戴世峰,江 丹
(1.上海電力股份有限公司吳涇熱電廠,上海 200241;2.中國石化高橋分公司,上海 200137)
某火力發(fā)電廠2臺300MW燃煤機組的凝結(jié)水精處理系統(tǒng),分別擁有獨立且系統(tǒng)結(jié)構(gòu)一樣的高速混床,共用一套體外再生系統(tǒng),通過輸送管道完成從高速混床至再生系統(tǒng)的雙向樹脂輸送。
高速混床在再生過程中,失效樹脂是否輸送徹底,是影響再生效果的一個重要因素。按照設(shè)計,樹脂送出率要求超過99.9%。為達到這個要求,將出水水帽設(shè)計成雙流水帽,在反向進水、進氣時可以吹掃底部殘留的樹脂,從而使樹脂輸送徹底。但在檢查時發(fā)現(xiàn)樹脂輸送不徹底,殘留的樹脂基本上將底部的出水水帽覆蓋。這種現(xiàn)象在對其他相同機組的高速混床檢查中也多次發(fā)現(xiàn),說明在樹脂輸送不盡問題上存在共性。
高速混床進水管位于床體頂部中央位置,進脂管偏離中心位置安裝。進水裝置原先設(shè)計成平面多孔板加進水水帽型式,由于在運行中存在局部水流高速沖擊引起樹脂紊亂的缺陷,已經(jīng)將平面多孔板加進水水帽形式,改造成輻射支母管形式。高速混床出水管偏離中心位置,主要是為了給位于中心的卸脂管道騰出位置。出水裝置采用出水弧形多孔板加出水水帽的型式,出水水帽共計120只,以出脂管為中心同心圓排列,由內(nèi)至外分布,數(shù)量為8只、23只、37只和52只。為了保證出水水帽與出水弧形多孔板之間緊密結(jié)合,中間加裝了普通橡膠墊片。高速混床結(jié)構(gòu)平面圖如圖1所示。
高速混床正常運行時,水通過濾元進入水帽后出水,此時浮動閥心位于下方。樹脂輸送過程中,從底部進水和進氣,浮動閥心上浮將雙流速水帽通流通道擋住,此時,水和氣只能通過水帽導(dǎo)流環(huán)之間的微小空隙高速射出,從而對位于高速混床弧形多孔板上方的樹脂進行有效攪動。雙流速水帽結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 高速混床結(jié)構(gòu)平面圖
圖2 雙流速水帽結(jié)構(gòu)圖
利用機組大修機會,在對高速混床的多次檢修中發(fā)現(xiàn),樹脂輸送完后,高速混床內(nèi)部仍然有許多殘留的樹脂存在,殘留樹脂層高度基本上達到水帽濾元的3/4位置,約為45mm。
高速混床內(nèi)部直徑為2.18m,樹脂裝載高度為1m;弧形底板高度為125mm,弧形半徑為4.90m;水帽直徑為110mm,整體高度為75mm,數(shù)量為120只;殘留樹脂層高度為45mm。通過計算得到:圓筒體積為3.733m3,弧形體積為0.020m3,水帽體積為0.086m3,樹脂體積為3.667m3,殘留體積近似為0.168m3,樹脂送出率為95.4%,小于要求超過99.9%的設(shè)計值。理論計算驗證了高速混床存在比較嚴(yán)重的樹脂輸送不盡問題。
2.2.1 樹脂輸送的運行操作
高速混床樹脂失效后,需要將樹脂輸送至精處理再生系統(tǒng)中進行體外再生操作。樹脂輸送步驟為:①放水;②松動樹脂,底部進氣;③氣水混送,底部進氣、進脂管進水;④氣送,底部進氣、進脂門關(guān)閉。每一步驟的時間長短都可由人工干預(yù),也可多次進行調(diào)整與試驗,但是效果不是很明顯。對程控的順序進行更改,也可達到調(diào)整目的。比如,在第3步、第4步結(jié)束后,繼續(xù)放水將殘留的樹脂稀釋,然后再進行第3步、第4步的操作。經(jīng)過若干次循環(huán)后,估計能夠減少樹脂殘留。但是這種方法,一方面需要對整個程控進行修改,涉及到軟件修改的費用以及存在一定風(fēng)險;另一方面采用這種操作方式,將會浪費大量的二級除鹽水。
