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      37Mn5圓坯表面氣孔原因分析與控制

      2013-11-08 03:29:38侯志慧
      天津冶金 2013年3期
      關(guān)鍵詞:鋼液結(jié)晶器鑄坯

      侯志慧,韓 萍

      (1.天津天鐵冶金集團(tuán)煉鋼廠,河北涉縣 056404;2.天津冶金集團(tuán)天材科技發(fā)展有限公司,天津 300308)

      1 引言

      天鐵冶金集團(tuán)煉鋼廠應(yīng)品種多元化的需要對(duì)2#連鑄機(jī)進(jìn)行了設(shè)備改造,采用塞棒澆注+內(nèi)嵌式浸入水口+保護(hù)渣的澆注方式,全程無(wú)氧化保護(hù)澆鑄,使用結(jié)晶器電磁攪拌和氣霧冷卻設(shè)備,經(jīng)轉(zhuǎn)爐LF 爐(VD 爐)圓坯連鑄機(jī),生產(chǎn)Ф150~Ф210 斷面的圓坯。由于企業(yè)成本壓力大,使用VD 真空脫氣裝置會(huì)使噸鋼成本增加,另一方面VD 爐設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)抽氣閥門(mén)鎖閉,蒸汽壓力波動(dòng)大等故障,不能正常使用。鋼種經(jīng)LF 爐精煉后直接澆鑄,卻出現(xiàn)了大量的表面氣孔缺陷,以37Mn5 鋼最為嚴(yán)重。該鋼種鑄坯修磨率達(dá)到76.3%,且修磨的鑄坯當(dāng)中有23%因?yàn)樾弈ド疃瘸瑯?biāo)而判廢,嚴(yán)重影響了圓坯合格率指標(biāo)的完成。經(jīng)過(guò)對(duì)各種故障原因分析研究后,認(rèn)定鋼水脫氧不良造成鋼中氣體含量高、保護(hù)渣絕熱保溫性能差、結(jié)晶器電磁攪拌強(qiáng)度弱是產(chǎn)生37Mn5 圓坯表面氣孔的主要原因。通過(guò)改進(jìn)轉(zhuǎn)爐脫氧工藝,保持物料干燥,控制鋼中氣體含量;減少保護(hù)渣熔劑和配碳量提高絕熱保溫性能;增大電磁攪拌頻率和電流以及低拉速變?cè)€操作等措施的實(shí)施,使37Mn5 圓坯表面氣孔缺陷得到了有效控制。

      2 37Mn5鋼表面氣孔形貌

      現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)鑄坯發(fā)現(xiàn)37Mn5 圓坯表面氣孔大部分呈開(kāi)放型,形狀像倒寫(xiě)的“Ω”字,最大內(nèi)直徑3~4 mm,深度約4~13 mm,在鑄坯圓周各個(gè)方向均有分布,氣孔內(nèi)有少量的渣狀物殘留。

      取典型試樣做能譜分析,發(fā)現(xiàn)氣孔內(nèi)渣狀殘留物含有Al2O3、Na 和少量P。該渣狀物的殘留導(dǎo)致相當(dāng)一部分鑄坯在修磨過(guò)程中出現(xiàn)越打磨氣孔越大的情況,最終因修磨深度超標(biāo)而報(bào)廢。

      3 氣孔形成機(jī)理

      鑄坯在凝固時(shí)鋼液中的氣體生成壓力(PO2、PH2、PN2、PH2O)大于鋼水的靜壓與大氣壓之和時(shí)便形成氣泡,氣泡在結(jié)晶器壁鋼液彎月面附近或鑄坯凝固前沿被捕捉,一方面隨著凝固前沿的不斷推移和氣體的不斷析出而逐步長(zhǎng)大,另一方面隨著坯殼的凝固收縮又被迫縮小,加上鋼水靜壓力和坯殼內(nèi)外溫度梯度的作用,氣泡不能逸出時(shí),就殘留在凝殼中,形成氣孔缺陷[1]。

      4 氣孔形成因素分析

      4.1 鋼液中氣體含量對(duì)表面氣孔的影響

      鋼中氣體含量的多少與爐氣中不同氣體的分壓力、氣體在渣層中離解、傳質(zhì)能力的大小以及鋼液中其他元素的含量有關(guān)[2]。易引發(fā)鑄坯表面氣孔缺陷的氣體主要是碳氧反應(yīng)生成的CO 和隨著鋼液凝固不斷析出的H2。在37Mn5 冶煉過(guò)程中存在LF 爐白渣形成慢且保持時(shí)間短的問(wèn)題,表明脫氧劑加入量不夠,鋼液脫氧不完全,可能會(huì)導(dǎo)致碳二次氧化生成CO 氣體。改用BaAlSi+純鋁的脫氧合金強(qiáng)化脫氧效果,卻發(fā)現(xiàn)鋼水流動(dòng)性不好,在連鑄澆鑄時(shí)塞棒棒位曲線上漲明顯且棒位波動(dòng)大的爐次表面氣孔廢品也多,見(jiàn)表1。

