田占軍,宋立斌
(華能國際電力股份有限公司上安電廠,石家莊 050310)
鍋爐“四管爆破”一直是影響機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的重要因素,給發(fā)電企業(yè)造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,在生產(chǎn)工作中,應(yīng)及時(shí)找出受熱面管爆破原因,提出相應(yīng)預(yù)防措施,使運(yùn)行方式優(yōu)化、合理。在檢修方面加強(qiáng)監(jiān)督檢查,改進(jìn)檢修工藝及設(shè)備改造等措施,最大限度減少爆管次數(shù),對機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著極其重要的意義。
華能國際電力股份有限公司上安電廠5號鍋爐為超臨界、變壓、直流、本生型鍋爐,鍋爐型號DG2090/25.4-Ⅱ7型,單爐膛、一次中間再熱、尾部雙煙道、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、平衡通風(fēng)、露天布置,采用內(nèi)置式啟動分離器。其額定蒸發(fā)量為2 090t/h,高溫過熱器出口壓力25.4MPa,高溫過熱器出口溫度為571℃。2008年6月1日投運(yùn)至今,累計(jì)運(yùn)行時(shí)間約為28 000h。該機(jī)組在2013年發(fā)生鍋爐高溫過熱器爆管,導(dǎo)致機(jī)組停運(yùn),影響了機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
泄漏位置位于高溫過熱器管入口段右數(shù)第17屏后數(shù)第8根,造成周邊管屏變形或吹損。初始爆口位置示意見圖1。距離頂棚2m,爆口所在管段材質(zhì)為SA213-TP347H。在頂棚上部有兩道異種鋼焊口,焊口下部材質(zhì)為SA213-TP347H,上部材質(zhì)為SA213-T91。
圖1 初始爆口位置示意
管子在爆破處完全斷開,呈撕裂狀,管子嚴(yán)重扭曲變形,外表面有撞擊痕跡。爆口邊緣多數(shù)位置為撕裂斷口,斷口邊緣減薄不明顯,有部分?jǐn)嗫谠诒七^程中飛出,爆開斷口不完整,本是直管的管段已嚴(yán)重彎曲,爆口內(nèi)外表面光滑,無明顯氧化皮。除爆口位置外,管徑?jīng)]有明顯脹粗,在爆口中間位置的邊緣,內(nèi)外壁有少量樹皮紋,最長約為70mm見圖2、圖3。分析認(rèn)為爆口有過熱特征,過熱較嚴(yán)重的向火側(cè)在爆破過程已飛出。
圖2 爆口宏觀形貌
圖3 爆口邊緣撕裂斷口
對高溫過熱器入口、出口屏1 400個(gè)彎頭全部進(jìn)行了氧化皮堆積測量,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的氧化物堆積。對高溫過熱器入口、出口聯(lián)箱兩側(cè)及中間部位進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查,發(fā)現(xiàn)高溫過熱器入口聯(lián)箱中間部分(泄漏管所在管屏附近)至少4處有異物,其中,2處疑似鋼板,尺寸大于4倍管孔以上,另2處為薄片異物,位于管孔處。
對該高溫過熱器爆管(右數(shù)第17屏后數(shù)第8根入口段)進(jìn)行化學(xué)成分分析、金相組織分析、力學(xué)性能檢驗(yàn),取樣示意見圖4。
圖4 取樣位置示意
另外對有可能被堵塞的右數(shù)第17、18、19屏相同位置管子進(jìn)行割管檢查。
2.3.1 化學(xué)成分分析
對爆破管子進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果表明試樣符合標(biāo)準(zhǔn)[1]對TP347H的要求,具體分析結(jié)果見表1。
表1 試樣的化學(xué)成分分析結(jié)果 %
2.3.2 金相組織分析
從金相組織看,爆管所在管段金相組織均為奧氏體,孿晶晶界清晰可見,第2相在晶內(nèi)、晶界彌散分布,晶界析出第2相數(shù)量較多,尺寸較大,離爆口越近晶界第2相析出越多;爆口中心(JX1)樹皮裂紋尖端圓鈍,但沿晶擴(kuò)展見圖5;爆口邊緣(JX2)撕裂紋沿晶擴(kuò)展見圖6;該管段內(nèi)壁殘余氧化皮約為0.05mm。
圖5 JX1金相組織
圖6 JX2金相組織
