      [3][日]吉野新治.電廠技術(shù)[M].中國(guó)計(jì)量出版社,1993.

      [4]王慶有.光電技術(shù)[M].電子工業(yè)出版社,2005.

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