楊兆平
(陜西凌云電器集團有限公司,陜西寶雞721006)
G50-T 是美國吉丁斯& 路易斯公司98 年出廠的臥式數(shù)控加工中心。 該機床擁有四軸四聯(lián)動機能的臥式加工設備,數(shù)控系統(tǒng)部分基本配置為吉丁斯& 路易斯公司NumeriPath 8000 開放式數(shù)控系統(tǒng),內(nèi)置PLC 模塊; 伺服軸X、Y、Z、W 各軸為AB1391 交流伺服驅(qū)動單元,X、Y、W 軸由感應同步器實現(xiàn)位置的全閉環(huán)控制; 主軸選用的西門子611A 的驅(qū)動單元;可實現(xiàn)主軸五檔無級變速及分度控制機能;獨立的液壓油冷卻循環(huán)系統(tǒng);各軸集中潤滑系統(tǒng)。
機床主要技術(shù)參數(shù):(略)
通過對原機床功能分析,按照性價比最優(yōu)原則,本改造項目,我們采用了德國原裝SIEMENS 全數(shù)字SINUMERIK 840D powerline 數(shù)控系統(tǒng)。 該數(shù)控系統(tǒng)是西門子公司研制的一款高檔數(shù)控系統(tǒng),該數(shù)控系統(tǒng)適用于所有數(shù)控場合,10 個加工通道,從2 軸到31 軸控制,具有3D插補、螺旋線插補、鉆削和銑削循環(huán)加工、圖形與坐標編程、圖形仿真、螺紋轉(zhuǎn)速進給功能以及刀具半徑和長度補償、絲杠螺距和齒輪間隙補償?shù)裙δ堋?其數(shù)控及驅(qū)動接口信號完全數(shù)字量, 人機界面建立在Flexos 基礎上,更易操作和掌握。該系統(tǒng)提供了一種基于PC 的控制概念,系統(tǒng)具有高度的軟硬件開放性,完全滿足設備改造要求。
改造系統(tǒng)主要配置及功能:
2.1 數(shù)控控制單元NCU 配置Intel -650MHz 處理器,用以實現(xiàn)10 方式組/10 通道工作方式加工,控制31 個進給軸/數(shù)字主軸。CNC 零件程序內(nèi)存最大可擴至2.5MB。
2.2 人機通訊模塊配置為PCU 50.3: 具有內(nèi)置接口, 可以通過以太網(wǎng)、MPI 和PROFIBUS DP 進行通訊,它留出集成的空槽給其它卡件。設備后面的USB 口為標準的PC 鍵盤和鼠標提供“即插即用”的功能。PCU 50 配備Windows XP ProEmbSys 操作系統(tǒng),通過Ghost 6 數(shù)據(jù)備份軟件對于備份和恢復數(shù)據(jù)。
2.3 操作面板為OP012: 面板帶一個分辨率為800×600 像素(VGA)的12.1" TFT 彩色顯示器,一個59 鍵的薄膜式鍵盤,2×(8+2) 水平和2×8 個垂直自定義功能鍵。 集成鼠標,提供機床附加的控制方法。
2.4 機床控制面板為全新設計的SINUMERIK MCP 483C 機床控制面板,規(guī)格19”,可以與用戶友好地實現(xiàn)機床功能操作。它適用于銑床、車床、特種機床以及專用機床的操作。所有按鍵都配有可以更換的鍵帽,以適配機器,該鍵帽可以使用激光器任意標記。
2.5 系統(tǒng)配置了SIMATIC S7-300 系列模塊化PLC及軟件,通過IM361 接口模塊與NCU572.5 控制單元連接,實現(xiàn)機床的順序控制。
3.1 拆除原機床的AB 8400 數(shù)控系統(tǒng), 包括CNC,PLC。
3.2 拆除原X、Y、Z、W 軸的伺服驅(qū)動器和伺服電機。
3.3 拆除原機床的所有低壓電氣元件。
3.4 拆除原機床的限位開關、行程開關、換擋開關、油路檢測開關。
3.5 拆除原機床的所有電線電纜及防護軟管。
3.6 拆除液壓部分的損壞件、缺損件和失去功能件。
3.7 保持原機床的全閉環(huán)控制方式不變。 拆除原機床X、Y、W 軸的感應同步器。 換裝德國海德漢HEIDENHAIN 原裝增量式直線光柵, 型號:LS187C;精度:0.005mm。
