李曄維
(哈爾濱量具刃具集團有限責(zé)任公司,哈爾濱 150040)
我集團公司應(yīng)用焊接工藝的產(chǎn)品有鉆頭、絲錐、銑刀、螺紋塞規(guī)等。根據(jù)刃具使用的特殊性及其刃部參與切削、柄部用于夾持的特點,刃部通常采用高速鋼(W6Mo5Cr4V2),柄部采用普通碳素鋼對焊成一體。既使刃部提高了硬度,又節(jié)省了大量的高速鋼原材料,降低了產(chǎn)品的制造成本。
筆者所工作的分廠有多臺小摩擦焊機、兩臺大摩擦焊機,全部是公司自制設(shè)備,自安裝以來,一直都是焊接鉆頭類產(chǎn)品,但是近年來,由于集團公司調(diào)整安排,將原絲錐分廠合并回歸總公司。多年來絲錐、銑刀類產(chǎn)品都是由閃光焊接機焊接,而閃光焊接又有許多缺陷:(1)閃光焊的對焊加熱是由電流通過觸頭產(chǎn)生電阻熱所構(gòu)成的瞬時熱源實現(xiàn)的。截面加熱有時不均勻,出現(xiàn)砂眼,使接頭質(zhì)量不穩(wěn)定。(2)頂鍛壓力不穩(wěn)定(手動),使焊口處熔融金屬難以封閉,形成薄弱部位,降低了絲錐焊接處的承載能力,產(chǎn)品在使用過程中易斷裂。(3)焊接的截面越大,則電阻預(yù)熱閃光焊所需設(shè)備功率越高,使焊機更大更笨。(4)閃光焊容易使焊接接頭基本金屬產(chǎn)生過熱,甚至過燒,焊合區(qū)脫碳嚴重,嚴重損傷焊接接頭的強度、塑性和韌性。(5)有爆花現(xiàn)象,工作環(huán)境惡劣,易燙傷操作者。(6)閃光焊接本身存在著氣孔、夾渣、封閉不良等未焊透缺陷。(7)閃光焊耗電量大、金屬燒損量大,且焊接質(zhì)量不穩(wěn)定。
因此,閃光焊接工藝異常和焊接組織不良是造成斷裂的主要原因,致使絲錐產(chǎn)品廢品率居高不下。
閃光焊接工藝流程為:預(yù)熱→接通電源→閃光過程→頂鍛→保壓。
摩擦焊接是一種固態(tài)焊接方法,即通過機械摩擦旋轉(zhuǎn)運動及施加載荷,使兩個表面之間產(chǎn)生熱量,然后利用熱量使材料互相連接,這種焊接的質(zhì)量和鍛造出的一樣,這種焊接方法不需要填充金屬、焊劑和保護氣體。
摩擦焊接具有加熱時間短,焊接熱影響區(qū)狹小,焊接加壓頂鍛能擠出焊縫中的有害夾雜物微粒,能使焊接質(zhì)量大大提高,避免了閃光焊等焊接方法產(chǎn)生的各種焊接缺陷,摩擦焊以優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、環(huán)保的優(yōu)勢成為目前我國焊接的關(guān)鍵技術(shù)之一。
因此公司決定采用摩擦焊焊接絲錐、銑刀類產(chǎn)品。摩擦焊接的工藝流程為:摩擦→頂鍛→保壓。
首先,我們改造了原有小摩擦焊機的裝夾系統(tǒng),使之能夠牢固地夾緊工件,經(jīng)過改造后能夠進行焊接加工。但在初期,由于未能有效地控制焊接質(zhì)量,在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)過兩次大批量的質(zhì)量事故。據(jù)統(tǒng)計,兩批M14、M16 絲錐的焊接廢品率為9.1%,廢品數(shù)量高達33940個。針對M14、M16 絲錐的斷裂問題,通過多年的實踐經(jīng)驗和理論相結(jié)合,我們對斷裂的原因進行了總結(jié)分析。M14、M16絲錐加工流程如圖1 所示。
圖1 M14、M16 絲錐加工流程圖
針對以上各個工序,我們對摩擦焊接工序進行了分析,如圖2 所示。
圖2
通過以上各方面可能存在的重要問題,查找原因,找出對策。
