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      雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)運(yùn)行優(yōu)化

      2013-01-06 02:00:34劉啟亮
      發(fā)電設(shè)備 2013年6期
      關(guān)鍵詞:制粉單耗廠用電

      劉啟亮

      (國電菏澤發(fā)電有限公司,菏澤274032)

      雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)是火力發(fā)電廠中廣泛采用的一種制粉設(shè)備,具有生產(chǎn)效率高、研磨煤種范圍廣和不受異物影響等優(yōu)勢(shì);但在啟動(dòng)、運(yùn)行、停止過程中存在一定問題,有時(shí)制粉量不均勻,低負(fù)荷富裕量大,功耗大,摻燒其他煤種時(shí)經(jīng)常發(fā)生堵煤等現(xiàn)象;因此開展W形火焰鍋爐磨煤機(jī)運(yùn)行方式優(yōu)化研究,對(duì)深挖機(jī)組節(jié)能潛力、降低輔機(jī)耗電率具有十分重要的意義。

      1 設(shè)備概況

      國電菏澤發(fā)電有限公司2臺(tái)300MW機(jī)組鍋爐配備了英國Mitsui Babcock公司生產(chǎn)的W形火焰鍋爐。該鍋爐為單爐膛、平衡通風(fēng)、一次中間再熱、亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、單汽包鍋爐,蒸發(fā)量為1 025t/h。鍋爐設(shè)計(jì)燃用85%無煙煤加15%半無煙煤,其煤質(zhì)見表1。

      鍋爐配備正壓直吹式制粉系統(tǒng),由2臺(tái)密封風(fēng)機(jī)、2臺(tái)離心式一次風(fēng)機(jī)、3臺(tái)雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)(技術(shù)參數(shù)見表2)、6臺(tái)皮帶式給煤機(jī)組成。3臺(tái)磨煤機(jī)型號(hào)為SVEDALA14′-0″×18′-0″,總的制粉能力為鍋爐MCR時(shí)所需煤量的120%。

      表1 設(shè)計(jì)煤質(zhì)

      表2 磨煤機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

      2 磨煤機(jī)現(xiàn)運(yùn)行狀況

      目前,正常情況下3臺(tái)磨煤機(jī)全部運(yùn)行,低負(fù)荷時(shí)段通過降低料位和一次風(fēng)壓來滿足燃燒需要,以滿足AGC(自動(dòng)發(fā)電控制)投入條件。此種運(yùn)行方式對(duì)于磨煤機(jī)和一次風(fēng)機(jī)在低負(fù)荷階段是超富裕功率運(yùn)行,造成機(jī)組低負(fù)荷階段廠用電率升高;磨煤機(jī)低負(fù)荷低料位運(yùn)行鋼球和磨煤機(jī)筒體襯板磨損都比較嚴(yán)重,鋼球消耗量上升,功率消耗和噪聲都比較大。

      3 磨煤機(jī)運(yùn)行優(yōu)化

      3.1 料位控制系統(tǒng)優(yōu)化

      原雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)料位測(cè)量使用電耳噪聲測(cè)量系統(tǒng),其原理為通過測(cè)量噪聲水平,利用電耳產(chǎn)生的音頻信號(hào)。由于內(nèi)部噪聲與煤的硬度、鋼球的大小、一次風(fēng)速、一次風(fēng)量等外部環(huán)境有關(guān),與內(nèi)部煤粉量的多少并不成線性關(guān)系,容易造成高負(fù)荷帶不上去,低負(fù)荷降不下來,脫離AGC指令曲線。在深入研究磨煤機(jī)料位檢測(cè)的基礎(chǔ)上,提出了采用料位差壓法與噪聲電耳法相結(jié)合的綜合檢測(cè)方法:低負(fù)荷、低料位階段投用電耳料位測(cè)量,差壓法測(cè)量值作為參考;高負(fù)荷、高料位階段采用差壓自動(dòng),電耳測(cè)量值作為參照。采用料位綜合檢測(cè)后,磨煤機(jī)制粉量自動(dòng)投入率大幅度提高,磨煤機(jī)料位工作在較為理想的狀態(tài)下,實(shí)現(xiàn)了磨煤機(jī)低功耗、低磨損。料位控制系統(tǒng)優(yōu)化后,料位穩(wěn)定自動(dòng)投入良好(見圖1)。