2.2.2 出水水帽存在缺陷
在高速混床檢修中發(fā)現(xiàn)樹脂輸送不盡,且從殘留樹脂分布來看,存在分布不均勻的現(xiàn)象,由此考慮是不是在氣水混送以及氣送的過程中進氣存在不均勻現(xiàn)象。
在打開人孔門的狀況下,由運行人員進行高速混床進氣的操作。由于120只水帽在弧形多孔板上是均布的,從現(xiàn)場觀察來看,氣送是壓縮空氣對樹脂的攪動作用還是很大的。但是從水泡翻騰的情況來看,進氣存在明顯的不均勻現(xiàn)象,對底部樹脂的攪動效果存在差異。
對水帽進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)流環(huán)采用不銹鋼材質(zhì),通過焊接與水帽連接,壓縮氣體就是通過導(dǎo)流環(huán)與水帽之間的微小間隙對樹脂進行攪動。但從抽樣情況來看,導(dǎo)流環(huán)與水帽之間的微小間隙大小不等,有的甚至不存在間隙。這可能是當(dāng)初焊接工藝水平有差異,也可能是不銹鋼導(dǎo)流環(huán)受熱變形造成間隙變化。
為了保證進氣均勻,需要確保水帽導(dǎo)流環(huán)的間隙。由于原有的水帽導(dǎo)流環(huán)已經(jīng)焊死,不具備改造,所以只能采用新的水帽。新水帽的導(dǎo)流環(huán)采用硬質(zhì)的聚四氟乙烯,表面凹槽間隙通過車床打磨來保證,如圖3所示。
由圖3可以看出,新水帽的導(dǎo)流環(huán)表面發(fā)亮的部分為車床打磨的凹槽,導(dǎo)流環(huán)的正反面對稱布置凹槽,通過控制車削的精度來控制凹槽深度保持一致。將新水帽的導(dǎo)流環(huán)與墊圈、濾元等裝配好后,導(dǎo)流環(huán)上下都均勻分布微小間隙,消除了原先間隙被堵死的缺陷。
從技改后的檢修情況來看,樹脂殘留狀況得到極大改善,僅在出脂管口周圍殘留一小部分樹脂。通過對出脂管口檢查,發(fā)現(xiàn)是基建時高速混床安裝焊接工藝存在缺陷,出脂管最高處凸出在弧形多孔板上,導(dǎo)致部分樹脂不便送出。由于焊層較厚不便于打磨,鑒于技改后的樹脂輸送效果有了較大的改善,因此對此瑕疵暫不做改進。
1)高速混床再生效果的好壞與樹脂是否輸送徹底有很大的關(guān)系,而采用弧形多孔板加水帽的出水形式,通過壓縮空氣來協(xié)助樹脂輸送。
2)樹脂輸送不盡,可以通過調(diào)整程控步驟來解決。在氣水混送與氣送步驟結(jié)束后增加進水,然后再次執(zhí)行水混送和氣送步驟,如此多次反復(fù),達到稀釋樹脂,從而盡可能將樹脂送出高速混床。但是,此方法耗費大量二級除鹽水、軟件更改的費用較大而且存在一定風(fēng)險。
3)樹脂輸送不盡的主要原因,是不銹鋼導(dǎo)流環(huán)焊接工藝造成的,導(dǎo)致導(dǎo)流環(huán)的間隙不均勻,影響了進氣均勻性。
4)新水帽導(dǎo)流環(huán)采用硬質(zhì)聚四氟乙烯材質(zhì),正反面通過車床精確控制凹槽深度,從而保證水帽裝配好后導(dǎo)流環(huán)各間隙保持一致,保證進氣的均勻性。