譚華
(湖南理工學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院,湖南岳陽414000)
電錘一般可分為沖擊式電錘和旋轉(zhuǎn)式電錘兩種。沖擊式電錘 (國內(nèi)稱電鎬)適用于鎬釬或其他適當(dāng)?shù)母郊玷徸?、鏟等對混凝土、磚石結(jié)構(gòu)、瀝青路面進(jìn)行破碎、鑿平、挖掘、開槽、切削等作業(yè);旋轉(zhuǎn)式電錘是為了在混凝土、大理石、人造或天然石料或類似材料上鉆孔而設(shè)計的。旋轉(zhuǎn)式電錘只是在沖擊式電錘上增加了旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,兩者都有利用沖擊能量將材料鑿碎或振裂的功能外[1-2],旋轉(zhuǎn)式電錘還有利用旋轉(zhuǎn)能量 (轉(zhuǎn)矩)切削材料的功能,以致能達(dá)到高精度鉆孔的目的。作者只對旋轉(zhuǎn)式電錘的有關(guān)技術(shù)進(jìn)行研究。
對于旋轉(zhuǎn)式電錘,電機(jī)和減速箱的設(shè)計就決定了電錘的沖擊次數(shù) (頻率)與鉆桿旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速的匹配,即錘轉(zhuǎn)比。比值以除不盡的小數(shù)為佳 (但要避免接近于整數(shù)),可以使鉆頭每旋轉(zhuǎn)一周都能錯過一定的夾角,使大夾角順序地或跳躍地再分度,直至獲得合適的夾角,以充分利用沖擊和旋轉(zhuǎn)能量,文中選擇的錘轉(zhuǎn)比為6.195。為了獲得良好的鉆孔效率,在錘轉(zhuǎn)比一定的條件下,主要依賴于沖擊結(jié)構(gòu)的參數(shù) (對氣墊式電錘來說,如活塞壓縮行程、氣缸截面積、沖擊錘大小和質(zhì)量以及配氣孔的大小和位置等)來獲取某一鉆孔規(guī)格所需要的合理沖擊能量[3]。文中主要對氣缸上的配氣孔進(jìn)行研究。
利用長春電動工具廠原有產(chǎn)品ZIC-32電錘,在電機(jī)參數(shù)以及減速箱結(jié)構(gòu)不變的條件下,調(diào)節(jié)氣缸排氣孔和溢流孔的位置和大小來提高鉆孔效率。圖1是該電錘的沖擊部分。
圖1 沖擊結(jié)構(gòu)
原ZIC-32電錘的氣動回路屬于阻尼式柱塞吸、排氣做功氣動回路[4],當(dāng)原有電錘結(jié)構(gòu)輸出參數(shù)不變時,做功沖程滿足活塞與撞錘間最大壓強(qiáng)為5個大氣壓時,方能滿足輸出沖擊功在5 J以上,也符合市場標(biāo)稱直徑32孔位電錘鑿碎率為40 cm3/min的要求。
曲柄運(yùn)動一圈可分為做功沖程和復(fù)位沖程兩部分,做功沖程又可以分為高、中、低壓三部分,如圖2所示。令撞錘在高壓帶時被激發(fā),由電錘原有結(jié)構(gòu)決定偏心結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)速為3 200 r/min,所以偏心軸轉(zhuǎn)過高壓帶時間為0.003 15 s,假設(shè)令撞錘在該時間內(nèi)末位移為0;即做功沖程中,活塞與撞錘的相對距離由30 mm變?yōu)? mm。
圖2 曲柄高中低壓帶分布
根據(jù)氣體壓強(qiáng)公式:
