李 剛,趙興樓,鄒節(jié)廉
(1.華能國際電力股份有限公司上安電廠,石家莊 050310;2.天津市武陵節(jié)能技術(shù)公司,天津 300204)
華能國際電力股份有限公司上安電廠2臺(tái)600 MW超臨界直接空冷機(jī)組各配置2臺(tái)50%容量的QG400/300型電動(dòng)給水前置泵和MDG366型汽動(dòng)給水主泵。給水前置泵為臥式中開雙吸式,設(shè)計(jì)流量1 125.5t/h,設(shè)計(jì)揚(yáng)程122m,轉(zhuǎn)速1 480r/min,效率82%,必需汽蝕余量NPSHr為3.7m,軸功率456kW,最小流量320m3/h,最小流量下?lián)P程150 m;汽動(dòng)給水主泵設(shè)計(jì)流量1 125.5t/h,設(shè)計(jì)揚(yáng)程3 394m,調(diào)速范圍2 800~6 000r/min,必需汽蝕余量為38m,軸功率12 046kW。
給水前置泵2008年8月投產(chǎn)運(yùn)行,一年以后即出現(xiàn)了效率嚴(yán)重下降,泵殼部分沖刷現(xiàn)象。經(jīng)多次解體檢修,改進(jìn)泵殼密封結(jié)構(gòu)后,泵效率大幅提升,但仍然存在著耗電大,且低流量時(shí),常出現(xiàn)自抖動(dòng)、串軸問題,穩(wěn)定性較差。為了節(jié)能減排,提高低負(fù)荷穩(wěn)定性,降低前置泵的耗電率,利用5號(hào)機(jī)組大修機(jī)會(huì),對B給水前置泵進(jìn)行了節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)。
檢修前對5號(hào)機(jī)組B給水前置泵進(jìn)行了全面經(jīng)濟(jì)安全優(yōu)化診斷測試及分析,為改進(jìn)提供科學(xué)依據(jù)。
在機(jī)組正常穩(wěn)定工況下,按不同負(fù)荷測量前置泵的流量、進(jìn)出口壓力及電功率等參數(shù),從而計(jì)算求得泵的性能曲線。使用0.4級(jí)標(biāo)準(zhǔn)壓力表進(jìn)行測量進(jìn)出口壓力,采用現(xiàn)場流量表進(jìn)行流量測量,采用現(xiàn)場0.2級(jí)功率表測量電功率,使用現(xiàn)場表計(jì)測量除氧器壓力、溫度、主泵出口壓力、轉(zhuǎn)速、機(jī)組負(fù)荷等參數(shù)。5號(hào)機(jī)組B給水前置泵改進(jìn)前診斷測試數(shù)據(jù)見表1。
表1 5號(hào)機(jī)組B給水前置泵安全節(jié)能優(yōu)化前診斷測試數(shù)據(jù)
從現(xiàn)場診斷測試結(jié)果和以往運(yùn)行維護(hù)狀況分析,給水前置泵存在下列問題。
2.2.1 可用汽蝕余量過大
給水前置泵的作用是保證汽動(dòng)給水主泵不汽蝕,根據(jù)安全穩(wěn)定性分析和國內(nèi)外前置泵安全經(jīng)濟(jì)使用情況分析,按給水主泵可用汽蝕余量(NPSHa)等于1.6~2.1倍必需汽蝕余量(NPSHr)選擇配置給水前置泵,可保證汽動(dòng)給水主泵的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。根據(jù)改前診斷測試,在滿負(fù)荷600MW工況下的揚(yáng)程為135.81m,再加上除氧器水位標(biāo)高,對前置泵的倒灌高度為16.1m,扣除管道阻力 (含主泵前流量表的壓損和濾網(wǎng)阻力)和汽動(dòng)給水主泵標(biāo)高15.1 m,可用汽蝕余量NPSHa=135.81+16.1-5-15.1=131.81m,為NPSHr(38m)的3.47倍,明顯高于最佳范圍,可以通過削減揚(yáng)程,達(dá)到節(jié)電效果。
2.2.2 效率低
給水前置泵最高運(yùn)行效率只有76.866%,與先進(jìn)水平比較,仍有3%~5%的差距。
2.2.3 低負(fù)荷時(shí)穩(wěn)定性差
由于給水前置泵采用的雙吸葉輪,其比轉(zhuǎn)數(shù)只有58.6,屬于低比轉(zhuǎn)數(shù)泵,揚(yáng)程較高,過大的揚(yáng)程必然造成前置泵葉輪直徑大(φ650mm),質(zhì)量大。而該機(jī)組又經(jīng)常處于低負(fù)荷工況,使給水前置泵經(jīng)常在額定流量的50%左右低負(fù)荷高揚(yáng)程下運(yùn)行,必然造成泵內(nèi)流動(dòng)旋轉(zhuǎn)失速、流動(dòng)顫抖和壓力脈動(dòng),使軸向力波動(dòng)明顯增大,無法平衡,再加上葉輪流道制造工藝差,兩側(cè)葉輪對稱性差,更加劇破壞了轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性,從而造成了轉(zhuǎn)子抖動(dòng)串軸、穩(wěn)定性差。通過削減揚(yáng)程的方法能夠解決低流量工況下轉(zhuǎn)子抖動(dòng)串軸問題。
根據(jù)機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)給水前置泵的流量Q=1 085.0m3/h(見表1),按8%裕量考慮,為此確定改后最佳設(shè)計(jì)流量Q=1 171.8m3/h,揚(yáng)程H≥81 m,η≥81%。具體實(shí)現(xiàn)措施如下。