3.8 為了避免冷卻液噴霧對光柵尺的污染,加裝海德漢HEIDENHAIN原裝DA300 壓縮空氣裝置,包括壓縮空氣軟管,集流排和可用于四根光柵尺的節(jié)流閥接頭。 允許壓力在0.6~1bar 之間,壓縮空氣必須經(jīng)過內(nèi)置節(jié)流閥(在光柵尺中內(nèi)置)的接頭進行連接。 從而使防護等級由IP53 級達到IP64 級。
3.9 伺服驅(qū)動器: X、Y、Z、W 進給軸和SP 主軸全部采用西門子全數(shù)字SIMODRIVE 611D 交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)。 包含:驅(qū)動電源模塊、過電壓限制模塊、驅(qū)動模塊、功率模塊、數(shù)字接口的控制單元。
3.10 更換進給軸X/Y/Z/W 電機為西門子公司最新推出的高性能的交流同步伺服電機1FT7 系列,進給電機端內(nèi)置的海德漢HEIDENHAIN光電式旋轉(zhuǎn)編碼器反饋電流、速度信號,和海德漢光柵尺位置反饋一起構(gòu)成機床的X、Y、W 軸全閉環(huán)控制方式。Y 軸電機配電磁抱閘,確保掉電時,主軸自鎖不會下墜。 主軸采用西門子1PH7 交流感應伺服電機。 參數(shù)如下:
X 軸:1FT6105-1AC71(50NM/2000RPM)電;Y 軸:1FT6105-1AC71(50NM/2000RPM,帶電磁抱閘);Z 軸:1FT6105-1AC71(50NM/2000RPM);W 軸:1FT6105-1AC71(50NM/2000RPM);主軸:1PH7163-2NF03;30kw~45kw/1500RPM。
3.11 更換主軸電機為西門子交流永磁感應電機1PH7 系列, 額定功率30kw,最大功率45kw(S6-40%)。
3.12 原機床主軸采用的是外裝位置編碼器檢測定位,換裝西門子增量式光電編碼器,sin/cos 1Vpp 信號,編碼器線數(shù)5000 線。保證主軸的任意角度準停的精度。通過主軸電動機內(nèi)置安裝的位置編碼器或在機床主軸箱上安裝一個與主軸1:1 同步旋轉(zhuǎn)的位置編碼器來實現(xiàn)準停控制,準停角度可以360°任意設定。
3.13 重新編制機床的換擋程序,確保能自動識別加工程序中的S 指令,實現(xiàn)換擋功能。
3.14 增裝德國西門子原裝MINI 手持單元,帶軸選擇和倍率選擇,方便操作者對刀和移動調(diào)整坐標。 防護等級:IP65。
綜合加工精度檢驗試件圖
系統(tǒng)調(diào)試是該機床改造過程中的一個重要環(huán)節(jié),也是一項相對復雜的系統(tǒng)工程,調(diào)試按如下步驟進行:
4.1 CNC 系統(tǒng)功能檢查及調(diào)試,主要包括CNC 系統(tǒng)硬件工作狀態(tài)檢查、主軸驅(qū)動系統(tǒng)通訊功能的調(diào)試檢查、數(shù)字伺服系統(tǒng)初始化等
4.2 PLC 編程調(diào)試, 此部分工作的核心是必須完全了解機原機床邏輯控制,通過對PLC 編程保證與原機床邏輯控制相符
4.3 機床各坐標軸的控制調(diào)試
4.3.1 在開環(huán)狀態(tài)下, 用手動方式分別對4 個坐標軸進行移動測試,觀察運行平穩(wěn)情況;
4.3.2 在閉環(huán)狀態(tài)下,用手動方式分別移動各坐標軸,修改有關參數(shù),使面板顯示數(shù)值與方向與實際相符;
4.3.3 在手動方式下,對機床軟極限參數(shù)進行調(diào)整。
4.4 設置機床參數(shù)及功能代碼, 包括對各坐標軸滾珠絲桿的誤差進行補償、設置各坐標軸參考點及機床零點等;
G50T 數(shù)控臥式鏜銑床通過數(shù)控改造,恢復了設備功能,按照綜合加工精度檢驗試件的要求(如圖所示),該設備按程序安排進行了∮50中心孔的鏜削、350x350 正方形四周銑削、230x230 斜正方形四周銑削、∮220 外圓銑削、3°斜面銑削以及4 組臺階坐標孔的鏜削,試件加工完成后通過三坐標測量機檢測,各尺寸和形位公差全部達到了公差允許范圍,經(jīng)過近半年時間的滿負荷運行,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,收到了機床改造的預期目標。