毛連義,王悅琪,王磊
(山東省魯北地質(zhì)工程勘察院,山東 德州253015)
柴達(dá)木盆地某鉀鹽勘探孔高壓鹵水層固井工藝
毛連義,王悅琪,王磊
(山東省魯北地質(zhì)工程勘察院,山東 德州253015)
本文結(jié)合該鉀鹽勘探孔的施工情況,總結(jié)了在此類地區(qū)進(jìn)行勘探施工可行的施工工藝,闡述了該地區(qū)高承壓鹵水井段的固井工藝。
鉀鹽勘探;施工工藝;高承壓鹵水;固井工藝
鉀肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要生產(chǎn)資料。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)是一個(gè)公認(rèn)的貧鉀國(guó)。目前我國(guó)絕大多數(shù)的鉀肥需要進(jìn)口,且進(jìn)口量每年都在遞增。柴達(dá)木盆地大多為鹵水鹽湖沉積,富含鉀、鈉、鎂、鋰、芒硝等稀有礦產(chǎn)。國(guó)家對(duì)此非常重視,不管是中央還是地方,近幾年對(duì)有關(guān)鉀鹽方面的投入都有了大幅度提高。我單位自2008年開始進(jìn)入該地區(qū)進(jìn)行鉀鹽勘探以來(lái)至今已有五年,在該地區(qū)施工逐漸摸索出了一套可行的施工工藝,特別是遇到了高承壓鹵水,使施工無(wú)法進(jìn)行。我們根據(jù)實(shí)際地層情況選擇了固井封隔措施,對(duì)此段高承壓鹵水層進(jìn)行有效封堵,解決了因涌水造成后續(xù)施工無(wú)法進(jìn)行的現(xiàn)狀,順利的完成施工任務(wù),達(dá)到了預(yù)期目的。本文通過(guò)一實(shí)際施工情況,介紹在此地施工時(shí),遇到類似情況可以采取的有效措施。
該鉆孔所處地域海拔2700~3200m,屬典型的內(nèi)陸干旱氣候,氣候寒冷,降雨稀少,蒸發(fā)強(qiáng)烈,日溫差大,屬極度干旱區(qū)。全區(qū)內(nèi)土地高度鹽化,寸草不生,渺無(wú)人煙,屬典型的荒漠地帶,施工極不方便。
該井設(shè)計(jì)井深1000m,要求全孔取芯,巖芯采取率平均不低于70%,礦芯采取率不低于80%,終孔口徑不少于130mm,地層內(nèi)廣泛分布著層間高承壓鹵水。要求在井深600m下入ф219套管封隔淺部地層。
通過(guò)鉆探可知該地區(qū)所鉆遇絕大部分地層為石鹽、芒硝、石膏段,但與以下地層相互交替形成互層:含粉砂的石鹽;含粉砂、芒硝的石鹽;含石鹽、粉砂的粘土;純石鹽;含石鹽、石膏的淤泥;含淤泥的石鹽;含淤泥、芒硝的石鹽;含芒硝、石膏的淤泥;含石鹽的芒硝;含石膏的淤泥;含粉砂、淤泥的石鹽;含粉砂的鉀石鹽;含石鹽的光鹵石;含白鈉鎂礬的芒硝;含白鈉鎂礬的光鹵石;含石鹽的淤泥;含白鈉鎂礬的石鹽;含石膏的粘土;含芒硝的白鈉鎂礬;含石膏的粘土;含芒硝的石鹽;含石鹽的粉砂;含石鹽、石膏的粘土;含鉀石鹽的石鹽;含石鹽、石膏的粉砂質(zhì)泥巖。
依據(jù)工程概況選用主要設(shè)備見表1。
表1
(續(xù)表)
取芯鉆具組合:φ150硬質(zhì)合金肋骨鉆頭+φ127單通取芯管+φ121彈子接手+φ89鉆桿+主動(dòng)鉆桿。
表層套管擴(kuò)孔鉆具組合:φ311自制三牙輪組合鉆頭+φ178鉆挺+φ89鉆桿+主動(dòng)鉆桿。
技術(shù)套管擴(kuò)孔鉆具組合:φ290自制三牙輪組合鉆頭+φ285套管導(dǎo)正器+φ178鉆挺+φ89鉆桿+主動(dòng)鉆桿。
因該地區(qū)地層主要以可溶性鹽類為主,硬度相對(duì)較低,所以取芯可選用單管干鉆燒芯法,如取芯特別困難時(shí)可選用自鎖取芯鉆具進(jìn)行自鎖取芯法。
為保證取芯效果并結(jié)合所用取芯鉆具的能力,取芯作業(yè)時(shí),鉆進(jìn)參數(shù)一般選用,鉆壓10~30k N,轉(zhuǎn)速40~80r/min,泵量300~600L/min為宜;當(dāng)進(jìn)行擴(kuò)孔鉆進(jìn)作業(yè)時(shí),鉆進(jìn)參數(shù)一般選用,鉆壓20~40k N,轉(zhuǎn)速60~100r/min,泵量采用最大泵量。
由于表層套管段有漏失層,加之為了預(yù)防下部有涌水層,所以表層段我們?cè)O(shè)計(jì)在井深64m處下入表層套管固井并安裝溢流閥門,依據(jù)SY/T 5730—1995標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行固井,具體表層套管結(jié)構(gòu)見圖1。
