摘 要 通過對傳統(tǒng)封閉墻與新型“抗壓封閉墻”的對比,在施工工藝和效果上實踐性的總結(jié)、突顯了“抗壓封閉墻施工新工藝”的“嚴(yán)實、密閉、抗壓”等優(yōu)點。
關(guān)鍵詞 抗壓;牢固;不漏氣;新工藝
中圖分類號 K928 文獻標(biāo)識碼 A 文章編號 1673-9671-(2012)062-0108-02
1 礦井概述
潘北礦位于潘集背斜北翼及局部轉(zhuǎn)折端,總體為一單斜構(gòu)造,即處在潘集背斜和尚塘耿村集向斜共翼部位,主要發(fā)育2條大斷層,分別為F1、F66,貫穿整個礦井,受褶曲和大斷層的影響,礦井中、小斷層特別發(fā)育。
礦井采用立井、集中大巷、分區(qū)石門的開拓方式。目前生產(chǎn)水平標(biāo)高為-650 m,在-490 m增設(shè)輔助水平,現(xiàn)有東翼、西翼兩個采區(qū)。
2 問題的提出
采煤工作面收作或煤巷掘進工作面因各種原因停止施工后,因防火及瓦斯管理需求,需施工防火(封閉)墻以消除安全隱患。潘北礦地質(zhì)條件復(fù)雜,采煤工作面回采長度基本在1 Km以下,回采時間較短,每年需封閉3~5個工作面,10個左右盲巷,且永久封閉墻施工地點頂板破碎較嚴(yán)重,圍巖裂隙發(fā)育。采用傳統(tǒng)工藝施工的封閉墻,如1111(3)采空區(qū)封閉墻、1121(1)采空區(qū)封閉墻等,施工幾個月后,出現(xiàn)了封閉墻外瓦斯?jié)舛雀?、墻體周邊與圍巖接合處偶爾存在裂縫等問題,封閉效果較差,問題的處理極其耗費人力物力。為確保防火(封閉)墻施工質(zhì)量,做到密閉、抗壓、長時間服務(wù),我們對防火(封閉)墻施工工藝進行了
研究。
3 封閉墻傳統(tǒng)施工工藝
防火(封閉)墻傳統(tǒng)施工工藝如下:在砌墻位置掏槽,按照厚度800mm施工第一道封閉墻,施工完畢后對墻體進行噴漿,然后同樣工序按兩墻間距500 mm要求施工第二道厚度800 mm封閉墻,最后兩墻之間用水泥漿(灰水比為1:1)注實。施工如圖1所示。
該施工工藝有較為明顯的缺點,即在遇到裂隙較發(fā)育或壓力顯現(xiàn)較明顯的地段,無法保證墻體的密閉及抗壓性,造成封閉墻漏氣,帶來極大的安全隱患。
以1121(1)工作面為例,因墻體四周掏槽部位有裂隙,噴漿強度并不能抵抗高壓注漿壓力,造成水泥漿順裂隙向采空區(qū)方向跑漏,在浪費大量材料后仍不能密閉,只能采取外段噴注漿配合抽排才能解決瓦斯問題,浪費了大量人力物力卻沒有達到好的封閉效果。
4 抗壓封閉墻施工新工藝
以1121(3)工作面收作后施工封閉墻為例。
4.1 1121(3)工作面概況
1)采煤面參數(shù)。1121(3)工作面走向長1400 m,傾斜長132 m,斜面積184800 m2,平均煤厚3.5 m,容重1.4 t/m3,可采儲量約為90.2萬噸。工作面標(biāo)高為-570 m~-490 m。該工作面13-1煤層呈塊狀及粉末狀,煤層產(chǎn)狀變化較大,煤層產(chǎn)狀為:傾角20~32°,13-1煤厚1.57 m~5.6 m,平均煤厚3.5 m。13-1煤有1~3層夾矸。
