西安法士特汽車傳動公司 (陜西 710075) 王向陽
熱處理氣氛爐定碳及碳控故障分析
西安法士特汽車傳動公司 (陜西 710075) 王向陽
我公司某車間現(xiàn)擁有易普森推桿爐,以及愛協(xié)林多用爐、環(huán)形轉(zhuǎn)底爐、二次限形淬火線等熱處理設備多臺,承擔著公司熱處理工序的生產(chǎn)任務。熱處理氣氛爐的溫控、碳控系統(tǒng)的準確性和穩(wěn)定性直接關系到產(chǎn)品的質(zhì)量,溫控系統(tǒng)所涉及的熱電偶檢定、溫控儀表檢定由公司的檢計部門承擔,碳控系統(tǒng)的檢定由車間承擔。下面就如何按照既定程序完成定碳校準工作,以及怎樣快速處理生產(chǎn)過程中碳控系統(tǒng)的故障進行分析探討。
在爐子完成爐內(nèi)氣氛恢復后,準備開始做定碳。依據(jù)我公司產(chǎn)品工藝要求的實際情況,多用爐采取兩點定碳修正,連續(xù)爐采取單點定碳修正(以多用爐為例)。
(1)第一點定碳 設定目標溫度850℃,碳勢0.85%,目標值達到后溫度碳勢穩(wěn)定1h左右。
定碳方法采取“鋼箔測定碳勢法”,我公司目前采用的定碳箔片為重量100mg左右、厚度0.02mm的鋼箔;電子天平型號為FPG1.0,測量范圍95~105mg,分辨率0.01mg。此定碳方法的技術規(guī)范要求見JB/T 10312-2011國家機械行業(yè)標準《鋼箔測定碳勢法》。
操作注意事項:①定碳過程中用鑷子夾持箔片時,注意不要使箔片造成損傷。②電子天平應保證充足的預熱時間,以保證測量的準確性,使用前應該用標準砝碼對天平進行標定。③將定碳鋼箔卷成筒狀放入定碳桿前端的螺旋中,注意不可太松,防止操作中鋼箔脫落。④定碳前應注意檢查一下氧探頭吹掃周期,定碳期間氧探頭不能吹掃,可以將氧探頭吹掃的流量計前端手閥關閉,從而確保測量準確。⑤為防止定碳箔片進入爐內(nèi)時被炭黑覆蓋,影響定碳結(jié)果,可以在打開定碳試樣管的手閥時利用爐壓吹出定碳孔內(nèi)部所積的炭黑。⑥定碳過程中要注意防止鋼箔氧化,正常的箔片應是光亮的,如果出現(xiàn)藍色的氧化色應重做。
根據(jù)定碳結(jié)果對碳控儀表(歐陸2604)進行參數(shù)修正。示例:溫度850℃,碳勢設定值0.85%,實際定碳值0.9%,在愛協(xié)林上位機程序FOCOS中的“Atmosphere calculation”中輸入溫度850℃,碳勢0.85,CO含量20%,可計算出氧探頭毫伏值是1123mV;同樣條件,碳勢為0.9%的毫伏值為1127mV,相差4mV。進入2604儀表訪問等級的“LEVEL3”,找到菜單“ZIRCONIA PROBE”,用增減鍵找子菜單“options page”進入,找到參數(shù)“probe offset”,用增減鍵將其值改為4即可。修正后,可再次做定碳對其驗證,實際定碳值與儀表顯示值在±0.03%就可以了。
(2)第二點定碳 設定目標溫度920℃,碳勢1.25%,重復定碳步驟,根據(jù)定碳結(jié)果在儀表2604的菜單“INPUT OPERS”,用增減鍵找到子菜單“cust lin page”,子菜單的參數(shù)見附表。
如果定碳結(jié)果為1.27%,那么更改第三點的input為1.25,output為1.27%。多點定碳校準可根據(jù)工藝實際需要進行標定。
(1)故障現(xiàn)象1 有時做完定碳調(diào)整好參數(shù)后,經(jīng)過短時間后復檢時,發(fā)現(xiàn)定碳偏差又比較大,這時首先要檢查爐體內(nèi)是否積炭,爐體積炭后,碳控系統(tǒng)已經(jīng)喪失了測量的準確性,這時去做定碳校準純粹是做無用功了。如果經(jīng)檢查爐內(nèi)未積炭,爐體密封性良好,那么可以采取以下步驟進行故障排查。
