王惠萍 周志華 李玉臣
(1. 北京市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 北京 100048 2. 北京市水利建設(shè)管理中心 北京 100036)
氣動盾形閘門是綜合傳統(tǒng)鋼閘門及橡膠壩優(yōu)點的一種新型閘門,主要由門體系統(tǒng)與氣動控制系統(tǒng)組成。
門體系統(tǒng)是由一排聚酯纖維強化橡膠氣袋與熱浸鍍鋅高強度鋼板組合而成。橡膠氣袋位于鋼板下游,氣袋與鋼板底部均通過鉸鏈壓條、嵌夾鑄件、不銹鋼錨定螺栓等專用配件安裝并固定在閘底板基礎(chǔ)混凝土上,閘門板后設(shè)置有安全抑制帶用以限制其向上游倒伏。
氣動控制系統(tǒng)擬通過橡膠氣袋的充氣與排氣操作,精確掌握閘門的起伏與靈活運行,藉以準(zhǔn)確控制所需水位的高度,實現(xiàn)無限段的連續(xù)調(diào)節(jié)水位。閘門全開時,門體全部倒臥在河底,不影響景觀和通航;閘門全關(guān)時,門頂溢流。
該閘型最大優(yōu)點是可以在設(shè)計范圍內(nèi)任意角度、任意閘段起伏、溢流,無需設(shè)置中間閘墩,視覺通透性良好。在滿足傳統(tǒng)閘型防洪排水、擋水蓄水功能的前提下,還能形成門頂溢流的瀑布景觀,實現(xiàn)現(xiàn)代化水利工程與城市景觀相結(jié)合的要求。
氣動盾形閘門系統(tǒng)自第一座建成投入運行至今已超過18年,最大擋水高度達8m。目前在世界各地已興建累計達200座以上,運行良好。近幾年,國內(nèi)工程也對該閘型進行了嘗試,但截至目前,此閘型核心技術(shù)及材料仍為國外專利,在國內(nèi)尚無設(shè)計規(guī)范可循。清河外環(huán)閘是國內(nèi)應(yīng)用的第二例,筆者通過對該閘在試運行中出現(xiàn)閘頂溢流不均問題進行分析及后期處理,試圖為今后此閘型的推廣應(yīng)用積累經(jīng)驗。
清河外環(huán)閘位于北京城區(qū)北部,上游距離立水橋約800m、城鐵13號線約200m,下游毗鄰亞洲最大居民區(qū)——天通苑。為考慮景觀蓄水要求,設(shè)計閘型選用氣動盾形閘,為中國大陸建設(shè)的第二座氣動盾形閘。項目采用成套設(shè)備引進的方式,由設(shè)備承包商提供盾形閘門的整體結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)設(shè)計、制造、防腐蝕處理,并進行現(xiàn)場指導(dǎo)安裝,完成運行調(diào)試。
設(shè)計閘門為單孔,結(jié)構(gòu)尺寸為45m(寬)×2.5m(高),由 9塊閘板拼接而成,相鄰閘板之間用止水封進行連接。閘板下方設(shè)置9個充氣氣袋,分三組,每三個氣袋為一組,分別連接1根充泄氣管路,與控制室空壓機穩(wěn)壓罐連接。通過對氣袋進行充氣達到提升閘門的目的。管理房內(nèi)設(shè)置了兩臺功率為15KW的空壓機,閘門上設(shè)置了傾斜儀,可以對閘門升起及降落高度進行精密控制。
水閘建成調(diào)試蓄水時,發(fā)現(xiàn)門頂溢流不均勻,右岸(距控制室較遠側(cè))溢流量大,左岸不溢流,通過手動充泄氣調(diào)整,也不能達到預(yù)期效果。并且溢流位置不固定,時常變化,時而左岸、時而右岸,時而兩邊。
圖1 建成調(diào)試時 溢流照片
針對上述問題,分析可能原因如下:
(1)閘門面板、錨固夾鑄具制造、加工誤差累計,造成底樞部位有附加約束力,致使在同等壓力下,閘門開啟角度不等,導(dǎo)致門頂高度不同。
(2)氣袋之間相互串氣,當(dāng)門體受力不均時,導(dǎo)致門頂高度不同。閘室距離上游彎道 240m,閘門蓄水時,河道流速 0.04~0.05m/s。彎道水流因離心力作用形成偏流,使得作用在閘門上的壓力不均勻,當(dāng)出現(xiàn)局部溢流時,溢流部位的門體將受到靜態(tài)和動態(tài)的雙重壓力。
從氣動閘氣袋布置看,每個管路供應(yīng)3個氣袋,相互貫通。當(dāng)門體受壓不均勻時,受壓較大的門體的氣袋中的氣體會被擠壓到壓力較小的氣袋中,導(dǎo)致氣體減少的氣袋所支撐的門體角度減小,從而高度降低,而增加氣體的氣袋則門體升高,造成門頂不在同一高度。
根據(jù)門頂溢流不均可能產(chǎn)生的原因,確定相應(yīng)的處理方案為:
(1)門體系統(tǒng)金屬構(gòu)件改造