2)鄰近采掘。1121(3)工作面西部連接-490 m膠帶機大巷及-570 m膠帶機大巷,南邊貼近1111(3)工作面,1111(3)工作面已回采封閉,北邊為13-1煤未設(shè)計開采區(qū);該面位于東一采區(qū)九東~輔1勘探線之間。
3)其它地質(zhì)情況。①煤塵:有煤塵爆炸危險性,水份3.28%,灰份43.26%,揮發(fā)份Vdaf45.88%,火焰長度60 mm,抑制煤塵爆炸最低巖粉量50%。②煤的自燃發(fā)火:有自燃發(fā)火危險,自然發(fā)火期3~6個月,屬Ⅱ類自燃。③地溫情況:本礦井恒溫帶深度為30 m,溫度16.8℃,地溫梯度2.3℃/100m。工作面實際溫度在26~30℃。④地壓情況:本工作面周邊及上下地壓較大。在斷層附近,可能有壓力增大,頂板抽冒現(xiàn)象。
基于以上資料描述,針對1121(3)工作面地壓較大,溫度較高,對于收作防火,封閉墻的墻體施工的抗壓強度有更高要求的實際情況,在施工封閉墻的時候,我們創(chuàng)新了傳統(tǒng)封閉墻的施工工藝。
4.2 抗壓封閉墻施工新工藝
通過分析傳統(tǒng)施工工藝存在的漏洞,我們進行多次試驗改進,改進后施工工藝如下(如圖2所示):
1)在施工防火(封閉)墻位置首先將墻體前后5m進行噴注漿,以封堵裂隙。注漿時均按灰水比1:0.7配置水泥漿。
2)兩道封閉墻施工前先掏槽,在兩處掏槽位置再進行噴注漿,靠里口的第一道墻往幫部貼,三角垛處的頂、幫部打淺孔(1.5~2米)及深孔(4~6米)注漿注實;前后兩面墻必須進行噴漿處理。錨注管以深淺孔(0.5 m-2.0 m)交替方式布置在掏槽位置處。錨注管間距500 mm,且外露圍巖500 mm,除用于注漿外也起到加固墻體的作用。掏槽位置的噴注漿,有效確保了墻體與巷道接觸段的密閉要求。
3)第一道墻體厚度500 mm,施工后該墻周邊噴漿,并在兩道封閉墻之間按同樣布置方式向周圍圍巖打錨注管注漿。
4)第二道墻厚度500 mm,與第一道墻間距1000 mm施工,施工后該墻周邊噴漿,噴漿嚴(yán)實后繼續(xù)在第二道墻外施工3~5排深淺孔注漿。
5)每道墻之間1000mm空隙,用水泥、砂漿、石子填滿并帶壓注實。最后進行兩道封閉墻之間的注漿,注漿采用多次加壓注漿方式,壓力達6MP以上注滿為止,防止水泥漿凝固后收縮縫的產(chǎn)生,確保封堵嚴(yán)實。
5 應(yīng)用效果
采用新工藝后,分別施工了12125、12128、1121(3)工作面等多處采空區(qū)封閉防火墻,通過不間斷檢測發(fā)現(xiàn),在封閉墻內(nèi)瓦斯20~90%的情況下,墻外瓦斯基本在0.3%以下,墻體牢固可靠,滿足了工作面封閉后嚴(yán)實不漏氣的要求。
6 結(jié)論
通過對比傳統(tǒng)工藝和新施工工藝可以看出,新工藝主要有以下優(yōu)點:①兩墻之間注漿段由500 mm提高至1000 mm,以及錨注管外露圍巖500 mm布置,增大了墻體抗壓性;②對周邊圍巖多次不同位置的噴注漿,有效避免了墻體與周邊圍巖接觸段、墻體附近圍巖裂隙的產(chǎn)生;③灰水比由1:1提高至1:0.7,且采用了多次加壓注漿方式,有效避免了水泥漿凝固后收縮縫的產(chǎn)生。
參考文獻
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作者簡介
鄒卓平(1982—),男,湖南婁底人,本科,初級,研究方向:礦井通風(fēng)。