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    阿獨(dú)原油管道添加康菲減阻劑現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究

    2013-08-11 09:17:36孫云峰殷炳綱王中良
    關(guān)鍵詞:托托加劑減阻劑

    孫云峰,殷炳綱,王中良

    于 濤,丁俊剛,魏 亮 (中石油北京油氣調(diào)控中心,北京100007)

    隨著哈中管道來(lái)油量的增加以及獨(dú)山子石化原油加工能力的提高,雖然阿獨(dú)線已接近滿負(fù)荷運(yùn)行,但仍不能滿足要求,因此,在不增加其他設(shè)備和動(dòng)力的前提下,應(yīng)用減阻劑是唯一經(jīng)濟(jì)可行的方法。下面,筆者通過(guò)進(jìn)行不同管輸條件和一定加劑濃度下的減阻劑試驗(yàn),驗(yàn)證了康菲減阻劑對(duì)阿獨(dú)原油管道輸油瓶頸問(wèn)題的有效性,分析了管道輸量與加劑濃度對(duì)減阻劑增輸效果的影響,為阿獨(dú)原油管道增輸提供可靠的依據(jù)和技術(shù)支持。

    1 管道概況

    阿獨(dú)原油管道于2006年7月25日投產(chǎn),始于博樂(lè)市阿拉山口區(qū),終止于獨(dú)山子石化區(qū),全長(zhǎng)246km,管徑813mm,設(shè)計(jì)壓力6.3MPa,設(shè)計(jì)輸量1000×104t/a。全線設(shè)阿拉山口首站、托托中間站(加熱站)、獨(dú)山子末站3座站場(chǎng)。

    圖1 阿獨(dú)原油管道流程示意圖

    阿獨(dú)管道接收哈中管道阿拉山口計(jì)量站來(lái)油,經(jīng)首站加壓后輸往獨(dú)山子末站,經(jīng)獨(dú)山子末站3套計(jì)量裝置計(jì)量交接后輸往獨(dú)山子石化分公司儲(chǔ)罐。目前輸送庫(kù)姆科爾油、俄油、阿克糾賓油混合油,原油凝點(diǎn)在-19~-2℃之間,管道沿線地溫一般在原油凝點(diǎn)以上,因此輸送方式主要是常溫輸送,緊急情況下啟托托加熱爐。阿獨(dú)原油管道流程示意圖見(jiàn)圖1,阿拉山口首站泵參數(shù)見(jiàn)表1。

    表1 阿拉山口首站泵參數(shù)表

    2 減阻率與增輸率的計(jì)算

    2.1 減阻率的計(jì)算

    1)實(shí)際減阻率 實(shí)際減阻率計(jì)算公式如下:式中,ΔPuntreated為未加劑時(shí)的壓降,MPa;ΔPtreated加劑時(shí)的壓降,MPa。

    2)修正的減阻率 在計(jì)算減阻率時(shí),加劑和未加劑時(shí)管道的壓降必須是同一流量下的。如果流量不同,加劑時(shí)的壓降必須用以下公式換算為基礎(chǔ)流量下的壓降,得到換算后的壓降:

    式中,ΔPcorrected為換算后的壓降,MPa;Qbase為不加減阻劑時(shí)的流量,m3/h;Qtreated為加減阻劑時(shí)的流量,m3/h;n為流動(dòng)修正系數(shù) (雷諾數(shù)大于30000時(shí),一般為1.8)。

    修正的減阻率計(jì)算公式為:

    2.2 增輸率的計(jì)算

    1)實(shí)際增輸率 實(shí)際增輸率計(jì)算公司如下:

    2)修正的增輸率 因?yàn)榧尤霚p阻劑后,流量增大,出站壓力降低,因此上式不能直接使用,而需通過(guò)減阻率與增輸率之間的關(guān)系式求得:

    3 試驗(yàn)過(guò)程

    減阻劑注入設(shè)備和注入點(diǎn)位于阿拉山口泵站,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)開(kāi)始前4h讀取并記錄基礎(chǔ)數(shù)據(jù),現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)期間間隔1h記錄管線流速、出站壓力、進(jìn)站壓力、溫度以及其他參數(shù),當(dāng)管線流速增加時(shí),減阻劑注入速度通過(guò)撬裝注入設(shè)備人工進(jìn)行調(diào)整。試驗(yàn)分3個(gè)階段進(jìn)行。