爆口下部,距爆口下邊緣250mm(JX3)金相組織為奧氏體,孿晶晶界清晰可見,第2相在晶內(nèi)、晶界彌散分布,見圖7,內(nèi)壁殘余氧化皮厚度0.056 mm。另外右數(shù)第17、18、19屏相同位置割管金相組織輕中度老化,孿晶晶界減少、隱約可見,第2相在晶界析出,聚集,但第2相的尺寸與爆口邊緣比較,爆口邊緣析出的第2相尺寸明顯增大。
圖7 JX3金相組織
對爆口邊緣(JX2)金相試樣進(jìn)行掃描電鏡分析,通過觀察,金相照片晶界上的黑點(diǎn)在掃描電鏡照片上顯示的是析出物脫落后留下的空洞,部分位置析出物仍存在,主要是含鈮(Nb)的析出相,該析出相不含鐵(Fe)、鉻(Cr)。
2.3.3 力學(xué)性能檢驗(yàn)
對管材進(jìn)行拉伸試驗(yàn),爆口邊緣向火側(cè)抗拉強(qiáng)度和斷后伸長率有所下降。
a.爆口邊緣粗鈍,有縱向樹皮紋,管子無明顯脹粗和減薄,具有長時(shí)過熱特征。
b.高溫過熱器入口聯(lián)箱內(nèi)發(fā)現(xiàn)的異物正好在爆管所在管子的入口處,認(rèn)為管子被異物堵塞,造成工質(zhì)流量減少,導(dǎo)致管子壁溫升高,組織性能劣化,在高溫過熱器入口段,煙溫較高區(qū)域發(fā)生爆管。
c.爆管邊緣的金相組織析出大量含鈮的析出物,離爆口越近,晶界第2相析出越多,尺寸越大,在縱向樹皮紋附近的析出物最多,在部分三角晶界處也有粗大的第2相,第2相的析出阻礙了晶內(nèi)與晶界的變形,使材料的塑性和韌性較原始狀態(tài)有所降低,這與爆口邊緣抗拉強(qiáng)度和斷后伸長率的下降是對應(yīng)的。
d.入口聯(lián)箱中的異物是運(yùn)動的,且尺寸較大,很有可能曾經(jīng)堵塞附近管子,在對附近管子進(jìn)行割管檢查發(fā)現(xiàn),部分管子的金相組織奧氏體孿晶晶界減少,隱約可見,但尺寸較爆管邊緣的小,強(qiáng)度和韌性變化不明顯。
e.奧氏體不銹鋼在超溫情況下,組織會加速老化,主要特征有形態(tài)的變化,即滑移線、孿晶、位錯等變化;第2相析出數(shù)量的增多,顆粒粗化等變化。從試驗(yàn)結(jié)果看,第2相的析出數(shù)量、分布位置和顆粒大小、對不銹鋼的性能影響更為明顯。爆口附近的金相組織雖然孿晶晶界清晰可見,但在晶界及三角晶界上析出的含鈮的第2相粒子,尺寸較大,對性能劣化更為明顯;而附近可能存在堵塞的管子雖然孿晶晶界減少甚至消失,但第2相粒子尺寸偏小,性能下降不明顯。
分析認(rèn)為,鍋爐高溫過熱器發(fā)生爆管的原因是由于入口聯(lián)箱存在異物堵塞,造成工質(zhì)流量減少,壁溫升高,管子長期在超溫條件下運(yùn)行,導(dǎo)致在奧氏體晶界上析出粗化的含鈮第2相粒子,導(dǎo)致其組織劣化,性能下降,在煙溫較高區(qū)域內(nèi)發(fā)生爆管。
a.對管子進(jìn)行割管理化分析,包括其他位置T91和爐膛內(nèi)TP347H管段,檢查是否存在組織性能劣化現(xiàn)象,必要時(shí)進(jìn)行更換。
b.對相鄰管子進(jìn)行割管理化分析,對比組織性能,以判斷是否存在普遍劣化現(xiàn)象。
c.優(yōu)化燃燒調(diào)整,合理配風(fēng),防止出現(xiàn)風(fēng)速過高,熱負(fù)荷過分集中,火焰偏斜、煙溫偏差大等問題,導(dǎo)致磨損增加、結(jié)焦、高溫腐蝕和鍋爐受熱面超溫等事件的發(fā)生,并抓好運(yùn)行中汽水品質(zhì)的監(jiān)督。
d.嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝要求,提高檢修質(zhì)量,防止異物落入管內(nèi),確保不留事故隱患。
e.利用大、小修對管子進(jìn)行全面防磨、防爆檢查,觀察管壁顏色變化、磨損和脹粗等情況,對過熱器管子進(jìn)行管徑測量,明顯脹粗的管子要及時(shí)調(diào)換,必要時(shí)還應(yīng)指定幾根管子作為監(jiān)督段,定期割取試樣,進(jìn)行機(jī)械性能和金相組織檢查。
鍋爐受熱面管發(fā)生泄漏問題后,進(jìn)行深入的分析研究,對鍋爐受熱面管壁進(jìn)行了徹底檢修排查,并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際采取了相應(yīng)的預(yù)防措施,經(jīng)過一段時(shí)間治理,在機(jī)組備用期間對鍋爐受熱面管進(jìn)行檢查,情況良好,取得了顯著的效果,大大提高了鍋爐的安全可靠性。
[1] ASME SA-213/SA-213M-2010,鍋爐、過熱器和換熱器用無縫鐵素體和奧氏體合金鋼管子[S].中文版.