呂紅麗 劉 坤 劉 波 劉根遠(yuǎn)
大慶石化研究中心樹脂所 黑龍江大慶市
SAN裝置原造粒單元分A、B兩條生產(chǎn)線,2002年曾對B線進(jìn)行改造,采用韓信公司生產(chǎn)能力4.5t/h的水下造粒生產(chǎn)線。實踐證明水下造粒比牽引干切法造粒效果好,粉末少,故障率低,勞動強(qiáng)度低。此次研制利用前面的改造經(jīng)驗,研制出一套更合理、先進(jìn)的高水平水下造粒生產(chǎn)線。
聚合工段來的物料進(jìn)入模頭,經(jīng)模頭上的均布孔流出,由熱水(50~60℃)噴灑冷卻束條流進(jìn)切粒機(jī)切粒,形成SAN顆粒料經(jīng)后冷線水力輸送至干燥箱進(jìn)一步冷卻,進(jìn)入干燥箱后經(jīng)篩網(wǎng),將顆粒與水進(jìn)行分離,顆粒在引風(fēng)機(jī)風(fēng)力作用下一邊干燥,一邊送入振動篩進(jìn)行篩選,干燥進(jìn)料過程中濕氣由排風(fēng)機(jī)排往大氣,合格顆粒進(jìn)入下道工序ABS裝置。在干燥箱中,經(jīng)過過濾網(wǎng)過濾出的顆粒水進(jìn)入水站過濾機(jī)進(jìn)行過濾,將粉末濾出,然后通過循環(huán)泵板式換熱器水閥組站控制進(jìn)入切粒機(jī)溢流板重復(fù)使用。
韓信公司生產(chǎn)的B線水下切粒系統(tǒng)設(shè)備與過去干式切粒系統(tǒng)相比,有很多優(yōu)點,但在實際使用過程中仍存在一定的問題。
(1)切粒機(jī)部分出現(xiàn)故障時,檢修時間比較長。通過對2003年至2004年幾次檢修時間統(tǒng)計,最少的一次為2h,最長的一次達(dá)8h,一般在4h左右。SAN裝置大負(fù)荷7500kg/h狀態(tài)下生產(chǎn)。聚合單元只能允許2h左右時間的檢修,否則就降量生產(chǎn),造成生產(chǎn)上的波動,影響產(chǎn)量目標(biāo)的實現(xiàn)。
(2)干燥器部分常因過濾網(wǎng)問題頻繁出現(xiàn)故障,后來在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上每周2次進(jìn)行停車強(qiáng)制吹掃,每次清理需1.5h,造成生產(chǎn)線頻繁開停車,影響生產(chǎn)線的平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量(開停車每次產(chǎn)生廢料)。
(3)水站過濾機(jī)為鏈傳動臥式,濾布在傳動鏈網(wǎng)的帶動下,將濾出的粉末送至集料箱,然后用吊車將集料箱吊出,清除粉末,工人勞動強(qiáng)度大,存在不安全隱患。
(4)切粒機(jī)出現(xiàn)故障時,有時查找故障原因比較困難,影響檢修和生產(chǎn)。
從聚合來的物料進(jìn)入鑄帶頭,經(jīng)鑄帶頭模孔擠出,形成束條,經(jīng)冷卻水槽水冷卻送入切粒機(jī)切割變?yōu)镾AN顆粒,通過冷卻輸送管進(jìn)入固液分離器進(jìn)行固液分離,固相即SAN顆粒進(jìn)入離心式干燥器,在離心干燥機(jī)離心力的作用下,摻有顆粒的水被甩出,顆粒提升后送至振動篩選機(jī),篩選后的顆粒送入下道工序ABS裝置,固液分離器及離心干燥機(jī)分離出的液相即顆粒水排至水站,經(jīng)水站自動滾筒式清洗機(jī)作用將粉末進(jìn)行回收,過濾后的水經(jīng)循環(huán)泵作用,板式換熱器進(jìn)一步過濾,送入冷卻水槽重復(fù)使用。切粒機(jī)處增設(shè)觸屏,目的是現(xiàn)場操作方便,同時還具有切粒系統(tǒng)出現(xiàn)故障時原因顯示,為故障分析和及時安排檢修提供方便。
此次研制的造粒系統(tǒng)以B線韓信公司生產(chǎn)的水下造粒系統(tǒng)為參考,并參照德國公司生產(chǎn)高壓聚乙烯裝置干燥離心干燥系統(tǒng),進(jìn)行改進(jìn)和取長補(bǔ)短,該水下切粒系統(tǒng)設(shè)備具有如下特點。
(1)新增觸屏,方便操作和故障原因的及時判斷,為故障排除和維修大大的縮短了時間。
(2)改用滾筒離心式過濾機(jī),降低勞動強(qiáng)度和消除不安全隱患。
(3)切粒機(jī)采用快速聯(lián)接、緊固機(jī)構(gòu),只用10多分鐘便可整體更換切割室(過去最低檢修時間需2h),縮短了檢修時間,確保聚合穩(wěn)定生產(chǎn)。
(4)采用離心式干燥機(jī)干燥,解決了韓信公司干燥箱系統(tǒng)堵料,頻繁停車、清洗的問題(新式離心式干燥機(jī)可再線清洗,清洗時不影響生產(chǎn))。
(5)離心干燥機(jī)上部只設(shè)1臺排風(fēng)機(jī),比韓信干燥系統(tǒng)少1臺引風(fēng)機(jī),節(jié)約1套引風(fēng)系統(tǒng)。
新研制的水下切粒系統(tǒng)自2005年9月在SAN裝置安裝、調(diào)試、投用以來,經(jīng)近幾年的生產(chǎn)表明,設(shè)備性能好、技術(shù)領(lǐng)先、投資低,達(dá)到了預(yù)期效果。實現(xiàn)了SAN裝置造粒系統(tǒng)設(shè)備國產(chǎn)化,節(jié)約投資200余萬元。為化工廠7.5萬t/a的SAN裝置成功改造打下了堅實的基礎(chǔ),增大了裝置收益比,提高了市場競爭抗風(fēng)險能力。同時該技術(shù)在ABS裝置改造中進(jìn)行了推廣使用,且性能達(dá)到了設(shè)計要求。