    3.1 第1階段

    托托中間站為全越站,避免過(guò)爐剪切,阿拉山口首站啟泵模式為 “1臺(tái)給油泵+3#泵+2臺(tái)大泵”,首站添加減阻劑,濃度保持10mg/L,減阻劑滿管后獲得對(duì)應(yīng)工況下各站壓力及流量參數(shù),然后首站切為 “1臺(tái)給油泵+3臺(tái)大泵”運(yùn)行,最后切為 “1臺(tái)給油泵+2臺(tái)大泵”運(yùn)行,分別記錄對(duì)應(yīng)工況下壓力和流量參數(shù)。根據(jù)基礎(chǔ)參數(shù)結(jié)合減阻率和增輸率計(jì)算公式,計(jì)算出2種配泵工況下管道的增輸率和減阻率,分析相同減阻劑濃度下輸油量對(duì)減阻率和增輸率的影響。

    3.2 第2階段

    首站切回 “1臺(tái)給油泵+3#泵+2臺(tái)大泵”的運(yùn)行模式,改變減阻劑添加濃度,分別為5,10,15和20mg/L,分析相同輸量下減阻劑濃度對(duì)減阻率和增輸率的影響。

    3.3 第3階段

    托托站倒為過(guò)爐流程,重新進(jìn)行減阻劑添加試驗(yàn),從開(kāi)始添加減阻劑到減阻劑油頭到達(dá)獨(dú)山子,分析減阻率的變化過(guò)程,之后再將托托站倒為全越站,分析減阻率的變化過(guò)程,通過(guò)對(duì)比觀察過(guò)爐剪切對(duì)減阻劑效果的影響。

    4 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    4.1 輸量對(duì)減阻劑效果的影響

    1)工況1 阿拉山口首站配泵為 “1臺(tái)給油泵+3#主泵+2臺(tái)大泵”,出站調(diào)節(jié)閥保持全開(kāi)狀態(tài),獨(dú)山子末站進(jìn)站壓力保持在0.47MPa,加劑濃度保持10mg/L,減阻劑到達(dá)獨(dú)山子末站后,流量達(dá)到1760m3/h,經(jīng)計(jì)算,全線減阻率為22.5%,增輸率為13%。

    2)工況2 阿拉山口首站切為 “1臺(tái)給油泵+3臺(tái)大泵”運(yùn)行,流量達(dá)到1950m3/h,經(jīng)計(jì)算,全線減阻率為26%,增輸率為18%。

    3)工況3 阿拉山口首站切為 “1臺(tái)給油泵+2臺(tái)大泵”運(yùn)行,流量達(dá)到1470m3/h,經(jīng)計(jì)算,全線減阻率為17%,增輸率為10%。

    第1階段試驗(yàn)期間各站流量變化曲線見(jiàn)圖2,各站壓力變化曲線見(jiàn)圖3,各段減阻率變化曲線見(jiàn)圖4。由圖2可以看出,從首站開(kāi)始注入減阻劑到減阻劑滿管的過(guò)程中,全線輸量逐漸增大,待減阻劑滿管后,流量趨于穩(wěn)定;由圖3可以看出,隨著減阻劑的注入,首站出站壓力逐漸下降,末站進(jìn)站壓力略微上升,因而全線摩阻損耗減小;由圖4可以看出,在相同的加劑濃度下,隨著基礎(chǔ)流量的增大,減阻率也將增大,減阻劑的效果將因管輸流量的增大而得到改善。

    圖2 第1階段試驗(yàn)各站流量隨時(shí)間變化趨勢(shì)

    4.2 加劑濃度對(duì)減阻劑效果的影響

    阿拉山口首站配泵為 “1臺(tái)給油泵+3#主泵+2臺(tái)大泵”,出站調(diào)節(jié)閥保持全開(kāi)狀態(tài),獨(dú)山子末站進(jìn)站壓力保持在0.47MPa,加劑濃度分別為5、10、15、20mg/L,各濃度減阻劑對(duì)應(yīng)的減阻增輸效果見(jiàn)表2。

