閆慶斌,王月琴
(山西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西長治 046011)
鑄造過程計算機數(shù)值模擬的目的就是要通過對鑄件充型凝固過程的數(shù)值計算,分析工藝參數(shù)對工藝實施結(jié)果的影響,從而對鑄造工藝師所設(shè)計的工藝進行驗證和優(yōu)化,以獲得健全的鑄件[1-2]。利用華鑄CAE軟件,對某企業(yè)彈簧座鑄件進行凝固過程數(shù)值模擬,從兩種工藝方案中選出一個最優(yōu)方案,對實際生產(chǎn)提供了科學(xué)依據(jù)。
某精密鑄造廠生產(chǎn)的彈簧座鑄件,輪廓尺寸:180 mm×160 mm×60 mm,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。該鑄件結(jié)構(gòu)不太復(fù)雜,整體壁厚比較均勻,但尺寸精度要求較高,除鑄件一底面需機加工外,其余尺寸均不再機加工,故采用熔模鑄造保證零件要求的尺寸精度。本產(chǎn)品對其內(nèi)部質(zhì)量要求較高,要抽樣進行磁粉探傷和X光檢查。
初步分析該鑄件不存在分散的熱節(jié),僅有圖1 a)所示A部位是孤立的熱節(jié),所以,在設(shè)計澆注系統(tǒng)的時候,內(nèi)澆口就應(yīng)設(shè)置在此處,以利于澆注系統(tǒng)對其補縮,實現(xiàn)鑄件的順序凝固,但實際情況是此處有一凹陷的平臺,如圖1 b)圖所示,如果內(nèi)澆口在此開設(shè),將為鑄件后續(xù)的機械加工帶來很多不便,所以,最終內(nèi)澆口的位置開設(shè)在圖2 a)工藝方案1所示位置。圖2 b)工藝方案2是在內(nèi)澆口上方增加了工藝補貼B.
圖1 彈簧座鑄件
圖2 鑄件工藝方案
在進行鑄件的凝固傳熱過程計算之前,首先要對鑄件及澆冒口系統(tǒng)進行網(wǎng)格剖分。本文采用華鑄CAE/InterCAST均勻網(wǎng)格剖分,網(wǎng)格大小2.5 mm,工藝方案1網(wǎng)格數(shù)為950280。工藝方案2網(wǎng)格總數(shù)為950460。
主要工藝參數(shù)[3]:
1)零件材料:美國一般工程用鋼ASTMA27450-240,對應(yīng)于國內(nèi)鋼鐵材料為ZG 230-450:液相線溫度:1516℃,固相線溫度:1400℃;
2)型殼材料:水玻璃涂料+石英砂,共6層,型殼厚度8 mm;
3)硬化劑:氯化銨溶液;
4)工藝參數(shù):出爐溫度:1600℃~1620℃,澆注溫度:1530℃~1550℃,澆注時間:10 s~12 s,工藝出品率:43%;
5)型殼溫度:800℃.
采用華鑄CAE純凝固傳熱計算方法進行工藝優(yōu)化,基于“瞬間充型,初溫均布”的假設(shè)。
1)方案1模擬結(jié)果及分析
從圖3 b)(圖中透明不著色的線框輪廓表示已凝固的鑄件及澆注系統(tǒng),灰色實體表示液相)中可以看到,與內(nèi)澆口連接的鑄件C部位在時間t=333.15 s時,已經(jīng)開始凝固,而鑄件壁厚較大的D部位還有液相存在,這樣在鑄件內(nèi)部形成孤立液相區(qū),澆注系統(tǒng)本身不能對鑄件D部位處進行有效補縮。從圖4方案1的縮孔縮松分布圖可以看到,在鑄件的D部位有縮孔、縮松缺陷產(chǎn)生。在實際生產(chǎn)中,也驗證了該模擬結(jié)果。在試鑄的20件樣品中,有一半以上鑄件A部位產(chǎn)生縮孔缺陷,幾乎全部鑄件有縮松缺陷。
圖3 方案1凝固模擬過程
圖4 方案1縮孔縮松分布
通過分析鑄件本身結(jié)構(gòu)和上述模擬結(jié)果可知,鑄件D部位是鑄件的熱節(jié)部位,而鑄件與內(nèi)澆口接觸C部位先于鑄件的熱節(jié)D部位凝固,熱節(jié)部位的補縮通道被阻斷。所以,鑄件在該部位容易產(chǎn)生縮孔、縮松缺陷。為了避免鑄件此類缺陷的產(chǎn)生,解決方案有兩種[5,6]:一種是加快鑄件熱節(jié)D部位的凝固時間,使該部位先于鑄件C部位凝固;另一種是強化補縮通道,為鑄件A部位的凝固提供充足的補縮液。其實,兩種方案都是為了使鑄件實現(xiàn)順序凝固,即遠離補縮組元的鑄件部分先凝固,然后是與補縮組元接近的部位凝固,最后是補縮組元凝固。本文按第二種解決方案改進工藝,改進工藝方案如圖2 b)所示,內(nèi)澆口大小不變,加大內(nèi)澆口與鑄件的接觸面積,同時增加工藝補貼B。
2)方案2模擬結(jié)果及分析
改進后的工藝方案2模擬結(jié)果如圖5所示,可以看到原來鑄件內(nèi)澆口附近C部位并未先于鑄件熱節(jié)D部位凝固,鑄件熱節(jié)D部位的補縮通道未被阻斷,該部位可以從澆注系統(tǒng)(即補縮組元)得到補縮,鑄件凝固過程實現(xiàn)順序凝固原則。工藝方案2縮孔縮松分布如圖6所示。比較兩套工藝方案的縮孔縮松分布圖可以看到,方案2縮松體積明顯減少,縮孔消失,縮孔全部轉(zhuǎn)移到直澆道上。
圖5 方案2凝固模擬過程
按最終確定的工藝方案2組裝好的蠟?zāi)=M樹如圖7所示,每個蠟?zāi)=M焊兩個鑄件;實際生產(chǎn)彈簧座鑄件如圖8所示。經(jīng)過鑄件外觀尺寸和X光檢測等項目的檢查,鑄件質(zhì)量符合客戶要求。
圖6 方案2縮孔縮松分布
圖7 蠟?zāi)=M樹
圖8 實際生產(chǎn)鑄件
1)通過改進工藝方案,增加工藝補貼,強化澆注系統(tǒng)的補縮能力,使鑄件凝固過程實現(xiàn)順序凝固,避免鑄件出現(xiàn)缺陷。
2)應(yīng)用鑄造CAE軟件對彈簧座鑄件進行凝固過程模擬,可以直觀地觀察鑄件的整個凝固過程、預(yù)測缺陷的產(chǎn)生,進而改進工藝方案。與傳統(tǒng)鑄造的“試錯法”相比,即縮短了產(chǎn)品生產(chǎn)周期,又節(jié)約了生產(chǎn)成本。
3)按最終確定的工藝方案2組織生產(chǎn),獲得滿足客戶要求的合格鑄件。
[1]周建新,劉瑞祥,陳立亮,等.鑄造CAE技術(shù)在熔模鑄造中的應(yīng)用[J].中國鑄造裝備與技術(shù),2004(4):18-20.
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[3]中國鑄造協(xié)會.熔模鑄造手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000.
[4]華中科技大學(xué).華鑄CAE用戶手冊[M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2009.
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