第一步:探頭頭部積碳檢查。在MP270操作面板上打開手動吹掃氧探頭開關,吹掃氣流量調(diào)整到200~300L/h,觀察氧探頭S偶的溫升情況以及探頭的毫伏值能否快速降下來,如果毫伏值1min之內(nèi)能夠降至七八百毫伏以下,可以認為探頭未積炭,如果在1000以上徘徊,探頭頭部溫度有上升趨勢,可以隔0.5h吹掃一次,吹掃2~3次后,毫伏值即可降至七八百毫伏以下甚至更低。越來越低的氧毫伏數(shù)表明了燒炭空氣逐漸到達氧探頭頂部的過程,由于過程氣氛會隨時補充到探頭頭部周圍,故氧毫伏數(shù)不會達到零毫伏的水平。
燒炭時,一定要密切關注探頭的頭部溫度,建議當氧探頭頭部溫度達到960~980℃時,及時關閉吹掃氣,等溫度降下來后再進行吹掃,這樣可以有效延長氧探頭的使用壽命。
第二步:參比氣流量檢查。我公司采用的馬拉松氧探頭參比氣流量一般設為6~10L/h,拔下氧探頭的參比氣輸入管,將其插入盛滿水的水杯中,以不間斷氣泡冒出為合適。如果無氣泡冒出,檢查參比氣管路的密封性。
參比氣流量過大,會縮短氧探頭的使用壽命,甚至會破壞內(nèi)部絕緣;流量過小則不利于氧探頭的正常工作,使檢測到的碳勢低于爐內(nèi)實際碳勢。
在穩(wěn)定的氣氛環(huán)境下,當我們調(diào)整參比氣流量,發(fā)現(xiàn)流量的增加已經(jīng)不會對檢測值發(fā)生影響時,即找到了合適的參比氣流量。
第三步:歐陸2604儀表輸入模塊檢查。氧探頭的測量數(shù)據(jù),包括氧勢值和S偶的溫度測量電壓值首先要送到2604儀表6通道的雙探頭輸入模塊“dual probe”,其中6A/6D、6C/6D分別為氧勢毫伏值的輸入端子和S偶的輸入端子,用數(shù)字萬用表在線測量探頭的氧勢輸出毫伏值,在2604儀表的“l(fā)evel 3”等級,用換頁鍵找到”MODULE IO”菜單,用增減鍵找到子菜單“Module 6A Page ”按確認鍵進入找到參數(shù)“Module 6A Val”,看其是否與萬用表測量值一致,如果二者偏差大于10mV,不利于定碳修正時,則更換該模塊。
多點定碳校準表
第四步:泄漏檢查。關閉參比氣30s,觀察探頭毫伏值下降是否超過5mV,如果超過了,可能是探頭有破裂,需更換探頭。
第五步:氧探頭內(nèi)阻檢查。氧探頭內(nèi)阻檢查一般在850℃,碳勢0.85%的穩(wěn)定氣氛中測試,首先在2604儀表的6A模塊的參數(shù)“Module 6A Val”讀出探頭的輸出毫伏值E0,然后將10kΩ的電阻跨接在儀表的6A/6D端子,再讀出當前10kΩ電阻的耐壓值Es,二者相比較,如果E0/Es大于6,說明探頭內(nèi)阻值大于50kΩ。探頭的內(nèi)阻值最好每月檢測一次,一般新探頭的內(nèi)阻值不大于1kΩ,隨著使用時間的推移,內(nèi)阻值將越來越高,一旦其超過20kΩ,應該加強對該探頭的監(jiān)控,通過定碳定期對其進行修正。
(2)故障現(xiàn)象2 上位機工藝運行參數(shù)監(jiān)控記錄正常,但零件滲碳層深不夠。
