張 旭 東 胡 貞 朱 延 良 王 鵬 馬德龍
(1.中國石油北京天然氣管道有限公司;2.大慶油田工程有限公司;3.中國石油管道公司秦皇島輸油氣分公司)
空壓機變頻節(jié)能技術(shù)在輸氣管道中的應用
張 旭 東1胡 貞1朱 延 良2王 鵬3馬德龍3
(1.中國石油北京天然氣管道有限公司;2.大慶油田工程有限公司;3.中國石油管道公司秦皇島輸油氣分公司)
輸氣管道空壓機是重點耗能設(shè)備。從節(jié)能角度出發(fā),分析了空壓機變頻技術(shù)原理、變頻器特點、改造的必要性、變頻改造的主要內(nèi)容和改造前后的節(jié)能效益對比分析。以某一壓氣站為例,根據(jù)空壓機的型號選擇相應的變頻器,在空壓機房進行安裝。改造后空壓機運行噪音下降,啟動平穩(wěn),壓力控制精度提高。通過72h工變頻試驗,節(jié)電效果明顯,具有非常好的社會效益、經(jīng)濟效益和安全生產(chǎn)效益,具有推廣應用價值。
輸氣管道 空壓機 變頻器 節(jié)能
壓縮空氣作為工業(yè)領(lǐng)域第四能源,在各行業(yè)均有著廣泛的應用??諝鈮嚎s機(簡稱空壓機)在長輸管道輸氣壓氣站、儲氣庫均有應用,并且直接關(guān)系到壓氣站、儲氣庫的安全運行。
壓氣站和儲氣庫的空壓機系統(tǒng)主要為阿特拉斯GA22P 型空壓機和英格索蘭 ML45D 型空壓機,大部分為一開一備,24h運行。變頻器的型號分別為英格索蘭的 IR5000-22-II、IR5000-45-II、IR5000-132-II,主要根據(jù)空壓機的功率進行選擇。
空 壓 機 變 頻 器 的 工 作 原 理[1]如 下 : 空 壓 機 與 高效節(jié)能控制系統(tǒng)組合后,空壓機發(fā)給變頻器起停信號、加載信號 (PID 調(diào)節(jié)信號)、變頻器返回空壓機的故障信號,同時通過壓力變送器從壓縮空氣系統(tǒng)中采集壓力信號輸入到變頻器中,作為空壓機加載 PID 調(diào)節(jié)參考的外部壓力模擬反饋。高效節(jié)能控制系統(tǒng)通過對空壓機進行變頻控制,幫助用戶實現(xiàn)系統(tǒng)的節(jié)能控制。
IR5000 會根據(jù)實際的用氣量,自動調(diào)節(jié)電動機的轉(zhuǎn)速以達到穩(wěn)定輸出壓力的目的,實現(xiàn)節(jié)能。除此之外,使用VFD 還能實現(xiàn)電動機軟啟動、減少電動機的頻繁加卸載、降低電動機噪音等功能。
VFD 的運作可以大致分為兩個步驟:
1) 當空壓機卸載運行時,變頻驅(qū)動會以最小轉(zhuǎn) 速 ( fmin=27Hz) 恒 速 運 轉(zhuǎn) 。
2) 當空壓機加載運行時,變頻驅(qū)動會自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,穩(wěn)定壓力。
IR5000 型高效節(jié)能控制系統(tǒng)為一拖二型變頻控制系統(tǒng),所謂一拖二型即通過 IR5000 可以進行兩臺空壓機的工/變頻模式的選擇切換。這樣保證了兩臺空壓機系統(tǒng)的節(jié)能空間,提高了整個空壓機系統(tǒng)的可靠性。
IR5000 系統(tǒng)主要由兩大部分組成:ACS550 型VFD 是該系統(tǒng)組成的主要部件,是 ABB 公司的產(chǎn)品;一拖二工變頻控制柜,用來實現(xiàn)兩臺空壓機的工/變頻運行模式切換及變頻器的故障輸出。兩部分成套在一個柜體,中間隔板分開,VFD和控制部分為獨立的安裝空間。
1)變頻器控制壓縮機與傳統(tǒng)控制的壓縮機比較,能源節(jié)約是最有實際意義的,根據(jù)用氣量需求來供給的壓縮機工況是經(jīng)濟的運行狀態(tài)。
2)提高壓力控制精度。變頻控制系統(tǒng)具有精確的壓力控制能力。使壓縮機的空氣壓力輸出與用戶空氣系統(tǒng)所需的氣量相匹配。變頻控制壓縮機的輸出氣量隨著電動機轉(zhuǎn)速的改變而改變,有效地提高了工況的質(zhì)量。
3)延長壓縮機的使用壽命。變頻器從低頻起動壓縮機,它的起動加速時間可以調(diào)整,從而減少起動時對壓縮機的電器部件和機械部件所造成的沖擊,增強系統(tǒng)的可靠性,使壓縮機的使用壽命延長。
此外,變頻控制能夠減少機組起動時電流波動,這一波動電流會影響電網(wǎng)和其它設(shè)備的用電,變頻器能夠有效的將起動電流的峰值減少到最低程度。