摩擦焊機的轉(zhuǎn)速是焊接工藝要求的主要參數(shù)之一。由線速度公式:V=πDn/60000 可知,工件焊接時其最大外輪廓的線速度與焊接機床的主軸轉(zhuǎn)速n 以及被焊接工件的直徑D 成正比例關(guān)系。當(dāng)被焊接工件規(guī)格確定后,只有焊接機床的主軸轉(zhuǎn)速為變量參數(shù)。當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速過低時,工件摩擦線速度低,摩擦不充分,否則增加摩擦?xí)r間,生產(chǎn)效率低。主軸轉(zhuǎn)速過高時,工件摩擦線速度高,工件邊緣和心部產(chǎn)生的熱量不一致,易斷裂。經(jīng)過反復(fù)測量,將皮帶輪的尺寸進行調(diào)整,使機床的主軸轉(zhuǎn)速由1300r/min 提高到1600r/min,使焊接工件的表面提高相對摩擦速度,提高了溫度,使工件的融合效果更好。
剎車系統(tǒng)可以在頂鍛瞬間讓主軸停止旋轉(zhuǎn)。焊接工件在高速頂鍛下融合更好,防止由于剎車不及時造成柄部、刃部接觸面有摩擦痕跡,使工件強度大幅度降低,造成斷裂,甚至批量廢品。
原剎車系統(tǒng)采用的是膠脂剎車片,而膠脂剎車片不耐磨、易損壞、剎車性能不穩(wěn)定,易產(chǎn)生批量廢品。改造后采用的是鋼質(zhì)組合剎車片,它具有耐磨性能好、剎車穩(wěn)定、不易損壞,保證工件質(zhì)量,減少維修次數(shù),提高了機床的利用率。
通過現(xiàn)場測定,每臺焊機的實際轉(zhuǎn)速均達到了要求,經(jīng)過最終確定由591-1、591-2、591-3 這三臺焊機為焊接M14、M16 絲錐機床。
摩擦焊接工藝就是要確定合理的工藝參數(shù),各項參數(shù)的合理選擇有利于焊接質(zhì)量和生產(chǎn)效率的提高。
工藝員編制摩擦焊接操作指導(dǎo)卡及其工藝參數(shù)(摩擦焊機轉(zhuǎn)速、摩擦?xí)r間、摩擦壓力、頂鍛時間、頂鍛壓力及變形量)。
操作指導(dǎo)內(nèi)容為:(1)工藝參數(shù)、工藝要求,要按4G1-25 嚴格執(zhí)行。(2)長度、錯位、卷邊形態(tài)的檢查方法,按摩擦焊接質(zhì)量檢查說明書檢查。(3)斷口形態(tài)檢查:每班首件必須進行壓斷檢查,看斷口是否有摩擦痕跡,如有摩擦痕跡,檢查員應(yīng)立即通知操作者停機,通知調(diào)整工調(diào)整機床,直到消除摩擦痕跡為止。除首件檢查外在焊接過程中,每500 件進行一次斷口形態(tài)檢查,抽檢1~2 件,同時在保溫桶中用石棉氈進行隔離,以上檢查由檢查員抽樣、檢查,調(diào)整工壓斷。檢查員記錄并保存式樣,式樣保存期為一個月。(4)如斷口檢查發(fā)現(xiàn)不合格時,需對這批存在不合格的工件單獨標識。在轉(zhuǎn)序前,由車間對該批工件100%檢查后方可轉(zhuǎn)序。
表1 摩擦焊接參數(shù)表
經(jīng)過以上幾方面的調(diào)整,選擇了一臺591-3 焊機進行小批量實驗。經(jīng)過實驗對比,調(diào)整后機床的穩(wěn)定性提高,焊接質(zhì)量也有了明顯提高,焊接廢品率能降到0.3%以下。
這次小批量實驗的成功,堅定了我們的信心,我們用其它焊機開始進行大批量的生產(chǎn)加工,591-1、591-2 焊機陸續(xù)投入生產(chǎn),都取得了滿意效果。
通過大批量生產(chǎn)進行驗證,效果如表2 所示。
表2
絲錐焊接工藝改進后,摩擦焊接頭的強度、塑性遠遠高于閃光焊的力學(xué)性能且性能穩(wěn)定可靠。摩擦焊接電能消耗為閃光焊的1/3,生產(chǎn)效率提高2 倍。焊接廢品大幅降低,由原來8%~4%,降到0.5%~0.3%,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了產(chǎn)品成本,銷售量也比原來增加了36%。
這次改進絲錐焊接工藝,使我集團公司被評為2004年度全國機械工業(yè)優(yōu)秀QC 成果一等獎。