壓縮過程時間非常短,可忽略該過程的溫度變化,所以壓縮前后壓強(qiáng)比等于空氣體積的反比,即:
式中:p1為壓縮前壓強(qiáng),即大氣壓p;
p2為壓縮后壓強(qiáng)。
所以當(dāng)p2=6p時,在氣動回路中0.003 15 s內(nèi)從溢流孔處將最多溢出一個大氣壓氣體量,即此氣動回路中的壓強(qiáng)p2=5p。根據(jù)“可壓縮性氣體通過節(jié)流小孔的流量”計算原理:p>1.893p1時,流速在聲速區(qū),即:
式中:q為氣體流量(L/min);
S為有效截面積(mm2);
p為活塞與撞錘間壓強(qiáng) (MPa);
T為正常工作氣缸熱力學(xué)溫度 (K)。
設(shè)電錘氣缸正常氣缸溫度為350 K,可得出聲速區(qū)溢流孔有效面積不得大于0.78 mm2,即溢流孔直徑不得大于1mm;同樣為了能在高速區(qū)才能激發(fā)撞錘,所以溢流孔有效截面積不得小于0.196 mm2,即溢流孔直徑不得小于0.5 mm。由原有結(jié)構(gòu)輸出參數(shù)不變,根據(jù)阻尼式柱塞吸、排氣動回路原理,構(gòu)成氣缸吸、排氣孔直徑在13 mm間。
試驗首先要求基本符合實(shí)際操作條件,結(jié)論才能更有實(shí)效,這是針對產(chǎn)品研究 (不是純理論性的研究)的基本點(diǎn)。作者采用實(shí)際的 (不是模擬的)產(chǎn)品,對電錘常用標(biāo)號的混凝土試件進(jìn)行實(shí)際鉆孔試驗?;炷猎嚰臉?biāo)號為300號 (根據(jù)抗壓試驗報告確定),尺寸為200 mm×500 mm×1 000 mm,質(zhì)量約200 kg,具有足夠的穩(wěn)定性,足以替代實(shí)際混凝土墻和混凝土地面[5-6]。
為了縮短準(zhǔn)備周期、節(jié)省費(fèi)用,從優(yōu)化氣壓和空氣流量考慮,作者選擇符合要求的吸、排氣孔直徑為1.5、2、2.5、3 mm,溢流孔直徑為0.6、0.7、0.8、 0.9 mm,將其組合并編號如表1。
表1 吸、排氣孔與溢流孔組合編號 mm
所以作者準(zhǔn)備了8個氣缸,在同一臺電錘上進(jìn)行試驗,避免多臺電錘試驗所產(chǎn)生的誤差,對常用孔φ16、φ18、φ20、φ22、φ24、φ26、φ28、φ30、φ32 mm分別進(jìn)行測試。
試驗在專門設(shè)計的鉆架上進(jìn)行。鉆架上設(shè)有電錘卡緊和升降裝置,該裝置可以縱向和橫向移動,并能鎖緊定位。混凝土試件 (由其自重)穩(wěn)固地置于架框中間。試驗時,電錘卡緊裝置的橫梁上掛有質(zhì)量10 kg的重錘,掛重的作用是克服電錘在鉆孔試驗時的軸向跳動,對電錘的沖擊能量并無影響。在升降裝置的導(dǎo)柱上刻有鑿進(jìn)標(biāo)尺,以確保每次鉆孔深度一致。鉆架雖然只有使電錘垂直向下的單一位置,但對相同條件下試驗比較鉆孔效率并無影響[7-8]。
試驗采用1 kVA調(diào)壓器,隨時使電源電壓誤差穩(wěn)定在±1 V的范圍之內(nèi),以減少電機(jī)的波動,滿足試驗要求。記下每次鉆孔時間,求取平均鉆孔速度和鉆孔工作效率,即每分鐘鑿碎的混凝土體積,如:
式中:D為鉆孔直徑(mm);
h為鉆孔深度(mm);
t為鉆單個孔的時間 (s);
N為輸入功率(W)。
