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    硫磺精制工藝的改進(jìn)

    2013-02-18 08:19:12王巧峰陜西化建工程有限責(zé)任公司第三公司
    化工管理 2013年8期
    關(guān)鍵詞:閥組管件精制

    王巧峰(陜西化建工程有限責(zé)任公司第三公司)

    1 緒論

    1.1 引言

    2萬(wàn)噸/年硫磺精制裝置采用國(guó)產(chǎn)化融硫法技術(shù)于2011年在延安石油化工廠建成,2012年1月進(jìn)入投產(chǎn)試車階段。此裝置生產(chǎn)出的硫磺產(chǎn)品質(zhì)量純度將達(dá)99.5%,達(dá)到進(jìn)口同類產(chǎn)品水平。該套裝置的建成投產(chǎn),減少了二氧化硫的排放量,提高了硫磺產(chǎn)品的純度和產(chǎn)品質(zhì)量,增加了產(chǎn)品附加值。

    1.2 主要內(nèi)容

    由于石化廠裝置產(chǎn)生的硫磺原料產(chǎn)量有限,不足以使整個(gè)硫磺精制裝置循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn),而是間歇性運(yùn)行,這就要求介質(zhì)在運(yùn)行前后夾套管道無(wú)堵塞。硫磺熔點(diǎn)為119℃,不溶于水。設(shè)計(jì)方考慮到硫磺的物理性質(zhì),設(shè)計(jì)流程為配成料漿的硫磺餅進(jìn)入熔硫釜后,從上部分離出水,下部分硫磺通過(guò)管道進(jìn)入液硫池內(nèi)。若在裝置運(yùn)行過(guò)程中溫度控制不合適,硫磺易結(jié)塊凝固在夾套內(nèi)部,增加操作工的工作量,也增加了硫磺精制成品的產(chǎn)出時(shí)間。對(duì)此,我結(jié)合原設(shè)計(jì)圖紙與變更及在開車后實(shí)際過(guò)程中的操作,對(duì)工藝管線改造做一總結(jié)。

    2 硫磺精制工藝的改進(jìn)

    2.1 硫磺精制工藝設(shè)計(jì)

    2.1.1 工藝設(shè)計(jì)原理

    將粗硫磺與水配成料漿,再將料漿加熱,使得硫磺達(dá)到熔融狀態(tài),并沉淀下來(lái),而不溶于硫磺的酸與鹽等雜質(zhì)則保留在水相中,然后將水相和熔融狀態(tài)的硫磺進(jìn)行分離。

    2.1.2 工藝設(shè)計(jì)流程

    石化廠柴油加氫裝置產(chǎn)生的含硫廢水和液化氣脫硫、液化氣脫硫醇裝置產(chǎn)生的硫化氫氣體,通過(guò)溶劑再生及污水汽提裝置進(jìn)入硫磺回收裝置生成純度為65.05%的單質(zhì)硫,除去除酸、鹽等不溶于硫磺的雜質(zhì)來(lái)提純硫磺,制成純度為99.5%的精制硫磺。硫磺造粒單元和包裝碼垛單元對(duì)精制單元產(chǎn)生的硫磺再經(jīng)過(guò)造粒和包裝,再制成質(zhì)量合格的成品硫磺。

    2.1.3 工藝設(shè)計(jì)在實(shí)際中出現(xiàn)的問(wèn)題

    (1)閥組整體離地面低,不便于排放液硫與蒸汽;

    (2)閥組緊湊,管件多,硫磺在流動(dòng)過(guò)程中易形成死角,堵塞管道,且蒸汽流動(dòng)性差;

    (3)儀表元件多,增加了露在環(huán)境中的管件,降低蒸汽溫度;

    (4)如果管線泄漏,夾套管內(nèi)的漏點(diǎn)不易查尋。

    2.2 工藝管線改進(jìn)方法

    根據(jù)實(shí)際中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及現(xiàn)場(chǎng)變更,操作工與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員在實(shí)踐中不斷對(duì)工藝進(jìn)行改進(jìn)與研究,現(xiàn)對(duì)工藝管線改進(jìn)總結(jié)如下:

    2.2.1 管道、管件的選擇

    本套硫磺精制裝置在設(shè)計(jì)時(shí)考慮到原料流量較小,故采用夾套管中較小的夾套尺寸即:外套碳鋼DN50 Sch40、內(nèi)套不銹鋼DN25 Sch80和外套碳鋼DN80 Sch40、內(nèi)套不銹鋼DN50 Sch40,管道采用ASTM A312M/ASTM A106標(biāo)準(zhǔn),管件采用ASME B16.9/ASME B16.11標(biāo)準(zhǔn),彎頭規(guī)格為1.5DN。

    如果參考上述標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買管件,則小于DN40的管件均為承插式,若與外套管件連接視圖如下:

    如圖所示,外套管與內(nèi)套管之間的距離僅有2~3mm,如果按照理論,套管之間流動(dòng)的蒸汽可以通過(guò)。但是由于外套的材質(zhì)為碳鋼,在蒸汽介質(zhì)間歇性的流動(dòng)與停止,碳鋼管內(nèi)壁容易堆積鐵銹,且隨著蒸汽流動(dòng)堆積在死角處,堵塞介質(zhì)流動(dòng)與蒸汽排凝,降低了蒸汽在工藝管線中的作用。所以在現(xiàn)場(chǎng),施工人員利用測(cè)溫器測(cè)量閥組的兩端,發(fā)現(xiàn)溫差有的高達(dá)20℃,致使部分硫磺漿料未熔堆積在管道內(nèi)。

    經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)技改與研究,解決上述問(wèn)題的方法總結(jié)如下:

    (1)選擇管道時(shí),盡量使外套管內(nèi)壁與內(nèi)套管外壁的間隙>10mm;若間隙過(guò)小,就會(huì)容易產(chǎn)生雜質(zhì)堆積的死角;

    (2)考慮到硫磺的腐蝕性,內(nèi)不銹鋼管壁厚大于等于5mm;若壁厚過(guò)小,管道經(jīng)過(guò)硫磺長(zhǎng)時(shí)間的腐蝕容易出現(xiàn)裂紋,且操作工日常工作中,常用木錘敲打管道檢查介質(zhì)的流動(dòng),這也對(duì)管道造成一定的損壞;

    (3)內(nèi)不銹鋼管件(三通、彎頭等)宜采用對(duì)接焊形式而不是承插焊式;內(nèi)不銹鋼彎頭若為DN≤40mm,也可考慮機(jī)械煨彎,其尺寸參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范《GB50235-2010》。

    2.2.2 工藝的選擇

    2.2.2.1 流程

    硫磺精制具體流程圖見下圖:

    本套裝置原料的主要來(lái)源是三聯(lián)合硫磺回收裝置的產(chǎn)品,經(jīng)由叉車運(yùn)輸至造粒包裝廠房,經(jīng)過(guò)硫磺儲(chǔ)罐利用提升泵將原料輸送至熔硫釜。6臺(tái)硫漿提升泵基礎(chǔ)標(biāo)高為0.4m,輸送硫漿至標(biāo)高為9.5m處的設(shè)備法蘭入口,之間須經(jīng)過(guò)近20米的管道及20多個(gè)管件。如果室外溫度偏低,介質(zhì)中有大顆粒雜質(zhì)或者上次殘留在管道中的硫磺沒(méi)有清理干凈,極易造成管道的堵塞,且管件處死角的殘留介質(zhì)很難清洗徹底。這樣不僅加大施工人員的工作量,也對(duì)設(shè)備運(yùn)行不利。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)技改與研究,施工人員提出以下解決問(wèn)題的方法:

