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      30Cr2Ni2Mo鋼曲軸的熱處理

      2013-09-23 01:48:58劉澎濤劉東海高文明
      大型鑄鍛件 2013年3期
      關鍵詞:粗加工調質水冷

      劉澎濤 劉東海 高文明

      (中國第一重型機械股份公司軋輥電站事業(yè)部技術質量部熱工科,黑龍江161042)

      對于大截面尺寸的30Cr2Ni2Mo鋼鍛件,通過調整適當的合金含量、嚴格控制煉鋼工藝、選取適中的鍛造比、并且通過合理的性能熱處理工藝,可以滿足同尺寸高合金鋼鍛件的性能指標要求。

      一重集團公司為某廠生產的曲軸,由于在工作過程中需要承受很大的壓力和反復沖擊,所以此工件對硬度,尤其對沖擊韌性有比較高的要求,而且超聲檢測須滿足JB/T5000.15—2007 Ⅱ級,對鍛件的內部質量要求也很嚴格。曲軸選用的材料是30Cr2Ni2Mo鋼,其化學成分及力學性能要求如表1和表2所示。

      雖然油冷有助于提高強度和沖擊韌性,且不容易淬裂,但是此鍛件結構復雜,尺寸比較大(粗加工后重量為46 286 kg),長度比較長(粗加工后約6 875 mm),調質采用油冷卻時散熱面很大(粗加工后軸身直徑為?1 494 mm),淬火油容易著火?;谝陨显?,我們考慮采用水-空-水的冷卻方法.但是水-空-水冷卻對鍛件的內部質量、化學成分以及防止熱處理變形均提出了很高的要求。

      1 熱處理參數的確定及采取的措施

      1.1 裝爐方式

      選用長度為5 400 m的長料盤,將曲軸的一個平面(其它面均不平整)與料盤接觸,間隙大的地方用墊塊墊穩(wěn)、墊實。吊裝時吊起料盤,有效防止了因為高溫時直接吊裝工件而引起的工件變形。

      表1 30Cr2Ni2Mo鋼化學成分(質量分數,%)Table 1 The chemical composition of 30Cr2Ni2Mo steel (mass fraction,%)

      表2 曲軸力學性能要求Table 2 The mechanical property requirements of the crankshaft

      1.2 化學成分控制及鋼的冶煉方式

      在保證屈服強度合格的情況下,應盡可能提高材料的沖擊韌性,同時還要減小水冷淬火的淬裂傾向。根據合金元素的特點,我們對鍛件化學成分進行如下調整。

      嚴格控制[H]、S、P的含量,[H]≤2×10-6,S、P均控制在0.005以下。C、Cr、Mo按技術條件要求的下限進行控制。煉鋼方式采用VD+LB3(精煉加熱真空脫氣+真空鑄錠中間包芯桿吹氬),以減少有害元素的殘留并獲得較低的[H]含量從而提高鍛件冶金質量,提高鍛件超聲檢測的合格率。

      1.3 調質工藝的確定

      (1)鍛件入爐溫度控制在400~450℃并保持5 h。

      (2)鍛件入爐保溫完成后升溫速度控制在40℃/h。

      (3)為了減少鍛件內外溫差,防止熱應力的影響使鍛件內部的顯微裂紋擴展,我們采用中間保持,溫度控制在650~700℃。采用此溫度進行中間保持還可以減少高溫的保溫時間,從而減小工件的氧化脫碳,降低晶粒長大的趨向。

      (4)中間保持后進行速度升溫。由于此時鍛件心部處于塑性狀態(tài),所以升溫速度可以加快。升溫速度控制在60℃/h。

      (5)待工件升溫到820℃±50℃時進行保溫。保溫時間按每100 mm保溫0.6 h~0.8 h進行計算。

      (6)水冷時間按每100 mm冷卻3 min~4 min計算,結果約等于50 min~60 min。60 min分成3次執(zhí)行,水冷15 min后吊出鍛件進行空冷5 min,防止冷卻速度過快引起工件的斷裂,再次入水10 min后吊出鍛件空冷3 min,最后水冷40 min,要求水溫≥15℃。

      (7)回火溫度采用530℃±50℃。為了保證回火溫度的準確性,我們在工件的頭、中、尾各敷了一支熱電偶,要求保溫以偶溫為準。工藝曲線如圖1所示。

      圖1 曲軸調質工藝曲線Figure 1 The curve of quenching and tempering process of the crankshaft

      2 檢驗

      2.1 超聲檢測

      該曲軸經粗加工后進行超聲檢測,按JB/T 5000.15—2007 Ⅱ級驗收沒有發(fā)現(xiàn)超標缺陷,說明冶煉、鍛造保證了鍛件內部質量。

      2.2 曲軸經過熱處理后,取性能試料進行了化學成分分析、金相分析和力學性能檢驗。

      (1)化學成分分析

      在拉伸性能試料余料上取樣進行成品化學分析,結果如表3所示。

      (2)淬火冷卻效果

      淬火冷卻過程中,在每次出水空冷間隙都對工件表面進行測溫,最后工件出水空冷5 min后對工件表面測溫結果是軸頸200℃左右,軸身280℃左右,而且溫度變化比較平穩(wěn),說明冷卻符合工藝的預期效果。

      (3)力學性能試驗

      按照規(guī)定,做一個拉伸試驗和兩個沖擊試驗,試驗結果如表4所示。

      (4)金相試驗

      金相檢驗進行了晶粒度、夾雜物和熱處理組織的檢測,檢測結果如表5所示。

      表3 曲軸化學成分成品分析(質量分數,%)Table 3 Product analysis of the crankshaft chemical composition (mass fraction,%)

      表4 曲軸熱處理性能檢驗結果Table 4 Test results of the crankshaft heat treatment properties

      表5 曲軸金相檢驗結果Table 5 The results of the crankshaft metallographic test

      3 結論

      曲軸形狀復雜,技術要求比較高,我們通過采取一系列措施,按水-空-水的熱處理方法,使工件力學性能達到了技術要求,從而解決了調質容易變形的難題。此次工件的成功熱處理,對于30Cr2Ni2Mo鋼大截面尺寸的鍛件熱處理,尤其是采用水冷的淬火冷卻方式做了有益的探索。

      [1] 康大韜,葉國斌,等. 大型鍛件材料及熱處理. 龍門書局,1998:513-557.

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