高連周
作者通聯(lián):云天化國際化工股份有限公司云峰分公司設(shè)備管理部 云南宣威市板橋鎮(zhèn) 655426
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云峰分公司合成氨廠1 萬t 甲醛裝置吸收塔,塔內(nèi)裝有Φ50mm×50mm×45mm的拉西環(huán)和鮑爾環(huán)(7.5m3),環(huán)狀噴灑器,填料支承器(柵板),分布錐,氣體入口、出口管,循環(huán)吸收液入口、出口管,甲醛氣體走向從下至上,吸收液走向從上至下,氣液相互逆流后進行甲醛吸收。塔體直徑1200mm,高12370mm,設(shè)計壓力0.105MPa,設(shè)計溫度80℃。工作壓力0.03MPa(表壓),工作溫度50~80℃,容器類別為Ⅱ類容器。
該甲醛吸收塔使用拉西環(huán)、鮑爾環(huán)、矩鞍環(huán)等瓷環(huán)填料,這些填料比表面積小,阻力大,流通能力差,導(dǎo)致吸收效果差,循環(huán)液冷卻溫度高,造成放空溫度高,放空氣排放量大,既造成產(chǎn)品損失,又污染現(xiàn)場環(huán)境;同時瓷環(huán)填料經(jīng)過一段時間的使用,在局部死角容易生成堆積物,對吸收效果產(chǎn)生不良影響,使生產(chǎn)效率降低。為此,對幾種填料及其吸收效果進行認真分析對比,決定選用金屬板波紋填料作為吸收塔的填料。金屬波紋板填料規(guī)則的菱形網(wǎng)易為液膜覆蓋,凹凸不平的表面強化了液膜湍動、混合及表面更新,具有阻力小,通量大,抗堵能力強,氣液分布均勻等優(yōu)點;可以增加液體的均布和填料的潤濕性能,提高傳質(zhì)效率;規(guī)范的氣液流路,改善了溝流和壁流現(xiàn)象,減小壓降,同時增大了比表面積和填料因子,在同等容積中可以達到更高的傳質(zhì)、傳熱效果;由于其結(jié)構(gòu)的均勻、規(guī)則、對稱性,增大了金屬波紋填料的空隙率、通量更高,綜合吸收能力比其他幾種散裝填料大得多,適用于不同壓力操作環(huán)境。
結(jié)合公司實際情況,將凈化工段脫硫塔內(nèi)更換出來的廢舊金屬波紋板填料回收清洗,用作甲醛吸收塔使用的填料,以節(jié)約改進費用。
甲醛吸收塔直徑為1200mm,填料直接裝填難度較大,經(jīng)過多次分析計算、畫樣制模組裝試驗后,在保證滿足筒體截面尺寸要求的基礎(chǔ)上,使填料模塊能從人孔吊裝進塔內(nèi)進行組裝,將規(guī)整填料作成三個模塊,要求三個模塊的寬度尺寸<400mm(圖1、圖2)。組裝填料模塊時,為了確保填料的吸收效果,使入塔氣體和循環(huán)液能均勻地通過填料層,不偏流,溝流和壁流,要求填料模塊1、2、3 之間交叉錯位45°。
通過計算(過程略去),原液體分布器液體流通量偏少,不能滿足改進后的填料吸收要求。在液體分布器噴灑孔原兩孔軸線對稱位置上再增加一孔,從而增加噴淋量和面積,使之達到填料噴淋要求。
圖1 入孔尺寸
圖2 模塊尺寸
根據(jù)對填料的高度、重度、液量堆放要求,在原支承柵板上面加鋪了一層6 目不銹鋼網(wǎng),作為填料平整的基礎(chǔ),同時,為了避免填料被上升氣流和下降液體所移動,在填料頂部用Φ57mm×3.5mm 不銹鋼管制作了一個十字件進行固定,使填料在吸收過程中保持穩(wěn)定。
改進后的甲醛吸收塔填料2009年5月投入運行,實踐表明,消除了液體分布不均勻的現(xiàn)象,增大了噴淋面積,增加了氣液接觸,提高了吸收效果,保證穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)。
(1)生產(chǎn)能力得到提高,日產(chǎn)量提高了2~4t,醛耗醇單耗由477kg 下降到461kg。
(2)填料最高阻力由0.02MPa 下降到0.011MPa,延長了系統(tǒng)運行周期。
(3)放空溫度由原來最高47℃降到35℃,放空溫度和排放氣得到較好改善。
(4)尾氣排放量減少,周圍環(huán)境得到較大改善。
(5)甲醛吸收率提高約8.5%。