杜學(xué)芳,張 帥
(河南機(jī)電高等??茖W(xué)校 機(jī)電工程系,河南 新鄉(xiāng) 453000)
柴油機(jī)是否能可靠而耐久地工作,在很大程度上取決于能否有效地保護(hù)摩擦副,防止磨料微粒(主要是機(jī)械雜質(zhì))通過各種途徑進(jìn)入柴油機(jī),這種保護(hù)靠采用有效的空氣濾清器、燃油濾清器和機(jī)油濾清器來達(dá)到,以及對(duì)塵土可能滲入柴油機(jī)的一切地方進(jìn)行仔細(xì)密封[1]。濾清系統(tǒng)是柴油機(jī)能否可以正常工作的一個(gè)很關(guān)鍵但也很容易被忽略的環(huán)節(jié),下面這個(gè)案例就與燃油濾清系統(tǒng)有關(guān)。
燃油濾清器位于發(fā)動(dòng)機(jī)燃油系統(tǒng)中,其主要作用就是濾除燃油系統(tǒng)中的水和氧化鐵、粉塵等固體雜質(zhì),向燃油系統(tǒng)提供清潔的燃油,保護(hù)噴嘴、柱塞等精密偶件減少磨損,避免堵塞[2],減少機(jī)械磨損,確保發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,提高可靠性。隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,對(duì)燃油濾清器的水分離性能和過濾精度都提出了更高的要求。
據(jù)客戶反映和進(jìn)行實(shí)地考察,挖掘機(jī)在使用過程中會(huì)出現(xiàn)與燃油系統(tǒng)有關(guān)的下列工作故障,具體表現(xiàn)出如下幾個(gè)方面:
故障1:柴油機(jī)間隙性熄火;
故障2:柴油機(jī)輸油泵卡死、漏油;
故障3:柴油機(jī)噴油器堵塞、冒黑煙;
故障4:柴油機(jī)噴油泵磨損、冒黑煙、動(dòng)力不足。
出現(xiàn)上述故障的挖掘機(jī)采用的是三菱4M50型柴油機(jī),該柴油機(jī)屬于電噴式,噴射壓力較高,并且對(duì)燃油濾清系統(tǒng)的要求也較高。其濾清系統(tǒng)由三級(jí)組成:油水分離器+燃油粗濾器(帶手油泵)+燃油精濾器,如圖1所示。
圖1 柴油機(jī)濾清系統(tǒng)示意圖
根據(jù)故障1現(xiàn)象判斷,引起故障1可能的原因有兩個(gè):燃油濾清系統(tǒng)吸油管路段漏氣,導(dǎo)致柴油機(jī)供油系統(tǒng)中存在空氣段,引起柴油機(jī)熄火;燃油濾清系統(tǒng)吸油管路段負(fù)壓過大,導(dǎo)致柴油機(jī)供油不暢而引起間隙性吸空,引起柴油機(jī)熄火。
根據(jù)故障2、故障3 和故障4 現(xiàn)象判斷,引起的原因主要與燃油濾清系統(tǒng)的過濾效率有關(guān)。針對(duì)以上原因分析,我們做了如下幾個(gè)試驗(yàn):
(1)氣密性試驗(yàn)
試驗(yàn)連接如圖2所示。
圖2 氣密性試驗(yàn)連接圖
對(duì)燃油吸油管路進(jìn)行氣密性試驗(yàn),通入0.1 MPa干凈空氣,在出入口處各安裝兩個(gè)壓力表,通過兩壓力表讀數(shù),來判斷吸油管路是否漏氣。試驗(yàn)結(jié)果表明,P1-P2=0,燃油吸油管路并未存在漏氣現(xiàn)象,因此將燃油濾清系統(tǒng)吸油管路段漏氣引起柴油機(jī)熄火的可能排除。
(2)拆解分析實(shí)驗(yàn)
對(duì)燃油管路全部進(jìn)行拆解,并逐一對(duì)各部件進(jìn)行仔細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)燃油粗濾器上手油泵的單向閥處臟堵物較多,燃油管路其余零部件未見臟堵,單向閥的結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。