針對閘門、夾鑄具等金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工誤差問題,將閘門地面以上的部件全部拆除,對閘室前后徹底清淤檢查,重新細致地檢測每個結(jié)構(gòu)件,將存在變形與誤差較大的構(gòu)件全部進行校正、更新、拼裝,對嚴(yán)重不符合要求的構(gòu)件進行更換。
(2)氣動控制系統(tǒng)管路改造
針對原產(chǎn)品每三個氣袋由一條管路供、排氣,可能導(dǎo)致氣袋之間相互串氣,致使門頂偏流的原因,改造氣動控制箱至氣袋之間的管路,使每個氣袋單獨控制內(nèi)壓。
保留現(xiàn)狀三條供氣管路不動,分別為每組三個氣袋中的中間氣袋供排氣。新增6條DN50鍍鋅鋼管管路,分別為其余6個氣袋供、排氣。管路進入控制室后,在每條管路布置DN50球閥和逆止閥,與現(xiàn)狀主供氣和排氣管路連通。
制造、安裝誤差和氣袋串氣的原因可能同時存在,但無法辨識主要原因。因金屬構(gòu)件全部拆除、更新投資較大,本次僅對閘門擋水狀態(tài)下,門頂相對順直度進行了量測,設(shè)計最大門高時(2.5m),門頂順直反向相對偏差10~50mm。經(jīng)現(xiàn)場水火校正后,偏差有所改善。本次改造主要對氣動控制系統(tǒng)進行處理并試驗驗證,為更進一步的處理與否提供依據(jù)。
工程改造施工前后,模擬不同的運行工況,對應(yīng)閘門不同開度,采用經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀對閘門門頂高程及水平誤差進行測量記錄。
荷載試驗采用加沙袋的方法,沙袋總重量1噸,均勻布置在單塊閘板5m范圍內(nèi)。將閘板從左岸至右岸依次編號,分別為1號、2號、…、9號;每塊閘板設(shè)定兩個測點,分別距閘板端頭0.3m,并依次編號為 1、2、3、…、17、18。對氣動系統(tǒng)管路改造前、后,空載運行或閘板左 1、左4、左7分別加載運行,門高分別為 1.5m、2.0m、2.5m時,記錄各測點門頂高程。
圖2 1.5m改 前 程記錄表(設(shè)計 程29.95m)
圖3 1.5m改 后 程記錄表(設(shè)計 程29.95m)
圖4 2.0m改 前 程記錄表(設(shè)計 程30.45m)
表5 1.5m改 后 程記錄表(設(shè)計 程30.45m)
表6 2.5m改 前 程記錄表(設(shè)計 程30.95m)
表7 2.5m改 后 程記錄表(設(shè)計 程30.95m)
通過以上試驗數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論:
(1)氣動控制系統(tǒng)管路改造前,氣袋之間確實存在串氣現(xiàn)象,且設(shè)計門高越低,即氣袋內(nèi)氣壓越小時,串氣現(xiàn)象越嚴(yán)重,門頂高程偏差越大,當(dāng)接近設(shè)計最大門高時,串氣現(xiàn)象不明顯。
(2)氣動控制系統(tǒng)管路改造前,門頂空載工況下,充氣到設(shè)定門高時,充氣效果與管路長短有關(guān),遠離控制室一側(cè)(右岸)門頂高程達不到預(yù)期高度,門頂自左岸向右岸傾斜,門高越低(氣壓越低)越明顯,接近設(shè)計最大門高時,傾斜現(xiàn)象不明顯,門頂基本齊平。
(3)氣動控制系統(tǒng)管路改造后,避免了串氣現(xiàn)象,僅門頂施加荷載的部分,門頂沉降。九個氣袋可分別控制,通過調(diào)整進氣閥門開度,可實現(xiàn)遠端優(yōu)先充氣,致使遠端門頂高程高于近端(控制室一側(cè))。
氣路系統(tǒng)改造完成后,現(xiàn)場溢流過水,對試驗數(shù)據(jù)進一步驗證,門頂溢流情況較好,基本達到預(yù)期效果。
圖8 改 完成后的 溢流照片
氣動盾形閘門以其布置緊湊、構(gòu)造簡潔、新穎美觀得到各界認可,在大跨度水工閘門選擇中,適應(yīng)不同景觀蓄水要求的城市水利工程閘壩建筑物選擇中占有絕對優(yōu)勢,市場運用前景廣闊。
目前,此閘型生產(chǎn)沒有國內(nèi)化,閘門設(shè)計、施工整體引進的同時,應(yīng)根據(jù)具體工程情況進一步改良。氣動控制系統(tǒng)最好采用單管單袋,為后期運行調(diào)節(jié)提供便利。
設(shè)備配件出廠后,現(xiàn)場也需加強對構(gòu)件的檢查驗收,防止運輸過程中金屬構(gòu)件的變形對后期運行的影響。對誤差超過設(shè)計允許范圍的,需在安裝之前對其進行校正。同時,門體組合結(jié)構(gòu)對金屬構(gòu)件安裝要求較高,需重視拼裝的各個環(huán)節(jié)。