    (1)每次硫漿管道停止運(yùn)行時(shí),及時(shí)疏通清洗管道。雖然此方法保證了管道每次流動(dòng)的通暢性,但需要大量的人工和水源。

    (2)硫漿管道的標(biāo)高高于設(shè)備法蘭入口,取消硫漿泵。此方法未實(shí)踐,這是利用自重的原理,減少硫磺漿料輸送的路徑。

    2.2.2.2 夾套閥組

    本套裝置熔硫的技術(shù)主要工藝集中在夾套閥組中,精制后的硫磺經(jīng)過(guò)閥組進(jìn)入擠壓程序。夾套閥組詳圖如下:

    其中:PT壓力控制元件;TE溫度測(cè)量元件;FT流量變送器;

    FV流量調(diào)節(jié)閥;閥門為不銹鋼閘閥。

    液硫自熔硫釜出,閥組設(shè)計(jì)緊湊,總寬度不超過(guò)1.5m,高度也不超過(guò)0.8m,所以閥組在預(yù)制安裝時(shí)需要大量的管件。由圖示中的閥組知,閥組底部的彎頭處易形成死角,導(dǎo)淋閥安裝的位置偏低,不利于及時(shí)排液;管件、儀表儀器過(guò)多,導(dǎo)致蒸汽流動(dòng)性降低、硫磺堆積在管道內(nèi)的可能性加大,易結(jié)成固體快硫磺。針對(duì)此問(wèn)題,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)技改與實(shí)踐,閥組改進(jìn)方法如下:

    (1)取消流量變送器(FT)閥組,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制流量;流量遠(yuǎn)程控制往往由于管道內(nèi)硫磺的堵塞而無(wú)法實(shí)現(xiàn);

    (2)提高閥組高度0.2米,使導(dǎo)淋閥正常工作;

    (3)儀表儀器制安保溫防護(hù)罩,減少硫磺經(jīng)過(guò)儀表后的溫差;且防護(hù)罩也要做好保溫措施。

    2.2.2.3 夾套間蒸汽的連接方式

    夾套閥組在設(shè)計(jì)時(shí)采用的蒸汽聯(lián)絡(luò)管連接方式如下圖所示:

    蒸汽聯(lián)絡(luò)管為DN15的無(wú)縫碳鋼管,在閥門或斷開的夾套管道前后的外套管上挖眼,直接與DN15的管道焊接。此連接方式缺點(diǎn)是極大的降低了蒸汽的作用,且不利于閥門的拆卸與蒸汽管道的更換。在之后的變更中,將原設(shè)計(jì)的不銹鋼閘閥全部更換為不銹鋼夾套球閥,蒸汽聯(lián)絡(luò)管之間采用法蘭連接,示意圖如下:

    蒸汽由管道的底部進(jìn)入夾套閥門,不僅對(duì)經(jīng)過(guò)閥門的硫磺溫度有保證,也減少蒸汽經(jīng)過(guò)外部環(huán)境的熱量損耗。夾套球閥與管道之間的蒸汽通過(guò)法蘭連接,方便夾套閥門的檢修與蒸汽連接管的更換,且夾套管道如果出現(xiàn)泄露,通過(guò)法蘭拆卸管節(jié)也極易找出漏點(diǎn)。

    3 總結(jié)

    2萬(wàn)噸硫磺精制裝置是國(guó)內(nèi)首套裝置,所以在設(shè)計(jì)與操作中的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不夠。但隨著裝置的長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,操作工已大概了解其工作原理,并能根據(jù)十實(shí)際需要對(duì)現(xiàn)有的工藝流程進(jìn)行改進(jìn)。由于硫磺特殊的物理性能,其對(duì)溫度的要求特別高,所以在之后的工藝變更中主要考慮硫磺原料的多少?zèng)Q定管道的直徑,且根據(jù)陜北冬天寒冷的特點(diǎn)加強(qiáng)套管伴熱措施,保證液硫的溫度達(dá)到105℃~120℃,裝置就能平穩(wěn)運(yùn)行。

    1、中油遼河工程有限公司設(shè)計(jì)的相關(guān)圖紙及文件;

    2、《石油化工管道伴管和夾套管設(shè)計(jì)規(guī)范》SHT3040-2002;

    3、裝置在生產(chǎn)改進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)文件。

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