燃油粗濾器上單向閥的臟堵原因分析如下:由于國內(nèi)柴油品質(zhì)較差,而挖掘機(jī)的柴油品質(zhì)則更差,油水分離器的過濾精度只有300μm,濾層為不銹鋼絲網(wǎng)織成,屬于表層過濾[3],過濾效果很差。由于手油泵單向閥安裝在燃油粗濾器的入口處,燃油必須先經(jīng)過單向閥才能流入燃油粗濾器,而單向閥入口處尺寸較小,直徑只有7mm,導(dǎo)致膠質(zhì)化合物、大顆粒固體顆粒雜質(zhì)等將單向閥堵塞,因此故障1的原因判斷為燃油粗濾器上單向閥處臟堵導(dǎo)致燃油管路負(fù)壓較高,引起柴油機(jī)燃油泵吸空而導(dǎo)致柴油機(jī)熄火。
圖3 單向閥結(jié)構(gòu)示意圖
(3)過濾效率試驗(yàn)
多通路試驗(yàn)連接如圖4所示。
圖4 多通路試驗(yàn)示意圖
通過多通路試驗(yàn)來計(jì)算燃油濾清系統(tǒng)的過濾效率,該試驗(yàn)是將污染油通過試驗(yàn)系統(tǒng),通過演算器計(jì)算燃油濾清系統(tǒng)入口和出口處的粉塵粒徑和數(shù)量,得出燃油濾清系統(tǒng)的過濾效率。試驗(yàn)液采用JIS 2號(hào)輕油,試驗(yàn)流量為6L/min,試驗(yàn)時(shí)間1h,按JIS D 1623標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 燃油濾清系統(tǒng)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表1 可以看出,該濾清系統(tǒng)的過濾效率偏低,為94.5%(5μm 以上顆粒物),而該柴油機(jī)對(duì)濾清系統(tǒng)的要求是大于等于98%(5μm 以上顆粒物),燃油中的微小雜質(zhì)會(huì)造成柱塞偶件、出油閥偶件、針閥偶件等產(chǎn)生擦傷、拉傷等磨粒磨損[4],引起輸油泵卡死、漏油,噴油泵磨損,噴油器堵塞,從而使柴油機(jī)出現(xiàn)動(dòng)力不足、冒黑煙等現(xiàn)象,因此故障2、故障3、故障4判斷為主要是由燃油濾清系統(tǒng)的過濾效率偏低所造成的。
為消除柴油機(jī)的以上故障,對(duì)燃油過濾系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),如圖5所示。
圖5 改進(jìn)后的燃油濾清系統(tǒng)示意圖
改進(jìn)后的燃油濾清系統(tǒng)采取如下措施:
(1)去除油水分離器,將燃油粗濾器更換為不帶手油泵的粗濾器(帶油水分離功能),并在燃油粗濾與發(fā)動(dòng)機(jī)輸油泵之間加裝獨(dú)立手油泵,這樣可以避免手油泵單向閥的堵塞。
(2)為提高燃油精濾器的過濾精度而不降低流量,采用兩個(gè)2μm 的精濾器并聯(lián)。
試驗(yàn)表明,改進(jìn)后濾清系統(tǒng)過濾效率可達(dá)99.6%(5μm 以上顆粒物),水分離效率大于等于95%,輸送泵入口處的初始吸油阻力不大于-17 KPa,保證燃油的供應(yīng)和清潔程度要求,達(dá)到了4M30型柴油機(jī)的要求。據(jù)客戶反應(yīng),改進(jìn)后的濾清系統(tǒng)運(yùn)用在柴油機(jī),上述故障全部消除,過濾效率顯著提高。
[1]何有祿.改進(jìn)型空氣濾清系統(tǒng)和燃油濾清系統(tǒng)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)零件磨損的影響[J].國外汽車,1975(3):27-29.
[2]宋培清.淺議“三濾”基本知識(shí)與保養(yǎng)誤區(qū)[J].科技論壇,2010(3):69-70.
[3].戴天翼.過濾器—設(shè)計(jì)、制造和使用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.
[4].馬志華,楊慶蓉.提高燃油濾清器過濾精度,減少柱塞偶件的磨損[J].拖拉機(jī),1988(1):55-59.