李森(大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠)
模范屯油田始終堅持系統(tǒng)分析與整體優(yōu)化,通過抽油機優(yōu)選,強化機采精細管理,加大節(jié)能設(shè)備改造力度,拓展儲備新型節(jié)能舉升技術(shù),達到抽油機最優(yōu)化生產(chǎn)的目的。
但從目前能耗情況運行來看,存在“產(chǎn)量相同,舉升高度相近的情況下,能耗卻存在較大差異”的矛盾,如何在機械采油過程中,把能耗降到最低,達到“控本增效”的目的,有重大的探討意義。
探討系統(tǒng)效率與沉沒度之間的關(guān)系,為機采井如何生產(chǎn)達到消耗最低,模范屯油田選取150口井進行摸索,并做散點圖,見圖1。
觀察沉沒度與系統(tǒng)效率關(guān)系的變化趨勢,得到以下幾個方面的認識:
1)系統(tǒng)效率隨著沉沒度的增大而增大,在180~310m變化趨于穩(wěn)定,在310~700m之間呈下降趨勢,700~1100m系統(tǒng)效率處于較低值,1100m之后系統(tǒng)效率基本趨于最低值。
2)依據(jù)變化趨勢,確定系統(tǒng)效率最優(yōu)值的沉沒度應(yīng)該在180~310m。
3)消耗功率曲線上來看,在沉沒度700m之后用于舉升的功率較少,消耗的無用功增多。
為探討泵效與系統(tǒng)效率之間的關(guān)系,模范屯油田選取128口井進行摸索,并做散點圖,見圖2。
觀察泵效與系統(tǒng)效率關(guān)系的變化趨勢,得到以下幾個方面的認識:
1)系統(tǒng)效率隨著泵效的增大基本呈增大趨勢。
2)泵效在20%以下井,系統(tǒng)效率基本在10%以下,泵效在20%~40%之間,系統(tǒng)效率在10%上下波動。
3)目前泵效大于40%的井少,大于40%以后系統(tǒng)效率隨泵效的變化趨勢還有待研究。
抽油機井應(yīng)用的節(jié)能技術(shù)主要是在地面部分,主要是針對抽油機的結(jié)構(gòu)及其拖動裝置(電動機和配電箱)的性能來開展的。
抽油機節(jié)能方面主要為雙驢頭抽油機和六型機,依據(jù)前人試驗成果,雙驢頭抽油機,與常規(guī)的抽油機相比,節(jié)電約10%左右;與異相型抽油機相比,節(jié)電約4%左右,六型機節(jié)能效果更明顯。
為優(yōu)先抽油機系統(tǒng),模范屯油田有66口老機型老化嚴重(牡丹江廠家53口),使用年限在15年以上,無配件來源,將這部分油井能列入老改計劃,且這部分井以10型機為主,能耗消耗過高,建議轉(zhuǎn)換為小型機。其中可更換6型機35臺,預(yù)計日節(jié)電為5040 kWh;更換8型機25臺,預(yù)計日節(jié)電480 kWh;更換10型機6臺,預(yù)計日增電40 kWh,見表1。
表1 老機型老改優(yōu)化措施
從節(jié)能出發(fā),進一步加大節(jié)能設(shè)備的更換力度,近3年,已全部更換節(jié)能電動機和節(jié)能配電箱。因日常工作中,電動機燒或損壞,目前節(jié)能電動機的使用率為96.0%。
優(yōu)選54臺節(jié)能電動機井進行現(xiàn)場試驗測試,試驗后,平均節(jié)電約24 kW。另外,節(jié)能型配電箱單井日節(jié)電約5.8 kWh,見表2。
表2 54臺節(jié)能電動機試驗效果
間抽是解決低沉沒度、節(jié)能降耗的有效方法。目前模范屯油田執(zhí)行間抽344口,每口井按日節(jié)電75 kWh計算,日節(jié)電約2.58×104kWh。