      由于37Mn5 鋼成分中W[Mn]在1.20%~1.35%,也決定了鋼中氫含量較之其它鋼種偏高。有資料表明鋼中氫含量隨著錳、鉻、鎳、鈮、釩含量的增加而增加,用定氫設(shè)備對(duì)轉(zhuǎn)爐出鋼后和LF 爐精煉完的鋼液中氫含量進(jìn)行了測(cè)定,絕大部分爐次都超過(guò)了6×10-6,數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

      表1 各爐次冶煉情況表

      綜合上述情況分析,當(dāng)加入脫氧劑少時(shí)脫氧不完全,會(huì)生成CO 氣體,也降低了鋼液吸氫能力,在鑄坯凝固過(guò)程中逐漸析出CO 和H2,導(dǎo)致表面氣孔。脫氧過(guò)老時(shí)雖然避免了CO 氣體的生成,卻造成鋼中Al 含量偏高,鋼水流動(dòng)性不好,夾雜物多,連鑄澆鑄困難的問(wèn)題。且在排除了CO 導(dǎo)致表面氣孔的情況下,37Mn5 圓坯仍有表面氣孔廢品,表明鋼中的氫氣含量超標(biāo)。入爐的白灰、合金料及爐襯、保護(hù)渣、中間包等物料有潮濕的現(xiàn)象。

      4.2 保護(hù)渣對(duì)氣孔生成的影響

      保護(hù)渣的主要作用是隔熱保溫、吸附夾渣,促進(jìn)凝固坯殼和結(jié)晶器壁之間的潤(rùn)滑和傳熱,它的性能好壞決定了鑄坯的表面質(zhì)量。如果保護(hù)渣的絕熱性能好,可以提高彎月面鋼水溫度,因而可以減少振痕深度,避免生成凝固鉤,減少針孔和液渣粘附在彎月面上[3]。如果鋼水溫度低,在氣泡逸出鋼液面之前,就被封存在凝固坯殼下面,形成氣孔缺陷,見(jiàn)圖1。

      圖1 絕熱好壞對(duì)彎月面鋼水溫度的影響

      對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的不同批次37Mn5 保護(hù)渣進(jìn)行了跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)093811 批次的保護(hù)渣比較好,與其它批次的保護(hù)渣相比較,其固定碳和粉渣中Al2O3含量少。固定碳決定了結(jié)晶器保護(hù)渣能否形成合理的三層結(jié)構(gòu),一定厚度的熔渣層可有效地減少鋼液表面熱量散失。若粉渣中Al2O3含量過(guò)高,液渣溶解和吸附夾雜的能力會(huì)降低[2],再加上保護(hù)渣粘度過(guò)低,渣膜不均勻,不能起到有效的傳熱潤(rùn)滑作用,坯殼振痕深易生成凝固鉤,就會(huì)出現(xiàn)凝固鉤捕捉小氣泡,生成表面氣孔,且氣孔中含有夾雜這種表面質(zhì)量缺陷。

      4.3 結(jié)晶器電磁攪拌對(duì)表面氣孔的影響

      在提高鑄坯表面質(zhì)量方面,結(jié)晶器電磁攪拌明顯優(yōu)于其它攪拌方式,煉鋼廠采用外置式交替結(jié)晶器電磁攪拌,電壓380 V,額定電流500 A。借助電磁力的作用,攪動(dòng)結(jié)晶器內(nèi)的鋼水,增加鋼液流股向上的流動(dòng),帶動(dòng)鋼液中的夾雜物和氣泡上浮到鋼水表面,從而達(dá)到去除夾雜和氣泡的目的。為進(jìn)一步確定結(jié)晶器電磁攪拌對(duì)37Mn5 圓坯表面氣孔缺陷的影響,選擇3 流進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),將3 流結(jié)晶器電磁攪拌參數(shù)調(diào)整見(jiàn)表2。

      表2 結(jié)晶器電磁攪拌參數(shù)表

      發(fā)現(xiàn)在調(diào)整后該流表面氣孔減少46%,且低倍組織檢驗(yàn)中心疏松0.5 級(jí)以下比例由45%上升到80%。因此,提高結(jié)晶器電磁攪拌強(qiáng)度可明顯改善表面氣孔缺陷。

