摘要:利用“異構(gòu)化反應(yīng)平衡特點(diǎn)”,在酸性催化劑的作用下,在73℃-83℃溫度范圍內(nèi),反應(yīng)蒸餾,異構(gòu)化反應(yīng)制得含量大于99%的2,3-二甲基1-丁烯。
關(guān)鍵詞:2,3-二甲基-1-丁烯;異構(gòu)化;酸性催化劑;反應(yīng)蒸餾
中圖分類號(hào):TQ221文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1673-9671-(2012)042-0217-01
近年來(lái),由于香料市場(chǎng)的巨大發(fā)展,吐納麝香香料(Tonalide)作為日用型香料,是國(guó)際公認(rèn)的使用安全,對(duì)人體肌膚無(wú)害的一種十分理想的定香劑,其發(fā)展前景遠(yuǎn)大。DMB-1(2,3-二甲基-1-丁烯)作為合成“Tonalide”的中間體,得到迅速發(fā)展,用DMB-1代替新己烯(3,3-二甲基-1-丁烯)生產(chǎn)“Tonalide”香料,具有成本低,質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。
DMB-1是由丙烯區(qū)域選擇性二聚合成,大連凱飛化學(xué)第二車間利用丙烯二聚間歇合成工藝,其中碳六烯烴混合物選擇性約為70%,碳六烯中DMB-1選擇性約為70%。由于碳六烯烴中各異構(gòu)體間沸點(diǎn)相差很小,靠一般的精餾分離工藝得不到高純度DMB-1。為此,我們嘗試?yán)酶呒兌菵MB-2做原料來(lái)制取高純度DMB-1。
以DMB-2為原料生成DMB-1的反應(yīng)過(guò)程是一個(gè)催化反應(yīng)過(guò)程,主要利用“異構(gòu)化反應(yīng)平衡特點(diǎn)”,按照烯烴能在多種酸性催化劑的作用下進(jìn)行異構(gòu)化反應(yīng)的反應(yīng)機(jī)理,我們選擇了催化劑如無(wú)機(jī)酸催化劑(硫酸、五氧化二磷)、酸性氧化物(如硅酸鋁、酸性氧化鋁和沸石)及強(qiáng)有機(jī)酸(如苯磺酸)進(jìn)行了探索性試驗(yàn),最終選擇了強(qiáng)有機(jī)酸作為催化體系。
該反應(yīng)是在酸性催化劑催化條件下進(jìn)行的可逆反應(yīng),平衡轉(zhuǎn)化率低,若采用傳統(tǒng)的先反應(yīng)后分離的方法,會(huì)有較多未反應(yīng)的原料隨產(chǎn)物進(jìn)入后續(xù)分離設(shè)備,增加了設(shè)備的投資與能源消耗。
基于反應(yīng)蒸餾是集反應(yīng)與分離為一體的特殊精餾技術(shù),該技術(shù)既能利用精餾的分離作用,提高反應(yīng)的平衡轉(zhuǎn)化率,抑制串聯(lián)副反應(yīng)的發(fā)生,又能降低精餾的能耗。
本文設(shè)計(jì)了兩套工藝方案,兩方案的主要區(qū)別之處在于:裝置中催化劑的裝填位置不同。
1實(shí)驗(yàn)部分
1.1儀器及試劑
原料為純度大于99.0%的2,3-二甲基-2-丁烯(DMB-2),由大連凱飛化學(xué)股份有限公司第二車間提供。
原料及產(chǎn)品分析均使用安捷倫7890氣相色譜儀,采用氫火焰檢測(cè)器,色譜柱為SE-30毛細(xì)管色譜柱。
1.2催化劑
有機(jī)酸,工業(yè)級(jí)。
1.3實(shí)驗(yàn)裝置
實(shí)驗(yàn)裝置如圖1。
1.4實(shí)驗(yàn)過(guò)程
方案一:
將催化劑加入分離塔填料層中(即催化劑與θ環(huán)混合后裝入塔中)。
將原料約1#8198;000 g DMB-2(≥96%)加入釜底燒瓶中,將催化劑與分離塔中的填料混合放入分離塔的底部,分離塔總高約1#8198;300 mm,塔內(nèi)直徑約25 mm,塔內(nèi)填料為不銹鋼θ環(huán)填料。實(shí)驗(yàn)中填料層的高度分別為200 cm/250 cm/500 cm,催化劑的用量有14.2 g 20.4 g和32 g 3種,塔頂連續(xù)采出(回流比大約為10)。連續(xù)采出量為20 g/h,DMB-1含量為99%以上。
方案二:
試驗(yàn)裝置與方案一相同,將原料約1#8198;000 g DMB-2(≥96%)加入釜底燒瓶中,將350 g催化劑加入到釜底燒瓶中,分離塔總高約1#8198;300mm,塔內(nèi)直徑約25 mm,塔內(nèi)填料為不銹鋼θ環(huán)填料。塔頂連續(xù)采出(回流比大約為10)。連續(xù)采出量為20 g/h,DMB-1含量為99%以上。
2實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論
1)催化劑填料層高度與單位時(shí)間內(nèi)DMB-1的產(chǎn)量成正比。
由表1中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出催化劑填料層越高,單位時(shí)間內(nèi)目的產(chǎn)物DMB-1的產(chǎn)量越高。主要原因?yàn)椋捍呋瘎蛹痈咴虾痛呋瘎┑慕佑|時(shí)間加長(zhǎng)以及塔的分離更有利于反應(yīng)的進(jìn)行。
2)催化劑用量與DMB-1的產(chǎn)量成正比。
3)由于催化劑分布于填料層中使得塔的阻力大大增加,并且容易產(chǎn)生液泛現(xiàn)象,所以方案一中催化劑的量較少。
4)方案二可以比較穩(wěn)定的連續(xù)采出含量≥93%的目的產(chǎn)物,采出量量約為30 g/h。
3結(jié)論
以上兩種催化劑的裝填方式,均可實(shí)現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn),且能得到合格的目的產(chǎn)物。但由于在反應(yīng)蒸餾過(guò)程中,反應(yīng)與分離過(guò)程相互影響,催化劑用量及塔的分離能力直接影響了裝置的產(chǎn)能及產(chǎn)品質(zhì)量。
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