周守財(cái)
(哈爾濱量具刃具集團(tuán)有限責(zé)任公司,哈爾濱 150040)
我公司生產(chǎn)的內(nèi)徑千分表在國內(nèi)市場上一直很暢銷,但由于該產(chǎn)品零件的加工精度要求較高,生產(chǎn)工藝也比較復(fù)雜,所以其生產(chǎn)效率不高,質(zhì)量也不穩(wěn)定,難以滿足市場的需求。
為了提高生產(chǎn)效率和保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,從而保證市場的供應(yīng),本文根據(jù)多年工藝經(jīng)驗(yàn),提出了許多項(xiàng)改進(jìn)生產(chǎn)工藝的措施,使內(nèi)徑千分表的結(jié)構(gòu)更加合理,生產(chǎn)工藝更加簡單、快捷,生產(chǎn)效率也得到很大的提高。
杠桿式內(nèi)徑千分表的示值誤差為±0.006mm,相鄰誤差為±0.003mm,但在實(shí)際生產(chǎn)過程中,這兩項(xiàng)技術(shù)要求往往不易達(dá)到,合格率較低。其原因有很多種,有千分表本身存在的誤差,以及活動(dòng)測頭頂桿平面粗糙度超差和頂杠直線度超差,但主要原因是杠桿傳動(dòng)比達(dá)不到要求而造成的。
杠桿內(nèi)徑千分表的工作原理是:在測量被測工件的內(nèi)孔時(shí),壓縮活動(dòng)測頭,再由活動(dòng)測頭的平面接觸到杠桿上一端壓合的鋼球,使杠桿繞一固定軸旋轉(zhuǎn),而杠桿上另一端鋼球按1∶1傳動(dòng)比傳遞到與活動(dòng)測頭垂直的頂桿上,最后由頂桿把活動(dòng)測頭的位移量傳遞到千分表上。
由此可見,杠桿在整個(gè)杠桿式千分表上是關(guān)鍵零件之一,控制了杠桿件的尺寸精度也就保證了內(nèi)徑千分表的相鄰誤差和示值誤差精度。
杠桿的形狀比較復(fù)雜,體積也較小,從投料到成品需要經(jīng)過十幾道工序加工,而且尺寸要求比較高,如:鋼球孔距小軸孔尺寸公差為4±0.1mm。以前這些孔的加工方法是先劃線、后鉆孔。采用這種工藝方法加工時(shí)間長,而且尺寸公差也難以保證。
為解決這一問題,制作了簡易鉆卡具,用鉆卡具來保證孔距的精度,并且也提高了生產(chǎn)效率,采用鉆卡具以后,大大提高了生產(chǎn)效率,過去1h加工30件,現(xiàn)在1h能加工140件,提高生產(chǎn)效率近5倍。并且尺寸公差為4±0.1mm的要求也得到了保證,合格率也由50%提高到90%,保證了關(guān)鍵零件(杠桿)的加工精度,同時(shí)也保證了杠桿式內(nèi)徑千分表的示值誤差為±0.006mm、相鄰誤差為±0.003mm的技術(shù)要求。
內(nèi)徑千分表的定中心誤差為±0.002mm,影響這一誤差的主要原因是主體兩螺紋孔同軸度超差所致,而形成同軸度超差的原因是由于車加工鉆孔時(shí)用卡盤兩次裝卡造成的,從而無法保證兩孔同軸度公差0.08mm的技術(shù)要求。
改進(jìn)工藝路線為:首先調(diào)整主體的加工順序,在車外圓成型切斷后,先用無心磨床磨削大外圓,去掉車刀刀痕,再進(jìn)行鉆孔,然后選用徑向跳動(dòng)小的卡簧進(jìn)行主體的裝卡,進(jìn)行兩頭的鉆孔和攻絲,這樣就消除了由于卡盤裝卡不正和兩螺紋孔同軸度超差的問題,減小了定中心誤差,提高了加工精度。
內(nèi)徑千分表(100~450)定心護(hù)橋是由護(hù)橋板和護(hù)橋桿鉚合而成的,加工難度大。
護(hù)橋桿的孔與護(hù)橋板的中心孔之間容易產(chǎn)生孔距誤差從而影響定中心誤差。另外護(hù)橋桿與護(hù)橋板鉚合后,兩桿平行度和垂直度也容易超差,使表出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象并影響表的重復(fù)性誤差和定心誤差。
為解決上述問題,筆者對(duì)鉚合卡具的定位基準(zhǔn)做了較大的改進(jìn),在鉚合時(shí)由原來的兩孔定位改為三孔定位,并增加了兩個(gè)輔助定位塊規(guī),這樣既解決了孔距超差問題,又解決了垂直度和平行度超差問題。
(6~18)漲簧式內(nèi)徑千分表是我公司在國內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)的產(chǎn)品,其特點(diǎn)是:零件加工難度大,技術(shù)要求高,尤其是重復(fù)性誤差超差這一問題難以解決。
通過長期觀察,發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因是頂桿與測頭配合時(shí)產(chǎn)生過大間隙造成的。因?yàn)殚g隙大而且頂桿在測頭里產(chǎn)生360°轉(zhuǎn)動(dòng)頂桿錐尖與測頭底面的多次接觸,在千分表上指針也產(chǎn)生多個(gè)讀數(shù)造成重復(fù)性誤差超差,而間隙過小頂桿在測頭里運(yùn)動(dòng)時(shí)容易發(fā)生卡滯現(xiàn)象。
為解決這一問題,首先要提高頂桿和測頭的加工精度,以避免間隙過大,同時(shí)在測頭上增加一個(gè)防轉(zhuǎn)銷,使頂桿在測頭里只能作直線運(yùn)動(dòng)而不能轉(zhuǎn)動(dòng),從而解決了漲簧內(nèi)徑千分表重復(fù)性誤差超差問題。
通過上述的各種改進(jìn)措施,內(nèi)徑千分表的生產(chǎn)工藝比原來有了很大的改善,生產(chǎn)過程更加流暢了,生產(chǎn)效率也得到了進(jìn)一步的提高,同時(shí)也大大提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了殘次品率,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。