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      綜采液壓支架故障原因探析及解決方案

      2013-08-15 00:54:54張立濤
      山東工業(yè)技術(shù) 2013年7期
      關(guān)鍵詞:移架銷軸單向閥

      張立濤

      (肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,山東 肥城271608)

      0 前言

      液壓支架是綜采工作面設(shè)備的核心,綜采工作面的高產(chǎn)高效與液壓支架的正常操作使用密切相關(guān)。 只有抓好液壓支架等綜采設(shè)備的維修保養(yǎng), 正確分析與判斷液壓支架的故障,并迅速準(zhǔn)確的找出故障及其產(chǎn)生的原因,才能保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 支架的故障來源于污染、裝配和使用不當(dāng)以及元部件制造質(zhì)量不良,工作條件惡劣和維修不及時(shí)也會導(dǎo)致支架故障的發(fā)生。

      1 故障分類及處理

      1.1 結(jié)構(gòu)件故障

      液壓支架結(jié)構(gòu)件主要是指液壓支架的頂梁、底座、掩護(hù)梁、連桿、側(cè)推裝置、護(hù)幫裝置等,其中損壞機(jī)率較高的是側(cè)推、護(hù)幫裝置,主要的損壞原因是擠、碰造成的變形、斷裂等,在煤礦井下維修較困難。 除此之外,也有一些特殊的故障,在應(yīng)用過程中,多組液壓支架前連桿與底座鉸接處的銷軸出現(xiàn)斷裂的情況。

      以某工作面為例,在推采過程中,共有多架前連桿銷軸己斷裂或發(fā)生變形,其中有一架前連桿上銷軸己斷開。 現(xiàn)場處理采取以下措施:

      (1)每班由專人在每個支架降架、移架前都要仔細(xì)認(rèn)真的檢查被操作支架銷軸的連接情況,在確保支架前連桿與掩護(hù)梁正常連接的情況下,方可按正常順序進(jìn)行降架、移架。 升架后再進(jìn)行二次檢查。

      (2)若工作面支架前連桿的上銷軸已掉落,前連桿完全不起作用時(shí),采取以下措施處理。

      采用直徑不低于18cm 的圓木,兩頭抹角并加包箍,在支架兩立柱靠近老空側(cè)支設(shè)木點(diǎn)柱,底端支設(shè)在立柱后方的平臺上,上端支撐在掩護(hù)梁的中間位置,支設(shè)位置要恰當(dāng),牢固可靠。

      移架時(shí),必須嚴(yán)格執(zhí)行好擦頂移架的方式。 移架前,在人行道內(nèi)緊貼電纜槽靠近支架兩端各支設(shè)一棵高度適合且完好的單體液壓支柱,拴好防倒繩套,一端拴在單柱閥嘴與項(xiàng)蓋之間,另一端拴在支架頂梁上。 移架時(shí),在保證能正常移架的情況下,將單體液壓支柱略離頂梁,移架后必須嚴(yán)格執(zhí)行好先支后回的原則,即先在人行道內(nèi)緊貼電纜槽支設(shè)好兩棵完好的單體液壓支柱后,方可卸掉原支設(shè)的單柱。 若工作面支架前連桿的上銷軸損壞連續(xù)超過兩架時(shí),必須再在頂梁下增支兩棵支柱,與原支設(shè)的兩棵支柱并排形成一梁四柱。

      支設(shè)的單柱閥嘴必須朝向面前煤壁側(cè),人員在操作注液槍時(shí),不得正對安全閥,身體必須閃開注液槍脫落方向,并且要緩慢操作注液槍,防止因泵站壓力過大,造成意外。

      防倒繩套一端必須穿入支柱三用閥的圓孔內(nèi),以防止飛閥。

      每班必須派專人對其注液, 保證支架初撐力不低于24Mpao。

      (3)已損壞的支架前連桿的上銷軸若沒有竄出,在移架前后由維修人員做好標(biāo)記,不間斷的進(jìn)行監(jiān)測,記錄好銷軸的竄出量。

      (4)在采高允許的情況下,將工作面所有支架平衡千斤項(xiàng)伸出量盡量縮短,以降低掩護(hù)梁所受到的壓力。

      (5)采煤機(jī)割煤時(shí),嚴(yán)禁割支架頂梁。

      (6)每班必須將工作面所有支架前連桿底座上的浮煤浮矸清理干凈,以便于維修人員對工作面所有支架前連桿的銷軸完好情況進(jìn)行檢查。

      原因及改進(jìn)方案:液壓支架升井后,對支架設(shè)計(jì)和銷軸材質(zhì)、強(qiáng)度重新進(jìn)行了評估、設(shè)計(jì)。 對液壓支架銷軸、前連桿進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)。 增大銷軸直徑由影80mm 改為彩100mm,改變了前連桿鉸接點(diǎn)設(shè)計(jì),增加銷軸剪切面。 同時(shí)在加工過程中嚴(yán)格落實(shí)好銷軸的熱處理工藝,確保銷軸的設(shè)計(jì)強(qiáng)度。

