趙俊橋
(中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司,山東東營257000)
濱927區(qū)塊是一個中低滲透、中低黏度的復(fù)雜斷塊油藏。在開發(fā)過程中存在的一個突出問題就是水井欠注嚴重,30%注水井達不到配注,日欠注956 m3。由于欠注,造成區(qū)塊油井供液不足,穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)變差,給油田的生產(chǎn)帶來了很大的損失。目前的主要增注措施是酸化解堵和高壓水射流,但是從現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果來看,處理有效期短,效果不佳,達不到增注的目的[1]。
本文通過室內(nèi)試驗,對濱南注入水的水質(zhì)和垢樣進行了全面分析,找出造成堵塞原因。針對原因,制定解堵除垢方法。在此基礎(chǔ)上優(yōu)選出溶垢率高、溶垢速率快的除垢劑,同時還優(yōu)選、添加緩蝕劑和阻垢劑,達到除垢、防垢一體化,進而增加解堵除垢體系的有效期。本研究對探索完善解堵、增注、除垢工藝技術(shù)有現(xiàn)實意義。
首先選擇了濱927區(qū)塊具有代表性的三口井,對其注入水水樣進行了離子分析。分析結(jié)果如下:
表1 注入水離子分析Table 1 Ion analysis of injected water mg/L
由分析結(jié)果看出,能產(chǎn)生沉淀的陽離子主要是鈣離子。
由PTB預(yù)測公式來計算CaCO3的最大結(jié)垢量[2]。最大結(jié)垢量指的是在產(chǎn)出水中離子在井口條件下達到平衡時單位體積內(nèi)所能產(chǎn)生的結(jié)垢數(shù)量。
PTB=17500 ×[G -(X2+4 ×10K-pH)1/2]
式中:PTB為結(jié)構(gòu)指數(shù)
當PTB<0時無垢;當0<PTB<100時產(chǎn)生很少的垢;當100<PTB<260時產(chǎn)生的垢較多且比較硬;當PTB>260時,產(chǎn)生嚴重的垢。
利用結(jié)垢公式預(yù)測軟件,分別計算了這三口井水樣的結(jié)垢趨勢,濱104-2、35-9、濱5-13結(jié)垢指數(shù)分別為:297,338,324。
從計算結(jié)果來看,三口井水質(zhì)都是結(jié)垢嚴重的水質(zhì)。
同時采用X射線的衍射分析,對注水井不同的垢樣進行了分析[3]。分析結(jié)果見表2。
表2 垢樣組分分析Table 2 Analysis of fouling samples %
由表2可以看出,垢的組分主要是方解石,鈣鎂垢是主要的垢類。與水質(zhì)分析結(jié)果相吻合。
針對不同結(jié)垢部位的垢樣分析結(jié)果可以看出,對于104-2井來說,各個部位均存在著石英。油管外壁的垢質(zhì)中石英最少。石英、鉀長石、斜長石都是典型的粘土礦物和地層砂,這些物質(zhì)的存在說明該水井套管有一定的破損現(xiàn)象。
油管外壁和油管上部均存在大量的含鎂方解石。由于注入水屬于嚴重結(jié)垢水質(zhì),因此,注入水在水井中形成了嚴重的結(jié)垢現(xiàn)象。
鐵類垢質(zhì)主要是由于腐蝕引起的,針鐵礦和磁鐵礦的出現(xiàn)說明注入水中仍然存在著溶解氧。菱鐵礦的出現(xiàn),說明水質(zhì)存在一定的電化學(xué)腐蝕,腐蝕后的鐵離子進入水中,與碳酸氫根作用形成了菱鐵礦。35-9井中還存在著硫鐵礦,硫鐵礦是細菌或者硫化氫氣體腐蝕的產(chǎn)物,在注水井中出現(xiàn),主要是細菌引起的。濱5-13的兩種不同的垢樣中均存在腐蝕產(chǎn)物。
綜上所述,造成堵塞的主要問題是,注入水的水質(zhì)引起的碳酸鈣結(jié)垢和腐蝕造成的結(jié)垢堵塞。
針對碳酸鹽類和腐蝕鐵類垢質(zhì),優(yōu)選出溶垢能力高的除垢劑,達到提高注入能力的目的;同時為了鞏固解堵除垢的效果,延長除垢周期,優(yōu)選、添加緩蝕劑和阻垢劑,達到除垢、防垢一體化,進而增加有效期。