我們選用取芯鉆具組合首先完成取芯鉆進(jìn)64米,然后采用擴(kuò)孔鉆具組合完成表層64米擴(kuò)孔鉆進(jìn),依據(jù)實(shí)際情況下入φ245套管后開始固井,固井方法如圖1:由鉆桿1通過(guò)表層套管密封接頭2與表層套管3相連接,水泥漿通過(guò)箭頭6指示方向由鉆桿進(jìn)入套管并經(jīng)套管底部由套管與孔壁環(huán)狀間隙返出地面,依據(jù)所計(jì)算的替漿量準(zhǔn)確替出鉆桿與套管內(nèi)的水泥后進(jìn)行候凝,根據(jù)我們的施工經(jīng)驗(yàn),在水泥初凝期即可卸開表層套管密封接頭,并在繼續(xù)候凝期間在表層套管上加工溢流閥門4,以防止出現(xiàn)溢流時(shí)及時(shí)處理。
圖1
施工完表層并下入64m套管固井后,即開始進(jìn)入正常鉆進(jìn)。我們開始采用取芯鉆具組合進(jìn)行正常鉆進(jìn),由于先前對(duì)該地層詳細(xì)情況并不了解,加之該地域下部地層詳細(xì)情況收集不完全。所以,我們?cè)谀酀{處理方面并沒(méi)有做特殊工作。當(dāng)我們施工至井深137m時(shí)開始出現(xiàn)井涌現(xiàn)象,但起初井涌并不是很大,我們采取用重晶石粉加重泥漿后,井涌現(xiàn)象得到控制。繼續(xù)鉆進(jìn)至290m后,又出現(xiàn)井涌。由于當(dāng)班人員松懈未及時(shí)對(duì)井涌現(xiàn)象進(jìn)行控制,使井涌加劇,待到井涌量大至一定程度時(shí)再進(jìn)行壓井已經(jīng)無(wú)法壓制,為了保證工期如期進(jìn)行,我們只好依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行頂涌鉆進(jìn)。在頂涌鉆進(jìn)期間,為了保證施工安全,我們依據(jù)實(shí)際情況,定期注入稠泥漿以用來(lái)攜帶孔內(nèi)巖粉,防止孔底巖粉過(guò)多而產(chǎn)生埋鉆事故。當(dāng)我們施工至井深626m,取芯困難,孔內(nèi)巖粉增多,孔底沉淀最多時(shí)可達(dá)十余米,此時(shí)如再不采取措施,孔內(nèi)埋鉆事故時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)造成不可避免的鉆孔報(bào)廢事故。通過(guò)我們?cè)诖硕稳⌒俱@進(jìn)中經(jīng)驗(yàn)可知,如果涌水段未穿過(guò),鉆取巖粉可隨井內(nèi)涌水上返出來(lái),不會(huì)造成孔底沉淀過(guò)多而埋鉆,現(xiàn)出現(xiàn)埋鉆現(xiàn)象可證明涌水段已穿過(guò),為保證后續(xù)施工安全,可采取下套管封堵該段地層后再進(jìn)行施工相對(duì)就比較安全。經(jīng)我單位技術(shù)人員協(xié)商后決定停止施工進(jìn)行固井。
5.2.1 井涌段一次固井過(guò)程
為保證下管順利,在下入φ219技術(shù)套管前先進(jìn)行擴(kuò)孔作業(yè),采用擴(kuò)孔鉆具組合擴(kuò)至井深626m開始下入技術(shù)套管。通過(guò)在下管時(shí)技術(shù)套管內(nèi)外都出現(xiàn)涌水這一現(xiàn)象可判定一次固井不能全部封堵涌水層,為此我們決定采取二次固井方法對(duì)該段地層進(jìn)行封堵。第一次固井方法見圖2。
圖2
技術(shù)套管9通過(guò)密封接頭2與鉆具1相聯(lián)接后開始固井,水泥漿經(jīng)由鉆具1、密封接頭2、技術(shù)套管9沿箭頭指示方向8流入技術(shù)套管與井壁間環(huán)形空間并填沖。為保證固井效果,應(yīng)盡可能多的注入水泥漿,此量可依據(jù)井深三分之二進(jìn)行計(jì)算。完成固井后準(zhǔn)確替出鉆具內(nèi)水泥進(jìn)行候凝,可持續(xù)候凝36小時(shí)后卸開密封接頭2進(jìn)行觀察,如技術(shù)套管內(nèi)不再涌水即可證明底部已封死,可進(jìn)行下次固井對(duì)上部進(jìn)行封堵,如卸開密封接頭后,技術(shù)套管內(nèi)仍然涌水,還得繼續(xù)加固。本次固井,我們第一次固井效果良好,卸開密封接頭后,技術(shù)套管內(nèi)并未出現(xiàn)涌水,說(shuō)明一次固井良好,可進(jìn)行二次固井。
5.2.2 井涌段二次固井過(guò)程
一次固井結(jié)束后我們即開始進(jìn)行二次固井。二次固井方法見圖3。
