陳 琳,陶 元
水平井復(fù)射高效增產(chǎn)的啟示
——以廣64平4井為例
陳 琳,陶 元
(中國石化江漢油田分公司江漢采油廠,湖北 潛江433123)
水平井是老油田開發(fā)后期挖潛剩余油的重要技術(shù)手段,但部分水平井經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)后,產(chǎn)能大幅下降且措施調(diào)整難度大,效果不明顯。針對常規(guī)措施無效的水平井,二次射孔作業(yè)往往能收到較好的增產(chǎn)效果。
水平井;復(fù)射;措施;啟示
水平井作為老油田開發(fā)后期挖潛剩余油的重要技術(shù)手段得到了廣泛應(yīng)用。因受井身軌跡、固井質(zhì)量和措施工藝限制,針對水平段的措施調(diào)整難度大,往往效果不明顯。針對經(jīng)過一定時間開采后產(chǎn)能大幅下降且常規(guī)措施效果差的水平井,經(jīng)過不斷探索和實踐,認(rèn)為水平井油層井段長,出力和水淹狀況差異較大,在一定條件和適宜技術(shù)措施支持下,通過堵水、復(fù)射等措施,亦可重新獲得高產(chǎn)。廣64平4就是在常規(guī)措施無效的情況下,分析井況認(rèn)為該井水平段出力狀況不一致,具備復(fù)射的條件,進(jìn)而對該井實施復(fù)射措施,獲得了較好的增產(chǎn)效果。
廣64平4井位于湖北省潛江市境內(nèi),是江漢盆地潛江凹陷廣64斷鼻構(gòu)造上的一口開發(fā)井。據(jù)該井井位論證資料顯示,為挖掘該井所在井區(qū)(潛王64井區(qū))的剩余油鉆探該井,并于2008年11月完井投產(chǎn)。
廣64平4井為水平井,鉆探目的層為潛411。2008年9月22日開鉆,2008年11月22日完鉆,完鉆層位潛41油組,完鉆井深3166.67 m。鉆遇油層水平段長度143.0 m,實鉆油層垂厚2.53 m。水平段測錄井綜合解釋為油層(69.8 m/7層),油層物性及含有性較好(含油氣飽和度58.3%~70.3%,地層孔隙度11.3%~15.0%)。采用套管射孔方式完井,射孔方式:油管傳輸射孔(YD-89型射孔槍);射孔相位:180度;孔密:16孔/m;射孔井段:3010.0 m~3130.0 m,120.0 m;實射1574孔。
試油情況:該井于2008年11月9日-2008年11月21日下泵求產(chǎn),層位411,生產(chǎn)參數(shù)Φ38 mm×4.2 m×4次×2593.8 m,日產(chǎn)油16.1t,不含水,證實為油層,與測井解釋相符。
原油分析情況:密度0.8766 D204,粘度(50oC)32.15 mPa.s,凝固點32oC,含硫0.54%,含水2.8%,含鹽760 mg/l,初餾點97oC。
廣64平4井于2008年11月22日投產(chǎn),日產(chǎn)油20t。由于地層水礦化度高,該井在生產(chǎn)過程中結(jié)鹽結(jié)蠟嚴(yán)重,為保證其穩(wěn)定生產(chǎn),制定了嚴(yán)格的洗井制度,一般一個月油洗一次,效果較好,日產(chǎn)15t以上穩(wěn)產(chǎn)達(dá)460天(見圖1)。
圖1 廣64平4井月度采油曲線
歷經(jīng)440天的無水采油后,該井于2010.2見水,初期含水17.8%。隨著時間的推移,該井產(chǎn)液量持續(xù)降低,含水迅速上升,產(chǎn)油量迅速下降。2010年3月,僅半個月含水量就上升到了43.6%,日產(chǎn)液量由12t下降到8t,油洗后未見效果(見圖2)。分析認(rèn)為,可能是地層堵塞所致,于5月30日酸化解堵,酸化后液量恢復(fù)正常水平,但含水卻一直居高不下,日產(chǎn)油只有0.2t左右,且含水高達(dá)98.3%,生產(chǎn)僅20天,液量又開始持續(xù)下降,最低時液量下降到9.4t/d(正常生產(chǎn)時液量24t/d),常規(guī)措施對廣64平4井已無效。