除垢劑的優(yōu)選主要依據(jù)兩個方面的指標進行優(yōu)選:溶垢能力、腐蝕速度。通過試驗對所選定的6種阻垢劑進行試驗,試驗結(jié)果如下:
表3 不同除垢劑的性能評價Table 3 Performance evaluation of different disincrustant
溶垢能力決定了最終的除垢劑使用量,而腐蝕速率決定了除垢劑對管柱的傷害程度,綜合起來考慮,選用2號除垢劑配方。
利用上述方法,并應(yīng)用所選擇的2號除垢劑配方,測定了兩組垢樣的溶解量隨時間的變化情況。
圖1 不同垢樣的溶解速率ig.1 Dissolution rate of different fouling samples
由上面6個圖可以看出:
(1)溶解開始時很快,4 h以后,溶解速率基本為零,可以認為反應(yīng)已經(jīng)完畢。
(2)每50 mL除垢劑可以反應(yīng)掉3g左右的垢
(3)盡管垢的組成成分是不同的,除了反應(yīng)的初始速率有所降低外,最終反應(yīng)量變化不大。
由垢樣分析可知,有些垢樣中存在著不溶垢(主要是石英)。由于石英本身沒有黏結(jié)性,所以在碳酸鈣垢清洗以后,采用快速返排的辦法可以將其快速清除。
從上面的溶垢試驗可以看出,不同的垢樣其溶蝕率是不同的,與垢樣的組分關(guān)系緊密。從上面的溶垢試驗計算出各類垢的溶垢率。
表4 溶垢率Table 4 Scale sample dissolution rate %
由表可以看出,對于不同的井,溶垢率是不同的,但溶垢率幾乎都在80%以上。現(xiàn)場選井時,應(yīng)當通過垢樣的分析和溶垢率的試驗來進行選擇。
選出6種阻垢劑,在85℃條件下測定防碳酸鈣垢的防垢率,實驗結(jié)果如下表所示:
表5 阻垢劑的優(yōu)選Table 5 Optimization of scale inhibitor %
由實驗結(jié)果可以看出,針對碳酸鈣垢,B阻垢劑的阻垢率最高,可以作為解堵除垢體配方首選。
選出6種緩蝕劑在85℃條件下測定N80鋼片的緩蝕率,實驗結(jié)果如表6所示:
表6 緩蝕劑的優(yōu)選Table 6 Optimization of corrosion inhibitors
由實驗結(jié)果,優(yōu)選出緩蝕性能好的緩蝕劑a,作為解堵除垢體系配方。
并通過實驗對優(yōu)選出的2號除垢劑配方,與優(yōu)選出的緩蝕劑a和阻垢劑B進行配伍性實驗,其配伍性良好。
用本除垢解堵體系對濱南油田區(qū)塊欠注井長巖心進行了酸化流動模擬實驗。實驗結(jié)果見表7-8。
表7 巖心實驗用液Table 7 Liquid of core experiments
表8 巖心實驗結(jié)果Table 8 Core experimental results
由表7-8可知,第一段巖心,用活性水測得穩(wěn)定的基準滲透率K為29.52×10-3μm2,注入解堵液后,K上升且上升的幅度較大。第二段巖心滲透率在主體液處理后巖心滲透率也有明顯的升高。表中K4為頂替液滲透率;K1為前置液滲透率。
由巖心實驗結(jié)果可以看出,此除垢解堵體系,對巖心有良好的提高滲透率的作用,而且對巖心還具有保護作用,達到預(yù)期的效果。
通過對濱南結(jié)垢欠注井解堵除垢技術(shù)的室內(nèi)研究,對濱南注水井的結(jié)垢原因、結(jié)垢類型形成了較為完整的認識,在此基礎(chǔ)上優(yōu)選了溶垢率高、溶垢速率快的除垢體系,主要的結(jié)論和認識如下:
(1)找到了造成濱927區(qū)塊堵塞的主要原因:由于水質(zhì)不達標,造成嚴重的碳酸類結(jié)垢和腐蝕類結(jié)垢堵塞。
(2)針對堵塞原因,優(yōu)選解堵除垢體系配方,研究確定解堵除垢工藝,達到除垢、防垢一體化,增加解堵除垢體系的有效周期。
(3)經(jīng)室內(nèi)模擬實驗對體系進行評價,確定其解堵除垢效果良好,而且不傷害巖芯。
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