      圖1 料位控制實(shí)時(shí)曲線

      3.2 鋼球裝載量優(yōu)化

      原磨煤機(jī)不同直徑鋼球加載比例見表3。

      實(shí)際裝載量為83t/臺(tái),磨煤機(jī)電流約130A,補(bǔ)充鋼球直徑為60mm,年補(bǔ)充添加鋼球量30t。優(yōu)化后采用自制多元高鉻合金抗磨鋼球,利用鋼球磨損穩(wěn)態(tài)模型計(jì)算鋼球最佳級(jí)配,確定磨煤機(jī)最大和最小鋼球直徑為60mm和20mm,以裝球總質(zhì)量一定的情況下鋼球個(gè)數(shù)盡量多為原則,確定各種規(guī)格鋼球比例(見表3)。鋼球裝載優(yōu)化后磨煤機(jī)裝球質(zhì)量減少37%,電耗降低23%,磨煤機(jī)鋼球消耗降低61%,實(shí)現(xiàn)了火電廠雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(見表4)。運(yùn)行后注意根據(jù)磨煤機(jī)制粉量、電流及煤粉細(xì)度等情況補(bǔ)加直徑60mm以上鋼球適量。合理補(bǔ)球的原則為:(1)保證補(bǔ)球后磨煤機(jī)中有效鋼球質(zhì)量等于額定裝球量;(2)補(bǔ)球后應(yīng)使鋼球級(jí)配更加協(xié)調(diào);(3)優(yōu)先補(bǔ)加大球,及時(shí)篩選小球[1]。

      表3 各種鋼球裝載質(zhì)量分?jǐn)?shù)

      表4 磨煤機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化前后運(yùn)行數(shù)據(jù)

      3.3 磨煤機(jī)啟停方式優(yōu)化

      機(jī)組正常啟動(dòng)過程中,充分利用熱風(fēng)聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)(見圖2),提高磨煤機(jī)暖磨速度,減少磨煤機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)間,降低磨煤機(jī)制粉單耗。注意一般按照啟動(dòng)順序(B磨煤機(jī)—C磨煤機(jī)—A磨煤機(jī))進(jìn)行暖磨,暖磨過程注意調(diào)節(jié)熱一次風(fēng)、冷一次風(fēng)擋板和磨煤機(jī)旁路擋板;調(diào)節(jié)應(yīng)緩慢進(jìn)行,控制合適的暖磨風(fēng)量;注意汽溫、汽壓、受熱面壁溫和汽包水位等參數(shù)的變化情況;將磨煤機(jī)出口溫度暖至135~145℃,最高不超過172℃。機(jī)組沖轉(zhuǎn)前20min將B磨煤機(jī)啟動(dòng);機(jī)組并列負(fù)荷帶至80MW左右,啟動(dòng)C磨煤機(jī)運(yùn)行;負(fù)荷180MW左右,啟動(dòng)A磨煤機(jī)運(yùn)行。啟動(dòng)方式優(yōu)化后,可大大減少點(diǎn)火用油[2]。磨煤機(jī)停運(yùn)時(shí),如果大風(fēng)量吹掃15min,且煤粉已經(jīng)吹空后,未出現(xiàn)停止磨煤機(jī)運(yùn)行條件,可以手動(dòng)跳閘磨煤機(jī),減少磨煤機(jī)空轉(zhuǎn)電耗。

      圖2 鍋爐熱一次風(fēng)系統(tǒng)

