【摘 要】通過對山南平硐軟巖段容易變形、支護困難的原因分析,提出了采用采用錨網(wǎng)噴+U型金屬支架+壁后注漿的聯(lián)合支護修復(fù)方案。經(jīng)過實踐證明,該修復(fù)治理方案,能夠明顯提高圍巖承載能力,有效控制了巷道變形,延長了修復(fù)周期,為相似圍巖條件下的井巷工程施工采取主動加固技術(shù)提供了一種思路。
【關(guān)鍵詞】軟巖;聯(lián)合支護;壁后注漿;修復(fù)治理
一、概況
山南平硐是山南煤礦從井口至洗煤廠專用窄軌線路的必經(jīng)通道,全長1600米,平硐斷面采用直墻半圓拱,凈寬3.2米,凈高3.2米,支護形式以錨噴為主,其中約150米經(jīng)過軟巖層,支護形式采用砌碹。山南平硐自1993年移交生產(chǎn)以來,由于受周邊小煤礦的開采影響,平硐局部地段發(fā)生了較大變形,特別位于軟巖層的平硐變形更為嚴重,對運煤列車的安全運行影響大,為保證正常的安全生產(chǎn),減少平硐對運煤的影響,除了日常維護外,每年都要對位于軟巖層的平硐進行一次大修,大修主要方法為先刷大斷面,再用U型金屬支架支護,但從實際效果看,U型金屬支架容易變形,甚至嚴重扭曲,年年要大修,維護成本大。
為更好地解決粘土軟層段平硐變形問題,確保運煤暢通,在公司領(lǐng)導(dǎo)支持下,成立了技術(shù)攻關(guān)組來解決這個支護難題。經(jīng)過技術(shù)分析,我們認為造成巷道容易變形、支護困難主要原因為:1、巷道圍巖性質(zhì)差,承載能力差。根據(jù)現(xiàn)場觀測和取樣,該區(qū)段平硐以粘土、泥巖、砂質(zhì)泥巖為主,這些巖石對溫 度、濕度、水的作用敏感,強度低,易變形,承載能力差。2、受小煤礦采動破壞影響,造成局部圍巖松散破碎,圍巖自支撐作用下降,難以承受上覆圍巖應(yīng)力;3、支護方式不合理。U型鋼支架的結(jié)構(gòu)和形式過于單一,型鋼屈服強度偏低,承載能力有限,不能適應(yīng)復(fù)雜多變的軟巖層要求。在分析原因的基礎(chǔ)上,參考八景煤礦硪四井井筒修復(fù)經(jīng)驗,提出了改進支護方式的修復(fù)方案,即采用錨網(wǎng)噴+U型金屬支架+壁后注漿的聯(lián)合支護方式。
二、工藝流程及方法
首先對斷面進行刷大卸壓,斷面刷大后立即打錨桿掛錨網(wǎng),架U型金屬支架,然后進行一次初噴,待圍巖表層固結(jié),再進行壁后注漿,使松散破碎圍巖固結(jié),最后復(fù)噴一次,使圍巖支架形成一個整體。主要工藝流程及方法如下:
1、擴刷斷面
做好作業(yè)點后方的支護加固工作,拆除變形損壞的支架,從外往里進行刷邦挑頂,刷大斷面。
2、錨網(wǎng)安裝
刷大斷面后,做好臨時支護,錨網(wǎng)安裝順序先頂后幫。錨桿眼采用三花布置,控制好間距、排距(間距600mm,排距600mm);錨桿采用Ф18mm鋼筋錨桿,錨桿長2000mm,尾部螺紋長80mm;錨固劑選用K2335樹脂藥卷,每眼裝2根樹脂藥卷;安裝錨桿前,先清洗眼孔,再放入樹脂藥卷,用錨桿機均勻攪拌樹脂藥卷,達到錨固要求;錨網(wǎng)采用長2000mm,寬1000mm,網(wǎng)孔40×40mm的金屬網(wǎng);掛網(wǎng)時,先把網(wǎng)鋪開,盡量使網(wǎng)平整,網(wǎng)與網(wǎng)搭邊不小于100mm;錨桿托板厚度8mm,邊長150×150mm,托板要貼緊巖面。
3、U型金屬支架安裝
錨網(wǎng)安裝好后,安裝U型金屬支架,支架排距為600mm,支架要牢固,貼緊巖面。
4、埋設(shè)注漿管
U型金屬支架安裝好后,在架棚空檔斷面布置5個注漿孔,排距2000mm,間距1200mm,鉆頭直徑Ф=38mm,孔深2400mm。將注漿管埋預(yù)先在壁注漿孔內(nèi),注漿管采用直徑1寸的無縫鋼管,長2000mm,在頭部1000mm長度范圍內(nèi)錯開鉆孔,孔徑由大逐漸變小,前端孔徑Ф=10mm,后端孔徑Ф=5mm,共鉆孔10個,鋼管尾部車螺紋50mm,能與注漿高壓快速接頭對接;在鋼管距尾部150mm處用6.5鋼筋焊擋圈,擋住封孔材料外流。
5、初噴混凝土
注漿管埋設(shè)好后,進行混凝土初噴,由上至下噴射混凝土,初噴層厚50mm,混凝土配比為(水泥∶細砂∶瓜子片)1∶2∶2。
6、壁后注漿
初噴混凝土在圍巖表層固結(jié)后,可以進行壁后注漿。為提高注漿初期凝結(jié)強度和速度,注漿材料采水泥-水玻璃雙液漿,水泥采用425#普通硅酸鹽水泥,水玻璃濃度為Be’35。水泥漿的水灰比1:0.6,雙液比(水泥漿和水玻璃體積比)1:0.5。注漿采用BW-250/50型雙液注漿泵,注漿壓力為1.2~1.5MPa;注漿時自下而上,先左后右順序作業(yè)方式,每個斷面內(nèi)先注兩邦,再注拱邊,最后注拱頂。每孔注漿時間控制在15min以內(nèi),當注漿壓力達到2MPa時,應(yīng)停止注漿。
7、復(fù)噴混凝土
壁后注漿5~7天后,可進行復(fù)噴混凝土,復(fù)噴層厚50mm,混凝土配比為(水泥∶細砂∶瓜子片)1∶2∶2。
三、修復(fù)效果
2010年元旦春節(jié)檢修期間,山南平硐軟巖段采用聯(lián)合支護修復(fù)方案施工治理后,圍巖承載能力得到明顯提高,平硐斷面變形得到有效控制,經(jīng)過兩年多的運行使用,期間大大減少了修理工作,節(jié)約了一筆較大的修理費用,至今支護狀況良好,較好地保障了山南平硐的運煤功能和運輸安全。
四、結(jié)束語
山南平硐軟巖段修復(fù)治理采用聯(lián)合支護修復(fù)方案的成功實踐,表明受采動影響、軟巖松散破碎圍巖條件下,采用該項聯(lián)合支護技術(shù),能夠明顯提高圍巖承載能力,減少巷道位移變形,延長修復(fù)周期。因此,在相似條件的井巷工程中,可以采用該項支護技術(shù)對井巷進行主動加固,為軟巖松散破碎性質(zhì)圍巖條件下的提供了一種思路。