a.采用特殊的車削辦法,經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì),將葉輪外徑平均車小20%,并使葉片出口端呈魚尾形,增大葉輪與蝸殼之間的距離,形成較大的緩沖環(huán)室空間,使低流量下的旋轉(zhuǎn)失速、流動(dòng)顫抖和壓力脈動(dòng)明顯削弱,軸向力波動(dòng)大大減少,從而降低低流量時(shí)的流動(dòng)不穩(wěn)定性,提高轉(zhuǎn)子的剛度。
b.采用焊補(bǔ)磨削的辦法,減少葉片出口角,并提高葉片的均布對稱性和削薄葉片出口端,提高葉輪流動(dòng)穩(wěn)定性和減少出口流動(dòng)損失。
為了彌補(bǔ)葉輪車削后泵效率下降的情況對葉輪和蝸殼進(jìn)行通流部分改造。
a.對原葉輪入口葉形進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。采用高效魚頭形葉形,增大開口數(shù),并消除葉片入口節(jié)距誤差,提高泵的效率和汽蝕性能以及葉輪入口流動(dòng)均勻?qū)ΨQ性。
b.優(yōu)化葉片出口角。使出口角從24.2°減少到22.6°,削薄葉片出口段工作面,修磨長度100mm及以上,使出口端厚度由8mm減少到3.2mm,并消除葉片出口節(jié)距誤差。
c.優(yōu)化葉輪出口寬度。采用精細(xì)加工方法,使葉輪出口寬度由44mm擴(kuò)大到53mm,消除葉輪葉片出口寬度和出口節(jié)距誤差。
d.優(yōu)化葉輪流道。磨削修薄葉輪中間隔板出口厚度,使整個(gè)通流面積先縮后擴(kuò)平滑過度,并盡量消除葉輪蓋板和中間隔板內(nèi)流面對軸孔的跳動(dòng),提高流道的均勻?qū)ΨQ性。
e.優(yōu)化蝸殼隔舌型線。將2個(gè)圓頭形隔舌改為魚頭形,略擴(kuò)喉口面積,并修磨提高蝸殼流道光潔度平整度。
高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修組裝,保證合理的密封間隙,組裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制推力軸承的游隙為0.10~0.15 mm,并將外圈壓死。
按以上優(yōu)化改進(jìn)方案進(jìn)行改造后,5號(hào)機(jī)組B給水前置泵一次啟動(dòng)成功,運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小,機(jī)組低負(fù)荷時(shí)泵均無轉(zhuǎn)子抖動(dòng)、串軸問題。為了準(zhǔn)確測定改后節(jié)電效果,進(jìn)行性能測試,結(jié)果見表2、圖1。
表2 5號(hào)機(jī)組B給水前置泵節(jié)能優(yōu)化后測試數(shù)據(jù)
從圖1、表1、表2比較可以看出:優(yōu)化改造使泵的效率提高了2%~6%,最高運(yùn)行效率達(dá)82.18%。改后前置泵揚(yáng)程下降了45m,但滿負(fù)荷工況下由于泵出力和效率提高,揚(yáng)程仍有83m,對應(yīng)可用汽蝕余量NPSHa仍有79m,為主泵必需汽蝕余量的2.08倍,揚(yáng)程可滿足汽蝕性能要求。
圖1 5號(hào)機(jī)B給水前置泵節(jié)能優(yōu)化前后性能測試曲線
在運(yùn)行工況內(nèi),給水前置泵電流下降了12~19 A,電功率平均下降了153kW,按年運(yùn)行7 200h計(jì)算,則改后年節(jié)電110.16萬kWh。
根據(jù)機(jī)組小汽輪機(jī)進(jìn)汽、排汽參數(shù)和能量價(jià)值分析法計(jì)算求得,小汽輪機(jī)的耗能增加占前置泵節(jié)電數(shù)的30%,即改后前置泵節(jié)電有效率為70%,則實(shí)際平均年可節(jié)電110.16×0.7=77.112萬kWh,按上網(wǎng)電價(jià)0.43元/kWh計(jì)算,則年效益33.158萬元,每臺(tái)前置泵改造費(fèi)用約11萬,即投資回收期僅3.98個(gè)月。
從投運(yùn)半年情況看,前置泵運(yùn)行平穩(wěn),軸承振動(dòng)、溫度等參數(shù)都達(dá)到了優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),解決了低流量工況下轉(zhuǎn)子抖動(dòng)串軸問題,提高了前置泵的安全穩(wěn)定性。
通過對華能國際電力股份有限公司上安電廠600MW超臨界機(jī)組QG400/300型給水前置泵進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化診斷測試和改進(jìn),解決了該型泵設(shè)計(jì)裕量偏大、運(yùn)行效率低、安全穩(wěn)定性差等問題。改進(jìn)后,提高了該給水前置泵的效率,降低了前置泵的耗電率;同時(shí),解決了低負(fù)荷時(shí)給水前置泵轉(zhuǎn)子抖動(dòng)串軸問題,振動(dòng)、軸承溫度等參數(shù)均達(dá)到了優(yōu)良水平,提高了設(shè)備的安全穩(wěn)定性。該優(yōu)化改進(jìn)既有明顯的節(jié)電效果,又能提高安全穩(wěn)定性,適用于所有大型機(jī)組給水前置泵的安全節(jié)能優(yōu)化改進(jìn)。