彭 磊,王 磊,陳甲新,武 浩,劉 鵬,徐 勇
(1.西安石油大學,陜西西安 710065;2.中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 719000)
2003年4月對山2 層進行了初次壓裂改造,投產(chǎn)后,按照以1~3×104m3/d 進行生產(chǎn),生產(chǎn)初期氣量穩(wěn)定,2008年以后氣量逐漸出現(xiàn)配產(chǎn)不穩(wěn)現(xiàn)象,后期裂縫可能出現(xiàn)閉合,2011年對該井實施重復壓裂改造,山2 進行補孔三段,對盒8 重新射孔一段后進行分層壓裂,后期采用壓縮機氣舉、泡沫排水采氣、提產(chǎn)帶液等多種方式排出井筒積液,恢復氣井正常生產(chǎn)。
榆44-16 井為榆林氣田2003年開發(fā)井,該井于2003年2月開鉆,2003年3月完鉆,完鉆井深2865.0 m,完鉆層位:馬家溝組。本井鉆遇山西組山23段砂層厚度16.5 m,測井解釋氣層累計厚度13.3 m;鉆遇石盒子組盒8下砂層厚度30.3 m,測井解釋含氣層累計5.2 m,(見表1)。
該井山2 層于2003年4月進行了壓裂改造,該井累計入井液量2649.0 m3,通過關(guān)放排液4 次,油放歷時22 h35 min,出液204.0 m3,返排率達到88.7%。關(guān)井約96 h 壓力恢復,油壓由6.2 MPa 升至22.0 MPa,套壓由8.3 MPa 升至22.0 MPa。該井采用“一點法”測試求產(chǎn),測得流壓23.23 MPa,測試日產(chǎn)氣量6.2355×104m3,無阻流量16.0192×104m3。
該井于2003年11月投產(chǎn),油套壓分別為:20.1 MPa,21.3 MPa。初期配產(chǎn)3×104m3/d,后期壓力衰竭,2009年7月至今,配產(chǎn)1×104m3/d。累計生產(chǎn)1849天,共累計產(chǎn)氣4640.8×104m3,改造前油壓8.4 MPa,套壓8.5 MPa。
表1 氣層電測解釋數(shù)據(jù)表
表2 山2 層初次壓裂施工參數(shù)表
圖1 榆44-16 井生產(chǎn)曲線
該井于2011年7月22日通過開工驗收,后依次進行壓井、通洗井、試壓、射孔、壓裂、排液等工序作業(yè)。
7月24日至7月25日,反循環(huán)壓井施工作業(yè)。壓井液配方:0.3%JF-50+1.0%KCl+清水,油壓:8.2~0 MPa,泵壓:9.0~0 MPa,排量:350~600 L/min,入井液量100 m3,返出液量10 m3。進出口水質(zhì)相同,排量一致,壓井成功。
7月26日至8月1日,通洗井試壓作業(yè)施工。通井、探砂面位置2769 m,射孔段,山23:2723.0~2726.0,2729.0~2731.0,2734.0~2736.0;盒8:2636.0~2639.0,人工井底2829.88 m。下Y221 封隔器至2717 m,試壓25.8 MPa,穩(wěn)壓30 min,壓力穩(wěn)定,試壓合格。8月2日至8月5日,射孔作業(yè)。射孔段,山23:2723.0~2726.0 m,2729.0~2731.0 m,2734.0~2736.0 m;盒8:2636.0~2639.0 m。電纜傳輸射孔,射孔槍型:SYD-102 槍127彈,孔密:16 孔/米。山23:應(yīng)射112 孔,實射105 孔(避套管接箍7 孔);盒8:應(yīng)射48 孔實射48 孔(見表3)。
8月7日,壓裂施工作業(yè)。其中山2 三層累計加砂25.4 m3,入地總液量135.4 m3,停泵壓力:33.00 MPa;盒8 層累計加砂35.7 m3,入地總液量214 m3,停泵壓力:24.00 MPa。
8月7日至10月15日,關(guān)放排液階段。壓裂后排液不通,點火不連續(xù),實行“白班抽汲,晚班關(guān)放結(jié)合”的排液方式。壓井液累計入地971 m3,壓裂液累計入地總液量349.4 m3,累計入地總液量1320.4 m3,返出液量610.4 m3,返排率46.2%。由于地層能量有限,致使總?cè)氲匾毫糠蹬怕瘦^低。
表3 榆44-16 井二次壓裂施工參數(shù)表
表4 排液統(tǒng)計表
圖2 榆44-16 井壓裂后生產(chǎn)曲線
壓裂改造中,總共入井液量1320.4 m3,返排液量610.4 m3,返排率僅為46.2%,改造后近井及井筒積液過多,氣井不能正常生產(chǎn)。針對該井積液現(xiàn)狀,制定排液方案,采用周期性氣舉結(jié)合泡排逐漸排出井筒積液,氣井恢復生產(chǎn)后連續(xù)泡排結(jié)合提產(chǎn)帶液等措施,保證氣井連續(xù)攜液(見表4)。
壓裂改造后,由于井筒積液過多,2011年10月~2012年7月多次開展車載壓縮機和氮氣氣舉,氣井于2012年8月恢復正常生產(chǎn),生產(chǎn)時油、套壓穩(wěn)定在6.9/7.4 MPa,生產(chǎn)平穩(wěn),截止目前,增產(chǎn)氣量194.6556×104m3,持續(xù)排液。
(1)榆44-16 井重復壓裂改造效果較好,壓裂后氣井產(chǎn)氣量1.5×104m3/d,生產(chǎn)平穩(wěn),增產(chǎn)氣量194.6556×104m3。
(2)建議對今后二次壓裂改造中套管驗漏采取工程測井技術(shù),最大限度的縮短施工周期。
(3)二次壓裂改造井由于前期較長生產(chǎn),較新開發(fā)井而言,地層敏感性較差,較多微細毛孔和裂縫發(fā)育情況較完善,建議壓裂液體系選擇低傷害體系,如羧甲基、清潔壓裂液等。
(4)老井改造中,建議原來的生產(chǎn)層位和新打開層位分層分試,對于層位改造效果好的井可以保留,反之可以考慮下橋塞和封隔器封堵該層后,重新打開新層位,一定程度上能保持氣井的最大產(chǎn)能發(fā)揮。
(5)壓裂后排液不通,應(yīng)及時采取抽汲排液措施,保證液體最終能夠順利返排。
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