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    300MW機組磨煤機齒輪噴淋油系統(tǒng)改造

    2012-12-31 00:00:00林峰
    科技與生活 2012年13期

    摘 要 詳細介紹了SVEDALA公司雙進雙出磨煤機噴淋油系統(tǒng)工作原理,并以大唐湖南耒陽電廠實際運行故障為例,提出解決辦法,通過小改小革降低齒輪噴淋油量,實現(xiàn)花小錢創(chuàng)大效益。

    關鍵詞 SVEDALA 雙進雙出磨煤機 齒輪噴淋

    中圖分類號 TN914 文獻標識碼 A 文章編號 1673-9671-(2012)071-0159-01

    0 引言

    大唐耒陽發(fā)電廠二期工程安裝2臺300MW燃煤發(fā)電機組。鍋爐為亞臨界參數(shù),單爐膛,自然循環(huán),平衡通風汽包爐,一次中間再熱,固態(tài)排渣,露天戴帽布置。磨煤機為美國SVEDALA公司雙進雙出磨煤機,采用進口瀝青基油脂作為潤滑,磨煤機噴淋油系統(tǒng)使用的是威特魔力的單線制噴灑系統(tǒng)。

    1 問題的產(chǎn)生、原因及分析

    1.1 問題的產(chǎn)生

    大唐湖南耒陽電廠300MW機組磨煤機自投產(chǎn)以來就存在噴淋油量大,噴淋系統(tǒng)故障多的問題,經(jīng)過統(tǒng)計,#3機組每臺磨煤機平均每月3桶油,#4機組每臺磨煤機平均3.5桶油(61Kg每桶,價格為81.4元/Kg),按#3機組來計算,每臺磨平均每天用油量達到6Kg,每年按每臺磨機運行6000小時計算,兩臺機組年消耗油量為12000Kg,折合人民幣97.68萬元。并且由于噴淋油系統(tǒng)故障率高,檢修人員維護量大,齒輪也存在一定損傷。

    1.2 原因及分析

    問題產(chǎn)生后,我們對磨煤機齒輪噴淋系統(tǒng)進行了大量調查研究,發(fā)現(xiàn)存在以下幾個主要問題:

    磨煤機噴淋油系統(tǒng)使用的是威特魔力的單線制噴灑系統(tǒng),該系統(tǒng)存在一個致命的缺陷,就是系統(tǒng)憋壓。如圖1所示,正常噴淋系統(tǒng)啟動后,電磁閥1和電磁閥2同時開啟,壓縮空氣分成兩路,一路直接送至噴嘴用于吹掃,而另外一路進入油泵,同時將噴淋油加壓至油管路,最后到達油分配器開始噴油,這時計數(shù)器開始計數(shù),計數(shù)8次以后,電磁閥2關閉,由于從電磁閥2至油分配器的油管路有7-8米,油管道充滿了油,加之油本身的彈性,又沒有泄壓裝置,造成了油泵停止后,油分配器仍能繼續(xù)噴油,只有到油壓比較小才停止。所以系統(tǒng)設定噴淋4次實際上卻噴了8次甚至10次以上,造成了噴淋油的大量浪費。

    噴淋油故障率高,磨煤機噴淋油計數(shù)器是通過油分配器打油來推動推桿,推桿碰撞行程開關后送開關量至DCS來實現(xiàn)計數(shù)器的計數(shù)。由于行程開關存在死區(qū),而油分配器推桿行程相對很小,因此很容易造成油分配器動作(即已經(jīng)噴油)而計數(shù)器不動作的情況,計數(shù)器只要不動作,電磁閥2就會持續(xù)開啟直到整個噴淋結束(60秒),因此這種情況一發(fā)生,每40分鐘就會多噴近1Kg油,造成大量浪費。

    邏輯存在問題,由于系統(tǒng)憋壓,通常計數(shù)器到了8次以后關閉了電磁閥2(即關閉氣泵),但關閉后計數(shù)器仍要動作幾次,而動作的這幾次就會被算到下一個周期,也就是說,多動了2次,那么下個周期計數(shù)器就只動作2次就關閉電磁閥2,如果多動3次,那么下個周期計數(shù)器就只動作1次就關閉電磁閥2,如果多動了8次甚至以上,那么下個周期,電磁閥2根本就不會開啟。這就造成了有時候根本不噴油,很可能造成齒輪損傷。

    磨煤機噴淋采用的是噴淋大齒的方式,由于大齒接觸面積大,需要油量較多,因此設定噴淋次數(shù)以及噴頻率較高(原設計為40分鐘噴淋一次,噴淋時間60秒,噴淋次數(shù)8次,吹掃時間

    圖1 磨煤機噴淋油系統(tǒng)簡圖

    60秒)。

    2 解決辦法及措施

    2.1 將單線噴灑系統(tǒng)改為雙線噴灑系統(tǒng)

    所謂雙線噴灑系統(tǒng)就是將原來的開環(huán)控制改為閉環(huán)控制,在油分配器至油桶間增加一路油管道,在靠近油分配器處安裝電磁閥3,并且修改DCS邏輯,在電磁閥2開啟的時候關閉電磁閥3,電磁閥2關閉的時候開啟電磁3,系統(tǒng)憋壓由于電磁閥3的開啟而不復存在。

    2.2 改造計數(shù)器,將行程開關改為高靈敏接近開關

    通過改造,我們將原行程開關更換為高靈敏接近開關,通過近3年時間運行,沒有發(fā)生一次因計數(shù)器故障而造成的多噴油情況。

    2.3 修改DCS邏輯

    通過修改DCS邏輯,增加RS觸發(fā)器,通過電磁閥2關閉來復位計數(shù)周期,使下次噴淋計數(shù)永遠從0開始,杜絕不噴油的情況。

    2.4 將大齒輪噴淋改為小齒輪噴淋

    通過更改為小齒輪噴淋,我們修改了DCS邏輯,將噴淋次數(shù)8次修改為4次,大大降低了耗油量,修改邏輯后,每天對齒輪溫度、振動進行測量,運行2個月后對齒輪面進行檢查,未發(fā)現(xiàn)任何問題,同時小齒輪振動曲線逐步降低,證明該改造是成功的,也大大降低了噴淋油量。

    3 結語

    通過小改小革已經(jīng)基本解決了齒輪噴淋系統(tǒng)故障率高,噴油過多或者不噴的問題,噴淋油量也從以前的40分鐘8-15次降低到40分鐘4-6次,噴淋油計數(shù)一次所噴油量大約是0.003KG,按單臺磨計算,每臺磨每40分鐘噴淋一次,那么每天多噴的油量就是24×60/40×(0.012至0.027),約0.432-0.972KG,全廠8臺磨每天節(jié)約的油量就是3.456-7.776 KG,以每臺磨每年平均運行6000消失計算,全年多損耗的油量就是864-1944 KG,一年節(jié)省的潤滑油成本大約11萬元,實現(xiàn)了花小錢創(chuàng)大效益。

    參考文獻

    [1]李雄.鋼球磨煤機大齒輪噴淋系統(tǒng)存在問題及處理[J].熱力發(fā)電,2008,1.

    [2]李曉紅.磨煤機大齒輪噴淋油控制系統(tǒng)的改造[J].湖北電力,2005,4.

    [3]解武,范朝峰.雙進雙出磨煤機的結構及自動控制[J].電力建設,2006,2.

    作者簡介

    林峰(1980—),男,福建莆田人,大唐湖南耒陽電廠熱控專責工程師,研究方向:熱工維護。

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