改造的 必 要 性[2]如 下 :
1) 由于采用工頻電動機,出力不隨機組負荷的調(diào)整而發(fā)生改變,機組在正常運行和熱備工況下運行均存在頻繁加卸載現(xiàn)象,機組的加載利用率相對較低,造成機組存在頻繁起?,F(xiàn)象,有 20%~40%的節(jié)能潛力。
2) 該系統(tǒng)的用氣壓力波動大 (最大壓差達到1.9Bar)。
在空壓機房內(nèi)增設(shè) 1拖2變頻器控制柜,型號分別為 IR5000-22-II、IR5000-45-II、IR5000-132-II, 落地 安裝。前后設(shè)檢修維 護通 道。變頻器控制柜由變頻器和一拖二工變頻控制系統(tǒng)兩部分組成。
改造的主要內(nèi)容包括:
1) 在空壓機內(nèi)控制系統(tǒng)中加裝了電器元件(包括風機電源接觸器、繼電器等),當空壓機切換到工頻運轉(zhuǎn)時保留原有的星/三角啟動。
2) 壓力傳感器安裝在儲氣罐預留的帶截止閥的壓力取樣點上。壓力信號采用兩芯屏蔽線(廠家配套供貨)穿熱鍍鋅鋼管沿地面、電纜槽敷設(shè)至變頻器控制柜。
3) 配電改造。變頻器控制柜至空壓機內(nèi)風扇和控制電源的動力電纜及至空壓機的控制電纜均沿電纜槽敷設(shè),局部穿鋼管沿地面明敷。
4) 主電纜沿線槽敷設(shè),新建線槽與原建線槽通過直角三通相連,裝高相同。線槽內(nèi)設(shè)熱鍍鋅接地扁鋼,保證了設(shè)備的良好接地。
為了驗證變頻改造的節(jié)電效果,在空壓機變頻改造時均加裝了電度表,并在一個壓氣站和兩個儲氣庫后進行了工變頻測試試驗:根據(jù)在壓氣站、儲氣庫進行的 72h 工變頻電量對比 (見表1),在 72h內(nèi),采用變頻運行的用電量較采用工頻運行的用電量 分別減少 32% 、 18.4% 和 18.3% 。 根 據(jù) 各 站的運行時間推算,每年大約減少用電 55×104kWh,節(jié)省 電費約 39.8× 104元,節(jié)能 67.6t標煤,減 少二 氧化 碳 排 放 量 168.5t。 6 臺 變 頻 器投資共 79 余 萬 元 ,投資回收期為 1.76 年。
表1 工頻與變頻運行耗電量對比
空壓機變頻器投入運行后,運行良好,具體優(yōu)點如下:
1)調(diào)節(jié)平穩(wěn),運行電流明顯下降,調(diào)節(jié)范圍寬泛,具有明顯的節(jié)電效能,達到了預期的收益。
2) 可以實現(xiàn)空壓機一臺工頻運轉(zhuǎn),一臺變頻運轉(zhuǎn),并且可以進行變工頻切換,也可以兩臺同時工頻運轉(zhuǎn)(不可以同時變頻運轉(zhuǎn));這樣滿足了兩臺空壓機多種情況下的安全備機要求,并最大程度地節(jié)省了能耗。
3)恒壓控制,高效節(jié)能控制系統(tǒng)具有精確的壓力控制能力,根據(jù)用戶系統(tǒng)壓力的反饋,自動控制空壓機主機馬達的轉(zhuǎn)速,提供穩(wěn)定的壓力輸出;使空壓機輸出壓力與需求壓力相匹配;輸出氣量隨電動機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)而改變。
4) 變頻控制的空壓機的頻率調(diào)節(jié)范圍是 27 ~50Hz,大大降低了空壓機的能耗,同時也降低了生產(chǎn)成本。
5)因啟動平穩(wěn),空壓機噪音下降,改善了工作環(huán)境,空壓機頻繁啟動減少,故障率降低,具有非常好的社會效益、經(jīng)濟效益和安全生產(chǎn)效益。
[1]劉國豪.變頻技術(shù)在長輸管道輸油泵機組上的應用[J].油氣儲運,2012,31(7):543-545.
[2]任衛(wèi)東.電動機變頻節(jié)能技術(shù)應用總結(jié)[J].科學決策,2008(11).
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.009.006
2013-06-28)
張旭東,工程師,2005年碩士畢業(yè)于中國石油大學(油氣儲運工程專業(yè)),從事天然氣長輸管道的節(jié)能與計量管理,E-mail: zhangxudong2@petrochina.com.cn,地址 :北京 市朝陽 區(qū)大屯路9號,100101。