為探索間抽井是否對產(chǎn)量有影響,模范屯油田選取管理水平較高的某采油隊進行為期半個月的試驗,見表3。
表3 某采油隊外輸間抽影響產(chǎn)量情況
由表3可以看出,在執(zhí)行與不執(zhí)行間抽(考慮到臨關(guān)井影響),35口井日產(chǎn)液相差2.84 t,而35口間抽井的總液量為73.3 t/d,得知間抽井影響產(chǎn)量約3.9%,影響不大。
分析間抽井影響產(chǎn)量原因:
1)采油隊為保證日常的可操作性,間抽制度過于單一,必然導(dǎo)致一些井的間抽制度不合理性。
2)實際操作中,所有井不能完全按照制度進行啟停機,井多的采油隊在間抽井完全啟停的情況下,前后啟或停相差多達2 h,時間的偏差可能影響間抽制度的科學(xué)性。
考慮到以上2個方面的因素,在制度合理的情況下,間抽井影響產(chǎn)量可以忽略不計。
合理的油井參數(shù),能夠使泵排量、舉升能力與油井產(chǎn)能、流壓相協(xié)調(diào),從而使機采井在合理工況下穩(wěn)定生產(chǎn)。若參數(shù)偏大,會造成大馬拉小車的現(xiàn)象,導(dǎo)致耗電量增加[1]。2012年以來實施調(diào)小參39口井、換小泵3口井,日均節(jié)電分別為20 kWh和25 kWh。
盤根過松會導(dǎo)致井口漏油,盤根過緊引起電流上升,耗電量增加,合理調(diào)整盤根松緊度可降低抽油機耗電量。優(yōu)選100口井進行試驗,試驗后,平均單井日節(jié)電1.4 kWh,見表4。
優(yōu)化抽油桿柱,對產(chǎn)液量低的井實施抽油桿降級,可以降低抽油機井懸點載荷,從而達到降低能耗的目的。
表4 盤根松緊度試驗效果
優(yōu)選某采油隊的1口油井進行抽油桿降級試驗,由原來的?22(439m)+?19(1001m)組合抽油桿,通過降級采用?19(570m)+?16(880m)組合代替。試驗后,載荷降低了5.7 kN,見到了降耗效果,見表5。
表5 某油井抽油桿降級試驗
在油田生產(chǎn)中,加藥不及時或藥量不夠,都會造成載荷和載荷比上升,導(dǎo)致能耗增加。為規(guī)范模范屯油田的加藥,重新修訂加藥制度,力爭更科學(xué)、更合理,把加藥工作做到最優(yōu)化,見表6。
表6 加藥周期細化管理思路
平衡率在85%~105%較為合理,欠平衡或過平衡都會導(dǎo)致能耗增加。模范屯油田月度平衡率可達到96%,把平衡影響能耗降到最低。
目前模范屯低產(chǎn)低效井較多,有45口為低產(chǎn)低效井(其中13口為常關(guān)井),產(chǎn)量低,能耗高,開采成本高于效益,建議計劃關(guān)井或暫關(guān)(不計入影響利用率因素中)。
1)通過沉沒度、泵效與系統(tǒng)效率關(guān)系摸索得知,在沉沒度180~200m、泵效在20%~40%,系統(tǒng)效率運行較高,目前只是初步認識,待進一步細化研究。
2)老機型老化嚴重、使用年久,若列入老改計劃后,相應(yīng)的更換為6型和雙驢頭抽油機,節(jié)電效果顯著。
3)間抽井節(jié)電效果顯著,日常需根據(jù)液面變化及時更改間抽制度和加強日常間抽管理,達到既節(jié)能又不影響產(chǎn)量的目的。
4)在滿足生產(chǎn)條件下,盡量采取小參數(shù)生產(chǎn)。
5)日常加大加藥和平衡的管理力度,使抽油機在最優(yōu)情況下生產(chǎn),達到不增耗。
[1]萬仁博.采油工程手冊(上冊)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2006:30-33.