試驗結(jié)果詳見表2、圖3。表2為在ZIC-32電錘(原機(jī))傳動機(jī)構(gòu)不變的條件下,8種氣缸,不同吸、排氣孔和溢流孔位配置下電錘鑿碎混凝土效率的對比;圖3是在表2所列數(shù)值的基礎(chǔ)上積聚成圖表形式,比表格形式更為醒目,能方便地看出在各吸、排氣孔和溢流孔的配置下工作效率的高低,從而也可以看出各種配置下電機(jī)功率的消耗情況。
表2 各配置不同孔位鉆孔效率實(shí)驗匯總表
圖3 各配置不同孔位鉆孔效率比較
從圖3可看出:4號配置接近理想情況,整條曲線較其他曲線平穩(wěn),標(biāo)稱孔徑32鑿碎率超過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)40 cm3/min,其他孔徑鑿碎率都較穩(wěn)定,是一個較好的配置;8號配置氣缸壓比下降較快,沖程氣壓遠(yuǎn)沒有達(dá)到5個標(biāo)壓壓強(qiáng),所以打大孔時效率下降很快,原因是在氣動回路中吸排氣孔所吸收的氣量未達(dá)到缸徑28 mm所要求的吸氣量,使得撞錘復(fù)位不夠,導(dǎo)致整個啟動回路系統(tǒng)改變,沖程時活塞還未進(jìn)入高壓帶時,撞錘已經(jīng)被激發(fā),撞錘所獲得加速度急劇減小,加速位移也相對減少,最終撞錘所獲得的能量是電機(jī)所提供沖擊能量的1/4都不到,所以各孔位效率都較低;1號配置由于吸排氣孔孔徑過小使得吸氣量太少,而8號配置由于吸排氣孔孔徑過大使得吸氣量太多,都導(dǎo)致撞錘在回程中前后壓比過大,使得撞錘回程位移過多,越過溢流孔位,做功沖程時溢流孔沒有起到補(bǔ)氣壓作用,活塞越過高壓帶后的某個時刻才激發(fā)撞錘,使得整個工作效率下降;而其他配置,打小孔效率較高,但是打大孔時效率下降較快,且都沒有達(dá)到標(biāo)稱要求;各孔相對效率浮動較大,對電機(jī)所提供的功率消耗不完全,特別是大孔。而市場32孔位的電錘都是用來打大孔,所以這些配置都不符合要求。從圖3可以看出4號配置無論是大孔還是小孔,效率都比較平穩(wěn),由此可以推斷該配置在氣動回路中已接近缸徑為28 mm所要求的吸排氣量。
在優(yōu)化選擇孔徑時,所制定的步長偏大,電錘氣缸中氣動回路對吸、排氣孔和溢流孔,特別是溢流孔非常敏感,在加工中很有可能幾個絲的差值都會對整個回路造成一定的影響。
電錘工況苛刻,若配置電錘“性能”在原始參數(shù)構(gòu)成輸入和輸出參數(shù)不變時,參數(shù)鏈不匹配都會導(dǎo)致電錘鑿碎率低、故障率高的弊端。
此次在長春某電動工具廠原有電錘ZIC-32上做氣動回路配置實(shí)驗,從鉆孔效率來看,該配置已達(dá)到一定的水平,但與國外產(chǎn)品,如BOSCH4-32和4DFE相比,還存在一定的差距。
通過實(shí)驗研究,雖然取得了一定的成果,對原產(chǎn)品改進(jìn)和新產(chǎn)品設(shè)計有參考價值,但對不同產(chǎn)品的不同沖擊夾角與選擇氣缸配置氣孔所產(chǎn)生的沖擊功的關(guān)系,因時間和條件的限制,研究不深入。作者堅信在條件允許的情況下,通過CAE建模,對氣流進(jìn)行動態(tài)分析,能更進(jìn)一步細(xì)化、精確試驗數(shù)據(jù),再結(jié)合試驗驗證,這樣就能給實(shí)際研制、生產(chǎn)起到一定指導(dǎo)作用。
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