圖2 廣64平4井日采油曲線
針對多次調(diào)整措施效果都不理想的情況,分析認(rèn)為,廣64平4井暴性水淹主要是由于相鄰低部位油井(廣15斜-4)累計采液量過大,水線快速推近,導(dǎo)致該井A端(見圖3所示)水淹進(jìn)而暴性水淹所致。
1)酸化措施無效排除地層堵塞影響:廣64平4酸化后,含水一直居高不下,生產(chǎn)僅20天,液量又開始持續(xù)下降,最低時液量下降到9.4t,而正常生產(chǎn)時液量是24t。結(jié)合該井有結(jié)鹽結(jié)蠟歷史,認(rèn)為液量下降其實是由于井筒結(jié)鹽結(jié)蠟所致。酸化在某些程度上還加深了水淹程度。
2)靜態(tài)資料顯示廣64平4井水平段A端較B端物性要好,且在生產(chǎn)過程中A端一般較B端出力要多,因此水線向A端推進(jìn)的可能性較大。
3)從廣64平4井生產(chǎn)歷史來看,生產(chǎn)過程中由于地層水礦化度高,該井結(jié)鹽結(jié)蠟嚴(yán)重。B端物性差,在生產(chǎn)過程中液體滲流速度低,易結(jié)鹽堵塞炮眼和井筒,致使水平段B端出油出力情況不好,剩余油相對富集,水淹可能性低。
4)結(jié)合鉆井資料,從廣64平4實鉆軌跡示意圖,我們可以看出,該井水平端B端是往上翹的,由于位置較高,這種軌跡在某種程度上也減少了B端水淹的可能性。
圖3 廣64平4井實鉆軌跡示意圖
由于常規(guī)措施無效,決定對廣64平4井進(jìn)行二次射孔作業(yè),根據(jù)常規(guī)措施無效原因分析結(jié)果,認(rèn)為復(fù)射井段選擇在水平段的B端較為合理。因此,選定了物性較差的B端20 m井段(3100.0 m~3120.0 m)進(jìn)行復(fù)射。
復(fù)射作業(yè)時,對射孔相位和密度均進(jìn)行了調(diào)整,由原來的180度、16孔/米調(diào)整為120度、8孔/米。
復(fù)射前,為了減少了對油層的二次傷害,同時也節(jié)約措施成本,有目的地控制洗井次數(shù),以達(dá)到井底結(jié)鹽結(jié)蠟,實現(xiàn)擠堵的效果。
復(fù)射措施實施后效果明顯:措施前日液11.8t,日油0.5t,含水95.9%,措施后含水逐步下降,僅半個月,含水就由100%將至50%,井口日產(chǎn)油達(dá)10t,最高日產(chǎn)達(dá)14t,基本恢復(fù)正常水平(見圖4),截至2011年6月。累計增油1713t。
圖4 廣64平4井復(fù)射措施后的日采油曲線
1)動靜態(tài)有機結(jié)合是增產(chǎn)措施成敗的關(guān)鍵。油藏動態(tài)是指在油藏開采過程中,其中的流體由原始的靜止?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)檫\動狀態(tài)后,油藏內(nèi)部很多因素的變化狀況。這些變化的主要表現(xiàn)形式就是油井日產(chǎn)液量、油量、含水及動液面的變化。油藏靜態(tài)也就是油藏靜態(tài)基礎(chǔ)資料,包括:儲量環(huán)境、儲量狀況、油層分布特點、油層物性、流體性質(zhì)、油水關(guān)系、原始地層壓力、飽和壓力等,單井施井的鉆井、試油等情況。
靜態(tài)資料是一切動態(tài)分析的基礎(chǔ),作為油水井措施不僅要搜集整理全各種動態(tài)資料,還要充分結(jié)合油水井靜態(tài)資料,搞好動靜態(tài)結(jié)合,才能取得更好的措施效果。廣64平4井復(fù)射取得的良好效果就是動靜態(tài)有機結(jié)合的結(jié)果。在整個措施中,首先結(jié)合本井和鄰井生產(chǎn)動態(tài)情況分析該井為非正常的暴性水淹,因為該井低部位油井廣64平3井一直生產(chǎn)穩(wěn)定,日液31.5t,日油8.0t,含水67.5%,作為高部位的油井不可能在短時間就水淹,生產(chǎn)無油。然后從靜態(tài)出發(fā)找出動態(tài)變化的關(guān)鍵:水平段物性差異導(dǎo)致各段水淹程度不一致。提出復(fù)射水淹程度較低的B端,取得良好的增產(chǎn)效果。
