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    新莊孜選煤廠煤泥重介工藝的改進與實踐

    2013-10-11 11:22:54
    關(guān)鍵詞:新莊重介精煤

    蔣 昊

    (淮南礦業(yè)集團新莊孜選煤廠, 安徽 淮南232072)

    1 引言

    淮南礦業(yè)集團新莊孜選煤廠位于安徽省淮南市八公山區(qū),隸屬于淮南礦業(yè)集團選煤分公司,是一座礦井型煉焦煤選煤廠,原設(shè)計入選能力240萬t/a,最早采用跳汰+重介+浮選聯(lián)合流程,經(jīng)一系列改造之后采用重介+浮選聯(lián)合工藝流程。不過隨著市場的推進,加上礦井原煤性質(zhì)的不斷變化、煤泥量經(jīng)常浮動,以前的工藝流程難以滿足要求。2011年新莊孜選煤廠進行了一次技術(shù)改造,引入煤泥重介技術(shù),現(xiàn)入選能力達到450萬t/a,采用三產(chǎn)品重介+煤泥重介+煤泥浮選+尾煤壓濾聯(lián)合工藝流程,改善了工藝效果,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,經(jīng)濟效益也顯著提高。

    2 原工藝流程

    2.1 原工藝的工作方式

    礦井原煤進無壓三產(chǎn)品重介旋流器入洗,精煤、中煤收集箱產(chǎn)品經(jīng)弧形篩、脫介篩脫泥脫介,篩上產(chǎn)品進入離心機脫水作為精煤、中煤產(chǎn)品。矸石收集箱產(chǎn)品經(jīng)弧形篩、脫介篩脫泥脫介進入矸石皮帶。精煤弧形篩篩下合格介質(zhì)經(jīng)分流后,一部分進入合格介質(zhì)桶,另一部分和脫介篩篩下稀介段一起去磁選,磁選機尾礦與離心液通過振動弧形篩回收粗煤泥,篩下作為浮選入料,中煤、矸石篩下稀介質(zhì)分別磁選,尾礦排至煤泥回收系統(tǒng)。

    2.2 存在問題

    新莊孜選煤廠于2009年12月技術(shù)改造后,北系統(tǒng)三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器由3GDMC1200/850A 更 換 為 3GDMC1300/920A,后續(xù)工藝流程設(shè)備未進行技改,南系統(tǒng)旋流器保持不變,仍為3GDMC1200/850A。技改過后,北系統(tǒng)煤泥量大,粗精煤泥灰分偏高,北系統(tǒng)旋流器分選下限大于0.5 mm,明顯高于南系統(tǒng)分選下限0.3mm,見表1。介質(zhì)消耗偏大,噸煤介耗達到3kg。

    表1 南、北系統(tǒng)三產(chǎn)品重介旋流器精煤產(chǎn)品小篩分表

    2.2.1 存在的問題造成的后果

    北系統(tǒng)煤泥量大,懸浮液粘性大,錯配物含量增加,分選效果差,北系統(tǒng)粗精煤灰分明顯高于南系統(tǒng)粗精煤灰分,中煤-1.4偏高,為保證精煤產(chǎn)品合格,勢必要降低重介精煤灰分,控制浮選灰分,這就導(dǎo)致重介精煤背灰,總的精煤回收率虧損?;厥章侍潛p1%~2%,簡單計算年損失經(jīng)濟利益最少3 000萬元。

    2.2.2 原因分析

    新莊孜選煤廠采用原煤不脫泥、不分級入洗,原煤中含有原生煤泥,在洗選過程中還要產(chǎn)生一部分次生煤泥,同時矸石泥化也會產(chǎn)生煤泥。由于采用大直徑重介質(zhì)旋流器分選,其分選下限在0.5mm,而0.3~0.5m粒級未能得到有效分選,導(dǎo)致粗精煤泥錯配物含量增加,高灰細泥污染產(chǎn)品。同時為了匹配大直徑重介質(zhì)旋流器的處理量及出料壓力,弧形篩和振動篩的篩縫配置逐漸增大。新莊孜選煤廠所用的精煤、中煤弧形篩安裝尺寸為1mm,矸石用弧形篩安裝尺寸為0.5 mm,故循環(huán)介質(zhì)中產(chǎn)品的粒度區(qū)間為0~1.0 mm左右,在該粒度區(qū)間中,保守估計0.5 mm以上顆粒均為分選粒度區(qū)間以內(nèi),導(dǎo)致大量該粒度區(qū)間內(nèi)的高灰物料無限重復(fù)分選、產(chǎn)生泥化,導(dǎo)致系統(tǒng)煤泥量增大、積聚,嚴重影響重介分選效果。

    3 工藝改進

    在北系統(tǒng)大直徑旋流器分選的基礎(chǔ)上,精煤弧形篩篩下一部分合格介質(zhì)和小部分精煤磁選機合格精礦進煤泥介質(zhì)桶,經(jīng)新增小直徑煤泥重介旋流器分選后低灰溢流進入精煤磁選機,磁選尾礦經(jīng)過振動弧形篩、煤泥離心機脫水、脫泥,得到低灰粗精煤;高灰底流進入中煤磁選機,磁選尾礦進入煤泥水系統(tǒng),如圖1所示。

    圖1 北系統(tǒng)煤泥重介系統(tǒng)流程圖

    煤泥重介系統(tǒng)降低了重介旋流器分選下限,有效地控制系統(tǒng)中的煤泥含量,保證介質(zhì)的穩(wěn)定性,降低介質(zhì)的粘度。系統(tǒng)煤泥量減少,磁選機回收率提高,介質(zhì)消耗降低。煤泥重介的密度和旋流器的底流口直徑可調(diào),既能保證粗煤泥的灰分,又可充分回收粗煤泥。

    4 實踐效果分析

    煤泥重介旋流器有效的彌補了大直徑旋流器分選下限不足的問題,使重選的分選下限由原來的0.5mm降至0.3mm,實現(xiàn)了全粒級分選。+0.3mm灰分為8.60,見表2,分選效果較明顯,有效降低了粗精煤泥灰分。

    表2 煤泥重介旋流器產(chǎn)品小篩分表

    產(chǎn)率項。改造前后對比見表3,重介系統(tǒng)分選效果明顯改善,粗精煤泥灰分大幅降低,精煤產(chǎn)率提高1.65%。直接經(jīng)濟效益按年入洗300萬t原煤,精煤1 000元/t。

    300×1.65%×1 000=4 950萬元/a

    表3 改造前后效果對比表

    介質(zhì)節(jié)省。改造前介耗達到噸煤3kg,改造后介耗為噸煤2kg。直接經(jīng)濟效益按全年入洗300萬t原煤,介質(zhì)620元/t。

    300×(0.003-0.002)×620=186萬元/a

    技改費用、電耗以及設(shè)備損耗,技改費用按500萬元計算,電耗比原來增加50萬元/a。設(shè)備維護和檢修費用增加了100萬元/a。

    全年增加經(jīng)濟效益:4 950+186-500-50-100=4 114萬元。

    [1]謝廣元.選礦學(xué)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2002.

    [2]戴少康.選煤工藝設(shè)計的思路與方法 [M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2003.

    [3]查正平.煤泥重介在全重介工藝中的使用[J].煤炭技術(shù),2006,25(2):92-93.

    [4]符東旭.煤泥重介工藝的應(yīng)用效果及其作用分析[J].中國煤炭,2002,28(12):40-42.

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