    圖3 第1階段試驗(yàn)各站壓力隨時(shí)間變化趨勢(shì)

    圖4 第1階段試驗(yàn)減阻率隨時(shí)間變化趨勢(shì)

    對(duì)表2的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可知,隨著減阻劑濃度的增加,減阻劑的減阻增輸效果將越來(lái)越好,但減阻率和增輸率的增加幅度將越來(lái)越小??梢灶A(yù)測(cè),減阻劑濃度高于一定程度后,隨著減阻劑費(fèi)用的大幅增加,減阻劑效果改善卻不再明顯,不符合經(jīng)濟(jì)效益。

    表2 各濃度減阻劑對(duì)應(yīng)的減阻增輸效果

    4.3 過(guò)爐剪切對(duì)減阻劑效果的影響

    為了準(zhǔn)確分析過(guò)爐剪切對(duì)減阻劑效果的影響,必須在第1階段現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)完成后,將整個(gè)管線中的減阻劑驅(qū)替干凈,然后托托站倒為過(guò)爐流程,重新在山口添加減阻劑,加劑濃度為10mg/L,第3階段試驗(yàn)減阻率隨時(shí)間的變化趨勢(shì)如圖5所示。

    圖5 第3階段試驗(yàn)減阻率隨時(shí)間的變化趨勢(shì)

    從圖5可以看出,從開(kāi)始在阿拉山口首站添加減阻劑到減阻劑油頭到達(dá)托托站,阿拉山口-獨(dú)山子段的減阻率一直在上升,托托-獨(dú)山子段由于沒(méi)有減阻劑因而減阻率基本為0;當(dāng)減阻劑油頭到達(dá)托托加熱站后,阿拉山口-獨(dú)山子段的減阻率逐漸停止增加,托托-獨(dú)山子段的減阻率仍然基本為0(說(shuō)明托托-獨(dú)山子段的減阻劑沒(méi)有效果);待將托托站倒為全越站流程之后,阿拉山口-獨(dú)山子段減阻率開(kāi)始增加,最終接近第1階段試驗(yàn)結(jié)果 (減阻率30%左右),而且托托-獨(dú)山子段的減阻率也開(kāi)始顯著上升,說(shuō)明托托-獨(dú)山子段的減阻劑開(kāi)始發(fā)揮效果。由此可以得出結(jié)論,減阻劑經(jīng)過(guò)加熱爐剪切后,將基本失去減阻效果,越過(guò)加熱爐避免剪切之后,減阻劑效果才能逐漸恢復(fù)。

    5 結(jié) 論

    (1)由減阻劑現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)可以看出,隨著減阻劑的注入,首站出站壓力逐漸下降,全線摩阻損耗減小,添加減阻劑對(duì)于阿獨(dú)原油管道提高輸量、解決外輸瓶頸,減少風(fēng)險(xiǎn),節(jié)約投資成本有著重要的意義。

    (2)在相同的加劑濃度下,隨著基礎(chǔ)流量的增大,減阻率也將增大,減阻劑的效果將因管輸流量的增大而得到改善。

    (3)隨著減阻劑濃度的增加,減阻劑的減阻增輸效果將越來(lái)越好,但減阻率和增輸率的增加幅度將越來(lái)越小。

    (4)減阻劑經(jīng)過(guò)加熱爐剪切后,將大大降低減阻效果,原油管道在加注減阻劑運(yùn)行時(shí),一定要避免減阻劑遭受剪切。

    [1]姜海斌,鄒永勝.EP系列減阻劑在庫(kù)鄯輸油管道的應(yīng)用 [J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2009,28(9):30-32.

    [2]于孝敏,曹旦夫 .HG減阻劑在河石管道的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用 [J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2009,28(2):57-59.

    [3]甄在慈,曹旦夫 .黃齊輸油管道添加減阻劑運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) [J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2006,25(2):33-37.

    [4]周蓉,陳次昌,黃志強(qiáng) .油品減阻劑在長(zhǎng)輸管道中的性能研究 [J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào),2007,29(6):142-144.

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