      4.4 拉速對(duì)表面氣孔的影響

      拉速對(duì)37Mn5 圓坯表面氣孔沒(méi)有直接影響,但它的大小決定了保護(hù)渣粘度、熔化速度的選擇和鑄坯的凝固過(guò)程。拉速過(guò)快,一方面會(huì)造成注流對(duì)結(jié)晶器內(nèi)鋼水和凝固坯殼的沖擊,增大鋼水彎月面的攪動(dòng),引起彎月面的鉤形凝固殼捕捉小氣泡。另一方面,拉速過(guò)快致使保護(hù)渣的耗量急劇下降,沒(méi)有足夠厚度的熔渣層,影響其保溫性能。且液面上下翻騰,部分保護(hù)渣顆粒被卷入凝殼中,造成37Mn5 鋼表面氣孔中含有Al2O3、Na 和P 等夾渣。

      5 措施及效果

      (1)鑒于鋼中氣體含量尤其是氫含量超標(biāo),減少新包的使用,強(qiáng)化大、中包的烘烤,當(dāng)大中包內(nèi)襯溫度達(dá)到1 100℃方可使用,保持白灰、合金料、保護(hù)渣、保溫劑等物料干燥,杜絕因物料潮濕帶入水分,造成鋼中氫氣超標(biāo)。

      (2)將轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)加純鋁和硅鋇鋁進(jìn)行深脫氧的工藝改為出鋼時(shí)只加碳粉、碳化硅、硅錳和錳鐵合金進(jìn)行預(yù)脫氧。在鋼包進(jìn)LF 爐時(shí)一次配鋁到位,避免脫氧不充分,引起碳的再氧化,生成CO 氣體,使鑄坯內(nèi)部產(chǎn)生氣泡[2],同時(shí)也要避免在后續(xù)處理過(guò)程中反復(fù)加鋁,造成Al2O3夾雜過(guò)多,影響鈣處理工藝效果。

      (3)在氧化期將脫碳速度控制在0.01%/min~0.02%/min,Cr、Mn、Si 等合金按加入量下限標(biāo)準(zhǔn)加入,使?fàn)t渣具有良好的流動(dòng)性,保證熔池有足夠的沸騰時(shí)間,方便氣體逸出。

      (4)原在LF 爐造頂渣用的石灰、合成渣、螢石等渣料全部改在轉(zhuǎn)爐出鋼1/5 時(shí)加入并采用出鋼過(guò)程全程底吹氬,延長(zhǎng)吹氬時(shí)間,增加吹氬平臺(tái)攪拌強(qiáng)度,強(qiáng)攪拌2~3 min。重點(diǎn)控制好成分,尤其是碳和鋁含量,每爐測(cè)定氫不大于2×10-6,氧在40×10-6~50×10-6之間,氮不超過(guò)70×10-6。工藝改變前后鋼中鋁和氣體含量測(cè)定見(jiàn)表3。

      表3 工藝改變前后鋼中鋁和氣體含量測(cè)定表

      (5)聯(lián)系保護(hù)渣廠家對(duì)保護(hù)渣的配碳量進(jìn)行了調(diào)整,提高保護(hù)渣的粒度。操作時(shí)勤加、少加保護(hù)渣,保證粉渣層厚度在25~30 mm,液渣層厚度在9~12 mm,耗渣量在0.35 kg/m2左右,以提高保護(hù)渣絕熱保溫的效果。同時(shí)在使用前烘烤3~5 h,防止保護(hù)渣受潮帶入氣體。

      (6)將結(jié)晶器電磁攪拌頻率從2.0 Hz 調(diào)整為3.0 Hz,電流強(qiáng)度由320 A 提高到了400 A,增強(qiáng)攪拌去氣效果。

      (7)各斷面拉速降低0.2~0.3 m/min,澆注到第12、13 爐時(shí),變?cè)€澆鋼,防止水口在渣線處竄鋼攪動(dòng)結(jié)晶器彎月面處的鋼水,減少空氣進(jìn)入,杜絕卷渣。

      工藝改進(jìn)前后圓坯合格率和氣孔廢品情況統(tǒng)計(jì),見(jiàn)圖2。

      圖2 圓坯合格率和氣孔廢品柱狀圖

      6 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)圓坯表面氣孔形成因素的分析,采取了相對(duì)應(yīng)的措施,使37Mn5 圓坯表面氣孔廢品率由23.2%降低到4.6%,圓坯合格率由99.38%上升到99.82%。同時(shí)也改善了鑄坯的低倍組織,中心疏松由1.0~2.0 級(jí)降低到了0.5 級(jí)以下,用戶(hù)反饋良好。實(shí)現(xiàn)了不經(jīng)VD 爐真空脫氣批量生產(chǎn)合格37Mn5鋼的目的,有效地促進(jìn)了煉鋼廠品種開(kāi)發(fā)步伐,為低成本高效化生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

      [1]李獻(xiàn)忠,杜方.連鑄圓管坯氣孔形成機(jī)理分析[J].鄂鋼科技,2010(4):1.

      [2]鄭沛然.煉鋼學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994:190-193,326-328.

      [3]盧盛意.連鑄坯質(zhì)量[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000,196-197.

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