原因分析:我公司熱處理工藝采取氮氣與甲醇流量比為1.1:1,CO含量值儀表設定20%,如果在產(chǎn)品滲碳過程中,操作者對甲醇、氮氣流量巡視不夠,則會造成二者比例失調(diào),使CO含量偏離20%,從而使儀表計算碳勢值時出現(xiàn)誤差。如果氮氣流量正常,甲醇流量低,則CO值偏小,儀表按照既定的20%計算,造成計算的碳勢值高于實際值;反之,甲醇流量大于原設定值,CO含量偏高,則儀表計算出的碳勢值低于實際碳勢值。由于氮氣與甲醇流量比不符合要求而造成碳勢的偏差,在上位機記錄曲線上反映不出來,所以操作者定時巡視調(diào)整工藝參數(shù),對產(chǎn)品質(zhì)量的保證起著極其重要的作用。
(3)故障現(xiàn)象3 爐內(nèi)積炭造成碳控系統(tǒng)失效。
原因分析:在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)在丙酮電磁閥斷電后閥芯關不死,仍然有些許流量注入爐體。在碳控系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程中,存在丙酮空氣同時通入爐體的現(xiàn)象,雖然碳勢曲線看起來是正常的,但因為氧勢測量是點測量,已經(jīng)不能準確反映爐內(nèi)碳勢,實際碳勢比顯示值要高,造成零件碳化物超標,使產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題。過于嚴重時造成爐體內(nèi)部大量積炭,使碳控系統(tǒng)失去測量的準確性。解決丙酮電磁閥閥芯失效的方法,一是操作工加強巡視,及時發(fā)現(xiàn)問題并進行維修;二是對設備進行適當?shù)母脑欤ㄟ^兩個電磁閥串聯(lián)來增強控制的可靠性。
(4)故障現(xiàn)象4 多用爐2604儀表顯示碳勢Sbr。
經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)探頭S偶開路,探頭S偶測量的溫度值用于碳勢的計算,進入2604儀表的“config”等級,口令密碼4,進入后,用換頁鍵找到“ZIRCONIA PROBE”菜單,用增減鍵找到子菜單“Wiring page”,按壓“確認”鍵進入,在該子菜單的參數(shù)中有兩個參數(shù),一個是mv Src,其值是04948:Mod6A.Val表示探頭毫伏值來源于模塊6A測量值;另一個參數(shù)Temp Src,其值是05044:Mod6C.Val表示其來源于模塊6C的測量值。探頭S偶開路后,05044的值顯示開路值,碳勢無法計算,故而儀表顯示碳勢Sbr開路,此時可采取更改參數(shù)Temp Src為05108,即后室溫度測量值PVIn. Val來進行碳勢計算,因氧探頭S偶測量值與后室溫度測量值存在位置測量偏差,故本參數(shù)更改后,需要重新進行定碳校準。如果僅因探頭S偶損壞就更換探頭,無疑會造成備件成本提高,對公司利益造成損害。
(1)定期燒炭對設備的碳控系統(tǒng)無疑是有益的,這樣做一方面使碳控測量的準確性提高,另一方面延長了氧探頭和設備的使用壽命。
(2)定期或適時對碳控系統(tǒng)進行定碳校準,確保碳控系統(tǒng)的準確性,為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。
(3)氧探頭的更換嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,避免因人為原因?qū)μ筋^造成不可修復的損傷。
(4)操作工要按照工藝要求巡視并調(diào)整相關工藝參數(shù),如參比氣、吹掃氣、甲醇、氮氣及丙酮等流量,確保碳控系統(tǒng)正常工作。
(5)設備管理人員定期測試探頭內(nèi)阻,檢查儀表輸入模塊的顯示值是否準確等,對碳控系統(tǒng)作預防性的維護工作。
(20130815)