      1.2 液壓系統(tǒng)故障

      液壓支架的大部分故障都是液壓系統(tǒng)故障,其故障來源于污染、裝配和使用不當(dāng)以及元部件制造質(zhì)量不良等。

      1.2.1 支柱出現(xiàn)漲缸,造成液壓支架不落,無法拉移支架

      故障情況:工作面支架不落。

      檢查過程:工作面安裝完畢后,在設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),支架出現(xiàn)了不升不降的情況,造成現(xiàn)場無法降架、拉移支架。 因在支架前期使用過程中未見到過此類故障, 初始時(shí)懷疑液流不通、堵塞。 在現(xiàn)場檢查過程中,維修工檢查更換了支架部分管路、液控單向閥、閥組等,均未能排除故障。

      原因:安全閥損壞,不能正常卸壓。

      處理過程:將支架兩棵立柱分開升降,左立柱升降正常,右立柱不動作,檢查右立柱閥組、液控單向閥、安全閥等均正常,降立柱時(shí)發(fā)現(xiàn)立柱下活柱始終不動作,檢查立柱,發(fā)現(xiàn)立柱下活柱出現(xiàn)漲缸的情況。 最終放小炮挑頂、臥底,將支架前移并更換了該立柱。

      1.2.2 液壓支架頻繁串液

      故障情況:工作面支架閥組頻繁出現(xiàn)串液。

      檢查過程:初期只處理串液,更換損壞的閥組密封圈。 后頻發(fā)串液,檢查整個液壓系統(tǒng),在閥組內(nèi)發(fā)現(xiàn)金屬顆粒、渣滓等,在截止閥內(nèi)發(fā)現(xiàn)殘缺的M6*14 螺釘多條。

      原因:液壓支架主進(jìn)截止閥受液流沖擊,截止閥內(nèi)壓墊及固定壓墊的螺釘M6*14 損壞掉落,損壞掉落后的部件被高壓液流帶到工作面最末一架截止閥與閥組處,造成該架液壓系統(tǒng)故障頻繁。

      處理過程:查出故障原因后,迅速組織液壓支架維修工檢查液壓支架截止閥損壞情況,并更換質(zhì)量較好的主進(jìn)截止閥。 對工作面最末一組支架更換操作閥組,檢查清洗支架液壓系統(tǒng)。

      1.2.3 長時(shí)間使用后多表超壓

      故障情況:工作面液壓支架立柱安全閥壓力36.1MPa,多顆立柱出現(xiàn)壓力過大,壓力表示值37-42MPa,檢查過程:該類問題不易引人注意,檢查立柱壓力表、安全閥等。

      原因:壓力表質(zhì)量存在問題,示值普遍偏大。 液壓支架立柱安全閥損壞,不卸壓。

      處理過程:查出故障原因后,組織液壓支架維修工檢查液壓支架,更換損壞的壓力表或安全閥。

      1.2.4 液壓支架雙伸縮立柱上下活柱的伸縮順序,為何有的同組液壓支架兩棵立柱上下活柱伸縮量不一致

      問題解析:液壓支架立柱升柱過程分為兩個階段。 首先是下活柱伸出,下活柱完全伸出后,柱內(nèi)單向閥才能開啟使上活柱伸出。 降柱過程也分為兩步完成。 第一步是下活柱縮回缸體中,此時(shí)上活柱由于柱內(nèi)單向閥處于閉鎖狀態(tài)并不縮入下活柱形成的缸體中。 降柱過程的第二階段從下活柱完全縮回后開始。 此時(shí),單向閥芯頂桿與缸底凸臺相碰而使單向閥開啟,上活柱下腔液體可以回液,故上活柱縮回。

      當(dāng)下活柱完全縮入外缸體內(nèi),只有上活柱承載時(shí),頂板的作用力使上活柱縮回,但從上活柱下腔回流到下活柱下腔的液體會使下活柱抬起,從而柱內(nèi)單向閥關(guān)閉,成為上下活柱都是部分伸出的承載情況。

      液壓支架立柱柱內(nèi)單向閥的好壞、靈敏程度直接影響立柱上下活柱伸縮情況,也就造成了同組液壓支架兩棵立柱上下活柱伸縮量不同的情況。

      2 結(jié)語

      液壓支架是綜采工作面最重要的設(shè)備,液壓支架的維修工作量也是綜采設(shè)備維修工作量中最大的,但是也只有維修好、使用好液壓支架,才能使綜采設(shè)備發(fā)揮出高效、安全的優(yōu)勢,保證好現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。

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