為保證二次固井效果,首先加工密封接頭10把技術(shù)套管密封好,以防止水泥漿進(jìn)入,再加工一只密封接頭2與表層套管3相聯(lián)接,然后再由鉆具與密封接頭2聯(lián)接好,并關(guān)閉溢流閥門4即可開始固井,此時(shí)水泥漿經(jīng)由鉆具2沿箭頭9方向進(jìn)入技術(shù)套管與井壁所形成的環(huán)形空間并依據(jù)實(shí)際壓力情況注入水泥漿,經(jīng)密閉候凝36小時(shí)后開啟溢流閥門4檢測(cè)是否出現(xiàn)涌水,如依然涌水,則再次注水泥漿固井,如不再出現(xiàn)涌水,則可證明固井良好。本次經(jīng)檢測(cè)未發(fā)現(xiàn)涌水則可證明固井良好,可卸開二次固井工具,進(jìn)行下部正常施工。
圖3
為保證鹽水固井質(zhì)量,固井材料宜選用G級(jí)高抗固井水泥,泥漿比重達(dá)到1.8以上,固井前應(yīng)對(duì)固井設(shè)備進(jìn)行連續(xù)試運(yùn)轉(zhuǎn),以保證固井的連續(xù)性,固井水泥及替漿量應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤。
經(jīng)過(guò)二次固井后,把井涌段完全封固,然后再依據(jù)正常工藝進(jìn)行鉆進(jìn)。為保證后續(xù)施工安全,我們采取嚴(yán)格的施工措施,特別是泥漿方面加強(qiáng)了檢測(cè),制定了如下注意事項(xiàng):(1)每?jī)尚r(shí)測(cè)量一次泥漿比重,使泥漿比重始終保持1.66,隨時(shí)填加重晶石粉用以平衡地層壓力;(2)提下鉆時(shí)注意合理運(yùn)用速度,避免引起壓力激動(dòng)造成井涌再次出現(xiàn);(3)安排專人對(duì)井口液面進(jìn)行觀察,時(shí)刻掌握溢流情況;(4)發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停鉆進(jìn)行壓井,避免溢流嚴(yán)重?zé)o法壓井。
經(jīng)過(guò)以上施工措施后,后續(xù)施工順利完成,終孔順利施工至1000m井深,未再發(fā)生井涌現(xiàn)象,巖芯采取率及抽水試驗(yàn)均達(dá)到要求。
圖4為涌水溢流閥門,固井前涌水量約為30方每小時(shí);圖5為二次固井密封處理。
圖4 涌水圖片
圖5 工人正在進(jìn)行二次固井密封工作
成功的經(jīng)驗(yàn)有兩條:
(1)由于合理運(yùn)用技術(shù)套管對(duì)涌水段進(jìn)行封隔,保證了后續(xù)施工的安全。
(2)針對(duì)高壓鹽水層的特殊情況采取二次固井方法,有效地封隔了涌水段。
獲取的教訓(xùn)也有兩條:
(1)由于對(duì)井涌認(rèn)識(shí)不夠重視,所以在進(jìn)場(chǎng)時(shí)準(zhǔn)備壓井材料相對(duì)較少,因此在井涌出現(xiàn)時(shí)未能及時(shí)進(jìn)行有效壓井,使井涌出現(xiàn)并導(dǎo)致無(wú)法壓井被迫進(jìn)行頂涌鉆進(jìn)致使施工成本增加。提示我們以后在鹽湖上進(jìn)行施工時(shí),進(jìn)場(chǎng)一定準(zhǔn)備足夠多的壓井材料,以防出現(xiàn)井涌時(shí)能及時(shí)調(diào)制加重泥漿進(jìn)行有效壓井。
(2)在安裝技術(shù)套管時(shí)沒(méi)有考慮到涌水段的壓力,套管間相互聯(lián)接時(shí)僅是用絲扣聯(lián)接并未進(jìn)行密封焊接,所以在對(duì)技術(shù)套管上下部位進(jìn)行二次固井密封后發(fā)現(xiàn)中間涌水段由技術(shù)套管絲扣部位滲水,但滲水量不是很大并未影響后續(xù)施工,但這也證明在下入技術(shù)套管時(shí)應(yīng)該聯(lián)接后再用焊接方法進(jìn)行密封處理。
[1] 鄢捷年.鉆井液工藝學(xué)[M].山東東營(yíng):石油大學(xué)出版社,2001.
TU473.14
A
1009-282X(2013)02-0026-04
2012-10-25
毛連義(1969-),男(漢族),山東金鄉(xiāng)人,山東省魯北地質(zhì)工程勘察院鉆探與設(shè)備管理科科長(zhǎng)、工程師,探礦工程專業(yè),從事地?zé)峋?、水井施工技術(shù)與設(shè)備管理工作,Tel:13573454169,E-mail:sddzmly@sina.com。