鐘 瑛,袁向前,宋宏宇
(華東理工大學聯(lián)合化學反應工程研究所,上海 200237)
三氯異氰尿酸(TCCA),是一種用途很廣、用量很大的殺菌消毒劑,主要用于水體的消毒。作為一種殺菌消毒劑,TCCA具有有效氯含量高、使用范圍廣、安全性好等優(yōu)點[1]。近年來,TCCA在農業(yè)、有機合成等領域的應用越來越廣,其消費量逐年遞增。
國內TCCA的生產(chǎn)多采用氯氣氯化氰尿酸三鈉鹽的方法,以間歇操作為主,單段氯化與多段氯化并存。間歇法工藝技術成熟,設備簡單,但其缺點是設備的生產(chǎn)能力有限,產(chǎn)品質量不穩(wěn)定,廢水較多,易產(chǎn)生爆炸物NCl3,安全性不高。
氣液并流管道反應器廣泛用于多相流化學反應,設備結構簡單,易于擴充生產(chǎn)能力。
氰尿酸三鈉鹽和氯氣的反應系快速反應,良好的混合效果有利于提高氣液傳質通量,提高設備的生產(chǎn)效率;有利于更精確地控制反應液的pH值,提高收率、減少NCl3的生成量。同時,該反應又是放熱反應,較大的換熱面積有利于及時移走反應熱,將反應體系維持在較低的溫度,減少副反應。管道反應器采用連續(xù)化操作,生產(chǎn)能力較間歇攪拌釜有較大的提升。因此,管道反應器應用于TCCA生產(chǎn),具有良好前景。
三氯異氰尿酸連續(xù)化管道反應裝置流程圖見圖1。
氰尿酸三鈉鹽由泵送至管道反應器的入口,在入口處和溶解了氯氣的反應母液一起進入管道反應器。反應完的物料進入沉降槽,在沉降槽中首先實現(xiàn)氣液分離,尾氣經(jīng)堿液吸收后,直接排空,產(chǎn)品顆粒沉降到槽的底部富集形成濃相后放出沉降槽,上層清液繼續(xù)循環(huán)。反應熱由夾套和盤管中的冷卻介質及時移走。
圖1 三氯異氰尿酸連續(xù)化管道反應裝置流程圖
氫氧化鈉≥96%;氰尿酸≥97%;氯氣≥96%;自來水。
實驗的主要目的是考察管道反應器的操作條件對產(chǎn)品收率和有效氯含量的影響,各個實驗序列所采用的三鈉鹽溶液配比相同,濃度相同。氫氧化鈉和氰尿酸的質量比為1.00∶0.98;氰尿酸三鈉鹽溶液濃度為108 g/L。
溫度序列的實驗條件:空速3.66 h-1;反應液流速 0.315 m/s;溫度 5~20℃。
空速和流速序列的實驗條件;溫度10℃;反應液流速 0.315~0.866 m/s;空速范圍 3.42~18.03 h-1。
管長序列的實驗條件:溫度10℃;反應液流速0.866 m/s;管道反應器長度5 m,10 m。
氯氣和氰尿酸三鈉鹽的反應系快速氣液反應,氯氣溶于反應液后才能參與反應。溫度對這一過程的影響是溶解度和反應。一方面,溫度升高,氯的溶解度變小,而TCCA的溶解度變大,所以,產(chǎn)物TCCA的溶解損失會隨溫度升高而增大。另一方面,溫度升高,反應的速率常數(shù)、反應物濃度均發(fā)生變化,副反應加劇。受此兩方面的影響,產(chǎn)品收率隨溫度快速下降,如圖2所示。副產(chǎn)物NCl3的生成量會隨著溫度的升高而顯著增加[5、6],而NCl3會對生產(chǎn)的安全性構成巨大威脅,因此,生產(chǎn)過程中要嚴格控制反應溫度。
產(chǎn)品的有效氯含量隨溫度的變化不如收率那樣顯著,溫度升高,有效氯含量略有下降,如圖3所示。得益于管道反應器良好的混合效果,溶解了氯氣的反應母液和三鈉鹽溶液在管道內快速混合,產(chǎn)品均一,氯化度高。