2)正確認(rèn)識水平井出液剖面是合理實施增產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)。由于油層本身具有非均質(zhì)性,水平段油層井段長,出力和水淹狀況差異較大,往往出力狀況好的井段水淹程度深,出力差的井段,水淹程度低。廣64平4井就是物性好的A端水淹嚴(yán)重,物性差的B端水淹程度低,剩余油豐富,因此復(fù)射后重新獲得高產(chǎn)。
3)多種技術(shù)有機結(jié)合優(yōu)化措施工藝是措施成功的保證。在措施過程中,根據(jù)實際情況制定可行實用的措施,即達(dá)到了預(yù)期的效果,同時也節(jié)約了成本。首先,針對暴性水淹的井,在以往的措施中,一般考慮擠堵復(fù)射:堵住水淹程度深的出水井段,復(fù)射水淹程度低的井端,而在此次措施中,考慮到廣64平時在生產(chǎn)過程中結(jié)鹽結(jié)蠟嚴(yán)重,省略擠堵工序,用自然鹽堵蠟堵的方式達(dá)到堵水的效果,減少堵劑對油層的二次傷害;其次,考慮到高礦化度地層油井套管易腐蝕損壞,將射孔密度由原來的16孔減少到8孔,降低套管損害程度,延長油井使用壽命;再次:射孔過程中將射孔相位由原來的180度改為現(xiàn)在的120度,增加了不同方向的剩余油滲流通道,加強了剩余油動用程度。
4)對同類型水平井措施方向提供了借鑒。目前,江漢油田投入生產(chǎn)的水平井共有42口,大部分水平井都是部署在有水邊界附近或者是開采大厚油水同層上部的油帽子。由于邊低水活躍,這類水平井見水后往往含水上升快,易暴性水淹,但水平段油層井段長,出力和水淹狀況差異較大,通過科學(xué)分析和合理調(diào)整,針對水淹程度低的剩余油富集井段進(jìn)行措施,還是可以取得一定成效的。除廣64平4以外,類似的水平井還很多,廣64平4井復(fù)射增產(chǎn)措施對類似水平井的后續(xù)措施有較好的借鑒價值。
Enlightenment from Conducting A Second Perforation of Horizontal Well to Achieve Efficient Production
CHEN Lin,TAO Yuan
(Jianghan Oil Production Plant of Jianghan Oilfield Company,SINOPEC,Qianjiang Hubei 433123,China)
Horizontal well is a major technology used to tap potential remaining oil at later development stage of maturing oilfield.Some horizontal wells,however,decrease their capacity after experiencing a span of production ti me and it is hard to adjust measures to get better results.A second perforation job against those horizontal wells the general measures are useless to will increase production.
Horizontal Well;Repeated Perforation;Measures;Enlightenment
[責(zé)任編輯 周顯斌]
TE357
A
1009—301X(2012)04—0027—03
2012-02-22
陳琳(1987-),女,大學(xué),助理工程師,工作于江漢采油廠地質(zhì)研究所,主要從事油田開發(fā)工作。