聶紅培高見邢二濤
(1.大慶油田天然氣分公司油氣加工九大隊;2.大慶油田海塔指揮部)
海拉爾油田摻水集輸系統(tǒng)耗能以石油伴生氣為主,由于伴生氣量不足,需要補充燃料油,2010年燃料油消耗量為1710t,相當(dāng)于油田一天半的產(chǎn)量;電熱管集輸系統(tǒng)共計217口油井,占油田油井總數(shù)的31.2%,但電力消耗為油田總耗電量的一半。
為此,海拉爾油田于2011年6月開展了降溫集輸試驗,分析集油系統(tǒng)參數(shù),降低集輸系統(tǒng)能耗。
海拉爾原油屬于輕質(zhì)高蠟原油,不同區(qū)塊之間的原油物性參數(shù)差別很大:各區(qū)塊油樣中,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量(8.69%),呼一聯(lián)原油較低;從低溫流動性來看,比較突出的是貝中、烏東原油和呼一聯(lián)原油,前兩者凝點高達29℃,后者是21℃,其他油品的凝點則在25℃左右;從流動性指標(biāo)來看,黏度(50℃)相差較大,最小的是呼一聯(lián)(5.68 mPa·s),最大的是貝中轉(zhuǎn)(21.47mPa·s)(表1)。原油物性的差異決定了試驗中要根據(jù)各自情況制定不同的方案。
選取油田各個區(qū)塊的含水原油,在不同測試溫度(25~50℃)、含水(10%~90%)、剪切速率(10s-1、80s-1、160s-1)條件下,進行了乳化油轉(zhuǎn)相點的測試對比試驗,總體上看,含水原油黏度轉(zhuǎn)相點一般在含水50%~65%之間,隨后黏度隨原油含水率的增加而下降,試驗中應(yīng)盡量避開這一含水區(qū)域[1]。
表1 主要油區(qū)原油性質(zhì)
6個作業(yè)區(qū)油樣相同剪切速率下黏度隨溫度變化速率基本相當(dāng)(圖1),說明它們的黏溫性質(zhì)相似[2]。原油黏度隨溫度的升高遞減,在25~40℃區(qū)間內(nèi),隨著溫度的上升,黏度降低較快;在40~50℃區(qū)間內(nèi),隨著溫度的上升,黏度降低較慢。
降溫集輸試驗開展前,制定了詳細的降溫集輸運行方案和嚴(yán)格的管理制度,確定了降溫集輸項目組成員及分工,并要求定期召開例會,及時總結(jié)試驗運行情況。
摻水系統(tǒng)試驗采用摻水溫度不變、控制摻水量的方式。試驗中,監(jiān)測摻水量、回油溫度、壓力等各項數(shù)據(jù),分析摻水量、回油溫度、回壓之間的關(guān)系,通過摻水量、熱力學(xué)計算和日耗氣耗電等情況進行分析,確定出合理的運行參數(shù)。電熱管集油系統(tǒng)試驗采用逐步關(guān)停井口電加熱器、逐步調(diào)整首末端電熱管溫度的方式。
降溫集輸試驗運行一年來,針對不同季節(jié)的氣溫特點,有針對性地改變試驗參數(shù),初步探索出了不同季節(jié)降溫集輸試驗數(shù)據(jù)。
與去年同期相比,集油溫度下降3℃左右,其中,夏季集油溫度較去年同期下降4~5℃,個別集油環(huán)實現(xiàn)了凝固點集輸;冬季集油溫度較去年同期下降2~3℃。試驗中,夏季集油溫度在33℃左右,冬季集油溫度維持在38℃左右。
貝301作業(yè)區(qū)原油凝點溫度低,2#閥組間夏季實現(xiàn)了停摻集輸,停摻試驗中,井口壓力、回油溫度比較穩(wěn)定,油井生產(chǎn)正常。集輸溫度穩(wěn)定在28℃,較去年同期降低5℃。
貝中作業(yè)區(qū)為電熱管集輸,夏季試驗中,井口電加熱器全部關(guān)停,部分集油管線實現(xiàn)了關(guān)停電熱管集輸。
2011年1月至2012年6月集輸溫度變化情況見圖2~圖4。
2.2.1 總摻水量變化情況
試驗階段,油田總摻水量平穩(wěn)下降,6月中下旬至8月中旬,總摻水量在4000m3/d,比去年同期減少1800m3/d左右;8月下旬總摻水量開始逐步上升,12月份穩(wěn)定在7200m3/d左右,較去年同期減少1500m3/d(圖5)。從總體來看,試驗運行一年來,與去年同期相比,總摻水量減少15%左右。