      3.4 磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)優(yōu)化

      磨煤機(jī)是輔機(jī)系統(tǒng)中電耗較大的用戶,根據(jù)負(fù)荷高低及AGC投入模式,合理組織磨煤機(jī)運(yùn)行方式,對(duì)節(jié)約廠用電具有十分重要的意義。根據(jù)煤質(zhì)、負(fù)荷曲線狀況、AGC是否投入及投入模式等因素,決定單爐2臺(tái)磨煤機(jī)或3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行。一般在條件允許的情況下,負(fù)荷降至220 MW以下時(shí),逐步停止第三臺(tái)磨煤機(jī);無缺陷處理要求時(shí),一般采用A/B磨煤機(jī)運(yùn)行方式,因?yàn)楹髩磨煤機(jī)所帶兩組噴燃器與前墻B磨煤機(jī)所帶兩組噴燃器下射后對(duì)沖,形成較好的兩組W形火焰(見圖3),對(duì)兩側(cè)墻及前后墻兩端水冷壁輻射換熱加強(qiáng),火焰能均勻地充滿爐膛四周,燃燒穩(wěn)定性較好,燃燒參數(shù)相對(duì)A/C、B/C磨煤機(jī)運(yùn)行組合較好。煤質(zhì)允許的話可以投入AGC模式,以贏得最大運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益。表5為C磨煤機(jī)停運(yùn)后機(jī)組投入AGC模式下負(fù)荷跟蹤情況,自動(dòng)投入情況良好。

      圖3 爐膛噴燃器布置

      表5 A/B兩臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)負(fù)荷、一次風(fēng)壓跟蹤情況

      3.5 磨煤機(jī)襯瓦改造

      隨著鋼球裝載優(yōu)化項(xiàng)目的實(shí)施,磨煤機(jī)內(nèi)小鋼球和廢鋼球的質(zhì)量分?jǐn)?shù)有一定程度的上升,磨煤機(jī)破碎能力受到影響,要想保持、提高磨煤機(jī)研磨能力必須進(jìn)行襯瓦改造,將原來波浪形襯板更換為抗磨非對(duì)稱波峰筒體襯板,保證了磨煤機(jī)制粉量,延長了襯瓦使用壽命,減輕了更換及維護(hù)工作量,同時(shí)節(jié)省了材料,節(jié)約了電能,提高生產(chǎn)質(zhì)量,減少停機(jī)檢修時(shí)間(見圖4)。

      圖4 磨煤機(jī)襯板與鋼球

      襯瓦改造后取得了良好效果,但也產(chǎn)生了一些新問題,諸如在摻燒褐煤過程中,由于風(fēng)煤比的降低,對(duì)制粉系統(tǒng)干燥能力構(gòu)成了影響;在摻燒難磨煤質(zhì)時(shí),容易出現(xiàn)滿磨,制粉量降低。在實(shí)際運(yùn)行中如遇到上述情況,必須通過就地檢查,綜合判斷磨煤機(jī)料位,維持磨煤機(jī)最佳料位和制粉量。

      4 優(yōu)化后效果

      經(jīng)過對(duì)磨煤機(jī)運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整后,鍋爐制粉單耗及機(jī)組廠用電率有了很大的降低(見表6),制粉單耗大約降低2.3kW·h/t,廠用電率降低約0.12%。根據(jù)本機(jī)組全年發(fā)電量3.3×109kW·h計(jì)算,每年可節(jié)約廠用電量3 300×106×0.12×10-2=396×106kW·h,按照電價(jià)0.35元/(kW·h)計(jì)算,每年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為138.6萬元。另外,運(yùn)行優(yōu)化后磨煤機(jī)維護(hù)費(fèi)用、鋼球消耗費(fèi)用也逐漸下降。

      表6 磨煤機(jī)優(yōu)化前后制粉單耗、廠用電率對(duì)比

      5 結(jié)語

      雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)經(jīng)過運(yùn)行優(yōu)化,鍋爐制粉單耗、廠用電率有了很大程度的降低,鋼球磨損增大趨勢(shì)得到遏制,磨煤機(jī)持續(xù)運(yùn)行時(shí)間大大延長,保證了機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,降低了制粉系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)成本,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益得到較大提高。

      [1]宋紹偉 .磨煤機(jī)鋼球最佳級(jí)配技術(shù)應(yīng)用研究[J].節(jié)能技術(shù),2012,30(1):79-82.

      [2]應(yīng)明良,戴成峰,徐良,等 .鍋爐正常時(shí)啟停磨煤機(jī)不投油試驗(yàn)研究[J].中國電力,2008,41(6):47-50.

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