圖2 收率與溫度的關系
圖3 有效氯含量與溫度的關系
從溫度對產(chǎn)品收率和有效氯含量的影響來看,低溫有利于提高收率,獲得有效氯含量更高的產(chǎn)品,但是低溫又會導致反應速率下降,增大制冷系統(tǒng)負荷。確定工藝參數(shù),既要兼顧收率和反應速率,又不能忽略能耗、生產(chǎn)成本。綜合考慮,溫度控制在10~15℃較為合適。
進料空速直接決定了管道反應器的生產(chǎn)能力,是反映設備性能的重要參數(shù)。通過考察空速對收率和有效氯含量的影響,確定小試設備的產(chǎn)能,從而為后續(xù)的放大提供設計參考。
本實驗序列考察了不同反應液流速下,收率和產(chǎn)品有效氯含量隨空速的變化情況。不同液速下收率與空速的關系見圖4,有效氯含量與空速的關系見圖5。
圖4 不同液速下收率與空速的關系
由圖4、圖5可知,隨著進料速度提高,產(chǎn)品的收率逐漸下降。在管道長度一定,液速一定的條件下,氣液傳質速率和傳質時間相同,也即進入液相中的氯氣量基本不變。三鈉鹽溶液的空速大至一定值后,氯氣無法按照3:1的摩爾比與三鈉鹽反應。氯氣量越不足,三鈉鹽氯化得越不完全,產(chǎn)品的有效氯含量也就越低。通入反應器的氯氣雖已大大過量,但管道反應器出口處的pH值仍達不到3.0以下,所以受氯氣的溶解速率的限制,管道反應器三鈉鹽溶液的進料空速不宜過大。
圖5 不同液速下有效氯含量與空速的關系
隨著流速的提高,相同空速下的產(chǎn)物收率呈下降趨勢。這是由于隨著液流速度的提高,管道反應器中反應液的混合劇烈程度增加,一方面,液體對產(chǎn)品顆粒的剪切作用增大,使得反應液中生成大顆粒晶體的難度增加,而小顆粒晶體在后續(xù)處理中流失增多,從而使得收率下降;另一方面,流速增大雖然可以加大氯氣的傳質速率,但在相同的管長條件下,停留時間隨之縮短,傳質總量可能減少,從而使得收率和有效氯含量均下降。
反應液流速大,于產(chǎn)品不利,但在實驗過程中發(fā)現(xiàn),在較高的流速下,反應體系更易實現(xiàn)穩(wěn)定控制,各項參數(shù)的變化也更容易表現(xiàn)出來,從而便于及時采取應對措施。所以,采用較高的液速更符合實際生產(chǎn)要求。就小試設備而言,采用4 h-1的空速和0.8~1.0 m/s的流速較為合適。
在管道長度一定的條件下,反應液流速與物料在管道中的停留時間成反比。流速增大,物料接觸時間減少,晶體生長難度加大。為了考察增加停留時間對產(chǎn)品的改善作用,在2種管長的反應器中進行了對比實驗。在不同管長下,收率與三鈉鹽流量的關系見圖6,有效氯含量與三鈉鹽流量的關系見圖7。
從圖6、圖7可以看出,管道長度增加后,產(chǎn)品收率和有效氯含量并沒有大幅提高。這說明管道反應器的長度對氯化結果的影響不大,管道長度不是設備產(chǎn)能和產(chǎn)品質量的決定性因素。而對于其長度的確定,能將溶解了氯氣的反應液和三鈉鹽溶液混合均勻即可。就小試設備而言,其長度達5 m時已能滿足要求。
將管道反應器應用于TCCA生產(chǎn)切實可行,通過對溫度、空速、反應液流速和反應器尺寸的考察,確定了各反應條件的最佳范圍,溫度:10~15℃;空速:4 h-1;液速:0.8~1.0 m/s;管道反應器長度:5 m。
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