2.2.2 單井摻水量變化情況
在降溫集輸試驗前,冬季平均單井摻水量在0.85m3/h,試驗后,冬季平均單井摻水量為0.68m3/h,減少20%;開展試驗后,夏季平均單井摻水量為0.37m3/h,較去年同期減少0.15m3/h,個別集油環(huán)實現(xiàn)了不摻水集輸(圖6)。
2.2.3 電熱管集輸耗電量變化情況
貝中作業(yè)區(qū)280余口油井均采用電熱管集輸方式,通過降低電熱管溫度、夏季關(guān)停井口電加熱器等措施,與試驗前相比,冬季日減少耗電量1.3×104kWh,日節(jié)約費用7000多元;夏季日減少耗電量1×104kWh,日節(jié)約費用6000左右。作業(yè)區(qū)日耗電情況見圖7。
夏季試驗中,集輸1#干線電熱管于2011-07-20至2011-08-20期間停止加熱,井口回壓保持穩(wěn)定(<1.2MPa),成功實現(xiàn)了不加熱集輸。
目前海拉爾油田有部分集油環(huán)試驗效果不理想,存在摻水量偏大、回油溫度偏高的情況,因此,挖掘降溫集輸試驗潛力將會進一步降低集輸能耗。
海拉爾油田680口油井中,日產(chǎn)液超過3.0t的油井不足三分之一,大部分油井產(chǎn)液量偏低,同時存在間歇出液、無規(guī)律出液的情況,給試驗帶來極大困難。試驗中壓力、溫度參數(shù)存在較大的波動,需要根據(jù)具體情況對這部分集油環(huán)進行運行參數(shù)合理調(diào)配,保證生產(chǎn)正常運行的同時,最大可能減少運行能耗。
除呼一聯(lián)和蘇一聯(lián)脫水裝置有加熱功能外,其他聯(lián)合站不具備脫水前預(yù)熱功能,制約了降溫集輸工作的大面積推廣和深入進行。需要對這些站工藝流程進行改造,滿足脫水裝置運行需要。
以貝28作業(yè)區(qū)和貝16作業(yè)區(qū)為例,這兩個作業(yè)區(qū)316口油井中,2011年關(guān)停轉(zhuǎn)注井達到71口,這部分油井拆機后,所屬集油環(huán)剩余油井仍在運行,造成集油環(huán)距離過長,沿程溫降大,摻水量偏高。目前,集輸管網(wǎng)優(yōu)化工作正在進行中,但仍有部分油井無法實現(xiàn)就近掛靠附近的集油環(huán),不利于降溫集輸工作的開展。
烏東作業(yè)區(qū)安裝了流量自動控制裝置,可以根據(jù)回油溫度的變化自控調(diào)整集油環(huán)摻水量。單井摻水量要比油田平均單井摻水量低0.1m3/h,但其他作業(yè)區(qū)摻水閥仍使用閘板閥手動控制,導(dǎo)致?lián)剿刂撇痪_、無法精確計量等情況,制約試驗的開展。因此,安裝流量自動控制裝置將會有效降低摻水量,節(jié)約集輸能耗。
1)海拉爾油田含水油的黏度轉(zhuǎn)相點在50%~65%之間,由于產(chǎn)液量低,摻水后集油環(huán)內(nèi)含水要在這個區(qū)間之上,有利于降溫集輸工作的開展。
2)開展降溫集輸試驗后,集油溫度降低3℃,摻水量減少15%,耗電量降低1×104kWh以上,試驗取得了明顯的效果。
3)優(yōu)化管網(wǎng)結(jié)構(gòu)、采用智能化摻水控制裝置、改造脫水工藝流程,可以進一步降低集輸能耗。
4)繼續(xù)摸索和細化集油參數(shù),采用降低摻水量和摻水溫度相結(jié)合的方式,對個別集油環(huán)進行常溫集輸?shù)仍囼?,不斷完善符合生產(chǎn)實際的單環(huán)個性化運行方案,進一步挖掘降溫集輸?shù)臐摿Α?/p>
[1]劉曉燕,毛前軍,劉立君,等.油氣水三相流埋地管道溫降的影響因素研究[J].工程熱物理學(xué)報,2009,30(8):1343-1346.
[2]李想.降溫集輸節(jié)能降耗效果分析[J].石油科技論壇,2009(4):43-44.