徐青龍,吳 煒
(常熟市供電公司,江蘇常熟215500)
目前,我國6~35 kV的電網(wǎng)大多采用中性點不接地方式運行,該接地方式在電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障時,由于電源三角形未遭到破壞,相關規(guī)程規(guī)定該類電網(wǎng)在發(fā)生該類故障后可繼續(xù)運行2 h,大大提高了電網(wǎng)供電可靠性[1]。隨著城市配電網(wǎng)的快速發(fā)展,出線中的電纜所占比例越來越高,電網(wǎng)的電容電流越來越大,在發(fā)生單相接地時,極易發(fā)生弧光接地過電壓,產(chǎn)生高達3.5倍相電壓的過電壓,可能導致非故障相設備絕緣薄弱點發(fā)生擊穿[2]。為了補償電網(wǎng)單相接地時過大的電容電流,中性點不接地系統(tǒng)都安裝了消弧線圈,通過消弧線圈產(chǎn)生的電感電流來補償單相接地時的電容電流,降低了接地殘流,減小了故障相恢復電壓速度。降低了諧振過電壓發(fā)生的概率,進一步提高了電網(wǎng)的供電可靠性[3]。
消弧線圈自動跟蹤補償裝置根據(jù)電感量的調(diào)整方式分為調(diào)匝式、高短路阻抗變壓器式、調(diào)容式、直流偏磁式、調(diào)隙式等;根據(jù)運行方式又分為預調(diào)式和隨調(diào)式。現(xiàn)場應用較多的是以思源公司為代表的預調(diào)式調(diào)匝式消弧線圈和以智光公司為代表的隨調(diào)式高短路阻抗變壓器型消弧線圈[4]。
110 kV蘆蕩變10 kV消弧線圈采用的是隨調(diào)式高短路阻抗型,其控制裝置從2012年2季度開始經(jīng)常報“濾波異?!惫收?。廠家說明書中指出“濾波異常”的含義是消弧裝置檢測到消弧線圈一次阻抗(接地變壓器中性點一次電壓除以消弧線圈一次側(cè)電流)超出消弧阻抗的范圍,用于檢查濾波回路及電壓互感器、電流互感器回路是否正常。適時進行了停電現(xiàn)場處理,用繼電保護測試儀對電壓互感器、電流互感器進行了檢查,測量回路正常。就地控制柜封板拆除,對所有一次設備外觀進行檢查,無異常。后在接地變壓器中性點加30 V模擬電壓,控制裝置馬上報“濾波異?!保藭r中點電流為117.7 mA。
消弧線圈基本情況:型號KD-XH01-300/10.5,編號 090480304,容量 300 kV·A,電壓 6 062 V,電流 49.5 A,出廠日期2009年4月,本消弧線圈的中點阻抗為950±250 Ω。其消弧線圈的電氣簡圖如圖1所示。
圖1消弧線圈電氣簡圖
拆除消弧線圈2個二次線圈端子a1x1和a2x2與外圍電路包括晶閘管和LC濾波回路的所有連接,在消弧線圈一次側(cè)AX加壓30 V,裝置仍報“濾波異?!?,中點電流117 mA,計算得到此時消弧線圈一次阻抗為=256 Ω,而其正??蛰d阻抗為=7 513 Ω。其中1.63%為其空載電流百分數(shù)。對消弧線圈進行相關試驗,直流電阻試驗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1直流電阻試驗數(shù)據(jù)表
由于消弧線圈3個繞組均為銅導線,3個繞組的溫度應該基本一致。那么直流電阻僅隨環(huán)境溫度而變化,且3個數(shù)據(jù)的增量應該基本一致。從2012年2月的試驗數(shù)據(jù)看出3個繞組的增量都在-3%左右,判斷為正常。而2012年8月的數(shù)據(jù)看出,低壓2個繞組的增量均為+6%左右,而高壓繞組增量僅為不到2%,根據(jù)銅導線直流電阻溫度換算公式:
式(1)中:235為換算系數(shù);R1為t1溫度時的直流電阻;R2為t2溫度時的直流電阻。
將 t1=23 ℃,R1=0.003 419 Ω,R2=0.003 639 Ω 代入式(1)計算得 t2=39.6℃;將 t1=23℃,R1=0.028 38 Ω,R2=0.029 88 Ω 代入式(1)計算得 t2=36.6 ℃;將 t1=23 ℃,R1=1.335 Ω,R2=1.36 Ω 代入式(1)計算得 t2=27.8℃;當時環(huán)境溫度為34℃,而且接地變壓器剛停運不久,消弧線圈高壓繞組溫度不可能低于36℃,因此可初步判定消弧線圈高壓繞組直流電阻有偏小的缺陷。進一步進行了變比試驗,其額定變比為12.12,試驗數(shù)據(jù)如表2所示。
表2變比試驗數(shù)據(jù)
2個變比試驗數(shù)據(jù)都變小5%左右,說明要么2個二次繞組匝數(shù)都增加,要么一次繞組匝數(shù)減少,結合直流電阻數(shù)據(jù),可以初步判定一次繞組出了現(xiàn)匝間短路故障。
用空載試驗項目進行驗證,加壓側(cè)為二次a2x2繞組,出廠時二次繞組試驗電壓加到500 V,空載電流為9.751 A。而現(xiàn)場試驗時,a2x2繞組上的電壓加到10 V時,空載電流為5.13 A,電壓加到20 V時,空載電流為10.352 A,電壓加到28.29 V時,空載電流已達14 A,在這么低的勵磁電壓下,空載電流異常增大,證明了繞組中出現(xiàn)了短路匝,亦即驗證了匝間短路故障的性質(zhì)。至此故障原因查明,系因為消弧線圈一次繞組出現(xiàn)匝間短路而導致一次交流阻抗降低,控制裝置根據(jù)采集到的電壓、電流值計算得到一次阻抗超出950±250 Ω范圍(現(xiàn)已變?yōu)?50 Ω),于是給出“濾波異?!备婢?。
由于受到臺風"???的影響,常熟地區(qū)于2012年8月8日開始普降暴雨伴10級大風,110 kV龍江變1X1站用變壓器10 kV側(cè)開關因故跳閘。作為該變電站的主要站用電源,其工作可靠性至關重要。倘若另一站用變進線電源也因臺風出現(xiàn)異常,將導致全站失去交流電源的重大缺陷。該消弧線圈仍是高短路阻抗型,電氣試驗人員對站用變壓器和消弧線圈進行了相關試驗和仔細檢查,未發(fā)現(xiàn)一次設備有任何異常。繼電保護人員檢查保護動作情況,為B相電流Ⅱ段動作,定值為1.5 A,實際動作值為1.7 A。對保護定值進行檢查和相關傳動試驗均正常。
該接地變壓器開關柜中的電流互感器為不完全星形接線方式,即和普通出線柜一樣,僅A相、C相分別裝有2只電流互感器,二次上是將a相、c相電流矢量和接入b相[5]。檢查到消弧線圈控制裝置時,發(fā)現(xiàn)最近一次接地補償電流是148 A,而該電流是從中性點電流互感器測量到的,是從消弧線圈一次繞組中通過的零序電流,開關柜中電流互感器變比為300∶5,每相啟動值1.5×
=90 A。 從保護接線知 Ib=-(Ia+Ic)148≈1.7×60>90 A與保護測量值相符。因A相、C相均未能夠達到動作定值,所以最終由B相正確動作。
保護的動作沒有問題,那如此大的補償電流是怎么來的?在線路發(fā)生單相接地時,控制裝置應根據(jù)電容電流投入相應電感電流進行補償,而此次控制裝置卻直接投入了最大補償電感電流,有失控的嫌疑,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)消弧裝置控制器脈沖板上R3電阻燒壞,導致可控硅基本全開,更換一只新控制板后,消弧線圈投運至今均正常運行。對該問題的解決措施是考慮保護配置方面的優(yōu)化,采用全星形三電流互感器方式比較合適。
系統(tǒng)中消弧系統(tǒng)的運用大大降低了弧光接地過電壓發(fā)生的概率。對電力系統(tǒng)中發(fā)生的消弧系統(tǒng)故障進行歸納整理,有利于提高解決類似故障效率。在一次設備方面應加強產(chǎn)品質(zhì)量,特別是澆注的干式消弧線圈的首端絕緣部分應加強。保護配置方面,主接線部分應采用三電流互感器方式,以利于故障查找和原因分析。
[1]沈 毅,王大淼,吳珂鳴.配電網(wǎng)接地方式評述[J].東北電力技術,2011(8),25-29.
[2]張向紅.經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)過電壓簡述[J].黑龍江電力,2009,29(1):79-80.
[3]汪 偉,汲勝昌,李彥明,等.電壓互感器飽和引起鐵磁諧振過電壓的定性分析與仿真驗證[J].變壓器,2009,46(2):30-33.
[4]趙小麗,韓艾強,王 峰,等.對消弧線圈若干問題的探討[J].電力學報,2007,22(1):75-78.
[5]李小軍,師 旭,李繼紅,等.一起站用變零序過電流保護誤動原因分析與改進方案[J].變壓器,2012,49(4):70-72.